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        利用煙氣余熱加熱凝結(jié)水方案

        2016-11-12 03:08:28姜樹棟
        綜合智慧能源 2016年9期
        關(guān)鍵詞:抽汽凝結(jié)水余熱

        姜樹棟

        (中國電力工程顧問集團華北電力設(shè)計院有限公司,北京 100120)

        利用煙氣余熱加熱凝結(jié)水方案

        姜樹棟

        (中國電力工程顧問集團華北電力設(shè)計院有限公司,北京100120)

        利用煙氣余熱加熱器凝結(jié)水可降低電廠煤耗,提高發(fā)電效率。為探索此種余熱利用形式的最佳方案,研究進入余熱利用換熱器凝結(jié)水溫度、流量對機組功率增加的影響,對某燃煤機組利用煙氣余熱加熱凝結(jié)水的4種改造方案進行分析對比,指出最佳方案應(yīng)充分利用煙氣允許溫降條件下的所有余熱,合理調(diào)節(jié)進入余熱利用換熱器的凝結(jié)水流量與溫度,盡可能節(jié)約高品質(zhì)的抽汽。對于最佳方案,通過計算可得到進余熱利用換熱器的最佳凝結(jié)水流量及溫度。研究方法可為以后工程的煙氣余熱利用優(yōu)化設(shè)計提供指導(dǎo)。

        煙氣余熱;凝結(jié)水;換熱器;煤耗;抽汽

        0 引言

        我國的發(fā)電能源以燃煤為主,隨著近年來能源緊張及環(huán)保要求的提高,提高發(fā)電效率、降低電廠煤耗成為科研及工程技術(shù)人員普遍關(guān)心的問題。燃煤電廠鍋爐排煙熱損失是鍋爐各項熱損失中較大一項,回收排煙中的余熱,可增加系統(tǒng)能量,提高電廠發(fā)電效率,降低煤耗[1-5]。研究人員對不同的煙氣余熱利用方式進行研究,如利用低溫?zé)煔庾鳛闊岜抿?qū)動熱源[6],將煙氣高低溫段分級梯度利用,分別加熱高壓給水和凝結(jié)水[7-9],設(shè)置低溫省煤器加熱熱網(wǎng)水或凝結(jié)水[10-11]。其中,利用低溫省煤器加熱凝結(jié)水的方案,將換熱器放置在煙道低溫段,煙氣環(huán)境較好,飛灰對換熱器的磨損小,煙道改造工作量少,可節(jié)約用于回?zé)崮Y(jié)水的低壓抽汽,增加機組做功,因此得到了較為廣泛的應(yīng)用。但煙氣余熱換熱器與低壓加熱器(以下簡稱低加)的配置方式、余熱利用換熱器進口凝結(jié)水溫度和流量等因素對電廠節(jié)能效果的規(guī)律性影響,鮮有文獻報道。本文以某工程熱力數(shù)據(jù)為例,設(shè)計了多種煙氣加熱凝結(jié)水方案,對煙氣余熱換熱器配置方式、余熱利用換熱器進口凝結(jié)水溫度和流量的選擇,進行系統(tǒng)詳細的分析研究,探索利用煙氣余熱加熱凝結(jié)水的最佳設(shè)計方案及研究思路。

        1 研究方案及方法

        以某660MW燃煤機組為研究對象,其汽輪機熱耗保證(THA)工況下低壓抽汽回?zé)岵糠值臒崞胶鈭D如圖1所示。本文提出了4個余熱利用方案,分別從主凝結(jié)水管路上不同位置,引出1路凝結(jié)水進入煙氣余熱利用換熱器。根據(jù)煙氣溫度,選擇#5低加入口為吸收煙氣余熱后的凝結(jié)水進入主凝結(jié)水管路的匯入點。4個改造方案如圖2~圖5所示。圖中:qm為進換熱器凝結(jié)水流量;t1為進換熱器凝結(jié)水溫度;t2為出換熱凝結(jié)水溫度。鍋爐燃用褐煤,煙氣余熱利用換熱器配置在空氣預(yù)熱器后、除塵器前,煙氣進口溫度為139.1℃,為防止低溫腐蝕,換熱器出口煙氣溫度控制在90℃。根據(jù)煙氣成分可計算對應(yīng)溫度下的比焓,此溫差下可利用煙氣余熱ΔQ為44.85MW。

