黃 斌
(長沙聯(lián)泰水質(zhì)凈化有限公司湖南長沙410219)
污水處理廠生化池曝氣系統(tǒng)壓力損失分析及探討
黃斌
(長沙聯(lián)泰水質(zhì)凈化有限公司湖南長沙410219)
鼓風(fēng)曝氣系統(tǒng)是污水處理廠的核心單元之一,也是能耗最大的一個(gè)單元,其運(yùn)行情況直接關(guān)系到污染物的去除能力以及污水廠的成本控制,本文通過對鼓風(fēng)曝氣系統(tǒng)設(shè)計(jì)風(fēng)壓以及系統(tǒng)在日常運(yùn)行中出現(xiàn)的風(fēng)壓超過設(shè)計(jì)值的現(xiàn)象,進(jìn)行了分析及探討,認(rèn)為鼓風(fēng)曝氣系統(tǒng)設(shè)計(jì)和鼓風(fēng)機(jī)選型時(shí)應(yīng)考慮調(diào)節(jié)閥門及曝氣器老化堵塞等問題帶來的風(fēng)壓上漲,并提出改進(jìn)意見。
鼓風(fēng)曝氣系統(tǒng);離心鼓風(fēng)機(jī);空氣調(diào)節(jié)閥;微孔曝氣器;管路系統(tǒng)損失
污水處理鼓風(fēng)曝氣系統(tǒng)組成包括鼓風(fēng)機(jī)、管路系統(tǒng)、閥門管件、曝氣擴(kuò)散裝置等。系統(tǒng)設(shè)計(jì)風(fēng)機(jī)增壓ΔP是靜壓(擴(kuò)散裝置覆水深度)和管路系統(tǒng)損失之和,大多污水處理項(xiàng)目設(shè)計(jì)風(fēng)機(jī)增壓ΔP為70kPa,但是以多年實(shí)際運(yùn)行經(jīng)驗(yàn)來看,風(fēng)機(jī)出口增壓并不是總能維持在設(shè)計(jì)的70kPa以下,由于大多數(shù)污水處理廠采用離心式鼓風(fēng)機(jī),根據(jù)離心式流體機(jī)械的特性,在背壓升高的時(shí)候,流量就相應(yīng)下降,從而使得系統(tǒng)無法提供所設(shè)定的風(fēng)量,進(jìn)而造成供氧量不足等問題。本文就鼓風(fēng)系統(tǒng)的實(shí)際運(yùn)行風(fēng)壓情況,與設(shè)計(jì)情況進(jìn)行了對比分析和探討,提出改進(jìn)意見,以期給其他污水處理廠設(shè)計(jì)及運(yùn)行提供參考。
1.1鼓風(fēng)曝氣系統(tǒng)概況
以筆者供職的污水處理廠為例,該污水處理廠一期設(shè)計(jì)規(guī)模30×104m3/d,采用改良型A2/O工藝,出水達(dá)到《城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB18918-2002)一級B排放標(biāo)準(zhǔn)。鼓風(fēng)曝氣系統(tǒng)設(shè)計(jì)工況為ΔP=70kPa,Q=1020m3/min,采用空氣懸浮單級離心式鼓風(fēng)機(jī),設(shè)計(jì)常用風(fēng)機(jī)共6臺。風(fēng)機(jī)出風(fēng)管并入空氣總管,再經(jīng)由4根風(fēng)管分配至4座生物池,每根風(fēng)管上各安裝1臺活塞式空氣調(diào)節(jié)閥,以利于運(yùn)行時(shí)調(diào)節(jié)各生物池的風(fēng)量及溶解氧的平衡。
1.2設(shè)計(jì)風(fēng)壓計(jì)算過程
鼓風(fēng)機(jī)出口增壓主要分為兩部分:靜壓和管路系統(tǒng)損失。在污水處理系統(tǒng)中,靜壓為系統(tǒng)末端出氣位置的覆水深度,也就是微孔曝氣器位置的水深,傳統(tǒng)活性污泥法生物池水深為6m,微孔曝氣器安裝于距離池底20cm左右,所以靜壓大約5.7m~5.8m水柱,約等于55.86 kPa~56.84kPa。管路系統(tǒng)損失部分包括沿程阻力損失、局部阻力損失(彎頭、三通、異徑管、閥門、管件等)以及微孔曝氣器阻力損失,此外還需考慮一定的安全余量,因此鼓風(fēng)機(jī)設(shè)計(jì)出口增壓ΔP為:
ΔP=h1+h2+h3+h4+h5
h1……沿程阻力損失
