徐世武
(天津電力機(jī)車(chē)有限公司,天津 300000)
HXD3機(jī)車(chē)一二系彈簧工作高超高的原因分析與處理
徐世武
(天津電力機(jī)車(chē)有限公司,天津 300000)
針對(duì)HXD3機(jī)車(chē)一二系彈簧在檢修中發(fā)現(xiàn)工作高超高的現(xiàn)象,從彈簧生產(chǎn)制造過(guò)程、檢測(cè)條件、檢修工藝等方面闡述了彈簧工作高超高的影響因素,并提出了處理的方法。
彈簧;工作高;超高;分析;處理
HXD3系列電力機(jī)車(chē)一、二系懸掛裝置采用圓柱壓縮螺旋彈簧,根據(jù)機(jī)車(chē)檢修技術(shù)規(guī)程的要求,一、二系彈簧對(duì)自由高、工作高都有限度要求,但在機(jī)車(chē)檢修過(guò)程中發(fā)現(xiàn),部分彈簧試驗(yàn)壓縮高(簡(jiǎn)稱(chēng)“工作高”)有增高的現(xiàn)象(見(jiàn)表1)。
表1 一二簧工作高超高數(shù)量統(tǒng)計(jì)表
其中,一系簧(即“軸箱彈簧”)自由高限度要求為 222+2-4mm,加壓 47.5kN,試驗(yàn)壓縮高應(yīng)在173.4+2-4mm。累計(jì)檢查3840件,工作高超高的一系簧共426件,占比11.09%。二系簧(即“高圓簧”)自由高度限度要求為565+5-4mm,加壓73.6kN,試驗(yàn)壓縮高限度要求為460.8+3-4mm。累計(jì)檢查160臺(tái)份1920件,工作高超高的二系簧共250件,占比13.02%。
2.1 彈簧制造的影響
彈簧的主要生產(chǎn)工藝過(guò)程為:下料→端部加熱→碾尖→電阻爐整體加熱→熱卷簧→余熱淬火→回火→預(yù)壓→支撐圈平磨→拋丸→磁粉探傷→噴漆[1]。彈簧整體回火處理能釋放熱卷簧、淬火過(guò)程中產(chǎn)生的殘余應(yīng)力,消除效率可達(dá)50%~70%。彈簧表面拋丸處理也能降低一部分殘余應(yīng)力,并在彈簧表面形成壓應(yīng)力層,對(duì)提高彈簧的抗疲勞強(qiáng)度有一定作用。
在彈簧熱卷形變過(guò)程中,彈簧外表面受拉應(yīng)力,內(nèi)表面受壓應(yīng)力,外部應(yīng)力超過(guò)棒材屈服極限,使彈簧變形彎曲成螺旋形。在機(jī)車(chē)運(yùn)用中,由于輪軌接觸振動(dòng)及車(chē)內(nèi)設(shè)備工作的原因,車(chē)體、構(gòu)架處于高頻振動(dòng)狀態(tài),頻繁地振動(dòng)施壓使彈簧內(nèi)部殘余應(yīng)力逐漸釋放。應(yīng)力釋放使彈簧發(fā)生形變,從高度方向看有使彈簧增高的可能性,這種現(xiàn)象只存在于彈簧運(yùn)用初期,且影響有限,如圖1所示。
圖1 彈簧內(nèi)部應(yīng)力示意圖
2.2 試驗(yàn)設(shè)備的影響
機(jī)車(chē)一二系彈簧壓力試驗(yàn)機(jī)采用TLW-HG300型機(jī)車(chē)彈簧專(zhuān)用壓力試驗(yàn)機(jī),據(jù)設(shè)備生產(chǎn)廠(chǎng)家提供數(shù)據(jù),設(shè)備測(cè)量誤差與測(cè)試彈簧高度有關(guān),測(cè)量誤差=±(50+0.15L)μm,其中L為彈簧測(cè)試工作高度。由此可知,高圓簧工作高測(cè)量誤差為±0.119mm、軸箱彈簧工作高測(cè)量誤差為±0.076mm。
為測(cè)試設(shè)備試驗(yàn)誤差范圍是否在允許范圍內(nèi),對(duì)同一軸箱彈簧每隔1天進(jìn)行1次測(cè)量,共測(cè)量12次,所得工作高最大值與最小值相差0.22mm,超出設(shè)備允許誤差±0.034mm。
2.3 試驗(yàn)壓力的影響
按照TB/T2211-2010《機(jī)車(chē)車(chē)輛懸掛裝置鋼制
螺旋彈簧》的規(guī)定,彈簧試驗(yàn)壓力允差在公稱(chēng)值的1%公差范圍內(nèi)。彈簧剛度、試驗(yàn)力、軸向位移三者的關(guān)系如下:
式中:(Fv-Fu)是工作高與自由高測(cè)試試驗(yàn)力之差,(Lu-Lv)是在(Fv-Fu)力作用下的軸向位移,Ks是軸向剛度(單位kN/mm)。
由此公式計(jì)算可知,HXD3機(jī)車(chē)軸箱彈簧名義剛度為0.975kN/mm,高圓簧名義剛度0.417kN/mm。如果彈簧制造單位與檢修單位試驗(yàn)力均符合要求但存在±1%的誤差,由上述公式計(jì)算可知,同一軸箱彈簧或高圓簧工作高測(cè)量可能存在±0.486mm或± 1.76mm的誤差。
2.4 漆膜厚度影響
現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查機(jī)車(chē)彈簧檢修工藝過(guò)程,彈簧工作高檢測(cè)在噴漆后進(jìn)行,彈簧上下端面、端圈與相鄰圈接觸線(xiàn)等六處漆膜會(huì)對(duì)檢測(cè)結(jié)果發(fā)生影響。
