姜 波
(中國大唐集團科學(xué)技術(shù)研究院有限公司西北分公司,陜西 西安 710065)
凝結(jié)水精處理系統(tǒng)凝結(jié)水壓力降低的原因分析
姜波
(中國大唐集團科學(xué)技術(shù)研究院有限公司西北分公司,陜西 西安710065)
介紹了某電廠1 000 MW機組在啟動調(diào)試階段,由于凝結(jié)水精處理系統(tǒng)混床投運引起凝結(jié)水壓力降低,最終導(dǎo)致機組停機的事故,分析了事故發(fā)生的原因,針對目前常用的凝結(jié)水精處理系統(tǒng)排污方式,提出了防止同類事故發(fā)生的方法。
凝結(jié)水;精處理系統(tǒng);主燃料跳閘;壓力低
隨著國家“十一五”對節(jié)能減排的要求,近年來我國火力發(fā)電廠結(jié)構(gòu)調(diào)整取得了實質(zhì)性進展。高效節(jié)能的火電機組,特別是超超臨界的百萬千瓦機組更是得到了迅猛的發(fā)展。截至目前,我國投運的百萬千瓦超超臨界火電機組已有數(shù)十臺,并且裝機數(shù)量還在不斷擴大。凝結(jié)水精處理系統(tǒng)作為超超臨界機組凝結(jié)水系統(tǒng)的重要組成部分,其運行狀態(tài)及出水品質(zhì)直接影響著機組的給水品質(zhì)及機組的安全、經(jīng)濟、穩(wěn)定運行。
國內(nèi)某火電廠1期擴建工程3號機組為1 000 MW超超臨界燃煤機組,鍋爐最大連續(xù)蒸發(fā)量為3 110 t/h。正常工況下的凝結(jié)水流量為1 973 t/h,最大凝結(jié)水流量為2 203 t/h,凝結(jié)水壓力為3.2 MPa。設(shè)置1套凝結(jié)水精處理系統(tǒng),系統(tǒng)由2臺前置過濾器(按2×50 %凝結(jié)水全容量處理設(shè)計,單臺出力為987-1 102 t/h)、4臺混床和4臺樹脂捕捉器(按4×33.3 %凝結(jié)水全容量處理設(shè)計,單臺出力為658-735 t/h)組成,并設(shè)1臺再循環(huán)泵。
此外,凝結(jié)水精處理系統(tǒng)還設(shè)計了一套體外再生系統(tǒng),再生系統(tǒng)采用“錐體分離法”技術(shù)工藝,將一臺樹脂貯存罐作為再生頻繁時使用。該貯存罐具備混脂及輸送功能。陰、陽樹脂的分離率達到:陰樹脂在陽樹脂層內(nèi)的含量,即陽中陰(體積比)<0.1 %;陽樹脂在陰樹脂層內(nèi)的含量,即陰中陽(體積比)<0.07 %。再生堿液溫度控制在35-40 ℃,堿液采用電加熱方法進行加熱,酸、堿再生液采用酸堿噴射器進行輸送。
在前置過濾器入口母管和混床出水母管間裝有大旁路,啟動初期,該旁路只有在凝結(jié)水鐵離子含量大于2 000 μg/L或凝結(jié)水完全不處理和精處理系統(tǒng)檢修時才開啟。在前置過濾器進出口母管間裝有前置過濾器單元旁路,當凝結(jié)水鐵離子含量不大于2 000 μg/L時,前置過濾器投入運行,關(guān)閉該旁路。在混床進出水母管間裝有混床旁路系統(tǒng),在機組初次投運時,當前置過濾器出水鐵離子含量不大于1 000 μg/L時,混床投入運行,關(guān)閉該旁路。在機組正常運行期間,當進水母管溫度達到高值(50 ℃)或旁路閥前后壓差升高到0.35 MPa時,控制盤上高值報警,旁路閥100 %自動開啟,同時混床自動解列,以保證機組安全運行(不會斷水)和凝結(jié)水精處理系統(tǒng)的安全。當某臺高速混床出水導(dǎo)電度(經(jīng)氫離子交換后,25 ℃)>0.1 μS/cm或二氧化硅(SiO2)>10 mg/L或鈉離子(Na+)>1 mg/L或累積制水量達到設(shè)定值時,備用混床自動投入運行,同時失效混床自動解列;失效樹脂送至再生系統(tǒng)進行再生,待失效樹脂全部輸送完以后(混床內(nèi)殘留樹脂<0.1 %),再將體外再生系統(tǒng)已再生好的陰、陽離子交換樹脂輸送到此高速混床。
