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        機(jī)采井系統(tǒng)效率影響因素及提高系統(tǒng)效率方法

        2016-10-25 05:14:36謝芳大慶油田有限責(zé)任公司第七采油廠
        石油石化節(jié)能 2016年9期
        關(guān)鍵詞:口井抽油機(jī)電動機(jī)

        謝芳?。ù髴c油田有限責(zé)任公司第七采油廠)

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        機(jī)采井系統(tǒng)效率影響因素及提高系統(tǒng)效率方法

        謝芳(大慶油田有限責(zé)任公司第七采油廠)

        抽油機(jī)井系統(tǒng)效率是一項系統(tǒng)工程,涉及采油系統(tǒng)的地面設(shè)備、井筒工藝、日常管理等多方面內(nèi)容。從技術(shù)管理和運(yùn)行參數(shù)兩方面,對影響抽油機(jī)井系統(tǒng)效率的各項因素進(jìn)行了細(xì)致分析,并在設(shè)備、參數(shù)調(diào)整、日常管理等方面制定了調(diào)整對策,取得了較好的成效。

        抽油機(jī)井;系統(tǒng)效率;影響因素

        抽油機(jī)井系統(tǒng)效率是指抽油系統(tǒng)在一段時間內(nèi)用于舉升液體所消耗的有用功功率與電動機(jī)輸入功率的比值,表達(dá)了該抽油機(jī)井的總體效益和能量的綜合利用情況。

        1 影響因素

        抽油機(jī)井系統(tǒng)效率影響因素多,管理難度大。運(yùn)用質(zhì)量分析法,從系統(tǒng)效率指標(biāo)完成情況及理論計算,對機(jī)采井系統(tǒng)效率影響因素進(jìn)行了全面剖析,其影響因素主要有以下幾方面。

        1.1技術(shù)管理

        抽油機(jī)在運(yùn)行過程中,技術(shù)管理對抽油機(jī)的運(yùn)行參數(shù)、設(shè)備匹配等都起到一定的制約作用,因此對系統(tǒng)效率影響很大。

        1)機(jī)型。由于地下油層的各種情況是動態(tài)變化的過程,機(jī)采井實際采液也隨之變化,隨著油田開發(fā)的進(jìn)一步深入,產(chǎn)液量逐步下降,部分老井機(jī)型偏大,影響系統(tǒng)效率(表1)。壓載荷,還傳遞軸向位移、速度和加速度。抽油桿在井下剛度相當(dāng)?shù)蜁饤U柱的彎曲,使桿柱與油管柱產(chǎn)生接觸摩擦,加大懸點(diǎn)載荷,隨抽油桿直徑增加,抽油桿重量增加,其懸點(diǎn)載荷增大,系統(tǒng)能耗加大,系統(tǒng)效率下降(表2)。

        表2 不同抽油桿組合對系統(tǒng)效率影響

        3)功率利用率。目前,油田上普遍以游梁式抽油機(jī)為主,由于抽油機(jī)負(fù)載為周期性變化負(fù)載,同時考慮抽油機(jī)啟動轉(zhuǎn)矩及峰值電流等因素,投產(chǎn)時設(shè)計電動機(jī)往往偏大,產(chǎn)生載荷過低現(xiàn)象,造成電動機(jī)運(yùn)行效率較低。

        4)平衡率。當(dāng)抽油機(jī)不平衡時,上沖程中電動機(jī)承受著極大的負(fù)荷,下沖程中抽油機(jī)反而帶著電動機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn),從而造成功率的浪費(fèi),降低電動機(jī)的效率和壽命。隨著開采時間和井況的變化,抽油機(jī)井的平衡狀態(tài)也隨之變化,抽油機(jī)井系統(tǒng)的平衡度對抽油機(jī)井的系統(tǒng)效率影響較大。

        1.2運(yùn)行參數(shù)

        1) 高沉沒度。隨著舉升高度的增加,系統(tǒng)效率也增加。當(dāng)下泵深度一定時,隨著舉升高度的增加,而抽油泵的沉沒度逐漸變小,導(dǎo)致抽油泵的排量系數(shù)下降,使抽油泵產(chǎn)量減少,進(jìn)而影響系統(tǒng)效率的提高。但舉升高度并非越高越好。為了提高系統(tǒng)效率,就必須確定一個合理的舉升高度,即確定合理的沉沒度[1]。

        2) 高沖速。從表3中可以看出,高沖速井的系統(tǒng)效率略低于低沖速井的系統(tǒng)效率。高沖速井的有功消耗大,參數(shù)匹配不夠合理。因此,針對這部分井,建議重新匹配抽汲參數(shù),采取換大泵后降參的方法,在保證產(chǎn)量的前提下降低消耗功率,提高系統(tǒng)效率。

        表3 不同沖速對系統(tǒng)效率影響

        2 提高機(jī)采井系統(tǒng)效率方法

        1)開展抽油機(jī)井機(jī)、桿、泵整體工藝參數(shù)優(yōu)化技術(shù)。提高抽油機(jī)井系統(tǒng)效率的首要工作是要弄清地下供液能力,搞好供采協(xié)調(diào)和管柱設(shè)計,這是抽油機(jī)井系統(tǒng)效率的最大影響因素[2]。因此,在確定合理工作參數(shù)的前提下,以降機(jī)型、降低電動機(jī)輸入功率或機(jī)采成本為設(shè)計原則,根據(jù)油井動、靜態(tài)參數(shù),應(yīng)用優(yōu)化軟件,對桿柱組合、沖程、沖速、泵徑及泵掛等工藝參數(shù)進(jìn)行優(yōu)化,提高機(jī)采井系統(tǒng)效率,降低能耗。