為了測(cè)試漆膜對(duì)試驗(yàn)工作高度的影響程度,選擇24組軸箱彈簧,分別在噴漆前與噴漆后進(jìn)行工作高的檢測(cè)。經(jīng)對(duì)比發(fā)現(xiàn),彈簧噴漆后工作高增加量在(0.1~0.50)mm。由于漆膜厚度無(wú)法嚴(yán)格控制,接觸線(xiàn)處漆膜厚度無(wú)法測(cè)量,漆膜厚度對(duì)彈簧試驗(yàn)工作高度的測(cè)量的影響是不確定的,應(yīng)予排除。
2.5 拋丸過(guò)程的影響
拋丸處理是彈簧檢修過(guò)程中的一個(gè)環(huán)節(jié)。檢修彈簧拋丸的目的是去除彈簧表面的漆層、鐵銹、氧化皮,露出彈簧金屬表面,方便探傷。在彈簧制造過(guò)程中,也要進(jìn)行拋丸,目的是去除表面氧化皮并進(jìn)行表面強(qiáng)化。TB/T2211-2010中規(guī)定,彈簧表面拋丸后,表面以下0.2mm深度內(nèi)壓應(yīng)力應(yīng)達(dá)到500MPa,彈簧表面以下0.5mm深度內(nèi)壓應(yīng)力應(yīng)達(dá)到100MPa。
考慮到拋丸對(duì)工件表面的硬化作用會(huì)使彈簧軸向剛度發(fā)生變化,進(jìn)而影響工作高測(cè)試結(jié)果,故對(duì)機(jī)車(chē)上拆解下的軸箱彈簧拋丸前后工作高分別進(jìn)行測(cè)試。對(duì)比發(fā)現(xiàn),拋丸前后軸箱彈簧工作高存在增高的現(xiàn)象,增高幅度(0.50~0.70)mm,但對(duì)自由高影響不大。這說(shuō)明,彈簧表面拋丸處理對(duì)彈簧工作高增加有較大影響。
綜上所述,大部分彈簧工作高超高量在1.0mm以?xún)?nèi),少量彈簧工作高在1.5mm以上。結(jié)合以上試驗(yàn)、分析結(jié)果,導(dǎo)致彈簧工作高超高的主要原因是漆膜厚度和拋丸過(guò)程影響所致。此外,彈簧內(nèi)部殘余應(yīng)力釋放、試驗(yàn)設(shè)備測(cè)量誤差、不同試驗(yàn)力誤差對(duì)彈簧測(cè)量結(jié)果也有一定影響。
定期檢定試驗(yàn)設(shè)備,保證設(shè)備測(cè)量數(shù)據(jù)、試驗(yàn)力在可控范圍內(nèi),避免設(shè)備精度誤差導(dǎo)致的誤判。噴漆過(guò)程中漆膜厚度不易控制,對(duì)測(cè)量數(shù)據(jù)存在不良影響,彈簧工作高的測(cè)量須安排在噴漆前進(jìn)行。
彈簧工作高少量超限,對(duì)彈簧運(yùn)用而言沒(méi)有不良影響。從工藝質(zhì)量控制角度考慮,應(yīng)適當(dāng)提高工作高檢測(cè)限度。根據(jù)多方測(cè)試分析結(jié)果,建議將一二系彈簧工作高上限值上調(diào)2mm。但不同位置彈簧的配組誤差保持不變,以保證機(jī)車(chē)軸重、輪重分布的均勻性。目前,HXD3、HXD3C型電力機(jī)車(chē)C5檢修技術(shù)規(guī)程已就此作出了變更[5]。
個(gè)別試驗(yàn)工作高度超限較大彈簧,可在平面磨床上修磨,以達(dá)到技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的要求。需要注意的是,磨削端面后,原有的預(yù)制壓應(yīng)力層被破壞,需要重新進(jìn)行拋丸處理。
彈簧工作高檢測(cè)是彈簧檢修中的重要環(huán)節(jié),檢測(cè)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性對(duì)機(jī)車(chē)軸重的調(diào)整十分重要。通過(guò)分析、試驗(yàn)和數(shù)據(jù)比對(duì),使我們對(duì)影響彈簧工作高檢測(cè)的各種因素有了充分的認(rèn)識(shí)。通過(guò)消除不良因素,完善檢測(cè)環(huán)境,制定科學(xué)合理的檢測(cè)工藝標(biāo)準(zhǔn),彈簧工作高測(cè)量超高的現(xiàn)象得到了妥善解決,既保證了機(jī)車(chē)檢修過(guò)程中測(cè)量數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性,也解決了生產(chǎn)中遇到的技術(shù)障礙。
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[5] 中國(guó)鐵路總公司,HXD3電力機(jī)車(chē)檢修技術(shù)規(guī)程(C5修)V1.0[J].中國(guó)鐵道出版社,2015.
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