2.1鍋爐主燃料跳閘
鍋爐主燃料跳閘(MFT)是爐膛安全監(jiān)控系統(tǒng)(FSSS)中最重要的保護功能。如果機組啟動、運行過程中出現(xiàn)任何達到保護動作條件的危險工況時,MFT保護將迅速動作,快速切斷所有燃料,實現(xiàn)緊急停爐。單元制運行的機組在MFT動作鍋爐停爐的同時會將汽機跳閘,并網(wǎng)主開關(guān)脫開,以保證設(shè)備安全,避免重大事故發(fā)生。
該機組與本次事故相關(guān)的鍋爐主燃料跳閘動作條件是:
(1) 低壓旁路調(diào)節(jié)閥開度<15 %;
(2) 右側(cè)低壓主汽調(diào)節(jié)閥、低壓主汽門全關(guān);
(3) 左側(cè)低壓主汽調(diào)節(jié)閥、低壓主汽門全關(guān);
兩個胡人牽著馬走過來,用長矛把草堆捅倒,馬兒吃草,不時打著響鼻。農(nóng)夫緊張死了,草堆離山芋窖子不過幾尺遠,窖口用樹枝遮著,再鋪上干草,要是馬兒來吃草,或胡人來這里扯一把草,他就藏不住了。突然,胡人不知什么原因跨上馬走了,農(nóng)夫懸著的心放下一半。
(4) 總?cè)剂希?0 % MCR。
當上述條件全滿足且達到15 s時,MFT才會動作。
2.2凝結(jié)水泵聯(lián)鎖保護
凝結(jié)水泵聯(lián)鎖保護是在凝結(jié)水壓力下降至設(shè)定值(并延時2 s)或處于運行的凝結(jié)水泵狀態(tài)發(fā)生改變時,自動啟動備用水泵的保護裝置。它的主要功能是監(jiān)視凝結(jié)水系統(tǒng)運行工況以及凝結(jié)水泵的運行狀態(tài),如果凝結(jié)水壓力下降或處于運行的凝結(jié)水泵狀態(tài)發(fā)生改變,則自動啟動備用設(shè)備。該機組與本次事故相關(guān)的凝結(jié)水泵聯(lián)鎖為凝結(jié)水壓力低于1.5 MPa(并延時2 s),投入聯(lián)鎖的備用凝結(jié)水泵啟動。
2.3低壓旁路保護
低壓旁路減溫水主要用于降低經(jīng)過低壓旁路直接排入凝汽器的蒸汽溫度,從而保護凝汽器及低壓缸不會過熱。因此,低壓旁路減溫水壓力低未達到設(shè)定的保護值(并延時5 s)時,低壓旁路保護動作關(guān)閉。
2013-07-03,該機組進行冷態(tài)啟動,鍋爐升溫升壓,隨后進行吹管。
16:30,主汽壓力為4.2 MPa,溫度為290 ℃,汽輪機高壓旁路、低壓旁路全部投入運行;A凝結(jié)水泵運行,凝結(jié)水壓力為2.8 MPa,B凝結(jié)水泵處于備用狀態(tài);凝結(jié)水精處理系統(tǒng)2臺過濾器均投入運行,4臺精處理混床均處于備用狀態(tài),凝結(jié)水全部走混床旁路。
16:42,化驗?zāi)Y(jié)水鐵離子含量為652 μg/L,符合投入精處理混床的條件,按照混床投運步序(見表1)逐步投入1號混床。
