李義超
(山東鋼鐵集團(tuán)日照有限公司,山東 日照 276806)
裝煤地面除塵站改造應(yīng)用研究
李義超
(山東鋼鐵集團(tuán)日照有限公司,山東 日照 276806)
本文簡述裝煤地面除塵系統(tǒng)的工作原理,針對濟(jì)南鋼鐵6#、7#焦?fàn)t裝煤車除塵由車載式改為地面除塵后投產(chǎn)初期遇到的清灰不徹底、除塵器壓差過高等一系列問題進(jìn)行了分析研究,并提出了改進(jìn)措施,取得了良好的效果。
裝煤車;地面除塵站;預(yù)噴涂;除塵阻值;除塵效率
2015年之前,濟(jì)鋼6#、7#焦?fàn)t爐裝煤車采用的是裝煤車車載除塵的方式,車載除塵風(fēng)機(jī)風(fēng)量3.5萬m3/h,過濾面積240m2,由于當(dāng)時的設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)過低加之設(shè)備老化嚴(yán)重,導(dǎo)致煙塵收集效率(60%左右)及煙塵排放濃度(大于300mg/Nm3)均不能適應(yīng)新環(huán)保法的要求。而且車載除塵在使用過程中經(jīng)常發(fā)生爆鳴、濾袋燒損等,嚴(yán)重影響除塵效果同時危及職工人身安全。為了提高裝煤煙塵收集效率、達(dá)到新環(huán)保法的煙塵排放標(biāo)準(zhǔn)要求,該廠將裝煤車除塵由車載式改造為地面除塵站的形式。
焦?fàn)t裝煤過程中,大量的荒煤氣和粉塵從裝煤孔冒出。改造后的裝煤車裝有新型密封導(dǎo)套,該裝置能有效防止煙塵的外溢。煙塵通過裝煤車上新增的導(dǎo)煙管道和安裝在焦側(cè)爐柱上的煙氣轉(zhuǎn)換閥進(jìn)入地面除塵站的阻燃性布袋除塵器,經(jīng)除塵器凈化后的達(dá)標(biāo)煙氣排往大氣。為防止煙氣溫度過高而燒壞布袋,在布袋除塵器進(jìn)口總管上設(shè)置野風(fēng)閥,煙溫超過110℃時,該閥開啟,向系統(tǒng)補(bǔ)充常溫空氣,以降低煙溫;煙溫低于90℃時,閥門關(guān)閉。為防止裝煤除塵濾袋被焦油黏結(jié)失效,裝煤除塵采用預(yù)噴涂措施,在裝煤除塵投用前及每次濾袋清灰后,對布袋除塵器進(jìn)行焦粉噴涂。
由于是在現(xiàn)有設(shè)備的基礎(chǔ)上進(jìn)行改造,該項目在試運行階段,暴露出了不少問題。其中比較突出的問題主要有以下幾個:
(1)裝煤地面站的清灰程序在初始設(shè)計時根據(jù)設(shè)定的裝煤爐數(shù)在風(fēng)機(jī)低速狀態(tài)下進(jìn)行自動清灰,如果本次清灰未完成,待下次低速運行時繼續(xù)執(zhí)行。通過現(xiàn)場觀察發(fā)現(xiàn),雖然清灰動作在正常執(zhí)行,但是清灰完成后除塵器阻值并未下降,反而升高。
(2)裝煤地面除塵站采用焦粉預(yù)噴涂措施,每次清灰后進(jìn)行預(yù)噴涂,以除塵器前后壓差上升300Pa以上為標(biāo)準(zhǔn)。如果噴涂后壓差變化低于這個范圍就證明焦粉沒有均勻掛在濾袋表面,起不到保護(hù)濾袋的效果。而且如果清灰和預(yù)噴涂動作不能在風(fēng)機(jī)再次起高速前完成,勢必會造成裝煤煙塵中的油性物質(zhì)直接粘附在除塵濾袋上造成“糊袋”,不但會使除塵器的阻力上升,而且會大幅降低除塵袋的壽命。
(3)裝煤除塵器前后壓差在運行一周左右就上升到2500Pa以上,而且有不斷上升的趨勢,遠(yuǎn)超于環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)要求的2000Pa以下。隨著除塵器阻值的上升,裝煤除塵的效果不斷惡化。
(4)為確保裝煤過程中煙塵不會外泄,裝煤車采用新型密封導(dǎo)套及內(nèi)置式給煤閘板。在裝煤過程中除塵效果非常理想,可是當(dāng)裝煤結(jié)束關(guān)閉給煤閘板后,有大量的荒煤氣從螺旋給料器的后部軸承處冒出,造成環(huán)境污染(圖1)。
(1)在除塵控制程序中,清灰脈沖閥動作時間設(shè)定為50ms,動作間隔時間為10s,脈沖閥的正常工作氣源壓力為0.5MPa。經(jīng)排查,我們發(fā)現(xiàn)在清灰時脈沖閥工作時的氣源壓力只有0.2MPa左右,導(dǎo)致脈沖閥噴吹壓力過低、噴吹面積過小,無法滿足除塵濾袋的清灰要求。故而導(dǎo)致除塵器在工作過程中清灰效果差的問題。為了解決這一問題,我們將脈沖閥的動作時間設(shè)定為100ms,動作間隔時間設(shè)定為30s,這樣就保證了脈沖閥的供氣壓力,滿足了除塵器的清灰要求。
