吉海龍
摘 要:脫硝系統(tǒng)SCR出口NOx濃度控制回路采用串級控制系統(tǒng),副回路根據(jù)當前的煙氣流量、SCR入口NOx濃度和出口NOx設定值計算出大概所需氨氣流量,主回路根據(jù)出口NOx設定值與實際值的偏差輸出一個修正系數(shù)來修正副回路的設定值,形成閉環(huán)控制。脫硝系統(tǒng)SCR供氨控制邏輯優(yōu)化,提高脫硝效率。
關鍵詞:SCR;PID;NOx濃度;負荷前饋;模糊控制
1 概述
目前國內(nèi)環(huán)保要求日趨嚴格,對企業(yè)排放標準提高,脫硝系統(tǒng)逐步成為火電廠必不可少的項目,SCR脫硝系統(tǒng)具有較高的脫硝效率,是大型火電機組脫硝系統(tǒng)改造的選擇,目前對SCR脫硝系統(tǒng)的研究主要在物理原理、設備結(jié)構和運行方式方面,而事實上脫硝系統(tǒng)的自動控制也是至關重要。
SCR脫硝閉環(huán)控制策略基本設定為摩爾比控制方式,該控制方式下設定值為氨氮摩爾比或者脫硝效率,控制系統(tǒng)根據(jù)當前的入口煙氣流量、SCR系統(tǒng)入口NOx濃度和設定氨氮摩爾比計算出NH3流量需求,通過流量PID調(diào)節(jié)器改變氮氣閥開度調(diào)節(jié)NH3實際流量,比控制方式近似于開環(huán)控制,脫硝系統(tǒng)NH3需求量僅根據(jù)靜態(tài)物理特性計算得出;部分電廠總結(jié)固定摩爾比控制方式不足,采取固定SCR出口NOx濃度控制方式,此時系統(tǒng)設定值為SCR出口NOx濃度,并根據(jù)其與實際出口NOx濃度的偏差來動態(tài)修正氨氮摩爾比,達到閉環(huán)控制SCR出口NOx濃度的效果。
2 河源電廠SCR脫硝系統(tǒng)現(xiàn)狀
河源電廠SCR出口NOx濃度控制回路采用串級控制系統(tǒng),副回路根據(jù)當前的煙氣流量、SCR入口NOx濃度和出口NOx設定值計算出大概所需氨氣流量,主回路根據(jù)出口NOx設定值與實際值的偏差輸出一個修正系數(shù)來修正副回路的設定值,形成閉環(huán)控制(如圖1所示)。
3 SCR供氨控制邏輯優(yōu)化
3.1 升降負荷時,入口NOX濃度瞬時變化大
通過查詢曲線發(fā)現(xiàn),升負荷時,入口NOX濃度降低,對控制回路未造成影響。但在降負荷情況下,入口NOX濃度迅速升高。據(jù)現(xiàn)場實驗結(jié)果,出口NOX濃度延時變化約2-3分鐘,呈典型的大滯后特性。當出口NOX開始變化時,控制回路調(diào)節(jié)時機已經(jīng)錯過,就會出現(xiàn)出口NOX濃度一直上升超限。
解決方案:由于副回路的控制特點是動作快,因此選擇在副回路上增加負荷前饋,取協(xié)調(diào)負荷變動量作為依據(jù),根據(jù)調(diào)試確定一個F(X)函數(shù)關系,輸出數(shù)值疊加在副調(diào)節(jié)器的設定值上(如圖1紅框所示)。負荷變動量為目標負荷與實際負荷的差值,在降負荷時,反應迅速,在降負荷初期就將補償供氨量疊加至副回路的設定值上,從而消除了負荷擾動對供氨控制系統(tǒng)的干擾。
3.2 SCR入口CEMS定期在線校準
CEMS系統(tǒng)本身具有定期在線校驗功能,周期為1H,每次校準10分鐘。在校驗期間入口與出口NOX濃度會維持當前值不變。
入口NOX濃度不變會影響到副調(diào)節(jié)回路的設定值變化,例如在降負荷時,實際NOX濃度會迅速升高,但是在校準期間濃度維持不變,造成副調(diào)節(jié)回路不參與控制,進而影響主調(diào)節(jié)回路的控制。
解決方案:河源電廠每臺機組SCR分為A\B側(cè),每一側(cè)有自己獨立的控制系統(tǒng),煙氣經(jīng)過省煤器后進去A\B兩側(cè)脫銷系統(tǒng),因此兩側(cè)有一定的相似性。結(jié)合這個特點,經(jīng)過對A\B側(cè)入口NOX濃度變化曲線進行對比,發(fā)現(xiàn)兩側(cè)的入口NOX濃度偏差很小,且兩側(cè)入口CEMS基本不會同時校準?;谝陨戏治?,在入口CEMS校準期間,將兩側(cè)入口NOX濃度進行切換,即A側(cè)校準時將A側(cè)的入口NOX濃度切換至B入口NOX濃度。這樣就降低了入口CEMS校準造成副調(diào)節(jié)回路的擾動。
3.3 SCR出口CEMS定期在線校準
出口NOX濃度不變會影響到主調(diào)節(jié)回路的控制,此時主調(diào)節(jié)器的反饋至失真,不能反映實際的出口NOX濃度,主調(diào)節(jié)器失去調(diào)節(jié)功能,更壞的情況是可能造成串級控制回路向極端方向發(fā)展。例如,在出口CEMS校準時,設定值與反饋值存在偏差,那么主控制器輸出就會一直變大或一直變小,反映在調(diào)門上就是一直開或一直關,勢必會造成出口NOX濃度要么很小,氨逃逸率增加,要么很大,超出環(huán)保要求指標。
解決方案:在出口CEMS校準時,我們采用模糊控制策略,不在依據(jù)原有的串級控制系統(tǒng)對供氨閥門進行控制,而是給定閥門一個固定開度(如圖1紅框所示),無需出口NOX濃度實際值反饋,行成一個開環(huán)控制。此時,給定閥門開度由入口NOX濃度與入口煙氣流量乘積來決定。通過查詢曲線,確定在不同負荷下入口NOX濃度與入口煙氣流量乘積數(shù)值所對應的閥門開度。
經(jīng)過以上對控制邏輯的優(yōu)化,現(xiàn)在兩臺機組煙囪入口NOX濃度可達到環(huán)保要求。
4 結(jié)束語
采用負荷前饋,消除了PID調(diào)節(jié)對于脫硝系統(tǒng)氨氣反應滯后問題,切換入口NOx濃度,解決了在CEMS校準中,無法正常調(diào)節(jié)的問題,旁路運行模糊控制,有效地提供了自動調(diào)節(jié)的依據(jù),增強了系統(tǒng)自動運行的能力,提高了脫硝效率,達到了節(jié)能減排的效果。
參考文獻
[1]李峰,王立,高富春.SCR煙氣脫硝自動控制系統(tǒng)及其在國華三河電廠的應用[J].熱力發(fā)電,2009(5):78-83.
[2]羅子湛,孟立新.燃煤電站SCR煙氣脫硝噴氨自動控制方式優(yōu)化[J].電站系統(tǒng)工程,2010,26(4):91-97.
[3]喬志強,祁利明.SCR煙氣脫硝系統(tǒng)的運行方式及控制[J].熱力發(fā)電,2009,38(11):47-50.
[4]孫克勤,鐘秦.火電廠煙氣脫硝技術及工程應用[M].北京:化學工業(yè)出版社,2006.