16:52,1號混床升壓步驟完成,進入再循環(huán)正洗步驟,控制程序自動打開1號混床進水閥、混床再循環(huán)門、再循環(huán)水泵出口門,啟動再循環(huán)水泵。凝結(jié)水壓力出現(xiàn)降低情況,當壓力降至0.9 MPa時觸發(fā)凝結(jié)水泵聯(lián)鎖,備用凝結(jié)水泵因變頻器故障未成功啟動,引發(fā)低壓旁路保護啟動,從而導(dǎo)致MFT動作。
16:53,鍋爐MFT動作,導(dǎo)致鍋爐滅火。
表1 混床投運步序
經(jīng)過分析,發(fā)現(xiàn)事故是由于投運混床時引起凝結(jié)水壓力降低造成的,具體原因分析如下。
(1) 精處理混床投運前需要經(jīng)過樹脂送入、充水、調(diào)整水位、樹脂混合、沉降、充水等步驟(見表2),位于再循環(huán)水管道上的排水閥會打開,造成再循環(huán)管道缺水,且處于低壓狀態(tài)。
(2) 混床投運時只對混床床體進行升壓,未對再循環(huán)管路進行升壓,在此情況下再循環(huán)管路與凝結(jié)水管道壓力相差約1.9 MPa。當混床進入再循環(huán)階段時,進水閥、再循環(huán)閥同時打開,造成中壓的凝結(jié)水管路與低壓的再循環(huán)管路聯(lián)通,所以當混床進入再循環(huán)階段時會導(dǎo)致凝結(jié)水壓力降低。
(3) 由于凝結(jié)水泵為變頻工況運行,當機組處于吹管階段時,凝結(jié)水泵處于低負荷狀態(tài)運行,凝結(jié)水泵壓力約為2.0 MPa,投運混床造成凝結(jié)水壓力降低從而觸發(fā)凝結(jié)水泵聯(lián)鎖動作。由于備用的凝結(jié)水泵變頻器故障未能聯(lián)鎖啟動,凝結(jié)水壓力低信號保持5 s觸發(fā)低壓旁路保護信號,低壓旁路快速關(guān)閉,最終觸發(fā)MFT動作。
表2 混床樹脂送入步序
為防止類似事故再次發(fā)生,對凝結(jié)水精處理系統(tǒng)的運行進行了以下優(yōu)化和控制。
(1) 優(yōu)化混床投運步序。將原來混床投運步序表(見表1)中第1步“升壓”步序中不打開的混床再循環(huán)門打開,使精處理混床與混床再循環(huán)管路同時進行升壓,消除再循環(huán)管路存在的低壓狀態(tài)。
(2) 優(yōu)化混床樹脂送入步序。將原來混床樹脂送入步序表(見表2)中最后1步“混床充水” 步序中不打開的混床再循環(huán)門打開,使精處理混床再循環(huán)管路與混床同時進行充水,消除再循環(huán)管缺水的狀態(tài)。
(3) 對于長期備用的混床,在投運前要求運行人員采用點操方式對混床及再循環(huán)管路進行充水,保證混床及再循環(huán)管路處于滿水狀態(tài)。投運混床時為了保證不造成凝結(jié)水壓力降低的情況,采用運行人員在就地確認壓力并與在線壓力表對比的方法,確?;齑布霸傺h(huán)管路升壓正常后再進行投運。
該廠按照上述方式對程控步序進行了修改,并在投運混床時加強了對壓力的監(jiān)控,至今該機組凝結(jié)水精處理系統(tǒng)未再發(fā)生同類事故。
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2016-04-07。
姜波(1981-),男,工程師,主要從事火力發(fā)電廠化學(xué)相關(guān)系統(tǒng)調(diào)試、化學(xué)監(jiān)督及技術(shù)服務(wù)工作,email:jiangbo_317@163. com。