張治倉 賀滌潤 郜力 周熠
摘要:在煤礦通風(fēng)瓦斯排放量大的礦井應(yīng)用通風(fēng)瓦斯氧化技術(shù),對實(shí)現(xiàn)煤礦瓦斯零排放、推進(jìn)煤礦節(jié)能減排工作具有重要的作用。文章概述了煤礦通風(fēng)瓦斯氧化技術(shù)原理及大佛寺煤礦氧化裝置基本情況,分析了氧化裝置在實(shí)際運(yùn)行過程中存在的問題,并提出了需要優(yōu)化改進(jìn)的方法。
關(guān)鍵詞:煤礦開采;通風(fēng)瓦斯;氧化裝置;瓦斯排放量;節(jié)能減排 文獻(xiàn)標(biāo)識碼:A
中圖分類號:TD723 文章編號:1009-2374(2016)29-0130-02 DOI:10.13535/j.cnki.11-4406/n.2016.29.059
1 概述
大佛寺煤礦風(fēng)井廣場目前有兩套主扇乏風(fēng)抽排系統(tǒng),總乏風(fēng)量約為960000m?/h,其中1#風(fēng)井通風(fēng)量為600000m?/h、2#風(fēng)井通風(fēng)量為360000m?/h;通風(fēng)乏風(fēng)瓦斯?jié)舛?.15%,折合純瓦斯量為1440m?/h。眾所周知,大量的通風(fēng)瓦斯如果長期直接排放到大氣中,對空氣質(zhì)量會造成嚴(yán)重的污染,因此運(yùn)行氧化裝置銷毀通風(fēng)瓦斯是必要的,對于國家提出的節(jié)能減排意義重大。
2 煤礦通風(fēng)瓦斯氧化技術(shù)原理
通風(fēng)瓦斯(乏風(fēng))氧化裝置主要是由固定式逆流氧化床和控制系統(tǒng)兩部分構(gòu)成。通過排氣蓄熱,進(jìn)氣預(yù)熱,進(jìn)排氣交換逆循環(huán),實(shí)現(xiàn)通風(fēng)瓦斯周期性自熱氧化反應(yīng)。如圖1為通風(fēng)瓦斯氧化原理示意圖:
氧化床用外部電源加熱,創(chuàng)造一個甲烷氧化反應(yīng)的環(huán)境(1000℃),通風(fēng)瓦斯由引風(fēng)機(jī)引入氧化床,氧化產(chǎn)熱,排氣側(cè)固體蓄熱,進(jìn)氣側(cè)氣體預(yù)熱,由換向閥實(shí)現(xiàn)瓦斯逆流換向。通風(fēng)瓦斯中的甲烷在氧化床氧化后,一部熱量維持氧化反應(yīng)的環(huán)境、多余部分的熱量排出氧化床。氧化反應(yīng)自動維持后,停掉外加熱。
3 大佛寺煤礦氧化裝置基本情況
2012年5月,大佛寺煤礦5臺通風(fēng)瓦斯(乏風(fēng))氧化裝置投入運(yùn)行,并于7月氧化裝置并氣并網(wǎng)發(fā)電,該項(xiàng)目是國內(nèi)第一個瓦斯發(fā)電示范礦井。氧化裝置型號為VAM60-IV,氧化裝置處理能力為60000m?/h;氧化率:≥97%(額定工況下);額定蒸汽壓力為2.5MPa;過熱蒸汽溫度為320℃~400℃。該氧化裝置在運(yùn)行過程中對存在的安全問題進(jìn)行了一系列整改,主要有配氣系統(tǒng)的自動化改造、瓦斯在線分析系統(tǒng)改造。
4 通風(fēng)瓦斯氧化裝置運(yùn)行中存在的問題
氧化裝置雖然解決了安全方面的問題,但通過長時間的運(yùn)行,還存在以下問題:一是蒸汽溫度運(yùn)行在設(shè)計范圍內(nèi)的下限330℃;二是爐體結(jié)構(gòu)緊湊,維修難度大;三是爐體加熱接線部分封閉不嚴(yán)密,造成前端防護(hù)鋼板變形。
