錢冉冉 溫卿云 楊西茜 何永勝
(上海龍凈環(huán)保科技工程有限公司上海200331)
燃煤鍋爐省煤器分級(jí)改造實(shí)現(xiàn)低負(fù)荷SCR脫硝的案例分析
錢冉冉溫卿云楊西茜何永勝
(上海龍凈環(huán)??萍脊こ逃邢薰旧虾?00331)
本文針對(duì)國(guó)內(nèi)燃煤機(jī)組長(zhǎng)期低負(fù)荷運(yùn)行導(dǎo)致SCR脫硝系統(tǒng)無法投運(yùn)的問題,闡述了目前國(guó)內(nèi)普遍采用的提高SCR脫硝投運(yùn)率的運(yùn)行控制措施及幾種切實(shí)可行的技術(shù)改造方案,并介紹了某項(xiàng)目通過對(duì)省煤器分級(jí)改造提高SCR入口煙氣溫度,實(shí)現(xiàn)低負(fù)荷SCR脫硝系統(tǒng)穩(wěn)定運(yùn)行的案例,旨在為國(guó)內(nèi)同類型機(jī)組改造提供參考和借鑒。
低負(fù)荷;煙氣脫硝;選擇性催化還原(SCR);分級(jí)省煤器
近年來我國(guó)多地先后遭遇多次大范圍持續(xù)霧霾天氣,日益嚴(yán)重的大氣污染問題以這種“看得見”的形式越發(fā)凸顯出來,引起國(guó)家和民眾的廣泛關(guān)注??諝馕廴旧疃日{(diào)查紀(jì)錄片《柴靜霧霾調(diào)查:穹頂之下》,更是轟動(dòng)一時(shí)。由燃煤產(chǎn)生的NOX作為當(dāng)今大氣污染的重要來源之一,國(guó)家對(duì)其排放限制的要求日益嚴(yán)格。2003年燃煤鍋爐的NOX排放限值為450 mg/m3,到2011年排放限值下降為100 mg/m3,按照發(fā)改能源[2014]2093號(hào)文《煤電節(jié)能減排升級(jí)與改造行動(dòng)計(jì)劃(2014-2020年)》最新要求:多地新建燃煤發(fā)電機(jī)組NOX排放限值達(dá)到50 mg/m3[1-3]。
選擇性催化還原(SCR)技術(shù)是目前國(guó)內(nèi)應(yīng)用最多也最為成熟的煙氣脫硝技術(shù)。截至2012年底,脫硝裝機(jī)容量達(dá)2.3×108kW,其中SCR占99%以上[4]。隨著社會(huì)用電結(jié)構(gòu)發(fā)生變化,國(guó)內(nèi)燃煤機(jī)組參與調(diào)峰,燃煤火電機(jī)組出現(xiàn)大面積、長(zhǎng)時(shí)間低負(fù)荷運(yùn)行的情況。從已運(yùn)行的脫硝裝置來看,約30%以上機(jī)組省煤器排煙溫度較低[5],導(dǎo)致脫硝系統(tǒng)退出運(yùn)行,給NOX減排帶來不利影響。因此對(duì)鍋爐進(jìn)行SCR低負(fù)荷運(yùn)行技術(shù)改造顯得十分迫切和必要。本文將以廣西金桂#1、#2(2×670t/h)鍋爐煙氣脫硝工程為案例,闡述省煤器分級(jí)改造技術(shù)在低負(fù)荷SCR脫硝中的應(yīng)用。
不同煙氣環(huán)境下,SCR脫硝催化劑的最佳活性溫度區(qū)間稍有不同,但大致在300℃~420℃范圍。鍋爐低負(fù)荷運(yùn)行時(shí),省煤器出口(即SCR脫硝裝置入口)煙氣溫度較低,低溫導(dǎo)致催化劑活性降低,氨逃逸增大,還原劑氨與煙氣中的SO3反應(yīng)生成的硫酸氫氨和硫酸氨會(huì)沉積在催化劑上,進(jìn)一步降低催化劑的活性,甚至造成催化劑不可逆轉(zhuǎn)的失活。此外,在147℃~207℃溫度范圍內(nèi)時(shí),液態(tài)的硫酸氫銨是一種粘性、強(qiáng)腐蝕性的物質(zhì),會(huì)腐蝕和堵塞下游空預(yù)器等設(shè)備。
21世紀(jì)初,國(guó)內(nèi)在提高SCR脫硝設(shè)備投運(yùn)率所采取的措施較多集中于運(yùn)行控制方面。例如:選擇硫份較低的煤種、嚴(yán)格控制適當(dāng)?shù)膰姲绷?、加?qiáng)催化劑區(qū)域及空預(yù)器區(qū)域的吹掃等。以上控制措施只能稍微減輕低負(fù)荷時(shí)形成的硫酸銨鹽的危害,并未從根本上解決問題。
