楊曙東,宋 濤(泰鋼熱電公司,山東 萊蕪 271100)
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利用富余煤氣發(fā)電增效益
楊曙東,宋濤
(泰鋼熱電公司,山東萊蕪271100)
摘要:簡要介紹3 #燃?xì)忮仩t對三種不同成分,不同狀態(tài)參數(shù)燃料的混合燃燒調(diào)節(jié),實(shí)現(xiàn)廢氣余熱的綜合利用。通過鍋爐、汽輪機(jī)把工業(yè)排放廢氣轉(zhuǎn)化為熱能動力,提高了經(jīng)濟(jì)效益,降低了企業(yè)生產(chǎn)成本,對產(chǎn)生廢氣企業(yè)節(jié)能降耗提供了成功的經(jīng)驗和試驗依據(jù)。
關(guān)鍵詞:高爐煤氣;焦?fàn)t煤氣;轉(zhuǎn)爐煤氣;混合燃燒
為達(dá)到國家環(huán)保要求,徹底杜絕廢氣排放造成的環(huán)境污染,充分利用廢氣余熱資源搞好循環(huán)經(jīng)濟(jì),我公司于2008年淘汰了原來的燃煤鍋爐,建成55 t /h燃?xì)忮仩t一臺,主燃料為高爐煤氣,由于高爐煤氣波動性大,成份復(fù)雜,燃燒不穩(wěn)定,時常出現(xiàn)鍋爐滅火現(xiàn)象,耽誤生產(chǎn),危及設(shè)備和運(yùn)行人員安全。通過公司科研生產(chǎn)人員的實(shí)際考察論證,在以高爐煤氣作為主要燃料的同時,配用了焦?fàn)t和轉(zhuǎn)爐煤氣,使三種不同狀態(tài)參數(shù)的煤氣混合燃燒,即改善了鍋爐的燃燒狀況,保證了安全運(yùn)行,又充分利用了資源,實(shí)踐證明,通過三種煤氣的合理混和調(diào)節(jié),對平衡穩(wěn)定高爐管網(wǎng)煤氣效果顯著。使公司各煤氣用戶更加安全可靠穩(wěn)定,把廢氣轉(zhuǎn)化為熱能動力,同時為320m3高爐供風(fēng),為生產(chǎn)系統(tǒng)供汽,使能源轉(zhuǎn)化為動力,為公司創(chuàng)造了良好的經(jīng)濟(jì)效益,真正達(dá)到環(huán)保增效雙豐收的目的。
高爐、焦?fàn)t、轉(zhuǎn)爐煤氣成分指標(biāo)對比如表1。
經(jīng)上表參數(shù)對比,我們在燃料的配用及配風(fēng)上根據(jù)三種煤氣的不同成分及狀態(tài)參數(shù),用節(jié)流降壓的方式改變其進(jìn)入噴燃器的入口壓力、流速、消除不同壓力的工質(zhì)進(jìn)入噴燃器時流體阻力造成的流量不均勻狀況,以此來保證鍋爐的正常運(yùn)行。
由表1分析可知:
高爐煤氣不可燃成分約占70%,發(fā)熱值低,燃燒溫度低,著火溫度700攝氏度以上,及易爆燃,對爐況安全影響較大。煤氣中可燃成分主要是CO且不到30%,故此燃燒速度慢,火焰長,爐內(nèi)加熱均勻,燃燒溫度800—900℃,密度1.3kg/m3,煙氣系統(tǒng)阻力大,是焦?fàn)t的2倍,純?nèi)加酶郀t煤氣,導(dǎo)致引風(fēng)機(jī)負(fù)荷增高電耗增大,金屬受熱面積灰增加,熱阻增大。
焦?fàn)t煤氣可燃成分主要是H2,約占60%,產(chǎn)熱值高,著火溫度500-650℃,燃燒溫度1000℃以上,由于氫氣占二分之一以上,燃燒速度快火焰短,密度為0.45 kg/m3,由于CH4、CmHn等有機(jī)物燃燒煙氣系統(tǒng)阻力小,引風(fēng)動力電耗低。轉(zhuǎn)爐成分含氧量高2%,熱值高,密度中等,近似與焦?fàn)t。對比三種煤氣的不同特點(diǎn),根據(jù)焦?fàn)t煤氣著火溫度低500-650℃產(chǎn)熱值高4000KCaL/Nm3,燃燒速度快火焰短,對新啟動鍋爐或停運(yùn)檢修的鍋爐控溫有利,對防止燃?xì)忮仩t受熱面溫度急劇升高,熱膨脹不均,鍋爐汽包短時間形成巨大溫差,產(chǎn)生巨大熱應(yīng)力,防止脹口滲漏起到良好效果 ,對建立良好的水循環(huán),保證設(shè)備運(yùn)行安全提供了保障。