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        焦?fàn)t煤氣壓縮機(jī)打氣量提升技改總結(jié)

        2021-04-03 23:26:21白雪峰
        中氮肥 2021年6期
        關(guān)鍵詞:華瑞蒸汽壓溴化鋰

        白雪峰

        (山西豐喜華瑞煤化工有限公司,山西新絳 043100)

        0 引 言

        山西豐喜華瑞煤化工有限公司(簡稱豐喜華瑞) “24·40”項目(240kt/a合成氨、400 kt/a尿素)以焦?fàn)t煤氣與半水煤氣(間歇式固定床氣化爐制氣)為原料生產(chǎn)合成氨與尿素。其中,焦?fàn)t煤氣脫硫采用常壓改良ADA法脫硫工藝,焦?fàn)t煤氣經(jīng)羅茨鼓風(fēng)機(jī)加壓至30kPa,送入湍流塔與脫硫塔脫硫至H2S含量<10mg/m3,脫硫后焦?fàn)t煤氣進(jìn)入冷卻清洗塔清洗,防止煤氣夾帶脫硫液,接著通過電捕焦油器脫除煤氣中的焦油等雜質(zhì)、氣水分離器脫除水分后,送往4M20型活塞式壓縮機(jī)加壓至2.0MPa,之后去往干法脫硫系統(tǒng),將焦?fàn)t煤氣中剩余的有機(jī)硫利用鐵鉬催化劑加氫轉(zhuǎn)化成無機(jī)硫(H2S),再通過氧化錳將其脫除,使出口氣總硫≤20mg/m3。用于原料氣加壓的4M20型活塞式壓縮機(jī)(簡稱低壓機(jī))共7臺,原設(shè)計1#、2#、3#低壓機(jī)(兩開一備)用于半水煤氣加壓,4#、5#、6#、7#低壓機(jī)(三開一備)用于焦?fàn)t煤氣加壓。

        2012年豐喜華瑞實施焦?fàn)t煤氣綜合利用挖潛改造,增加了1套焦?fàn)t煤氣變壓吸附提氫系統(tǒng)(PSA系統(tǒng)),設(shè)計處理焦?fàn)t煤氣量25000m3/h(標(biāo)況,下文無特別說明處氣量均為標(biāo)況),未增加低壓機(jī),只是將3#、4#低壓機(jī)(兩開無備)進(jìn)出口管線進(jìn)行改造,專供PSA系統(tǒng)使用,如此一來,半水煤氣低壓機(jī)僅剩1#、2#低壓機(jī)(兩開無備),焦?fàn)t煤氣低壓機(jī)僅剩5#、6#、7#低壓機(jī)(三開無備)。活塞式壓縮機(jī)排氣容量為固定值,而氣體在定壓情況下,溫度與體積成正比,在夏季高溫天氣,從濕法脫硫系統(tǒng)送往低壓機(jī)的焦?fàn)t煤氣管道白天被烈日暴曬,管道吸熱后將熱量傳遞給焦?fàn)t煤氣,使得低壓機(jī)一段進(jìn)口焦?fàn)t煤氣的溫度顯著升高,焦?fàn)t煤氣體積膨脹,造成低壓機(jī)吸氣量減小,這在焦?fàn)t煤氣氣量不足的情況下對生產(chǎn)的影響并不顯著,但在焦?fàn)t煤氣充足的情況下,由于低壓機(jī)吸氣量下降,多余的焦?fàn)t煤氣就需放空,在消耗相同焦?fàn)t煤氣(含放空)的情況下合成氨產(chǎn)量明顯降低,合成氨生產(chǎn)成本顯著增高。