        方案1:煙氣余熱換熱器與#6,#7,#8低加并聯(lián),部分凝結(jié)水從#8低加入口引出,經(jīng)換熱后進#5低加入口。

        方案2:煙氣余熱換熱器與#6,#7低加并聯(lián),部分凝結(jié)水從#7低加入口引出,經(jīng)換熱器后進#5低加入口。

        方案3:煙氣余熱換熱器與#6低加并聯(lián),部分凝結(jié)水從#6低加入口引出,經(jīng)換熱器后進#5低加入口。

        方案4:分別從#7,#8低加出口引出2路凝結(jié)水混合,經(jīng)換熱器后進#5低加入口。

        利用煙氣余熱加熱凝結(jié)水降低電廠煤耗的基本原理為:抽汽回?zé)嵯到y(tǒng)中,煙氣加熱了部分凝結(jié)水,相當(dāng)于節(jié)約了加熱此部分凝結(jié)水所需的抽汽,此部分蒸汽被“排擠”回汽輪機繼續(xù)膨脹做功,提高了機組的出力。對系統(tǒng)中每個加熱器及余熱利用換熱器進行能量守恒與質(zhì)量守恒計算,得出節(jié)約的抽汽量,由抽汽比焓與排汽比焓的差及節(jié)約的抽汽量得出機組做功增加值ΔP。煙氣余熱換熱器的配置方式不同,節(jié)約不同級別的低壓抽汽量不同,因而,在熱力系統(tǒng)可利用的煙氣余熱量一定的情況下,其增加做功、降低熱耗的效果是不同的。

        圖1 基準方案

        圖2 方案1

        圖3 方案2

        2 結(jié)果分析

        2.1方案1,2,3對比分析

        將做功能力增加值ΔP,做功轉(zhuǎn)化率η(η= ΔP/ΔQ)作為主要比較指標。首先分析方案1,2,3,選擇換熱器出口溫度t2作為變量,顯然,換熱量一定的條件下,進入換熱器的流量qm越多(少),t2越低(高)。限定熱端差為10℃,即凝結(jié)水最高可加熱到129.1℃,3個方案ΔP與η的對比如圖6、圖7所示。

        從圖6、圖7可以看出,隨著t2的增加(qm降低),ΔP增大。以方案1為例分析,因為余熱利用換熱器一路分流了#6,#7,#8低加的凝結(jié)水,使這3個低加的熱負荷降低,從而節(jié)約了原6,7,8級抽汽。隨著t2的增加(qm降低),雖然節(jié)約的6,7,8級抽汽量減少,但t2增加,匯入#5低加入口后,有利于提高#5低加進口溫度,可節(jié)約5級抽汽,綜合的效果是ΔP提高??梢?,較高參數(shù)的抽汽對做功的增加起主要作用。對于方案2,3同樣可得出上述結(jié)論。

        圖4 方案3

        圖5 方案4

        圖6 方案1,2,3中ΔP隨t2的變化

        圖7 方案1,2,3中η隨t2的變化

        再看方案間的對比。對比方案1,2,方案2的效果更好,因為方案1節(jié)約的是5,6,7,8級抽汽,而方案2節(jié)約的是5,6,7級抽汽,沒有節(jié)約8級抽汽,反而由于#8低加的上級抽汽減少,造成#7低加疏水量變少,從而加重了8級抽汽的負擔(dān),但由于將有限的余熱用來節(jié)約更高級的抽汽,ΔP整體高于方案1。文獻[11]的研究同樣發(fā)現(xiàn),在某工程2個案例對比中,節(jié)約6,7級抽汽的方案比僅節(jié)約7級抽汽的節(jié)能效果更好。方案3只節(jié)約5,6級抽汽,ΔP反而低于方案2和方案1,這是因為方案3進口凝結(jié)水溫度較高(95.8℃),不能將煙氣溫度降至90℃,導(dǎo)致余熱利用不充分(這里限定10℃的傳熱端差,煙氣出口冷卻到105.8℃,可利用余熱30.47 MW)。由圖3可見,方案3的η最高,但η的提高不足以補償ΔQ由于進口水溫過高而降低的損失。僅從圖7看,高的凝結(jié)水入口溫度可實現(xiàn)較高的η,所以最佳的余熱利用方案應(yīng)是充分利用ΔQ且有較高的η,這就需要換熱器進口凝結(jié)水溫度盡可能接近90℃,由此啟發(fā)提出了方案4。