(2)為了保證焦粉噴涂的效果,延長濾袋使用壽命,我們對預(yù)噴涂控制程序進(jìn)行了優(yōu)化。首先,將清灰、噴涂動作由原先的在線操作改為離線手動操作,也就是利用焦?fàn)t檢修停機(jī)時間進(jìn)行集中操作。在手動清灰完畢即執(zhí)行預(yù)噴涂操作。第二,為保證預(yù)噴涂效果,將預(yù)噴涂時間由原來的90秒延長至300秒,噴涂過程中風(fēng)機(jī)運行頻率由原來的10Hz提高至25Hz。第三,為簡化清灰、噴涂操作,在除塵控制畫面添加“一鍵清灰”和“一鍵預(yù)噴涂”按鈕,在操作時只需要分別點擊兩個按鈕即可實現(xiàn)動作的執(zhí)行。
(3)經(jīng)過現(xiàn)場實地觀察發(fā)現(xiàn),由于裝煤完畢關(guān)閉閘板后,除塵風(fēng)機(jī)已經(jīng)轉(zhuǎn)為低速運行,此時有大量的荒煤氣積存在給煤閘板和疏煤蓋板之間,煙氣無法導(dǎo)出就從給煤螺旋的后軸承出竄出。為此,我們在疏煤蓋板和每個導(dǎo)套的除塵管道上開孔,用鋼絲軟管將其連接,從而將積存在此處的荒煤氣導(dǎo)入除塵管道,避免煙氣外溢污染環(huán)境。
(1)通過優(yōu)化脈沖閥的控制程序,保證了脈沖閥的氣源壓力和噴吹面積,從而確保了清灰效果。
圖1 裝煤地面除塵站控制畫面
(2)將清灰、噴涂操作改為利用焦?fàn)t檢修時間進(jìn)行后,避免了清灰未完成又進(jìn)行裝煤操作導(dǎo)致糊袋的問題。噴涂后觀察布袋表面發(fā)現(xiàn),焦粉均勻布滿濾袋表面,同時噴涂前后除塵器壓差上升400Pa左右。
(3)采取以上優(yōu)化措施后,保證了除塵器清灰、噴涂的效果,從而解決了除塵器壓差短時間內(nèi)變化過大的原因,目前除塵器的前后壓差正常保持在1500Pa以下,經(jīng)檢測除塵器煙塵排放濃度為5mg/Nm3。
(4)增設(shè)導(dǎo)煙管道后,給煤閘板處不再積存荒煤氣,實現(xiàn)了裝煤全過程的無煙化。
(1)通過以上措施的實施,保證了除塵器運行阻力保持在1600Pa左右,裝煤除塵平均吸力達(dá)到800Pa以上,保證了裝煤除塵的高效穩(wěn)定運行。
(2)預(yù)噴涂系統(tǒng)正常運行以后,從根本上杜絕了“糊袋”現(xiàn)象發(fā)生,保持了除塵器前后壓差的長期穩(wěn)定,同時延長的除塵濾袋的使用壽命,年節(jié)約備件成本5萬元左右。
(3)通過改造,發(fā)揮了裝煤除塵的最大效率,真正實現(xiàn)了裝煤全過程的“無煙裝煤”,帶來了巨大的環(huán)保效益。
圖3 自動清洗裝置管路圖
(1)需根據(jù)排潮風(fēng)機(jī)尺寸測量,確定水汽噴嘴、排污噴嘴及流量計的安裝位置,設(shè)計繪制出加工圖紙并進(jìn)行加工制作;(2)安裝壓縮空氣減壓閥、水汽混合電磁閥和排污電磁閥,用來控制噴嘴的開啟;(3)安裝并調(diào)整壓縮空氣反吹噴嘴和水汽混合噴嘴;(4)在排污閥下方安裝水流量計,檢測排污閥開啟時污水流量,當(dāng)檢測不到水流量,確認(rèn)為排污管道堵塞,再次關(guān)閉電動風(fēng)閥,并自動向風(fēng)機(jī)腔體噴射高壓壓縮空氣進(jìn)行反吹,保證排污管道的暢通。
通過在車間滾筒類設(shè)備排潮風(fēng)機(jī)上的不斷試驗調(diào)試,最終免拆自動清洗裝置在排潮風(fēng)機(jī)上得到成功應(yīng)用。自動清潔時間約為20min??墒古懦憋L(fēng)機(jī)的清洗工作自動進(jìn)行,免除了清洗排潮風(fēng)機(jī)工作的巨大勞動量,減少了清洗工作的人力成本,并且清洗工作不會對設(shè)備造成污染。提高了設(shè)備的自動化水平,為企業(yè)的節(jié)能增效及設(shè)備的優(yōu)質(zhì)高效運行提供了保障。
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[3]機(jī)械工程手冊[M].北京;清華大學(xué)出版社,1991.
TK284.5
文章編號:1671-0711(2016)10(下)-0078-02