王林
(浙江富春江水電設(shè)備有限公司,浙江 杭州 310000)
混流式水輪機尾水管壓力脈動試驗分析
王林
(浙江富春江水電設(shè)備有限公司,浙江 杭州 310000)
壓力脈動產(chǎn)生于機組運行過程的非定常流場,是引起水輪機組振動及不穩(wěn)定運行的主要水力振動源之一。其中,尾水管的螺旋狀渦帶是引起水力振動的最主要因素。本文通過對混流式水輪機模型試驗,研究了混流式水輪機尾水管內(nèi)壓力脈動與空化系數(shù)、泄水錐形狀及補氣量的相互關(guān)系。
混流式水輪機;尾水管壓力脈動;空化系數(shù);泄水錐形狀;補氣量;模型試驗
近年來,隨著水輪機單機容量及轉(zhuǎn)輪直徑的不斷增大,水輪機的水力振動等穩(wěn)定性方面的問題越來越突出。機組振動、軸系擺度和壓力脈動是表征水輪機組穩(wěn)定性的3個主要參數(shù)。水力振動作為影響水電機組安全穩(wěn)定運行的重要因素,是近年來國內(nèi)外研究的重點。研究表明,導(dǎo)葉和轉(zhuǎn)輪葉片出口處的卡門渦、轉(zhuǎn)輪中的葉道渦和尾水渦帶產(chǎn)生的壓力脈動是引起水力振動的主要因素。
本文通過對混流式水輪機的模型試驗,研究了泄水錐形狀、空化系數(shù)及補氣等與尾水管壓力脈動的關(guān)系。
模型水輪機主要參數(shù):
模型試驗水頭:30 m;
模型水輪機轉(zhuǎn)輪直徑D1m:0.348 9 m;
模型轉(zhuǎn)輪出口直徑D2m:0.35 m。
模型水輪機尾水管測壓點布置示意圖見圖1。
3.1 壓力脈動與空化系數(shù)的關(guān)系
圖1 模型尾水管測壓點布置示意圖
σ—即空化系數(shù),又分為臨界空化系數(shù)σc(與規(guī)定的能量下降值相聯(lián)系的空化系數(shù),可取σ0或σ1,σ1為水輪機效率下降1%時的空化系數(shù),σ0為水輪機效率開始下降時的空化系數(shù),為方便觀察,模型試驗中常取σ1)、初生空化系數(shù)σi(目測觀察到轉(zhuǎn)輪三個葉片同時產(chǎn)生氣泡時的空化系數(shù))及電站空化系數(shù)σp等,其關(guān)系為:σ1≤σc≤σ0<σi<σp。
Pa/γ—當(dāng)?shù)氐拇髿鈮毫Γ琍a/γ=10.33-/900,m—當(dāng)?shù)睾0胃叱?,m。
Pν/γ—當(dāng)時水溫下的飽和氣化壓力,隨溫度升高而增大。
當(dāng)t=20℃時,Pν/γ≈0.24 m。
Hs—吸出高度,即空化基準(zhǔn)面與尾水位的高差,m。對混流式水輪機,空化基準(zhǔn)面即導(dǎo)水機構(gòu)中心線所在平面。
H—水頭,m
則公式(1)可簡化為:
公式(2)即為工程中常用的空化系數(shù)計算公式。從(2)可以看出,當(dāng)水頭H不變時,空化系數(shù)σ是僅與吸出高度Hs線性相關(guān)。在模型試驗時,通過改變吸出高度Hs計算臨界空化系數(shù)σc。
將模型機固定在某一工況不變(即保持模型機水頭Hm,單位轉(zhuǎn)速n11,導(dǎo)葉開度a0不變),通過改變吸出高度,即可測得空化系數(shù)與尾水管壓力脈動的變化。試驗結(jié)果圖2所示。
3.2 壓力脈動與泄水錐幾何形狀的關(guān)系