        2.2方案4分析

        通過調(diào)整#7低加出口與#8低加出口的流量配比,使換熱器凝結(jié)水進口溫度低于90℃,以充分吸收煙氣余熱??紤]到換熱器熱端差,將t2限定在129.1℃。圖8為方案4中t1與ΔP的對應(yīng)關(guān)系,隨著t1的升高,分流的#7低加出口的凝結(jié)水流量增多,對應(yīng)節(jié)約的6級抽汽量增加;同時,t1提高,t2-t1變小,進入換熱器的凝結(jié)水流量qm增加,#6,#7低加凝結(jié)水被分流,熱負荷降低,更加有利于節(jié)約抽汽,因此ΔP增加,η隨之提高。與圖7對比,方案4的η高于方案1,2,低于方案3。

        圖8 方案4中ΔP,η隨t1的變化

        2.3換熱器最佳進出口溫度分析

        對于方案4的上述分析,由于t2限定為129.1℃,隨著入口凝結(jié)水溫度的提高,實際上換熱流體的對數(shù)溫差減少,所需換熱器面積增大,投資成本提高。有必要在相同換熱成本下,研究方案4的最優(yōu)凝結(jié)水進、出口溫度。限定對數(shù)換熱溫差為10℃,研究ΔP隨t1的變化情況,結(jié)果如圖9所示。此時t1越高,換熱器分流的#6低加入口的凝結(jié)水量變多,更多地節(jié)約6級抽汽,利于ΔP增加;但由于對數(shù)溫差限定t2隨t1升高而降低,造成節(jié)約5級抽汽效果下降,不利于ΔP增加;同時,換熱器進、出口水溫差變小,qm增大,利于ΔP增加:幾個因素綜合作用的效果,使得出現(xiàn)了一個最佳換熱器進、出口溫度配比,即t1=78.3℃,t2=130.6℃。在此條件下,計算得出熱耗降低85.5kJ/(kW·h),發(fā)電煤耗降低3.1g/(kW·h)。

        圖9 方案4在相同對數(shù)溫差下ΔP,t2隨t1的變化

        可見,在ΔQ、換熱溫差確定的條件下,對確定的換熱器,存在一個最佳凝結(jié)水進、出口溫度及流量組合,對應(yīng)的ΔP最大。實際工程運行中,可通過本文的計算方法選擇最佳凝結(jié)水進、出口運行溫度,實現(xiàn)最大機組效益。

        3 結(jié)論

        煙氣余熱利用換熱器的配置方式會影響機組出力的增加,在煙氣所能提供余熱一定的情況下,余熱利用方案要盡可能“排擠”高品位的抽汽。本文研究中,方案4為最佳方案,此方案可靈活調(diào)節(jié)煙氣余熱利用換熱器的入口凝結(jié)水溫度,煙氣余熱排擠了

        5,6,7級抽汽。余熱利用換熱器凝結(jié)水溫度、流量也影響做功能力的增加。對于特定的換熱器,可通過計算選擇最佳的溫度配比。對于利用煙氣余熱加熱凝結(jié)水的改造項目,要根據(jù)投資成本、節(jié)能效果等綜合考慮,通過本文的計算方法選擇合適的換熱器與流量、溫度分配。

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        (本文責(zé)編:劉芳)

        TK115

        A

        1674-1951(2016)09-0059-04

        2016-07-15;

        2016-08-18

        姜樹棟(1982—),男,山東威海人,高級工程師,工學(xué)博士,從事火力發(fā)電廠節(jié)能減排方面的研究(E-mail:jiangsd@ ncpe.com.cn)。

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