        1 技改背景

        2019年周邊焦化廠供應(yīng)豐喜華瑞的焦?fàn)t煤氣量由30000m3/h增至43000m3/h,由于焦?fàn)t煤氣轉(zhuǎn)化系統(tǒng)設(shè)計焦?fàn)t煤氣的處理能力為34000 m3/h,在焦?fàn)t煤氣量為30000m3/h的情況下轉(zhuǎn)化系統(tǒng)完全可以處理,PSA提氫系統(tǒng)停用;但當(dāng)焦?fàn)t煤氣量達(dá)到43000m3/h時,轉(zhuǎn)化系統(tǒng)無法處理多余的氣體,PSA系統(tǒng)需投運。運行方案為,焦?fàn)t煤氣從氣柜出口分為兩路,一路12000 m3/h焦?fàn)t煤氣送入PSA系統(tǒng),提取6480m3/h氫氣送往氨合成系統(tǒng)高壓機(jī)入口,PSA系統(tǒng)產(chǎn)生的5520m3/h富甲烷氣返回焦?fàn)t煤氣氣柜,與另一路31000m3/h焦?fàn)t煤氣混合,混合后總氣量為36520m3/h,其中2000m3/h作為燃燒氣使用,其余送往轉(zhuǎn)化系統(tǒng)。

        豐喜華瑞焦?fàn)t煤氣低壓機(jī)型號均為4M20-220/23-BX,屬四列四級對稱平衡型活塞式壓縮機(jī),設(shè)計吸氣溫度40℃、吸氣壓力10kPa、進(jìn)口氣量為11100m3/h。3臺焦?fàn)t煤氣低壓機(jī)(5#、6#、7#低壓機(jī))在冬季氣溫較低時可滿足生產(chǎn)需求,但在夏季高溫天氣情況下,低壓機(jī)打氣能力明顯不足,焦?fàn)t煤氣放空1000~2000 m3/h。換言之,半水煤氣為豐喜華瑞自產(chǎn),氣量可調(diào)控,而焦?fàn)t煤氣為周邊焦化廠供應(yīng),其氣量無法控制,在焦?fàn)t煤氣氣量超出低壓機(jī)打氣能力后,只能在氣柜處放空,尤其是在夏季,放空頻次增加,既浪費原料又污染環(huán)境。另外,近年來合成氨與尿素市場持續(xù)低迷,節(jié)能降耗、降本增效成為豐喜華瑞生產(chǎn)管理中的重點工作,為避免夏季高溫天氣焦?fàn)t煤氣系統(tǒng)需開4臺低壓機(jī),采取了提高低壓機(jī)進(jìn)氣壓力、在低壓機(jī)進(jìn)口管道上苫蓋遮陽網(wǎng)、用一次水在焦?fàn)t煤氣管道外表面噴水等措施,但效果均不太理想。

        參考壓縮機(jī)級間冷卻的辦法,豐喜華瑞考慮利用冷卻水或冷凍水與焦?fàn)t煤氣進(jìn)行換熱帶走其一部分熱量,以提升低壓機(jī)的打氣量。焦?fàn)t煤氣經(jīng)過濕法脫硫后,其中的水蒸氣達(dá)到飽和狀態(tài),水蒸氣的飽和溫度與飽和壓力是一一對應(yīng)的,飽和溫度升高,飽和蒸汽壓也相應(yīng)提高,據(jù)道爾頓分壓定律可知,焦?fàn)t煤氣中飽和蒸汽壓與水蒸氣的摩爾質(zhì)量成正比,即焦?fàn)t煤氣溫度越高,飽和蒸汽壓越高,焦?fàn)t煤氣中的水蒸氣越多,若要對焦?fàn)t煤氣進(jìn)行降溫,必須將換熱設(shè)備設(shè)置在氣液分離器前,便于對冷凝液進(jìn)行分離,防止冷凝液大量進(jìn)入低壓機(jī)而損壞設(shè)備?;谝陨峡紤],豐喜華瑞在低壓機(jī)的氣水分離器前增設(shè)1臺列管式換熱器給焦?fàn)t煤氣降溫,管程走焦?fàn)t煤氣,殼程走冷卻水;加之化產(chǎn)系統(tǒng)溴化鋰制冷機(jī)組一直閑置,本技改考慮利用溴化鋰制冷機(jī)組制取的冷凍水來冷卻焦?fàn)t煤氣,以縮小換熱設(shè)備尺寸,減少投資。

