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        焦炭的高溫反應(yīng)爐實(shí)驗(yàn)分析

        2016-10-31 08:56:52王東梅
        甘肅科技 2016年6期
        關(guān)鍵詞:加堿反應(yīng)爐焦炭

        王東梅

        (酒鋼集團(tuán)技術(shù)中心,甘肅 嘉峪關(guān) 735100)

        焦炭的高溫反應(yīng)爐實(shí)驗(yàn)分析

        王東梅

        (酒鋼集團(tuán)技術(shù)中心,甘肅嘉峪關(guān)735100)

        本實(shí)驗(yàn)主要是對比國標(biāo)法、高溫反應(yīng)爐兩種不同實(shí)驗(yàn)方式下焦炭反應(yīng)性和反應(yīng)后強(qiáng)度的變化情況,通過焦炭加堿進(jìn)入高溫反應(yīng)爐后,模擬焦炭進(jìn)入高爐后的反應(yīng)情況,測定焦炭熱強(qiáng)度,調(diào)整配煤結(jié)構(gòu),指導(dǎo)煉焦生產(chǎn)。

        高溫反應(yīng)爐;焦炭熱強(qiáng)度;焦炭質(zhì)量

        高溫反應(yīng)爐是一套模擬焦炭在高爐軟融帶進(jìn)行碳溶反應(yīng)的設(shè)備,其實(shí)驗(yàn)結(jié)果可作為進(jìn)入高爐前焦炭質(zhì)量指標(biāo)的參考[1~4]。由于目前用以表征焦炭質(zhì)量的指標(biāo),如焦炭反應(yīng)性和反應(yīng)后強(qiáng)度對焦炭在高爐中的反應(yīng)模擬性存在一定局限性,故采用高溫反應(yīng)爐設(shè)備,對比在相應(yīng)操作制度下焦炭反應(yīng)與焦炭經(jīng)過高爐后風(fēng)口焦與入爐焦的差異,指導(dǎo)煉焦生產(chǎn)。

        高溫反應(yīng)爐爐體結(jié)構(gòu)示意圖如圖1所示[5],它的爐體分三段,最底下一段是料倉,上面兩段爐體組合起來是工作區(qū)。爐體最中心是爐管,進(jìn)行反應(yīng)的焦炭就裝在其中,其外部是爐膛管,再外層是保溫層。大型高溫反應(yīng)爐一般使用終溫為1360℃,最高可使用到1500℃,可模擬考察高爐滴落帶處熱因素對焦炭劣化的影響,料倉周圍有水夾套,卸料后可快速將樣品進(jìn)行冷卻。

        圖1 高溫反應(yīng)爐示意圖

        高溫反應(yīng)爐設(shè)備特點(diǎn)如下:反應(yīng)終溫1360℃,最高可使用到1500℃,比國家標(biāo)準(zhǔn)的焦炭反應(yīng)性測定方法溫度高,這更接近高爐內(nèi)的實(shí)際情況;一次加樣量大,可達(dá)1kg或更多,這一點(diǎn)比國家標(biāo)準(zhǔn)的每次200g樣品具有更好的代表性,而且可檢測的反應(yīng)后指標(biāo)多;焦炭可進(jìn)行加堿和不加堿的試驗(yàn),這一點(diǎn)尤其重要,因?yàn)閲鴺?biāo)測法不加堿,無法真實(shí)反映出高爐內(nèi)循環(huán)堿對焦炭劣化的影響;反應(yīng)氣體CO2的濃度是參照高爐不同溫度區(qū)間的CO2濃度來調(diào)配,而國標(biāo)反應(yīng)性的測定中的CO2濃度為100%。

        1 試驗(yàn)?zāi)康?/h2>

        本次實(shí)驗(yàn)焦炭,分別按照國標(biāo)反應(yīng)性測定方法和高溫反應(yīng)爐設(shè)備測定焦炭反應(yīng)性和反應(yīng)后強(qiáng)度。通過數(shù)據(jù)分析,查找焦炭國標(biāo)法測定的熱強(qiáng)度數(shù)據(jù)與經(jīng)過高溫反應(yīng)爐設(shè)備實(shí)驗(yàn)結(jié)果的相關(guān)性,調(diào)整配煤結(jié)構(gòu),指導(dǎo)煉焦生產(chǎn),為酒鋼今后煤資源發(fā)展方向提供技術(shù)支持。

        2 試驗(yàn)方案

        本次實(shí)驗(yàn)樣品均來自40kg小焦?fàn)t煉焦試驗(yàn)樣,主要是考慮焦炭質(zhì)量能有梯度變化。取樣時挑選色澤好,塊度均勻,孔隙均勻,大塊焦炭較少,裂紋少的焦炭。此次實(shí)驗(yàn)共4個焦炭樣,是按照以往試驗(yàn)經(jīng)驗(yàn),采取不同配比的40kg小焦?fàn)t煉焦試驗(yàn)焦炭,按照國標(biāo)進(jìn)行取樣、制樣見表1。

