樊廣燕 , 王國(guó)奪 , 蔡云云 , 劉澤龐 , 朱麗萍
(河南晉開化工投資控股集團(tuán)有限責(zé)任公司 , 河南 開封 475003)
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“三高”煤用于航天爐加壓煤氣化降低灰熔點(diǎn)的研究
樊廣燕 , 王國(guó)奪 , 蔡云云 , 劉澤龐 , 朱麗萍
(河南晉開化工投資控股集團(tuán)有限責(zé)任公司 , 河南 開封 475003)
大型煤氣化技術(shù)是煤炭清潔利用、高效轉(zhuǎn)化的核心技術(shù),經(jīng)濟(jì)、高效、穩(wěn)定的煤氣化技術(shù)對(duì)煤化工企業(yè)的生產(chǎn)、發(fā)展至關(guān)重要。通過(guò)對(duì)晉城“三高”煤(高硫、高灰、高灰熔點(diǎn))的煤質(zhì)特性進(jìn)行分析,采用配煤方式降低煤的高灰熔點(diǎn)特性,通過(guò)添加石灰石,降低灰熔點(diǎn)和改善黏溫特性。研究表明:添加2%的石灰石能夠滿足大型煤氣化航天爐排渣要求。
航天爐 ; “三高”煤 ; 石灰石 ; 灰熔點(diǎn) ; 黏溫特性
“三高”煤是指高硫、高灰、高灰熔點(diǎn)的煤炭,“三高”煤的清潔綜合利用符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策,是我國(guó)煤化工發(fā)展的方向。
河南晉開化工投資控股集團(tuán)有限責(zé)任公司是山西晉煤集團(tuán)的控股子公司,晉煤集團(tuán)擁有豐富的“三高”煤資源,據(jù)估算,“三高”煤儲(chǔ)量高達(dá)120億t,占總可采儲(chǔ)量的40%[1]。因此,發(fā)展“三高”煤的潔凈化利用具有廣闊的前景。實(shí)現(xiàn)“三高”煤的高效、潔凈化利用不但可以解決生態(tài)環(huán)境問(wèn)題,還可以減少我國(guó)能源壓力,又能提升企業(yè)的可持續(xù)發(fā)展能力。為了“三高”煤的潔凈化生產(chǎn)利用,尋求先進(jìn)的、合理的煤氣化技術(shù)成為大家最關(guān)注的問(wèn)題[2]。加壓氣流床氣化易于大規(guī)?;?,代表了當(dāng)今氣化的發(fā)展方向[3]。航天粉煤加壓氣化技術(shù)作為氣流床氣化技術(shù)中的一種,有著技術(shù)先進(jìn)、節(jié)能環(huán)保、煤種適應(yīng)性廣等優(yōu)點(diǎn),是“三高”煤作為原料的首選煤氣化技術(shù)。
大型航天爐(HT-L)粉煤加壓氣化技術(shù)是北京航天長(zhǎng)征化學(xué)工程股份有限公司(簡(jiǎn)稱“航天工程公司”)具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的粉煤加壓氣化技術(shù),該技術(shù)可廣泛應(yīng)用于煤制合成氨、甲醇、烯烴、乙二醇、天然氣、油、氫等,整體煤氣化聯(lián)合循環(huán)(IGCC)發(fā)電以及多聯(lián)產(chǎn)等多個(gè)生產(chǎn)領(lǐng)域[4]。
HT-L粉煤氣化技術(shù)工藝原理為原料煤經(jīng)過(guò)磨煤、干燥后,用N2進(jìn)行加壓輸送,將粉煤輸送到氣化爐燒嘴。干煤粉(80 ℃)、純氧氣(200 ℃)、過(guò)熱蒸汽(420 ℃)一同進(jìn)入氣化爐氣化室,瞬間發(fā)生升溫、揮發(fā)分裂解、燃燒及氧化還原等物理和化學(xué)過(guò)程。生成的1 400~1 600 ℃的合成氣經(jīng)過(guò)換熱、冷卻后,出氣化爐的溫度為210~220 ℃,再經(jīng)過(guò)文丘里洗滌器增濕、洗滌,和洗滌塔進(jìn)一步降溫、洗滌,產(chǎn)出溫度約204 ℃、粉塵含量<10×10-6的粗合成氣。HT-L粉煤氣化爐為航天粉煤加壓氣化裝置核心、關(guān)鍵專利設(shè)備。粉煤、氧氣、蒸汽按一定比例通過(guò)燃燒器進(jìn)入氣化爐,在氣化室中進(jìn)行燃燒氣化反應(yīng),生成的含有高溫熔渣的粗合成氣,一部分高溫熔渣掛在復(fù)合水冷壁上,形成穩(wěn)定的抵抗高溫的渣層,其余熔渣和粗合成氣進(jìn)入激冷室。粗合成氣在激冷室中被激冷水激冷降溫,并蒸發(fā)水蒸氣到飽和,同時(shí)熔渣迅速固化,通過(guò)分離裝置實(shí)現(xiàn)合成氣、液態(tài)水、固渣的分離。合成氣通過(guò)管口輸出進(jìn)入后續(xù)工段,主要成分為一氧化碳和氫氣。固渣通過(guò)排渣口進(jìn)入破渣機(jī)中,并斷續(xù)排出。含有細(xì)灰的黑水通過(guò)管口進(jìn)入渣水處理系統(tǒng)。