        2 技改方案

        2020年3月,豐喜華瑞對2#、3#、4#低壓機(jī)進(jìn)出口管線進(jìn)行改造,改造后,2#、3#低壓機(jī)既可用于PSA系統(tǒng)也可用于半水煤氣加壓,4#低壓機(jī)既可用于PSA系統(tǒng)也可用于焦?fàn)t煤氣加壓,由此保證半水煤氣、焦?fàn)t煤氣、PSA系統(tǒng)使用的低壓機(jī)均有備機(jī);同時,在電捕焦油器與氣水分離器之間增設(shè)1臺列管式換熱器(焦?fàn)t煤氣冷卻器),利用化產(chǎn)系統(tǒng)閑置的溴化鋰制冷機(jī)組制備冷凍水對焦?fàn)t煤氣進(jìn)行降溫,降溫后的焦?fàn)t煤氣再經(jīng)氣水分離器分離水分后送低壓機(jī)加壓。

        2.1 冬夏季不同氣溫下低壓機(jī)打氣量差異

        焦?fàn)t煤氣低壓機(jī)設(shè)計吸氣壓力10kPa、吸氣溫度40℃,設(shè)計標(biāo)況排氣量為11100m3/h,以11100m3/h標(biāo)況排氣量折算夏季與冬季工況下的打氣量:夏季進(jìn)氣壓力22kPa、進(jìn)氣溫度40℃,折工況氣量為10455m3/h,與標(biāo)況設(shè)計值相比少645m3/h;冬季進(jìn)氣壓力18kPa、進(jìn)氣溫度10℃,折工況氣量為9771m3/h,與標(biāo)況設(shè)計值相比少1329m3/h。換言之,夏季與冬季相比,質(zhì)量相同的氣體,體積相差684m3/h,生產(chǎn)負(fù)荷以冬季為基準(zhǔn),則3臺低壓機(jī)在夏季時打氣量會減少約684×3=2052m3/h。

        2.2 夏季進(jìn)入低壓機(jī)焦?fàn)t煤氣溫度的確定

        焦?fàn)t煤氣總氣量43000m3/h,PSA系統(tǒng)處理氣量12000m3/h,濕法脫硫后進(jìn)入低壓機(jī)總氣量為34520m3/h,單機(jī)氣量約11506m3/h,工況氣量取第2.1節(jié)夏季折算氣量10455m3/h,工況壓力取夏季進(jìn)氣壓力22kPa,當(dāng)?shù)仄骄髿鈮?9kPa,由理想氣體狀態(tài)方程pV=nRT得p標(biāo)V標(biāo)/T標(biāo)=p工V工/T工,代入有關(guān)數(shù)據(jù)有101.325×11506÷273.15=(99+22)×10455÷(273.15+t工),計算可得夏季工況溫度t工=23.24℃,即夏季焦?fàn)t煤氣進(jìn)入低壓機(jī)的溫度宜在23.24℃,為便于計算,取整為23℃。

        2.3 焦?fàn)t煤氣由40℃降至23℃所需冷量

        豐喜華瑞焦?fàn)t煤氣經(jīng)濕法脫硫后,焦?fàn)t煤氣中含有大量水分,在焦?fàn)t煤氣的降溫過程中放出的熱量分為兩部分:一部分是焦?fàn)t煤氣溫度由40℃降至23℃放出的顯熱Q1,一部分為焦?fàn)t煤氣中水蒸氣冷凝放出的冷凝熱Q2。

        2.3.1 焦?fàn)t煤氣降溫放出的顯熱Q1

        豐喜華瑞焦?fàn)t煤氣組分 (φi)約為H259.0%、CH420.0%、CO 8.0%、CO24.5%、N26.7%、O20.3%、C6H61.5%。焦?fàn)t煤氣(混合氣體)各組分的比熱容按定值進(jìn)行粗略計算,各組分定壓比熱容 (cpi)分別為cpH2=29.10kJ/(kmol·K)、cpCH4=37.41kJ/(kmol·K)、cpCO=29.10kJ/(kmol·K)、cpCO2=37.41 kJ/(kmol·K)、cpN2=29.10kJ/(kmol·K)、cpO2=29.10kJ/(kmol·K)、cpC6H6=37.41 kJ/(kmol·K),則焦?fàn)t煤氣的定壓比熱容cp=∑φicpi=59.0% ×29.10+20.0% ×37.41+8.0% ×29.10+4.5%×37.41+6.7% ×29.10+0.3% ×29.10+1.5% ×37.41=31.26kJ/(kmol·K);則43000m3/h的焦?fàn)t煤氣溫度由40℃降至23℃放出的熱量Q1=m·cp·△t=43000÷22.4×31.26×(40-23)=1.020×106kJ/h。