對模型轉(zhuǎn)輪帶原型泄水錐和加長型泄水錐2種結(jié)構(gòu)進行對比試驗。轉(zhuǎn)輪泄水錐結(jié)構(gòu)示意圖如下頁圖3和圖4所示。
針對真機的最小水頭,額定水頭,中間水頭(發(fā)最大出力的最小水頭)以及最大水頭4種工況,共進行了n11=91.5 rpm,83.2 rpm,80.9 rpm及74.4 rpm 4個單位轉(zhuǎn)速下的壓力脈動試驗。不同泄水錐形狀壓力脈動試驗結(jié)果如下頁圖5所示。
3.3 壓力脈動與補氣量的關(guān)系
模型試驗時,保持導(dǎo)葉開度和水頭不變,通過短管向尾水管中注入一定量的壓縮空氣,測量尾水管壓力脈動的變化。壓力脈動與補氣量的關(guān)系曲線如圖6所示。
通過模型試驗,針對上述測量結(jié)果,可以得到以下一些結(jié)論:
圖2 尾水管壓力脈動與空化系數(shù)關(guān)系曲線示意圖
圖3 帶原形泄水錐的模型轉(zhuǎn)輪示意圖
圖4 帶加長泄水錐的模型轉(zhuǎn)輪示意圖
圖5 不同工況下尾水管壓力脈動與泄水錐形狀關(guān)系曲線示意圖
(1)當(dāng)水輪機單位轉(zhuǎn)速較高時(相當(dāng)于水輪機低水頭運行工況),尾水管壓力脈動在不同空化系數(shù)下均有較大波動,說明此時空化系數(shù)對壓力脈動的影響不大。當(dāng)單位轉(zhuǎn)速降低(即水頭升高),隨著空化系數(shù)的增大,壓力脈動呈逐步減小的趨勢,當(dāng)空化系數(shù)大于某個值時(不同水頭下不一致),壓力脈動基本穩(wěn)定在一個較低的數(shù)值。由此即可計算出不同水頭下的最小吸出高度Hs。
圖6 尾水管壓力脈動與補氣量關(guān)系曲線示意圖
(2)在部分負荷(小流量)時,尾水管會產(chǎn)生較大的壓力脈動,在滿負荷或超負荷時,壓力脈動會保持在一個較低的水平。長泄水錐可有效降低部分負荷下尾水管的壓力脈動的峰值(最大值)。但并不是所有工況下都能降低壓力脈動。同樣在部分負荷工況時(偏離壓力脈動最大值的區(qū)域),長泄水錐反而會加劇尾水管壓力脈動。
(3)在低水頭小開度的工況下,補氣能有效的降低尾水管的壓力脈動。當(dāng)水頭升高或?qū)~開度增大時,補氣的效果已不明顯,某些工況下,甚至?xí)觿∥菜艿膲毫γ}動。
綜上所述,對混流式水輪機組的防振和減振,主要是消除或減弱尾水管中螺旋狀渦帶引起的壓力脈動。目前工程上常用的減振措施:一是改變泄水錐形狀;二是選擇合理的吸出高度(即選擇適當(dāng)?shù)目栈禂?shù));三是補氣。另外還有一些措施,如在尾水管中加裝導(dǎo)流板,或在尾水管中加裝同軸圓管等,這些措施雖然能降低尾水管的最大壓力脈動,但由于破壞了尾水管中的流態(tài),會降低水輪機在某些工況下的效率,且會使尾水管空化加劇,只能作為備用措施,其他措施無效或效果不大時采用。對一些劇烈振動的區(qū)域,若無法有效降低壓力脈動,必須避免在此工況運行,防止損壞設(shè)備或造成安全事故。
TV131
A
1672-5387(2016)07-0005-04
10.13599/j.cnki.11-5130.2016.07.002
2016-04-17
王 林(1979-),男,工程師,從事水輪機設(shè)計工作。