“三高”煤煤灰的熔融溫度 FT(流動(dòng)溫度)>1 500 ℃,而粉煤氣流床氣化溫度為1 500 ℃左右,為了適應(yīng)氣化爐的操作溫度,通過(guò)選用合適的助熔劑來(lái)改變煤炭灰渣的熔融特性[5],使其煤灰的熔融溫度FT降到1 400 ℃以下,達(dá)到航天爐粉煤加壓氣化技術(shù)的排渣要求。為了能夠順利排渣,氣化爐的操作溫度要高于進(jìn)料煤的煤灰熔融溫度FT50~100 ℃[2]。“三高”煤由于其高灰熔點(diǎn)限制了其煤氣化應(yīng)用的發(fā)展,尋找一種能夠改變煤灰熔融特性的助熔添加劑就很有必要,工業(yè)上常采用添加石灰石作為助溶劑來(lái)降低煤灰熔融溫度[6-7]。因此,選用晉城礦區(qū)趙莊礦“三高”煤作為原料煤,石灰石作為助熔劑,對(duì)灰熔點(diǎn)的變化進(jìn)行研究。晉城礦區(qū)趙莊礦“三高”煤的煤質(zhì)分析結(jié)果見表1,趙莊3#煤樣灰成分見表2。
表1 趙莊“三高”煤的煤質(zhì)分析
注:DT,變形溫度;ST,軟化溫度;HT,半球溫度;FT,流動(dòng)溫度。
表2 趙莊3#煤樣灰成分表
從表1、2可以看出,晉煤集團(tuán)趙莊煤的固定碳含量高,水分和揮發(fā)分很低,灰分略高,煤的發(fā)熱量也較高,可磨性較好,但是煤灰熔點(diǎn)較高,流動(dòng)溫度大于1 511 ℃,熔渣的黏度較大,且臨界溫度很高,約為1 610 ℃,這是由于煤灰主要組成為氧化硅和氧化鋁,兩者總和約85%,氧化鈣和氧化鐵含量較低,總和約為8%,若將其煤用于航天粉煤加壓氣化爐,需要通過(guò)添加助溶劑的方法降低其灰熔點(diǎn),以滿足航天爐的需要。
2.1 實(shí)驗(yàn)儀器設(shè)備
KER-100A制樣機(jī)、101-2EBS干燥箱、KER-1箱式高溫爐、FA2004N天平、DTG-60同步熱分析儀、SDTGA5000工業(yè)分析儀、TQ-3碳?xì)湓胤治鰞x、高溫黏度儀等。
2.2 實(shí)驗(yàn)部分
煤灰熔點(diǎn)(煤灰熔融性)測(cè)定常用的方法是角錐法,本研究依據(jù)該方法的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) GB/T 219-1996 進(jìn)行測(cè)定。
3.1 助溶劑對(duì)煤灰熔融溫度的影響
選取趙莊3#煤樣品,煤樣制備使用小型制樣機(jī)磨制,經(jīng)篩分后粒度<150 μm(100目),然后依次加入1%、2%、3%、4%石灰石(主要成分為CaCO3),分別測(cè)定對(duì)應(yīng)的灰熔點(diǎn),測(cè)定結(jié)果如圖1所示。
圖1 助溶劑對(duì)煤灰熔融溫度的影響
從圖1中可以看出,加入石灰石的煤樣,其熔融溫度呈下降趨勢(shì),這是因?yàn)镃aCO3在一定溫度下受熱分解,增加了煤樣中的CaO含量。而CaO與灰樣中的SiO2反應(yīng)生成低溫共熔物(硅酸鹽),從而降低了煤灰熔融特性的溫度[8]。但是當(dāng)助溶劑的量增加到4%時(shí),游離于低溫共熔物外的CaO作為氧化劑,在破壞硅聚合物的同時(shí),又形成了高熔點(diǎn)的硅酸鈣(CaSiO3)、假硅灰石(CaO·2SiO2)等,致使體系熔融溫度上升[9]。
3.2 助溶劑對(duì)煤灰渣黏溫特性的影響
考察趙莊原煤與添加3%石灰石的趙莊原煤后的灰渣黏溫特性,見圖2。
圖2 助溶劑對(duì)趙莊3#煤的灰渣黏溫曲線圖
從圖2可看出,趙莊原煤灰渣屬于結(jié)晶渣,其臨界溫度為1 610 ℃,所對(duì)應(yīng)的臨界黏度為35 Pa·s,隨著溫度的降低,熔渣黏度迅速增大,且趨勢(shì)很陡,不可能滿足液態(tài)排渣的要求。當(dāng)在趙莊原煤中添加3%的石灰石時(shí),灰渣呈塑性渣,整體黏溫曲線向左
(低溫區(qū))偏移,其臨界溫度下降至1 450 ℃,所對(duì)應(yīng)的臨界黏度為25Pa·s,黏度趨勢(shì)變緩。隨著溫度的升高,黏度下降,滿足航天爐排渣要求。
通過(guò)對(duì)晉煤集團(tuán)趙莊礦3#原煤灰熔點(diǎn)的研究,確定添加3%的助熔劑,提高煤灰中的氧化鈣含量,使其溫度降到1 450 ℃以下,黏溫曲線呈現(xiàn)塑性渣特點(diǎn),黏度趨勢(shì)變緩,臨界黏度溫度降低,因此添加3%的石灰石滿足航天爐排渣要求。
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2016-07-20
樊廣燕(1987-),女,助理工程師,從事化工生產(chǎn)與管理工作,電話:15037816943。
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1003-3467(2016)11-0040-03