        3 試驗(yàn)過程

        3.1焦炭制樣

        常規(guī)焦炭反應(yīng)性測定制樣按照國標(biāo)進(jìn)行。

        高溫反應(yīng)爐焦炭反應(yīng)性實(shí)驗(yàn)的樣品粒度規(guī)定為25~20mm。焦樣按規(guī)定粒度制備好后應(yīng)放入I轉(zhuǎn)鼓中轉(zhuǎn)50轉(zhuǎn),以去除部分棱角。轉(zhuǎn)好后的焦樣用20mm圓孔篩篩掉小于20mm的焦樣,剩余焦樣放入烘箱烘干,一般在120℃烘2h即可。烘干后取出冷卻至室溫,稱重,每份1000g,放入干燥器待用。

        如果要制得加堿樣品,需將按上述步驟稱好的

        1000g樣品放入配制好的K2CO3溶液中浸泡10min,浸泡時應(yīng)不停攪動溶液,以利于堿液盡快進(jìn)入焦樣內(nèi)部。如果需要提高加堿量較高,應(yīng)延長浸泡時間,增加堿液濃度。

        表1 實(shí)驗(yàn)方案

        3.2實(shí)驗(yàn)步驟

        實(shí)驗(yàn)分為兩部分,一部分是制樣合格焦炭按照國標(biāo)焦炭反應(yīng)性測定步驟進(jìn)行;另一部分焦炭按照高溫反應(yīng)爐測定步驟進(jìn)行,其具體實(shí)驗(yàn)過程如下:制樣合格焦炭放入反應(yīng)管中,在400℃時通N2進(jìn)行保護(hù),在760℃時與CO2進(jìn)行反應(yīng),反應(yīng)至1360℃,并在此溫度下保持20min,取出反應(yīng)后的焦炭進(jìn)行反應(yīng)性和反應(yīng)后強(qiáng)度測定。

        4 試驗(yàn)數(shù)據(jù)分析

        表2是4組焦炭在不同條件下的反應(yīng)性和反應(yīng)后強(qiáng)度數(shù)據(jù),并且分別進(jìn)行數(shù)據(jù)比較,計算了差值。

        表2 不同樣品實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)

        圖2 4組焦炭樣品不同條件下測定的反應(yīng)性

        圖3 4組焦炭樣品不同條件下測定的反應(yīng)后強(qiáng)度

        圖2和圖3分別是4組焦炭在不同條件下測定的焦炭反應(yīng)性和反應(yīng)后強(qiáng)度。從圖中可以看出:1-4#焦炭樣品反應(yīng)性呈階梯變化;加堿后反應(yīng)性增大;加堿后反應(yīng)后強(qiáng)度降低。

        1)通過國標(biāo)法測定的焦炭強(qiáng)度低于高溫反應(yīng)爐法測定的焦炭強(qiáng)度。原因分析:在實(shí)際高爐生產(chǎn)中,CO2氣體對焦炭的作用不是恒定不變的,高溫反應(yīng)爐的實(shí)驗(yàn)過程更能模擬生產(chǎn),所以焦炭的的熱強(qiáng)度結(jié)果高于國標(biāo)測定法。

        2)通過高溫反應(yīng)爐實(shí)驗(yàn),加堿后的焦炭質(zhì)量下降,其中焦炭反應(yīng)性的增大非常的明顯,2%的加堿平均升高7.8個百分點(diǎn),3%的加堿平均升高9.5個百分點(diǎn);焦炭反應(yīng)后強(qiáng)度的降低變化一般,2%的加堿平均降低3.2個百分點(diǎn),3%的加堿平均降低3.8個百分點(diǎn)。結(jié)果表明,焦炭熱反應(yīng)性受堿金屬影響明顯,但是2%的加堿和3%加堿對焦炭的反應(yīng)后強(qiáng)度影響趨勢變緩。

        3)通過高溫反應(yīng)爐實(shí)驗(yàn)表明,熱強(qiáng)度好的1#焦炭和熱強(qiáng)度差的4#焦炭在加堿后的焦炭反應(yīng)后強(qiáng)度變化要大于熱強(qiáng)度中等的2#和3#焦炭。能否說明焦炭熱反應(yīng)性在一定范圍內(nèi)的焦炭在加堿后反應(yīng)后強(qiáng)度變化不突出,還需更多的試驗(yàn)證明。

        5 結(jié)論及建議

        通過實(shí)驗(yàn),由于焦炭的反應(yīng)后強(qiáng)度受加堿的影響變化不明顯,所以調(diào)整生產(chǎn)配煤結(jié)構(gòu)時,降低主焦煤的用量,更多的考慮節(jié)約成本。

        [1]張磊.探討現(xiàn)行高爐焦炭質(zhì)量指標(biāo)模擬性的積極意義[J].鋼鐵,2000,35(2).

        [2]趙斌.模擬焦炭在高爐軟融帶碳溶反應(yīng)的研究[J].鞍山科技大學(xué)學(xué)報,2003,26(1).

        [3]王京.酒鋼焦炭抗堿性及降低灰硫研究[J].燃料與化工,2004,05.

        [4]張亮.模擬焦炭在高爐內(nèi)碳溶反應(yīng)條件的研究[J].學(xué)位論文,1998.

        [5]邸紅.高溫反應(yīng)爐的研制及其應(yīng)用[J].燃料與化工,1997,06.

        TQ523.4

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