根據(jù)氧化裝置上述問題,具體分析如下:一是蒸汽溫度達(dá)不到汽輪機(jī)組額定運(yùn)行溫度400℃,雖然能夠滿足汽輪機(jī)發(fā)電運(yùn)行,但發(fā)電效率不高。氧化裝置實(shí)際的飽和蒸汽流量為3t/h,而設(shè)計流量為4.143t/h,因此需要提高氧化裝置的蒸汽流量;二是爐體結(jié)構(gòu)緊密,大修成本高。由于鍋爐是一體化結(jié)構(gòu),大修鍋爐時,施工順序?yàn)閷?dǎo)風(fēng)罩、布置風(fēng)流的帆布、蓄熱陶瓷、換熱器,幾乎由里向外全部解體,工作量較大、維修成本較高;三是爐體加熱部分運(yùn)行費(fèi)用較大。對加熱部分改造,由于鍋爐在運(yùn)行過程,電阻絲會一直處于受熱狀態(tài),時間長了會老化,失去柔性,在鍋爐停爐后全部斷裂,無法使用。每臺爐使用電阻絲共計27根,每根電阻絲造價約3000元左右,啟動一次鍋爐電阻絲就要8萬元,人工費(fèi)及其他費(fèi)用預(yù)計為3萬元,共11萬元,每年按計劃停爐檢修兩次電阻絲,僅此項(xiàng)費(fèi)用單臺氧化裝置就需要22萬元。
5 對氧化裝置本體的優(yōu)化改進(jìn)
5.1 對爐體內(nèi)換熱器的改造
對爐體換熱器的改造,主要是為了提高氧化裝置給水蒸發(fā)量,增加飽和蒸汽的流量,通常有兩種方法:一種是更換換熱器的鋼管,改變管徑;另一種是在換熱器的管子上增加換熱片。第一種費(fèi)用較高,工程量大;第二種費(fèi)用低,工程量小。建議使用第二種方法。
5.2 對爐體結(jié)構(gòu)的改造
建議考慮兩種方案:一種是對本體結(jié)構(gòu)進(jìn)行模塊化設(shè)計,優(yōu)化設(shè)計結(jié)構(gòu),方便拆卸,便于對鍋爐的日常檢修和鍋爐的定期質(zhì)量檢驗(yàn);另一種可以考慮氧化部分和鍋爐分離設(shè)計,就是在氧化室內(nèi)對混合瓦斯進(jìn)行高溫氧化,高溫?zé)煔膺M(jìn)入鍋爐換熱器進(jìn)行熱量置換。目前德國艾森曼公司設(shè)計研制的氧化裝置+余熱鍋爐,通風(fēng)瓦斯摻混低濃度瓦斯后濃度最高到1.15%,可處理風(fēng)量94000m?/h,氧化后產(chǎn)生900℃的高溫?zé)峥諝?。熱空氣進(jìn)入余熱鍋爐可生產(chǎn)溫度400℃、壓力2.5MPa的蒸汽,蒸汽量約6t/h。該氧化裝置+余熱鍋爐目前正處于試驗(yàn)階段,氧化部分(RTO)運(yùn)行穩(wěn)定。圖2為氧化裝置+余熱鍋爐系統(tǒng)示意圖:
5.3 對爐體加熱部分電阻絲改進(jìn)的方法
為了延長爐體加熱部分的電阻絲壽命,在電阻絲上均勻噴灑玻璃粉,增加電阻絲的柔韌性,通過具體實(shí)施起到了良好的效果,延長了電阻絲的使用壽命。
6 結(jié)語
一是通過對氧化裝置存在問題的改造,提高了運(yùn)行效率、延長了運(yùn)行周期、降低了運(yùn)行成本;二是通過對煤礦通風(fēng)瓦斯氧化裝置部分系統(tǒng)的不斷優(yōu)化設(shè)計,使得通風(fēng)瓦斯氧化裝置在實(shí)際運(yùn)行中更加安全可靠,同時也保障了煤礦通風(fēng)系統(tǒng)的安全;三是在煤礦通風(fēng)瓦斯排放量大的礦井應(yīng)用通風(fēng)瓦斯氧化技術(shù),對實(shí)現(xiàn)煤礦瓦斯零排放、推進(jìn)煤礦節(jié)能減排工作意義重大。
參考文獻(xiàn)
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作者簡介:張治倉(1969-),男,陜西咸陽人,陜西新泰能源有限公司總經(jīng)理,高級工程師,在讀MBA,研究方向:煤礦機(jī)電設(shè)備制造、煤層氣開發(fā)及利用。
(責(zé)任編輯:秦遜玉)