待鍋爐建立起水循環(huán),各處膨脹指示正常后,可根據(jù)鍋爐負(fù)荷的需要適量投入高爐煤氣及配送風(fēng)量,使?fàn)t內(nèi)溫度場內(nèi)形成均勻穩(wěn)定的煙氣流速,根據(jù)爐膛煙氣出口溫度,采用投用轉(zhuǎn)爐煤氣來調(diào)節(jié)鍋爐負(fù)荷變化,使鍋爐在不同的負(fù)荷下,保障其運(yùn)行參數(shù)及控制指標(biāo)正常。為了更好的使三種不同成分狀態(tài)參數(shù)的煤氣充分混合燃燒,我們根據(jù)生產(chǎn)的實(shí)際需要及熱風(fēng)余量,在噴燃器前設(shè)置煤氣預(yù)熱混和器,經(jīng)過預(yù)熱混合的煤氣進(jìn)入旋流噴燃器,以旋流形式進(jìn)入爐膛燃燒,進(jìn)入爐堂的混合煤氣經(jīng)過爐膛后拱二次混合及爐內(nèi)火焰的卷吸形成充分的燃燒流體,這樣既保證了高爐煤氣(CO含量低)的著火穩(wěn)定,又減少了煤氣純度壓力不穩(wěn)定造成鍋爐滅火的弊端。徹底解決了不同工況下,尤其是低負(fù)荷時易爆滅火問題的發(fā)生。
三種氣體混合燃燒,減少煙氣系統(tǒng)阻力,降低了引風(fēng)電耗,克服運(yùn)行周期短,因排煙溫度升高而限制鍋爐負(fù)荷的問題。延長了鍋爐運(yùn)行時間,降低了清爐停爐次數(shù)。同時降低了排煙熱損失。經(jīng)過長期運(yùn)行實(shí)踐驗證,此法是非常優(yōu)越的,在同行業(yè)具有推廣應(yīng)用價值。
所以在三種煤器調(diào)節(jié)使用上,轉(zhuǎn)爐氧量高,焦?fàn)t熱值高,高爐煤氣燃燒煙氣流程長等特點(diǎn),在鍋爐燃燒系統(tǒng)內(nèi),相互彌補(bǔ)其不足,使燃燒更加穩(wěn)定,燃?xì)庑阅苤笜?biāo)更加優(yōu)化,使鍋爐在運(yùn)行中減少積灰,克服溫度不均勻的現(xiàn)象,延長運(yùn)行時間,改變鍋爐運(yùn)行狀況,使其優(yōu)越性得到了最大的發(fā)揮,為設(shè)備的安全運(yùn)行創(chuàng)造了良好的條件。
三種氣體燃料的混合燃燒降低了煙氣排放中有害氣體對大氣質(zhì)量的污染和空氣環(huán)境的破壞,尤其氮氧化物的排放比例降低70.7%以上,比單用高爐煤氣優(yōu)越得多,同時燃?xì)忮仩t把廢氣變?yōu)槟茉矗幢Wo(hù)了環(huán)境,又提高了經(jīng)濟(jì)效益,及大地降低了生產(chǎn)成本。
按55噸/小時鍋爐蒸發(fā)量,全年運(yùn)行8000小時計算,55×8000小時×80元/噸= 3520萬元,經(jīng)濟(jì)效益非??捎^。
作為一個企業(yè)如何進(jìn)行內(nèi)部挖潛降耗,要根據(jù)自己的生產(chǎn)實(shí)際,不斷的引用先進(jìn)技術(shù),優(yōu)化生產(chǎn)工藝,大搞循環(huán)經(jīng)濟(jì),把一切能利用的資源進(jìn)行優(yōu)化回收利用,即實(shí)現(xiàn)了降耗增效的目的,又達(dá)到了國家環(huán)保要求,尤其是泰鋼公司近幾年在能源綜合利用上取得了顯著的經(jīng)濟(jì)效益,為企業(yè)的發(fā)展奠定了堅實(shí)的基礎(chǔ),值的同行業(yè)借鑒和發(fā)展,為祖國的鋼鐵事業(yè)譜寫新的篇章。
DOI:10.16640/j.cnki.37-1222/t.2016.11.077
作者簡介:楊曙東,工程師,生產(chǎn)科科長。