h2……局部阻力損失
h3……曝氣處水深
h2……微孔曝氣器損失
h2……安全余量
出口增壓為70kPa,而靜壓約55.86 kPa~56.84kPa,也就是說設(shè)計(jì)時(shí)需將整個(gè)管路系統(tǒng)的總壓力損失控制在大約14kPa以下。根據(jù)本項(xiàng)目的設(shè)計(jì)計(jì)算書,靜壓55.86kPa,沿程損失為0.43kPa,局部損失為5.52kPa,靜壓55.86kPa,微孔曝氣器損失3kPa,安全余量3kPa,計(jì)算鼓風(fēng)機(jī)出口風(fēng)壓ΔP=55.86+0.43+5.52+3+3= 67.81kPa,取70 kPa,即實(shí)際安全余量有5.2kPa。
由于在多年的生產(chǎn)實(shí)踐中,筆者發(fā)現(xiàn)有相當(dāng)部分時(shí)間段曝氣系統(tǒng)風(fēng)量未到達(dá)設(shè)計(jì)最大風(fēng)量,但鼓風(fēng)機(jī)出口增壓已經(jīng)超過設(shè)計(jì)的70kPa,對于管路系統(tǒng)來說,流量越大則阻力損失越大,而對于離心式鼓風(fēng)機(jī),其他條件不變情況下,流量會(huì)隨著壓力的上升而下降,這會(huì)導(dǎo)致系統(tǒng)風(fēng)量無法達(dá)到設(shè)計(jì)風(fēng)量,給實(shí)際生產(chǎn)帶來問題。因此筆者對設(shè)計(jì)計(jì)算書中壓損與實(shí)際值差距較大的部分進(jìn)行了對比分析和試驗(yàn)。
1.3空氣調(diào)節(jié)閥損失問題
空氣調(diào)節(jié)閥屬于管件的一部分,在損失計(jì)算屬于局部損失,局部損失h2計(jì)算公式為:
筆者研究設(shè)計(jì)計(jì)算書時(shí)發(fā)現(xiàn),設(shè)計(jì)將空氣調(diào)節(jié)閥與其他閥門及管件視為同類,單項(xiàng)閥門的阻力損失只有9.2Pa(視為全開啟狀態(tài)),計(jì)算結(jié)果與筆者在日常運(yùn)行當(dāng)中發(fā)現(xiàn)的現(xiàn)象差別較大。筆者設(shè)定兩種工況做了現(xiàn)場試驗(yàn),兩種工況中均調(diào)整總風(fēng)量至600m3/ min,工況1中確保系統(tǒng)中所有調(diào)節(jié)閥處于全開狀態(tài),忽略各池溶解氧的不平衡情況,工況2調(diào)整4個(gè)空氣調(diào)節(jié)閥,使得4座生物池好氧區(qū)溶解氧儀讀數(shù)基本一致,這是生產(chǎn)中所需的實(shí)際工況,在相鄰較短的2個(gè)時(shí)間段內(nèi)進(jìn)行工況1和工況2的實(shí)際操作,并記錄鼓風(fēng)機(jī)各項(xiàng)參數(shù),見表1。
表1 不同工況下壓力損失情況
從試驗(yàn)數(shù)據(jù)可以看出,在其他條件基本一致的情況下,調(diào)節(jié)閥門比閥門全開啟時(shí)壓力損失增加了5kPa,而且此時(shí)風(fēng)量還不到設(shè)計(jì)風(fēng)量的60%,因壓力損失與流量平方成正比,可想而知若氣量繼續(xù)加大,則壓力損失將進(jìn)一步加大,同時(shí)注意到此時(shí)風(fēng)機(jī)出風(fēng)口的增加已經(jīng)超出設(shè)計(jì)工況的70kPa,鼓風(fēng)機(jī)出風(fēng)量已經(jīng)無法達(dá)到設(shè)計(jì)要求的風(fēng)量。
普通閥門一般全開啟,只有在需要檢修的時(shí)候進(jìn)行關(guān)閉,而流量調(diào)節(jié)閥的功能就在于調(diào)節(jié),由于各池風(fēng)管長度無法一致,土建誤差帶來的水量分配不均,以及微孔曝氣器的老化情況差別等情況的存在,使得運(yùn)行過程中調(diào)節(jié)閥不存在100%開啟的情況,否則調(diào)節(jié)閥就失去了它存在的意義,而調(diào)節(jié)閥造成的損失占總損失的比重并不小,因此,筆者認(rèn)為調(diào)節(jié)閥門帶來的壓力損失在設(shè)計(jì)計(jì)算時(shí)不應(yīng)被忽略。