        2.3.2 水蒸氣冷凝放出的冷凝熱Q2

        低壓機(jī)一段進(jìn)口焦?fàn)t煤氣總量43000m3/h、溫度40℃、壓力22kPa,當(dāng)?shù)仄骄髿鈮簽?9 kPa,據(jù)《工程熱力學(xué)》[7]附表1(飽和水與飽和水蒸氣表)查得40℃時水蒸氣的飽和蒸汽壓為7.38kPa,則出濕法脫硫系統(tǒng)后焦?fàn)t煤氣中的水分為43000×7.38÷(99+22)÷22.4×18=2107.48kg/h。

        經(jīng)冷卻后焦?fàn)t煤氣溫度由40℃降至23℃,壓力為22kPa,查得22℃時水蒸氣的飽和蒸汽壓為2.64kPa、24℃時水蒸氣的飽和蒸汽壓為2.98kPa,采用插值法可得23℃時水蒸氣的飽和蒸汽壓為2.81kPa,則出新增列管式換熱器(焦?fàn)t煤氣冷卻器)氣體中水分為43000×2.81÷(99+22)÷22.4×18=802.44kg/h。

        因此,經(jīng)新增列管式換熱器(焦?fàn)t煤氣冷卻器)分離出來的水量為2107.48-802.44=1305.04kg/h,據(jù)《工程熱力學(xué)》[7]附表1(飽和水與飽和水蒸氣表),22℃水蒸氣的相變熱為2448.6kJ/kg、24℃水蒸氣的相變熱為2443.9 kJ/kg,采用插值法計算可得23℃水蒸氣的相變熱為2446.25kJ/kg,則焦?fàn)t煤氣中水蒸氣冷凝放出的熱量Q2=m′·h=1305.04×2446.25=3.19×106kJ/h。

        焦?fàn)t煤氣溫度由40℃降至23℃放出的熱量為1.020×106kJ/h,焦?fàn)t煤氣中水蒸氣冷凝放出的熱量為3.19×106kJ/h,則此過程中放出的總熱量為4.21×106kJ/h,即1169.44kW。

        豐喜華瑞化產(chǎn)系統(tǒng)閑置的蒸汽雙效型溴化鋰吸收式冷水機(jī)組,型號為RCW060SG,制冷量為2326kW,高于焦?fàn)t煤氣降溫過程中放出的總熱量1169.44kW,其冷凍水流量288m3/h,冷凍水進(jìn)出口溫度分別為23℃、10℃,其制冷量與冷凍水溫度均可滿足焦?fàn)t煤氣的降溫需求。

        2.4 焦?fàn)t煤氣冷卻器換熱面積確定

        2.4.1 逆流對流平均溫差

        焦?fàn)t煤氣進(jìn)冷卻器溫度t1=40℃、出冷卻器溫度t1′=23℃,溴化鋰制冷機(jī)組冷凍水設(shè)計出水溫度可達(dá)10℃,考慮到節(jié)能因素,盡量減小溴化鋰制冷機(jī)組的能耗,這里冷凍水出水溫度t2設(shè)定為20℃;考慮換熱理想,冷凍水回水溫度與焦?fàn)t煤氣出冷卻器溫度相同,即t2′=23℃,則對流平均溫差△t1c=[(t1-t2′)-(t1′-t2)]÷ln[(t1-t2′)÷(t1′-t2)]=[(40-23)-(23-20)]÷ln[(40-23)÷(23-20)]=8℃。

        2.4.2 傳熱面積確定

        (1)由前述可知,焦?fàn)t煤氣溫度由40℃降至23℃放出的熱量為1.020×106kJ/h,即283.33kW;據(jù)《傳熱學(xué)》[2]附錄12(常用換熱器傳熱系數(shù)的大致范圍表)熱交換流體內(nèi)側(cè)為氣體、外側(cè)為清水的傳熱系數(shù)選取范圍為20~70W/(m2·K),這里選取換熱器傳熱系數(shù)K0為40W/(m2·K),則所需換熱面積為A1=Q1/(K0·△t1c)=283.33×103÷(40×8)=885m2。

