溫新康
摘 要:文章介紹了某500 kV變電站#2變壓器B相現(xiàn)場局部放電試驗過程,并分析了變壓器現(xiàn)場局部放電量超標的原因,結(jié)合實例介紹了主變現(xiàn)場局部放電量偏大的處理措施。
關(guān)鍵詞:變壓器;現(xiàn)場;局部放電量;偏大;案例
中圖分類號:TM406 文獻標識碼:A 文章編號:1006-8937(2016)27-0105-02
1 引 言
變壓器的局部放電試驗是檢查變壓器設(shè)計、制造、現(xiàn)場安裝質(zhì)量最有效的絕緣試驗方法之一,是保證變壓器安全可靠運行必不少的試驗項目。按GB 50150-2006《電氣裝置安裝工程電氣設(shè)備交接試驗標準》和《S.00.00.05/PM.0400.0025-廣東電網(wǎng)公司電力變壓器(含高抗)技術(shù)規(guī)范》的要求, 220 kV及以上的變壓器交接試驗,應(yīng)進行局部放電試驗。我局某500 kV變電站擴建#2變壓器工程對#2變壓器進行局部放電試驗時,發(fā)現(xiàn)B相變壓器中壓側(cè)繞組存在明顯放電信號,超過《S.00.00.05/PM.
0400.0025-廣東電網(wǎng)公司電力變壓器(含高抗)技術(shù)規(guī)范》的要求。經(jīng)過分析可能造成變壓器現(xiàn)場局部放電量超標的原因,采取針對性的措施處理后再進行局部放電試驗,試驗結(jié)果合格,確保了該工程按期投產(chǎn)。
2 B相變壓器銘牌
3 試驗標準
GB1094.3-2003,《電力變壓器》第3部分:絕緣水平、絕緣試驗和外絕緣空氣間隙。
GB 50150-2006,《電氣裝置安裝工程電氣設(shè)備交接試驗標準》?!禨.00.00.05/PM.0400.0025-廣東電網(wǎng)公司電力變壓器(含高抗)技術(shù)規(guī)范》。
4 試驗過程
2 min后,中壓繞組局部放電量為500 pC,5 min后增加至700 pC,并有持續(xù)增長趨勢(最高增至900 pC)。放電波形如圖1和圖2所示。
③試驗結(jié)論。
B相變壓器的局部放電試驗中,中壓側(cè)繞組存在明顯放電信號,局部放電量大于100 pC,超過廣東電網(wǎng)有限責(zé)任公司相關(guān)規(guī)程標準要求,試驗結(jié)果不合格。
5 導(dǎo)致B相變壓器局部放電不合格的原因分析
5.1 可能導(dǎo)致現(xiàn)場變壓器局部放電偏高的原因
①變壓器制造時產(chǎn)生的內(nèi)部絕緣缺陷容易產(chǎn)生局部放電。如絕緣件產(chǎn)生的空腔、金屬部件和導(dǎo)線等處的尖角、毛刺,電場集中、場強過高的局部區(qū)域等都容易產(chǎn)生局部放電,導(dǎo)致局部放電量偏高。
②變壓器現(xiàn)場安裝時注入絕緣油的方法錯誤或變壓器注入絕緣油后靜置時間不夠,造成變壓器中的絕緣油內(nèi)部存在一些氣泡。試驗時當(dāng)外施電壓達到某一定值時,這些氣隙就會發(fā)生局部放電。
③變壓器現(xiàn)場安裝時對潛油泵、散熱器、連接管等附件用絕緣油沖洗時未沖洗干凈,附件安裝后把微小雜質(zhì)帶入到變壓器絕緣油中,從而導(dǎo)致局部放電量偏高。
④注入的變壓器絕緣油本身存在質(zhì)量問題或絕緣油處理不符合要求,引起的局部放電量偏高。
⑤環(huán)境因素(如下雨、潮濕、消防管的尖端、電暈干擾、接地干擾、試驗設(shè)備的干擾等)引起的局部放電量偏高。
⑥設(shè)備接觸不良引起的的懸浮放電干擾造成局部放電量偏高。如末屏接地不良、套管電流互感器二次接地不良等。
⑦變壓器運輸、就位沖擊造成變壓器內(nèi)部結(jié)構(gòu)移位、變化、部件脫落,引起局部放電量偏高。
5.2 造成B相變壓器中壓側(cè)繞組局部放電不合格的原因
通過綜合分析,對照各種造成變壓器局部放電量偏大的原因進行排查,確定了造成B相變壓器中壓側(cè)繞組局部放電不合格的原因。
