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機械除垢式加熱爐站場應(yīng)用實驗與性能評價
史亮(大慶油田有限責(zé)任公司第四采油廠)
針對常規(guī)火筒式加熱爐在加熱三采采出水過程中出現(xiàn)的淤積結(jié)垢嚴重、燒損頻率高等問題,在三采區(qū)塊試驗了一種新型分體式加熱爐(分體式加熱爐)。通過對分體式加熱爐的運行參數(shù)、結(jié)構(gòu)及機理進行分析,并對比常規(guī)加熱爐在現(xiàn)場的實際應(yīng)用,在優(yōu)化運行的基礎(chǔ)上,客觀評價了分體式加熱爐除垢效果和能耗情況?,F(xiàn)場實驗表明分體式加熱爐除垢效果明顯,加熱三采采出液具有較好的適應(yīng)性,同時對比相同功率常規(guī)加熱爐可節(jié)省天然氣用量,節(jié)能效果較好。
分體式加熱爐;火筒加熱爐;結(jié)構(gòu)機理;機械除垢;性能評價
目前,大慶油田在對采出水進行摻水、熱洗回摻單井過程中采取的是常規(guī)火筒爐加熱的方式。在生產(chǎn)運行過程中,特別是在加熱三元、聚驅(qū)采出水時,火筒式加熱爐煙、火管結(jié)垢嚴重,加熱爐鼓包、燒損現(xiàn)象比較突出。以杏北油田杏六區(qū)東部三元復(fù)合驅(qū)區(qū)塊為例,該區(qū)塊建設(shè)轉(zhuǎn)油站2座,火筒式加熱爐6臺,在見劑高峰期,煙、火管外側(cè)結(jié)垢淤積達到35 mm/a,年燒損加熱爐達到11臺。同時,由于結(jié)垢影響造成加熱爐提升速度慢,加大了日常生產(chǎn)運行管理難度。因此,在新建三元復(fù)合驅(qū)區(qū)塊現(xiàn)場實驗應(yīng)用了分體式機械式自動除垢加熱爐(分體式加熱爐),研究在機械除垢、耗氣量方面的現(xiàn)場應(yīng)用效果,為解決三采區(qū)塊加熱爐存在的運行問題提供參考依據(jù)。
該裝置與火筒式加熱爐最大的區(qū)別是將加熱、換熱由同腔式改為分腔式,并利用蒸汽加熱代替了明火直接加熱,從而提高了爐體傳熱效率,降低運行能耗。同時,為避免三元采出液中碳酸鹽、硅酸鹽類垢晶核在高溫下析出、結(jié)晶引發(fā)的局部過熱現(xiàn)象,該裝置設(shè)計在換熱器表面安裝除垢鋼刷,定時清理沉積的污垢,避免因局部過熱引發(fā)的鼓包現(xiàn)象,達到延長加熱爐使用壽命,降低后期維護投資的目的。
1.1參數(shù)及應(yīng)用范圍
分體式加熱爐由臥式加熱爐以及立式換熱器
(配有除垢刷)兩部分組成(表1)。
表1 分體式加熱爐設(shè)計參數(shù)
該裝置適合應(yīng)用在油田轉(zhuǎn)油站、聯(lián)合站的泵前加熱爐流程中,加熱原油和含有各種雜質(zhì)(聚合物、顆粒物)污水,尤其是在加熱聚合物驅(qū)、三元復(fù)合驅(qū)采出水時具有明顯的優(yōu)勢。
1.2主要結(jié)構(gòu)及工作原理
分體式加熱爐工作時,載熱體由出口2通過管道進入換熱器管程,同時被加熱介質(zhì)由入口7進入換熱器殼程,在換熱器內(nèi)載熱體與被加熱介質(zhì)充分換熱,冷卻后的熱載體通過回口8流回加熱爐重新加熱升溫,被加熱介質(zhì)吸熱升溫后由出口4流出(圖1)。在工作中換熱器上的自動除垢裝置的減速機驅(qū)動主軸帶動除垢鋼刷在換熱器內(nèi)的換熱體上下表面運動,除掉或防止污垢沉積在換熱體的換熱面上,從而達到除防垢的目的。
圖1 分體式加熱爐主要結(jié)構(gòu)
2.1除垢效果
杏北油田三元-2轉(zhuǎn)油站建有分體式加熱爐1臺,二合一加熱爐3臺,在保證來水水質(zhì)一致的情況下,通過現(xiàn)場實際應(yīng)用情況,對比分體式加熱爐與常規(guī)加熱爐的除垢效果(表2)。
表2 2014年兩種加熱爐淤積結(jié)垢情況對比
通過數(shù)據(jù)可以看出,分體式加熱爐換熱體表面光滑,未結(jié)垢,鋼刷無損壞,除垢效果明顯。目前杏北油田三元-2轉(zhuǎn)油站分體式加熱爐已運行2.5年,未出現(xiàn)淤積燒損問題。與同期對比的常規(guī)二合一加熱爐相比,年維護費用減少30萬元。
2.1.1優(yōu)化除垢周期
結(jié)合分體式加熱爐運行,進一步摸索確定了刮垢周期。分體式加熱爐在刮垢過程中會造成水中懸浮物的變化,因此通過對比不同刮垢周期內(nèi)的出水含懸浮物情況,可確定最佳刮垢周期。
