為進(jìn)一步推進(jìn)“廈煙制造”戰(zhàn)略,自2012年5月起,廈門煙草工業(yè)有限責(zé)任公司(以下簡稱廈煙公司)以“立足崗位,全員參與,自主自發(fā),持續(xù)改善”精益管理思路為引領(lǐng),系統(tǒng)導(dǎo)入精益管理理念,通過扎實開展精益活動,推動公司重點工作與員工自驅(qū)動性的有機融合,使精益管理切實成為將戰(zhàn)略和卓越績效管理系統(tǒng)落實到生產(chǎn)作業(yè)層面和制造平臺的好工具。活動中,他們秉持“深、實、細(xì)、精”的理念,充分調(diào)動員工的主觀能動性,群策群力,全面提升企業(yè)的精益管理水平,使得一些小攻關(guān),微創(chuàng)意嶄露頭角,達(dá)到以最小資源創(chuàng)造最大價值的效果。
“小手術(shù)”贏得大收益
國家局提出的“開展卷煙包裝箱循環(huán)利用工作”開啟了張志鋒的創(chuàng)意之門。在生產(chǎn)過程中,為確保成品煙在裝箱運輸時不破損、散落,會在煙箱舌頭折疊處涂上膠水后再用封箱膠紙封箱加固,但由此一來也給煙箱回收再利用帶來不便。能否在不影響煙箱運輸安全的情況下,簡化工序降低成本,剔除成品煙封箱前的上膠工序?張志鋒提出了疑問。
2013年9月,張志鋒通過廈煙公司提供的改進(jìn)與創(chuàng)新精益管理網(wǎng)絡(luò)平臺提交了自己改進(jìn)的觀點,得到了公司領(lǐng)導(dǎo)的認(rèn)可。于是,他和部門領(lǐng)導(dǎo)會同公司生產(chǎn)、卷包、設(shè)備、動力車間、質(zhì)管等6個部門的有關(guān)人員成立了由他負(fù)責(zé)、物流部副主任陳海鴻為組長的項目攻關(guān)小組,齊心協(xié)力地為成品煙封箱前的上膠工序做起了“剔除手術(shù)”。
首先對一批500件的“藍(lán)狼”實施了煙箱不上膠的實驗性檢驗,為保險起見,此次產(chǎn)品僅發(fā)貨到省內(nèi)銷區(qū),通過銷區(qū)反饋,效果理想。時隔一個月,項目組又對成品煙箱外膠帶的寬度、黏度和膠箱長度進(jìn)行了改進(jìn),又將一批3500件的“實驗品”發(fā)到了省內(nèi)外更大面積的銷區(qū)市場,此次實驗,各商業(yè)公司反應(yīng)良好,直夸項目組做了一件降低成本,又提高他們開箱效率的大“善舉”。不僅如此,據(jù)有關(guān)部門測算,對成品煙封箱前上膠的這次“小手術(shù)”除去人工成本、設(shè)備清潔、保養(yǎng)等成本,僅維修費、能耗、材料等費用每年就能為企業(yè)節(jié)約近26.95萬元。
小班組里上演“士兵突擊”
在老技師陳裕棟的帶動下,試驗線班組每名成員都不甘落后。
廈煙公司制絲車間二區(qū)的試驗線班組,有著很多與眾不同之處:該試驗線原本只是做試驗用的一條生產(chǎn)線,通過班組人員的共同努力和精心打造,如今已是獨當(dāng)一面,能獨立生產(chǎn)“通仙3mg”等高檔卷煙的“精品線”。試驗線人員少且人員結(jié)構(gòu)不一,滿打滿算6個人。但正是這個“特殊”的班組卻通過精益活動,成功上演了一部車間小班組里的“士兵突擊”。
在生產(chǎn)過程中,生產(chǎn)線滾筒壁粘葉現(xiàn)象是長期困擾班組人員的一件事,它不僅造成一定程度的原料浪費,還生產(chǎn)出很多“水漬煙”。精益管理活動開展后,班組成員決心依靠自己的力量去攻克這一難關(guān)。小組成員從設(shè)備工作原理、結(jié)構(gòu)以及零部件的性能特點入手,召開項目碰頭會,通過大家集思廣益合力攻關(guān),找到了造成滾筒粘葉量大的原因。針對滾筒內(nèi)蒸汽含水分量大的問題,班組成員在老將陳裕棟的牽頭下,自主研發(fā)了一種“滾筒式設(shè)備蒸汽直噴管路排水裝置”加以解決,該裝置現(xiàn)已申請了實用新型專利。針對滾筒料液噴嘴角度不合理的問題,年過半百的陳裕棟,冒著高溫酷暑鉆進(jìn)狹小的筒壁內(nèi),連續(xù)工作兩個多小時。小組負(fù)責(zé)的“降低試驗線滾筒粘壁量”精益項目,最終將每批次最大粘壁量由17.2kg降低到1.5kg,損耗量降低90%以上,清潔效率提升了近6倍,獲得了廈煙公司2013年改善(精益)活動第三季度一等獎。
精益團隊眼中的“群眾路線”
全國勞模李志勇帶領(lǐng)精益團隊成員群策群力、合力攻關(guān)。
2016年1月13日,廈煙公司2013年度改善(精益)活動第四季度評獎活動結(jié)果揭曉,由全國勞模李志勇?lián)雾椖拷M長、卷包車間設(shè)備主任劉仁瑞負(fù)責(zé)技術(shù)指導(dǎo)的“GDX6五號輪成型機構(gòu)改造”項目眾望所歸地榮獲了一等獎。
2010年8月,廈煙公司引進(jìn)了GDX6高速包裝設(shè)備,為產(chǎn)品的生產(chǎn)帶來了高效率??捎捎谠撛O(shè)備在設(shè)計上存在一定的缺陷,且對材料的試用性要求也較高,不同批次的商標(biāo)紙在設(shè)備使用過程中出現(xiàn)很大的過機不適應(yīng)性,時常造成小盒商標(biāo)紙輸送及裹包折疊不良,產(chǎn)品存在較大的質(zhì)量隱患。
針對此問題,項目組成員林恒忠和陳躍全等人早在2012年就找到問題的癥結(jié)所在,他們通過對一些設(shè)備的調(diào)試和調(diào)整進(jìn)行解決,發(fā)現(xiàn)無法完全徹底解決。2013年4月份,廈煙公司卷包車間正式成立了以李志勇及眾多業(yè)務(wù)精英組成的“李志勇”勞模創(chuàng)新工作室,開展課題研究和技術(shù)攻關(guān)等創(chuàng)新工作,將“GDX6五號輪成型機構(gòu)改造”項目作為重點精益項目改造之一提到重點解決議程。最終采納了由向貞權(quán)提出的對五號輪成型機構(gòu)進(jìn)行改造的解決方案,項目組成員黃小平根據(jù)這套方案對五號輪成型模盒、推接板等備件進(jìn)行重新設(shè)計和加工,改進(jìn)后的五號輪成型機構(gòu)對商標(biāo)紙折疊和輸送體現(xiàn)出良好的適應(yīng)性,對不同廠家和不同批次輔料的適應(yīng)性大為提高,從而較好地解決了長期困擾煙包質(zhì)量的老大難問題,大大節(jié)約了生產(chǎn)成本。2013年全年GDX6設(shè)備有效作業(yè)率達(dá)到90.23%,比2012年86.28%提升了近4個百分點,臺班產(chǎn)量達(dá)到442件,比2012年402件提高了40件。