要真正實(shí)現(xiàn)低負(fù)荷SCR脫硝裝置的投運(yùn),必需對(duì)硬件設(shè)備采取實(shí)質(zhì)性改造措施,其技術(shù)指導(dǎo)路線有兩個(gè):(1)采用低溫催化劑;(2)提高省煤器出口(即SCR脫硝裝置入口)煙氣溫度。目前國(guó)內(nèi)清華大學(xué)、中國(guó)科學(xué)院生態(tài)環(huán)境研究中心等單位均開展了低溫催化劑的研究,雖然取得了一定的進(jìn)展,但是大部分的研究工作仍處于實(shí)驗(yàn)室階段,離大規(guī)模工業(yè)化運(yùn)用仍存在較大的差距。因此,工程實(shí)踐中基本都采用第二種技術(shù)路線,可通過以下四種方案來實(shí)現(xiàn):(1)加熱鍋爐給水;(2)設(shè)置省煤器水旁路;(3)設(shè)置省煤器煙氣旁路;(4)省煤器分級(jí)改造。目前上述四種方案均有運(yùn)行經(jīng)驗(yàn),其中,加熱鍋爐給水、設(shè)置省煤器水旁路兩種方案對(duì)省煤器出口溫度的提升能力有限、對(duì)鍋爐的效率有明顯影響,但因其改造相對(duì)簡(jiǎn)單、投資成本低在工程中已有應(yīng)用;設(shè)置省煤器煙氣旁路會(huì)降低鍋爐熱效率、擾亂煙氣流場(chǎng)干擾脫硝系統(tǒng)運(yùn)行、對(duì)旁路擋板的性能要求較高(堵灰、一旦故障易導(dǎo)致催化劑燒結(jié)等),且投資成本稍高,但因其對(duì)省煤器出口溫度的提升效果明顯,在工程中也有應(yīng)用。以上三種方案提高鍋爐省煤器排煙溫度的同時(shí),除了影響鍋爐熱效率,還會(huì)導(dǎo)致下游電除塵的除塵效率下降。
省煤器分級(jí)改造技術(shù)是將SCR脫硝裝置的煙氣抽取點(diǎn)由原來省煤器出口改為省煤器管組間抽取,即將省煤器部分受熱面移至脫硝反應(yīng)器后。省煤器分級(jí)改造技術(shù)由于改造量稍大、成本相對(duì)較高在以往工程中運(yùn)用較少,有文獻(xiàn)說明2014年該技術(shù)在國(guó)內(nèi)火電機(jī)組低負(fù)荷脫硝中首次運(yùn)用,運(yùn)行效果較穩(wěn)定[6]。省煤器分級(jí)改造技術(shù)即能很好的滿足SCR脫硝裝置對(duì)煙溫的運(yùn)行要求,又不至于使排煙溫度升高、降低鍋爐熱效率,且其運(yùn)行穩(wěn)定,故障、后期維護(hù)等較少,已越來越得到業(yè)內(nèi)廣泛認(rèn)可。
2.1項(xiàng)目概況
廣西金桂漿紙業(yè)有限公司動(dòng)力廠屬于廣西金桂漿紙業(yè)有限公司的自備電廠,其2×670t/h鍋爐為燃煤鍋爐。2013年龍凈環(huán)保為2臺(tái)鍋爐增設(shè)脫硝裝置,采用選擇性催化還原法脫硝工藝,采用高灰型SCR布置方式。催化劑層數(shù)按“2+1”模式布置,初裝2層預(yù)留一層。按照滿負(fù)荷處理100%煙氣量、SCR入口NOx濃度350mg/Nm3,NOx含脫除率不小于72%(附加層催化劑不投運(yùn))設(shè)計(jì)脫硝裝置,要求能適應(yīng)鍋爐50%BMCR工況和100%BMCR工況之間的任何負(fù)荷。
該工程脫硝系統(tǒng)入口煙氣含塵量為50g/Nm3,含塵量較高,選用節(jié)距(10mm*9.1mm)較大的波紋板式催化劑,進(jìn)口品牌。脫硝系統(tǒng)入口SO3濃度為30 mg/Nm3,綜合其它因素計(jì)算得ABS(硫酸氫氨)露點(diǎn)溫度為296℃,因此推薦催化劑的最低連續(xù)運(yùn)行溫度為300℃。在鍋爐100%BMCR工況下,原有省煤器出口煙氣溫度為261.7℃,遠(yuǎn)低于催化劑的運(yùn)行溫度下限,且省煤器出口與空預(yù)器入口空間有限,為滿足脫硝SCR系統(tǒng)煙溫300℃~420℃及SCR系統(tǒng)煙道布置的空間要求,需對(duì)省煤器進(jìn)行改造。