現(xiàn)場分別試驗了6次/d、3次/d、2次/d和1次/d的刮垢周期下的水質(zhì)含懸浮物變化情況(表3),對比不同刮垢周期2次刮垢時間間隔內(nèi)的出水水樣化驗,發(fā)現(xiàn)刮垢周期為3次/d的刮垢后出水水樣含懸浮物最低,并與2次/d、1次/d的出水水樣懸浮物相差不多,考慮到刮垢周期延長,會造成換熱體表面結(jié)垢增厚,刮垢刷不易刮下來,降低加熱爐爐效。因此,現(xiàn)場摸索確定了最佳的刮垢周期為3次/d。
表3 刮垢周期水質(zhì)懸浮固體含量
2.1.2改進垢質(zhì)截留設(shè)計
試驗初期,對比了杏北油田三元-2轉(zhuǎn)油站站內(nèi)的分體式加熱爐和常規(guī)二合一加熱爐出水水質(zhì)效果。
對轉(zhuǎn)油站沉降罐出水、分體式加熱爐出水及二合一加熱爐出水取樣化驗,從化驗結(jié)果看(表4),自動除垢加熱爐比常規(guī)二合一加熱爐出水含懸明顯偏高。經(jīng)分析,分體式加熱爐的污水進口在爐體的下端,出口在上端,污水上行過程中將除垢裝置刮下的固相物質(zhì)帶入摻水管道所致(圖2)。
針對分體爐出水水質(zhì)差的問題,在最上層換熱體的通孔處設(shè)計安裝了過濾網(wǎng),濾網(wǎng)目數(shù)為40目,實現(xiàn)對管路垢質(zhì)的截留,過濾網(wǎng)的下端面與換熱體的下端面平齊,以便旋轉(zhuǎn)的鋼刷對過濾網(wǎng)的清掃,使下層刮下的垢質(zhì)截留沉降在爐體底部,不隨水流帶入下游摻水管道。
表4 加熱爐出水水質(zhì)情況對比
圖2 分體爐換熱體原理
對9月1—28日運行情況進行改造,運行后分體式加熱爐出水水質(zhì)得到改善,含懸浮物平均為67 mg/L,較常規(guī)二合一加熱爐降低23 mg/L(圖3)。
圖3 分體式加熱爐垢質(zhì)截留技術(shù)改進前后效果對比
2.2能耗效果評價
為保證試驗參數(shù)對等,選取杏北油田杏三-四區(qū)東部三元-5轉(zhuǎn)油放水站分體式加熱爐和二合一加熱爐進行能耗效果評價,基礎(chǔ)參數(shù)見表5。
表5 分體式加熱爐與常規(guī)二合一加熱爐能耗參數(shù)情況
從升溫效果看,在進口溫度為35℃時,分體式加熱爐在1.5 h可將溫度升至80℃,而常規(guī)二合一加熱爐需要4 h(圖4)。
圖4 分體式加熱爐與火筒式加熱爐提溫曲線
實驗選取5月1—12日的耗氣量作為參數(shù)進行對比(圖5),分體式加熱爐平均每天可節(jié)省耗氣276 m3。經(jīng)中國石油天然氣集團公司節(jié)能監(jiān)測評價中心測試,加熱爐正平衡效率為87.75%;加熱爐反平衡效率為85.68%;加熱爐平均熱效率為86.71%[1]。
圖5 分體式加熱爐與火筒式加熱爐自耗氣對比
由于分體式加熱爐耗氣量低于傳統(tǒng)火筒式加熱爐,且其購進花費與后者相當(dāng),使得其在經(jīng)濟效益方面有顯著的效果。以三元-5轉(zhuǎn)油放水站單臺分體爐進行經(jīng)濟效益計算:設(shè)備價差分體式加熱爐比二合一加熱爐高27萬元。降低運行成本年節(jié)氣約2.95×104m3,年減少清淤、大修費用30萬元,當(dāng)年即可收回差價成本。
1)分體式加熱爐采取熱蒸汽對流加熱設(shè)計,傳熱效率高,較火筒式加熱爐提溫速度快,同時避免了含油污水直接火管加熱,降低了加熱爐燒損概率。
2)分體式加熱爐采用機械式除垢方式,運行1年后換熱體表面光滑,鋼刷無損壞,除垢效果明顯。
3)分體式加熱爐運行過程中根據(jù)采出水的物性變化,合理優(yōu)化刮垢周期,同時采用垢質(zhì)截留技術(shù),對三元復(fù)合驅(qū)地面工藝適應(yīng)性較強。
4)在同等參數(shù)條件下,與常規(guī)火筒式加熱爐相比,分體式加熱爐具有能耗低、溫升快、經(jīng)濟效益高的特點。
[1]孫金鳳,畢航銘,王巖.一種自動除垢式加熱爐節(jié)能效果分析[J].石油石化節(jié)能,2015(8):41-43.
10.3969/j.issn.2095-1493.2016.09.012
2016-04-05
(編輯張馨怡)
史亮,工程師,2003年畢業(yè)于大慶石油學(xué)院(石油工程專業(yè)),從事地面工程生產(chǎn)管理和運行工作,E-mail:xuwenhui@petrochina.com.cn,地址:黑龍江省大慶市紅崗區(qū)第四采油廠規(guī)劃設(shè)計研究所,163511。