鄧海,閔韓琴
(中車長春軌道客車股份有限公司,吉林 長春 130062)
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高速動車組鋁合金車體結(jié)構(gòu)優(yōu)化
鄧海,閔韓琴
(中車長春軌道客車股份有限公司,吉林 長春 130062)
采用有限元數(shù)值分析技術(shù)與整車靜強度試驗和在線測試相結(jié)合的方法,依據(jù)EN 12663- 2010標準,對新一代高速動車組鋁合金車體底架和門框進行結(jié)構(gòu)優(yōu)化;基于車體端墻結(jié)構(gòu)模態(tài)分析,確定提高一階縱向彎曲振動頻率的端墻改進結(jié)構(gòu).經(jīng)相關試驗驗證了車體優(yōu)化方案的可行性,并將此方案運用于實際生產(chǎn)中.
動車組;局部模態(tài);靜強度試驗;在線測試
新一代高速動車組鋁合金車體主結(jié)構(gòu)是在引進的CRH3型動車組車體結(jié)構(gòu)的基礎上設計的,車體材料選擇6xxx系鋁合金材料,車體材料滿足DIN5513標準[1];車體結(jié)構(gòu)滿足EN1999標準[2],車體強度設計滿足《200 km及以上速度級鐵道車輛-強度設計及試驗鑒定暫行規(guī)定》及EN 12663標準[3].由于動車組鋁合金車體焊縫強度評價標準EN1999的升級,例如:厚度t≤5 mm的6005A-T6型材,1998版的EN1999標準中的焊縫熱影響區(qū)的許用應力為140 MPa,2007版的焊縫熱影響區(qū)的許用應力僅為115 MPa.因此,采用2007版的EN1999標準,評價CRH3型動車組車體底架前端及門口局部結(jié)構(gòu)時,存在強度不足問題.此外,CRH3型動車組在運營過程中,車體端墻和扶手出現(xiàn)強烈振動現(xiàn)象.
本文借助整車車體靜強度有限元分析與靜強度試驗,篩選滿足EN1999- 2007標準的新一代高速動車組鋁合金車體底架前端和門口結(jié)構(gòu)的最佳方案;通過車體端墻結(jié)構(gòu)模態(tài)分析及在線測試,確定提高端墻縱向彎曲振動頻率的改進結(jié)構(gòu).
依據(jù)EN1999- 2007標準,評價CRH3型動車組車體結(jié)構(gòu)時,鋁合金車體底架前端及門口存在局部應力超標問題,具體超標點位置見圖1(E1、E2、E3、E4是貼應變片的位置).
為解決底架前端應力超標問題,制定了九種優(yōu)化方案,具體優(yōu)化方案見表1,前端結(jié)構(gòu)示意如圖2所示.為提高門口局部強度,制定了兩種優(yōu)化方案:①底架邊梁型材尺寸G由6 mm改為7 mm,尺寸F由4 mm改為5 mm,門上橫梁型材尺寸J由5 mm改為5.5 mm,尺寸H由4 mm改為4.5 mm;②底架邊梁型材尺寸G由6 mm改為7.5 mm,尺寸F由4 mm改為5.5 mm,門上橫梁型材尺寸J由5 mm改為5.5 mm,尺寸H由4 mm改為4.5 mm.
圖1 車體底架前端及門口局部應力超標點示意
圖2 底架前端、邊梁、門上橫梁結(jié)構(gòu)示意圖
優(yōu)化方案改進結(jié)構(gòu)說明1取消件1的開孔D,板厚A為15mm,厚度不變.2取消件1的開孔D,板厚A由15mm改為20mm.3取消件1的開孔D,板厚A由15mm改為25mm.4件3改為傾斜的,件1板厚A為15mm,開孔形狀D變化.5件3開圓孔,件1板厚A為15mm,開口形狀D變化.6件1板厚A由15mm改為20mm;件2板C板厚度改為20mm;件3板厚B由3mm改為去10mm;件4板厚E由6mm改為10mm.7在方案6的板厚基礎上,改變件1開孔D的形狀和尺寸,使其開孔避開焊縫位置.8在方案7的基礎上,開孔D形式不變,件3板厚B改為3mm件4板厚E改為7mm.9在方案7的基礎上,開孔D形式改變,件3板厚B改為12mm,件4板厚E改為10mm.
為篩選出車體底架前端及門口結(jié)構(gòu)的最佳方案,在車體不同狀態(tài)的車鉤區(qū)域1 500 kN壓縮載荷工況作用下,分別對底架前端的九種方案和門口結(jié)構(gòu)的二種方案開展整車車體靜強度有限元分析,依據(jù)數(shù)值分析結(jié)果,確定底架前端的第九個方案和門口結(jié)構(gòu)第二個方案滿足EN1999- 2007標準的設計要求.圖3為車體底架前端和門口的計算結(jié)果.將上述設計方案應用于鋁合金車體設計中,并制造出物理樣車(參見圖4).車體底架前端及門口結(jié)構(gòu)的靜強度試驗數(shù)據(jù)[4]見表2和3.由表2和3可以看出:物理樣車車體底架前端及門口結(jié)構(gòu)的測點應力均小于它們的許用應力.