2.2省煤器分級(jí)改造前后性能對(duì)比
省煤器分級(jí)改造前后性能對(duì)比數(shù)據(jù)見表1。
表1 改造前后性能數(shù)據(jù)對(duì)比
由上表可看出,改造前后省煤器總的阻力和出口排煙溫度基本保持不變,對(duì)鍋爐總體性能沒有大的影響,基本維持不變。省煤器改造后,在鍋爐50%~100%BMCR工況下,脫硝裝置入口煙氣溫度(即上游省煤器出口煙溫)范圍有較大提升,達(dá)到314.5℃~ 358.5℃,保證了脫硝系統(tǒng)的穩(wěn)定投運(yùn)。同時(shí),本工程對(duì)省煤器采用最大限度的移位利舊改造,有效控制了投資成本。
廣西金桂#1、#2(2×670t/h)鍋爐煙氣脫硝系統(tǒng)分別于2015年1月和2014年9月通過168試運(yùn)行,運(yùn)行效果穩(wěn)定,未出現(xiàn)因低負(fù)荷導(dǎo)致脫硝系統(tǒng)退出的情況。2015年12月第三方對(duì)改造后的#1、#2爐脫硝系統(tǒng)進(jìn)行了性能試驗(yàn),性能檢測(cè)部分結(jié)果如表2。
表2 #1、#2脫硝系統(tǒng)性能檢測(cè)結(jié)果
由表2#1、#2爐脫硝系統(tǒng)性能檢測(cè)各項(xiàng)指標(biāo)可以看出,脫硝效率、凈煙氣NOX排放濃度、氨逃逸、氨耗量、系統(tǒng)壓降、溫度降、電耗及SO2/SO3轉(zhuǎn)化率均明顯優(yōu)于性能保證值,脫硝系統(tǒng)運(yùn)行良好。
通過合理的改造途徑提高省煤器排煙溫度,可以解決目前鍋爐低負(fù)荷SCR脫硝投運(yùn)率過低的問題,但是采用何種方式需根據(jù)鍋爐及現(xiàn)場(chǎng)空間等實(shí)際情況綜合考慮。同時(shí),期待新型低溫催化劑的研究能取得更大的進(jìn)展,實(shí)現(xiàn)大規(guī)模工業(yè)化運(yùn)用。廣西金桂項(xiàng)目省煤器分級(jí)改造技術(shù)在低負(fù)荷SCR脫硝中的實(shí)踐證明:采用省煤器分級(jí)改造來提升脫硝系統(tǒng)入口煙溫,實(shí)現(xiàn)鍋爐低負(fù)荷時(shí)SCR脫硝裝置的投運(yùn),技術(shù)切實(shí)可行,后續(xù)運(yùn)行穩(wěn)定,維護(hù)量較少,基本不影響鍋爐性能,反饋較好。龍凈環(huán)保作為國(guó)內(nèi)首批將該技術(shù)運(yùn)用到低負(fù)荷脫硝工程實(shí)踐,且運(yùn)行情況較好,為國(guó)內(nèi)同類機(jī)組實(shí)現(xiàn)低負(fù)荷脫硝運(yùn)行提供參考。
[1]火電廠大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)GB13223-2003.
[2]火電廠大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)GB13223-2011.
[3]發(fā)改能源[2014]2093號(hào)文煤電節(jié)能減排升級(jí)與改造行動(dòng)計(jì)劃(2014—2020年).
[4]中國(guó)電力企業(yè)聯(lián)合會(huì).中國(guó)電力行業(yè)年度發(fā)展報(bào)告2013[M].北京:中國(guó)市場(chǎng)出版社,2013.
[5]蔣妮娜,吳其榮,趙偉俊,等.火電廠低負(fù)荷脫硝研究.能源與環(huán)境.2014.NO.4.
[6]徐昶,徐良,胡杰,等.國(guó)內(nèi)首臺(tái)火電機(jī)組省煤器分級(jí)改造提高SCR入口煙溫實(shí)踐.鍋爐制造.2014,NO.6.