1.4微孔曝氣器損失問題
微孔曝氣器阻力損失也是鼓風(fēng)曝氣系統(tǒng)阻力損失的重要部分,其阻力損失主要來源于橡膠膜片在未通氣的原始狀態(tài)下氣孔是密閉的,當(dāng)氣體通過,需要有足夠的壓力將膜片上的氣孔撐開,因此帶來了壓力的損失,根據(jù)國內(nèi)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)《水處理用橡膠微孔曝氣器CJ/T264—2007》的要求,微孔曝氣器初始阻力損失一般應(yīng)小于等于5kPa。這個(gè)阻力損失與橡膠膜片質(zhì)量以及通氣量有關(guān)。筆者發(fā)現(xiàn)設(shè)計(jì)計(jì)算中此部分取值3kPa,與本項(xiàng)目使用的某進(jìn)口品牌微孔曝氣器(EPDM材質(zhì),單根通氣范圍是2 m3/m~12m3/m,設(shè)計(jì)工況通氣量為7.5m3/m)提供的數(shù)據(jù)相近(見圖1),從圖中可看出,壓力損失是隨著通氣量的增加而上升的,在設(shè)計(jì)工況7.5m3/m的通氣量下,初始壓力損失約4.5kPa。
圖1 橡膠微孔曝氣器壓力損失曲線
但是微孔曝氣器由于是橡膠制品,由于其表面密布了布?xì)獾奈⒖祝\(yùn)行時(shí)間的增加會(huì)造成橡膠膜片的老化,回彈性能降低[1]。同時(shí)隨著運(yùn)行時(shí)間的增加,由于硫元素的流失,橡膠膜片會(huì)逐漸硬化,使得同等通氣量下阻力損失逐漸上升,這不但會(huì)給鼓風(fēng)機(jī)帶來出口增壓的上漲從而增加了能耗,也會(huì)帶來本文提及的由于壓力超過設(shè)計(jì)值而使得風(fēng)量無法達(dá)到設(shè)計(jì)工況的問題。
圖2 同等條件下鼓風(fēng)機(jī)出口增呀隨時(shí)間變化曲線
圖2是本項(xiàng)目2011年-2014年運(yùn)行歷史數(shù)據(jù)在同等條件下鼓風(fēng)機(jī)出口增壓隨時(shí)間變化的曲線,選取的運(yùn)行數(shù)據(jù)總風(fēng)量約700m3/ min左右,空氣調(diào)節(jié)閥開度基本一致,相互之間數(shù)據(jù)差別不超過3%。從曲線上可看出,隨著使用時(shí)間的增加,曝氣器的阻力損失逐步上漲,使用時(shí)間從第18個(gè)月至第55個(gè)月,同等通氣量下曝氣器阻力損失上升了5kPa左右。由于考慮經(jīng)濟(jì)性的原因,污水處理廠不可能每年都更換微孔曝氣器,一般會(huì)3~5年更換一次,因此筆者認(rèn)為由于橡膠膜片老化帶來的阻力損失上漲在設(shè)計(jì)之初也應(yīng)做相應(yīng)考慮。
綜上,在不利情況下,鼓風(fēng)曝氣系統(tǒng)中調(diào)節(jié)閥門的運(yùn)行開啟度和橡膠微孔曝氣器的老化所帶來的系統(tǒng)壓力上升會(huì)達(dá)到10 kPa~15kPa,這超出了設(shè)計(jì)之初風(fēng)壓的安全余量,會(huì)造成壓力過大而使得鼓風(fēng)機(jī)提供的風(fēng)量不足,給污水處理帶來影響。對此,筆者認(rèn)為在設(shè)計(jì)計(jì)算的時(shí)候應(yīng)充分考慮這些問題,在盡量減小系統(tǒng)的阻力損失的同時(shí),風(fēng)壓的安全余量應(yīng)適當(dāng)提高到15kPa,鼓風(fēng)機(jī)的選型時(shí)工況出口增壓選擇在80kPa較為合適,這對設(shè)備的購置成本來說并不會(huì)增加太多,且在良好的運(yùn)行條件下,并不會(huì)增加鼓風(fēng)機(jī)的實(shí)際軸功率,但卻能有足夠的安全余量以應(yīng)付惡劣工況下穩(wěn)定運(yùn)行的要求,提供系統(tǒng)的抗沖擊性。
[1]吳敏.關(guān)于微孔曝氣器比較與選擇的探討[J].工程與技術(shù),2002 (5):16-18.