        (2)由前述可知,焦?fàn)t煤氣中水蒸氣冷凝放出的熱量為3.19×106kJ/h,即886kW;據(jù)《傳熱學(xué)》[2]附錄12(常用換熱器傳熱系數(shù)大致范圍表)內(nèi)側(cè)為水蒸氣凝結(jié)水、外側(cè)為清水之傳熱系數(shù)取值范圍為350~1000W/(m2·K),這里選取傳熱系數(shù)K0′為350W/(m2·K),則所需換熱面積為A2=Q2/(K0′·△t1c)=886×103÷(350×8)=316m2。

        (3)總換熱面積A=A1+A2=885+316=1201m2,本技改焦?fàn)t煤氣冷卻器實際換熱面積取整為1200m2。

        3 運行情況

        本技改項目于2020年3月22日完成,2020年6月20日,溴化鋰制冷機(jī)組開機(jī),焦?fàn)t煤氣冷卻器通水正式投運。技改后焦?fàn)t煤氣出氣柜后分為兩路,第一路走PSA系統(tǒng)+濕法脫硫系統(tǒng),焦?fàn)t煤氣經(jīng)4#低壓機(jī)加壓后送往PSA系統(tǒng);第二路走焦?fàn)t煤氣濕法脫硫系統(tǒng),經(jīng)5#、6#、7#低壓機(jī)加壓后送往焦?fàn)t煤氣干法脫硫系統(tǒng)。本次技改僅對第二路焦?fàn)t煤氣進(jìn)行降溫,即進(jìn)入4#低壓機(jī)的焦?fàn)t煤氣不降溫,進(jìn)入5#、6#、7#低壓機(jī)的焦?fàn)t煤氣提前降溫。

        2020年6月20—21日對低壓機(jī)一段進(jìn)口溫度進(jìn)行統(tǒng)計:未經(jīng)降溫的4#低壓機(jī)這兩天的一段進(jìn)口日均溫度分別為39.6℃、44.3℃,而經(jīng)降溫后的5#、6#、7#低壓機(jī)這兩天的一段進(jìn)口日均溫度則分別為29.3℃、29.2℃、31.9℃與28.0℃、28.6℃、29.9℃,降溫效果明顯。

        4 結(jié)束語

        豐喜華瑞通過在焦?fàn)t煤氣濕法脫硫系統(tǒng)電捕焦油器與氣水分離器之間增設(shè)1臺換熱器(焦?fàn)t煤氣冷卻器),采用水氣換熱的方式,利用化產(chǎn)系統(tǒng)閑置的溴化鋰制冷機(jī)組制取的冷凍水對焦?fàn)t煤氣進(jìn)行降溫。2020年6月20日焦?fàn)t煤氣冷卻器通水正式投運,焦?fàn)t煤氣低壓機(jī)一段進(jìn)口溫度降低約10.4~16.3℃,解決了焦?fàn)t煤氣低壓機(jī)高溫季節(jié)時打氣量低的瓶頸問題,3臺低壓機(jī)(5#、6#、7#低壓機(jī))打氣量合計增加約2000 m3/h,即焦?fàn)t煤氣放空量減少約2000m3/h;焦?fàn)t煤氣價格按0.5元/m3計,夏季夜間氣溫低、白天氣溫高,一年中高溫時間按120個白天計,年可節(jié)約生產(chǎn)成本2000×12×120×0.5÷10000=144萬元。

        隨著焦?fàn)t煤氣低壓機(jī)打氣量的提升,合成氨產(chǎn)量增加,系統(tǒng)總能耗下降,生產(chǎn)成本隨之降低。另外,在氣水分離器前增設(shè)焦?fàn)t煤氣冷卻器可將焦?fàn)t煤氣中大量的水分去除,可減少焦?fàn)t煤氣中水分對低壓機(jī)氣缸潤滑油的影響,減少低壓機(jī)潤滑油的添加量,并避免氣缸磨損,利于焦?fàn)t煤氣低壓機(jī)的穩(wěn)定、優(yōu)質(zhì)運行。

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