該站#2主變擴建工程的變壓器共A、B、C三相,產(chǎn)品完成生產(chǎn)后,由建設(shè)單位和第三方監(jiān)造單位共同見證了變壓器的出廠試驗,出廠試驗時變壓器三相局部放電量均小于100 pC,符合廣東電網(wǎng)有限責(zé)任公司相關(guān)規(guī)程標準的要求?,F(xiàn)場試驗三相變壓器除局部放電試驗外的其它所有交接試驗項目均合格,A、C兩相變壓器的局部放電量均小于100 pC,與出廠試驗的局部放電量差別不明顯,B相變壓器中壓側(cè)繞組的局部放電量大于100 pC,與出廠試驗的局部放電量差別明顯,且不符合廣東電網(wǎng)有限責(zé)任公司相關(guān)規(guī)程標準的要求(小于100 pC)。
對照以上造成變壓器局部放電量偏大的原因,在B相變壓器局部放電第一次復(fù)測前采取了如下措施:對消防管的尖端用接地屏蔽罩進行遮蓋;對變壓器頂部、套管的灰塵進行清理;用萬用表檢查了末屏接地、套管電流互感器二次接地、管道、螺栓的接地情況,接地良好;查找三相變壓器運輸?shù)娜S沖撞記錄,均符合要求。
通過對照各種原因進行排查,對三相變壓器進行比較,綜合分析認為導(dǎo)致B相變壓器局部放電量不合格最可能的原因是潛油泵、散熱器、連接管等附件用絕緣油沖洗時未沖洗干凈,特別是潛油泵未進行轉(zhuǎn)動時的沖洗,容易導(dǎo)致沖洗不干凈,把微小雜質(zhì)帶入到變壓器絕緣油中,從而導(dǎo)致B相變壓器中壓側(cè)繞組局部放電量偏高。
6 制定處理方案
針對導(dǎo)致B相變壓器中壓側(cè)繞組局部放電量不合格的原因,制定了采用熱油循環(huán)濾油后再次實施局部放電試驗的初步解決方法。如果初步方案實施后不能改善B相變壓器中壓側(cè)繞組的局部放電水平,將采用后續(xù)處理方案及措施(采用超聲診斷等方法查找故障點、放油處理等)。
采用熱油循環(huán)濾油處理,處理后再次實施局部放電試驗。
6.1 主要設(shè)施
移動吊車(20 t)1部;電源供應(yīng)(300 kW);絕緣油加熱器
(90 kW)1套;絕緣油過濾器(6 000 L/h) 1套;真空泵(雙程,2 000 m3/h) 1套;真空計(皮拉尼規(guī)制) 1套;油測試計(0~80 kV/2.5 mm間隙) 1套;手動工具(板手、螺絲刀等等) 1套;油儲存器(20 000 L)1個;氮氣氣容器(7 000 L) 1個;補充油(1 000 L)。
6.2 方案處理措施
①熱油循環(huán):在加熱狀態(tài)下進行熱油循環(huán)及進行真空濾油。當(dāng)變壓器絕緣油加熱達到60 ℃后,熱油循環(huán)保持96 h。
②在加熱條件下靜止的時間:在熱油循環(huán)后,變壓器在
0.03 MPa的壓力下保持72 h。靜止時不能運行油泵和風(fēng)扇,以便變壓器絕緣油自然冷卻。
6.3 重新進行局部放電試驗
按上述措施完成熱油循環(huán)后,再次對B相變壓器實施局部放電試驗,實測B相變壓器中壓側(cè)繞組局部放電量為89 pC,符合廣東電網(wǎng)有限責(zé)任公司相關(guān)規(guī)程標準的要求(小于100 pC)。
7 結(jié) 語
通過這起變壓器局部放電量偏大處理的案例,可以充分證明變壓器局部放電試驗是考核變壓器設(shè)計、制造、現(xiàn)場安裝質(zhì)量的重要手段,是變壓器其它交接試驗項目不能替代的重要項目。同時對變壓器現(xiàn)場安裝工作提出了更高的要求,施工單位應(yīng)根據(jù)不同的變壓器編寫針對性強的施工方案,嚴格按施工方案施工,注重安裝過程的每一細節(jié)的控制,才能確保變壓器的安裝質(zhì)量和長期安全運行。
參考文獻:
[1] 谷小博.變壓器現(xiàn)場局部放電試驗有關(guān)問題的分析[J].浙江電力,2011, (5).