圖3 車體局部結(jié)構(gòu)的靜強度計算結(jié)果
圖4 車體靜強度試驗
工況測量點應力/MPaE1點E2點許用應力MPa工況描述1-108.7-106.8115車鉤1500kN壓縮載荷2-111.6-111.2115工作狀態(tài)車鉤1500kN壓縮載荷3-112.4-113.9115最大載荷狀態(tài)車鉤1500kN壓縮載荷
表3 車體門口的試驗結(jié)果
為研究CRH3型動車組車體端墻和扶手局部振動特性,在端墻原始設計(稱為方案1)的基礎上,增加端墻立柱(稱為方案2),尺寸為2 560 mm×80 mm×45 mm×8 mm ;端墻增加立柱,并同時車頂相鄰區(qū)域增加橫梁、縱梁(稱為方案3),尺寸分別為:1 885 mm×140 mm×155 mm×5 mm 和1 155 mm×133 mm×8 mm.車體材料密度為3.13×103kg/m3,彈性模量為7.0×104MPa,泊松比為0.33.
車體端墻結(jié)構(gòu)三方案模態(tài)分析的有限元模型1的單元總數(shù)為125 776,節(jié)點總數(shù)為113 316,結(jié)構(gòu)質(zhì)量為1.589 t;模型2的單元總數(shù)為126 718,節(jié)點總數(shù)為114 098,結(jié)構(gòu)質(zhì)量為1.614 t;模型3的單元總數(shù)為128 784,節(jié)點總數(shù)為115 962,結(jié)構(gòu)質(zhì)量為1.638 t.車體端墻結(jié)構(gòu)模態(tài)分析邊界條件一致,均在車體一端施加全約束.
分析圖5、圖6以及表4可得出:車體端墻增加立柱后,車體端墻的一階縱向彎曲振動頻率提高了3.87 Hz;二階縱向彎曲振動頻率提高了4.01 Hz.
(a)端墻一階縱向彎曲 (b)端墻二階縱向彎曲 (a)端墻一階縱向彎曲 (b)端墻二階縱向彎曲
圖5 車體端墻原結(jié)構(gòu)的振型云圖 圖6 車體端墻結(jié)構(gòu)方案二的振型云圖
表4 車體端墻結(jié)構(gòu)三方案的模態(tài)分析結(jié)果 Hz
階數(shù)方案1方案2方案3138.2837.7337.76242.69(端墻一階縱向彎曲)46.56(端墻一階縱向彎曲)46.57(端墻一階縱向彎曲)346.35(端墻二階縱向彎曲)50.36(端墻二階縱向彎曲)50.36(端墻二階縱向彎曲)460.0860.0660.06561.2261.2261.22
為確認車體端部結(jié)構(gòu)改進方案的效果,在哈爾濱西-扶余北區(qū)段,對動車組(運行速度為292 km/h)車體端墻方案二和原方案進行振動響應測試,測點布置參見圖7和表5,測試結(jié)果[5]如圖8所示.從圖8可知:端部結(jié)構(gòu)更改后縱向振動主頻后移5 Hz,振幅相對下降.
表5 端部扶手振動測點
圖7 測試車體端門立柱及振動響應測點布置
圖8 端墻和扶手測點的頻譜圖
采用有限元數(shù)值分析技術(shù)與整車靜強度試驗和在線測試相結(jié)合的方法,篩選出滿足EN1999- 2007標準的CRH3型動車組車體底架前端及門口結(jié)構(gòu)的最佳設計方案,試驗測點應力均小于它們的許用應力;增加立柱的車體端墻的一階縱向彎曲振動頻率提高了3.87 Hz;二階縱向彎曲振動頻率提高了4.01 Hz,端部結(jié)構(gòu)的在線振動響應測試數(shù)據(jù)表明,縱向振動主頻后移5 Hz,振幅下降,端部側(cè)墻和扶手的振動特性得到了一定改善.
[1]DIN5513- 2007軌道車輛材料:鋁及鋁合金[S].德國:[s.n.],2007.
[2]The European Standard(EN).BS EN1999- 1- 1:2007 Eurocode 9:Design of aluminum structures(Part 1- 1:General structural rules)[S].British:BSI,2007.
[3]BS EN 12663- 1:2010鐵路車輛車體的結(jié)構(gòu)要求(第一部分:機車和客運車輛)[S].British:BSI,2010.
[4]標準動車組車體靜強度試驗報告[R].鐵道部產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心車輛檢驗站,2015.
[5]高速動車組車輛端部線路測試報告[R].長春軌道客車股份有限公司,2014.
Structure Optimization of High-Speed EMU Aluminum Car- Body
DENG Hai,MIN Hanqin
(CRRC Changchun Railway Vehicles Co.,Ltd,Changchun 130062,China)
Component strength and end-wall resonance are studied for new generation high-speed EMU aluminum car-body.According to EN 12663- 2010 standard,the under-frame and door-frame structures are optimized by FEA technique and vehicle static strength test.Based on the end-wall modal analysis and related online test,the improved side-wall structure which has higher longitudinal bending vibration frequency,is determined.The improved car-body structure has been accepted in car-body design.
EMU;partial modal;static strength test;online test
1673- 9590(2016)03- 0015- 04
2015- 05- 13
鄧海(1973-),男,副教授,學士,主要從事鋁合金車體結(jié)構(gòu)的研究E-mail:dengh300@163.com.
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