劉細輝,范進喜,呂曉東
(雅礱江流域水電開發(fā)有限公司官地水力發(fā)電廠,四川 涼山 615704)
機組有功功率波動分析與策略優(yōu)化
劉細輝,范進喜,呂曉東
(雅礱江流域水電開發(fā)有限公司官地水力發(fā)電廠,四川 涼山 615704)
水電站有功調節(jié)的穩(wěn)定性關系到水電站的安全與經濟效益。本文以某大型水電站有功功率波動案例為基礎,對功率波動的原因進行了分析,從一次調頻與功率閉環(huán)調節(jié)配合控制策略方面提出了優(yōu)化建議,對其他水電站類似功率波動事件具有很好的借鑒意義。
有功調節(jié);功率波動;控制策略;大型水電站
目前,國內大型水電站有功調整方式一般有兩種,即開度模式和功率模式。開度模式是在監(jiān)控系統上形成功率調節(jié)閉環(huán),即監(jiān)控系統設定有功功率后,調速器接收監(jiān)控系統開出脈沖,進行導葉調節(jié),由監(jiān)控系統根據功率反饋值進行有功閉環(huán)調節(jié)。功率模式是在調速器控制系統上形成功率調節(jié)閉環(huán),即調速器系統接收監(jiān)控系統下發(fā)有功功率定值(模擬量),以自身功率變送器作為反饋量,進行導葉調節(jié)。
某大型水電站監(jiān)控系統為NC2000系統,調速器控制系統為SAFR-2000H冗余微機控制系統,采用了貝加萊公司的PCC2005控制器為核心,機械液壓部分選用BOSCH公司的比例伺服閥為電液轉換單元,GE20000作為主配壓閥,調速器系統具有開度模式、功率模式兩種模式,開度模式為主用模式。
2013年7月10日08∶40,某大型水電站1號機組調速器運行在“遠方、自動、開度模式”方式下,有功設定值保持600 MW不變,開度穩(wěn)定在79.85%沒有較大變化時,有功功率發(fā)生向下波動現象,有功設定值與有功實發(fā)值最高差值35 MW,不滿足《水輪機調節(jié)系統并網運行技術導則》中規(guī)定在功率給定或開度給定恒定時,機組實際有功或開度與給定值的偏差應不大于±1%的要求。2號、3號、4號機組均出現過類似負荷下降現象,以1號機最為顯著。
2.1 有功調節(jié)工作原理
開度模式下,監(jiān)控實時對功率實測值與有功設定值進行比較,當偏差超過功率死區(qū)時,監(jiān)控系統將偏差值進行PID運算,計算出調節(jié)脈沖寬度,通過功率增減繼電器以脈沖量的形式下發(fā)給調速器系統。調速器將功率增減脈寬時間換算為導葉開度變換量即綜合負荷給定Pgv,與空載開度Ynld和一次調頻動作導葉開度輸出量Ypid疊加計算出導葉給定值。調速器實時對導葉反饋值與導葉給定值進行比較計算出導葉偏差,將偏差進行PI運算,計算出控制電壓經功放板放大作用到伺服閥,通過主配壓閥控制接力器動作,使導葉反饋值跟蹤導葉給定值。
2.2 開度模式下調速器有功控制策略
開度模式下,監(jiān)控系統進行功率閉環(huán),調速器系統作為隨動系統只進行導葉開度閉環(huán),即導葉反饋值跟蹤導葉給定值。調速器導葉給定值由空載開度(Ynld)、PID輸出(Ypid)和綜合負荷給定(Pgv)3部分組成。
式(1)中Ynld為對應水頭下的空載開度,Ypid為一次調頻動作對應的導葉調整量,Pgv為監(jiān)控有功調節(jié)對應的導葉調整量。當一次調頻未動作時,Ypid為0,當監(jiān)控功率閉環(huán)調節(jié)處于閉鎖狀態(tài)時,Pgv為上次有功閉環(huán)調節(jié)結束后的積分值。
2.3 開度模式下監(jiān)控有功控制策略
圖1 某大型水電站調速器系統有功調節(jié)數學模型
當機組有功功率調節(jié)至死區(qū)持續(xù)10 s后,閉鎖有功調節(jié)輸出,閉鎖后無論是一次調頻動作引起負荷偏差還是由于水頭變化等其他因素引起負荷偏差,監(jiān)控系統都不再進行功率調節(jié),當偏差大于20MW時僅進行報警,除非收到新的有功設定值才解除有功調節(jié)閉鎖,根據有功功率偏差進行調節(jié)。
3.1 原因分析
從圖1可以看出,在機組有功設定值和機組導葉開度均保持不變的情況下,機組有功實發(fā)值持續(xù)下降,同時通過監(jiān)控數據分析當時負荷波動的水頭曲線,發(fā)現壩前水位保持不變,壩后水位呈上升趨勢,水頭(壩前水位-壩后水位)呈下降趨勢,說明水的效率降低,而水頭是影響效率的主要因素。
由于額定水頭較高且變化較小,自動水頭測量精度不高,現場調試人員選擇人工恒定水頭的方式,在水頭變化且有功功率偏差超過功率死區(qū)時,由于未收到新的有功設定值,有功調節(jié)閉鎖未能解除,不能發(fā)出有功調節(jié)脈沖,從而可以分析水頭下降是導致此次機組有功功率向下波動的直接原因。
3.2 處理措施
由于水頭變化小且水頭測量精度不高,為避免機組有功調整再次出現類似現象,可以對開度模式下監(jiān)控系統一次調頻與功率閉環(huán)調節(jié)的配合邏輯進行修改。具體為:當一次調頻功能投入、監(jiān)控有功PID調節(jié)投入、機組有功功率偏差(有功設值與有功實測值差值的絕對值)小于監(jiān)控系統調節(jié)死區(qū)10 s后,機組LCU判定有功調節(jié)到位,將閉鎖監(jiān)控有功PID調節(jié)輸出;監(jiān)控有功調節(jié)輸出閉鎖后,若一次調頻動作后20 s內功率差值大于監(jiān)控調節(jié)死區(qū),則機組LCU判定有功偏差超過死區(qū)是由于一次調頻動作引起,監(jiān)控有功PID調節(jié)不會干預,輸出也將一直閉鎖,直到新設定值下發(fā)時才會解除閉鎖。當一次調頻不動作時,功率偏差超過死區(qū)延時5 s解除監(jiān)控有功PID調節(jié)輸出閉鎖,進行有功調節(jié)。
(1)投入自動水頭跟蹤功能:選擇精準合適的水頭測量自動化元件及水頭測量方法,計算出準確的水頭與空載開度間數學函數。當一次調頻未動作且監(jiān)控有功閉環(huán)調節(jié)閉鎖時,空載開度會隨著水頭的變化而變化,導葉給定也會隨之變化,即調速器可以隨著水頭的變化自行修正空載開度,從而控制導葉開度使之維持當前機組有功功率。
(2)在采用恒定水頭情況下,可以考慮修改開度模式下一次調頻與功率閉環(huán)調節(jié)的配合邏輯。
水電站有功調節(jié)的穩(wěn)定性,不僅涉及電站的經濟效益,也是調度的一個重要考核指標,應給予高度重視。本文針對此次有功功率波動的原因分析和優(yōu)化建議既有普遍性也有特殊性,對其他水電站類似現象具有一定的借鑒意義。
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TV738
B
1672-5387(2016)10-0017-02
10.13599/j.cnki.11-5130.2016.10.005
2015-12-03
劉細輝(1985-),男,助理工程師,從事水電站自動化設備運行維護工作。