        2015年,隨檢泵作業(yè)應(yīng)用抽油機(jī)整體工藝參數(shù)優(yōu)化技術(shù)200口井,實施優(yōu)化后,泵徑增大15口井,泵徑減小7口井,沖速降低67口井,沖程調(diào)大11口井,應(yīng)用小功率低速電動機(jī)13口井。對比162口井?dāng)?shù)據(jù),平均沖速由7.6 min-1調(diào)整為4.8 min-1,平均理論排量由70.9 t/d下降到50.3 t/d,泵效由35.1%提高到55.7%,平均單井產(chǎn)液量增加2.5 t/d,平均單井產(chǎn)油量增加0.2 t/d,平均系統(tǒng)效率由21.06%提高到29.16%,提高了8.1個百分點(diǎn);綜合節(jié)電率28.78%。

        2)提高功率利用率,解決“低、超負(fù)荷”問題。針對電動機(jī)裝機(jī)功率不匹配,2015年開展了電動機(jī)功率調(diào)整實驗,避免電動機(jī)的“低、超負(fù)荷”現(xiàn)象。2015年共進(jìn)行功率調(diào)整126口井。調(diào)整后,裝機(jī)功率由19.56 kW下降到14.69 kW,功率利用率由14.8%上升到23.51%,系統(tǒng)效率由14.42%提高到15.98%,提高了1.56個百分點(diǎn)。

        3)調(diào)整機(jī)采井平衡。保持合理的平衡是抽油機(jī)井節(jié)能降耗的有效手段,研究新的平衡方式,實現(xiàn)隨動平衡,使抽油機(jī)井運(yùn)轉(zhuǎn)過程中的平衡狀態(tài)隨負(fù)載的變化而調(diào)整,從而達(dá)到節(jié)能的目的。2015年,利用各種方法調(diào)平衡1241井次,平均平衡率由76.7%提高到92.1%,平均系統(tǒng)效率由13.21%提高到15.62%,提高了2.41個百分點(diǎn)。

        4)治理高沖速井。因為高沖速對系統(tǒng)效率有一定的影響。2015年,加大了對高沖速井治理力度,全年對286口井進(jìn)行高沖速治理,主要是對高沖速、高沉沒度井,及時換大泵;對高沖速、沉沒度穩(wěn)定的井,在保證理論排量基本不變的情況下,隨檢泵作業(yè)放大一級泵,實現(xiàn)低沖速運(yùn)行。治理后沖速由原來的8.2 min-1下降到5.1 min-1,系統(tǒng)效率由12.61%提高到14.82%,提高了2.21個百分點(diǎn)。

        5)治理高沉沒度井。為了提高有桿抽油系統(tǒng)效率,需確定一個合理的舉升高度,即保持一個合理的沉沒度。在取得真實液面的基礎(chǔ)上,通過理論計算并結(jié)合現(xiàn)場實踐,對油井的控套壓制度進(jìn)行細(xì)化管理,確保沉沒度在最佳范圍(260~330 m)內(nèi),提高抽油機(jī)井系統(tǒng)效率。利用舉升高度可以得到動液面,進(jìn)而計算出沉沒度。因此,采取相應(yīng)的措施,使沉沒度保持在合理值附近,可使系統(tǒng)效率達(dá)到較高水平。

        統(tǒng)計2015年12月沉沒度大于或等于300 m的井共有638口,平均系統(tǒng)效率14.45%。若其它生產(chǎn)參數(shù)不變,將沉沒度大于300 m井的平均沉沒度降低100 m進(jìn)行計算,全廠系統(tǒng)效率將達(dá)到16.16%,可提高0.53個百分點(diǎn)。因此,建議針對這部分高沉沒度井,加大提液措施力度,合理匹配抽汲參數(shù),控制合理沉沒度范圍,提高系統(tǒng)效率。

        3 結(jié)論與認(rèn)識

        提高系統(tǒng)效率是一項長期、基礎(chǔ)、綜合的工作,對節(jié)約能耗和提高經(jīng)濟(jì)效益有很大好處。從以上分析可以看出,提高系統(tǒng)效率的主要工作是加強(qiáng)管理(技術(shù)管理、生產(chǎn)管理)。技術(shù)管理包括機(jī)桿泵的選擇、地面抽汲參數(shù)的調(diào)整、檢泵作業(yè)、調(diào)平衡及各種節(jié)能設(shè)施的應(yīng)用;各項生產(chǎn)管理工作的好壞直接影響系統(tǒng)效率的高低。為此,要從加強(qiáng)基礎(chǔ)的管理工作做起,努力提高管理水平及系統(tǒng)效率。

        [1]范鳳英.提高抽油機(jī)井系統(tǒng)效率技術(shù)[M].北京:石油大學(xué)出版社,2002:32-45.

        [2]趙玉波.抽油機(jī)井提高系統(tǒng)效率方法探討[J].石油石化節(jié)能,2011(5):45-47.

        10.3969/j.issn.2095-1493.2016.09.017

        2016-03-24

        (編輯王古月)

        謝芳,工程師,2007年畢業(yè)于大慶石油學(xué)院(石油工程專業(yè)),從事油田機(jī)采井管理等工作,E-mail:cy7xiefang@petrochina. com.cn,地址:黑龍江省大慶市大同區(qū)第七采油廠工程技術(shù)大隊機(jī)采室,163517。

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