趙洋,方安
(蘭州石化公司煉油廠,甘肅蘭州730060)
優(yōu)化生產(chǎn)管控保證全系制氫催化劑延期使用
趙洋,方安
(蘭州石化公司煉油廠,甘肅蘭州730060)
介紹了蘭州石化公司50 000 m3/h制氫裝置全系催化劑的延期使用情況,通過對(duì)實(shí)際生產(chǎn)過程存在的問題進(jìn)行優(yōu)化管控,保證了催化劑延期運(yùn)行情況穩(wěn)定,為公司創(chuàng)造了巨大經(jīng)濟(jì)效益。
制氫;催化劑延期;轉(zhuǎn)化反應(yīng);水碳比
隨著國家環(huán)境保護(hù)法規(guī)日益嚴(yán)格和原油重質(zhì)化、劣質(zhì)化趨勢(shì),石油煉制過程中對(duì)氫氣的需求量越來越大,制氫裝置的長周期平穩(wěn)運(yùn)行直接影響到下游加氫裝置的穩(wěn)定運(yùn)行,是影響企業(yè)效益的關(guān)鍵裝置。烴類蒸汽轉(zhuǎn)化制氫技術(shù)由于建設(shè)規(guī)模靈活、產(chǎn)氫量大,主要運(yùn)用于大型石化行業(yè),其生產(chǎn)能耗高低、產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定、能否長周期運(yùn)行與催化劑的選擇和使用方法密切相關(guān)[1]。本裝置采用進(jìn)口的全系制氫催化劑具備低能耗、長周期穩(wěn)定運(yùn)行的條件,如何優(yōu)化生產(chǎn)管控,找出催化劑最佳操作條件是延長催化劑使用周期、降低裝置生產(chǎn)成本的關(guān)鍵措施。
圖1 裝置造氣系統(tǒng)簡(jiǎn)圖
蘭州石化公司煉油廠50 000 m3/h制氫裝置由中石化洛陽石油化工工程公司設(shè)計(jì),采用烴類蒸汽轉(zhuǎn)化制氫技術(shù)和PSA提純技術(shù),生產(chǎn)純度≥99.9%(體積)的高純氫氣,產(chǎn)品供應(yīng)至煉油廠2.4 MPa和1.3 MPa氫氣管網(wǎng)[2],自2012年4月5日首次開車成功以來,裝置運(yùn)行平穩(wěn),供氫能力滿足生產(chǎn)需要。裝置造氣工藝流程簡(jiǎn)圖(見圖1)。
根據(jù)工藝設(shè)計(jì),裝置造氣部分共使用6種催化劑,其中加氫、預(yù)轉(zhuǎn)化、轉(zhuǎn)化及中變等4種催化劑設(shè)計(jì)壽命為36個(gè)月,脫硫劑、脫氯劑(前置時(shí))設(shè)計(jì)壽命為12個(gè)月。裝置首次開工時(shí),選用英國莊信萬豐上市公司生產(chǎn)的全系制氫催化劑,截止2016年3月,全部催化劑已運(yùn)行47個(gè)月,加氫、預(yù)轉(zhuǎn)化、轉(zhuǎn)化及中變催化劑比設(shè)計(jì)壽命延長使用11個(gè)月,脫硫劑、脫氯劑已延長使用35個(gè)月。催化劑延期期間各反應(yīng)器出口組分質(zhì)量100%合格,裝置生產(chǎn)運(yùn)行平穩(wěn)。根據(jù)實(shí)際運(yùn)行情況和廠家的催化劑性能評(píng)價(jià)報(bào)告來看,現(xiàn)全部催化劑運(yùn)行情況良好,催化劑床層溫度分布和產(chǎn)品質(zhì)量符合設(shè)計(jì)要求。根據(jù)估算,催化劑延期使用期間僅催化劑費(fèi)用就可以節(jié)約38.8萬元/月,通過延長催化劑的使用周期顯著的降低了裝置生產(chǎn)成本,產(chǎn)生巨大經(jīng)濟(jì)效益。
從2014年底,車間就開始積極準(zhǔn)備催化劑延期使用相關(guān)事宜,經(jīng)過與催化劑廠家和設(shè)計(jì)單位進(jìn)行溝通討論,依據(jù)莊信萬豐公司出具的催化劑性能評(píng)價(jià)報(bào)告,經(jīng)洛陽院同意后上報(bào)上級(jí)部門確定全部催化劑延期使用。催化劑延期使用裝置采取的主要工作有:
2.1催化劑到設(shè)計(jì)壽命后,通過標(biāo)定和催化劑廠家性能評(píng)價(jià)評(píng)定其運(yùn)行狀況
(1)與國產(chǎn)制氫催化劑相比,裝置目前采用的進(jìn)口催化劑具有裝填體積小、活性好、反應(yīng)溫度低、抗積碳鈍化能力強(qiáng)等優(yōu)點(diǎn),采用優(yōu)質(zhì)催化劑為延長使用周期奠定了基礎(chǔ)條件。國產(chǎn)制氫催化劑與進(jìn)口制氫催化劑主要性能對(duì)比(見表1)。
表1 國產(chǎn)劑與進(jìn)口劑主要性能對(duì)比表[3]
表1 國產(chǎn)劑與進(jìn)口劑主要性能對(duì)比表(續(xù)表)[3]
(2)2015年11月底,裝置進(jìn)行催化劑延期標(biāo)定,標(biāo)定期間控制天然氣進(jìn)料量為14 500 m3/h、水碳比控制為3.2、轉(zhuǎn)化爐出口溫度800℃,裝置產(chǎn)氫量約為35 000 m3/h(70%負(fù)荷)。通過標(biāo)定檢測(cè),各反應(yīng)器出口氣體質(zhì)量分析合格,反應(yīng)器溫度、壓差等參數(shù)正常,滿足生產(chǎn)要求。
(3)2015年8月27日及2015年11月24日,裝置將生產(chǎn)數(shù)據(jù)收集并通過莊信萬豐數(shù)據(jù)庫進(jìn)行模擬對(duì)催化劑進(jìn)行了性能評(píng)價(jià),若按照廠家的建議進(jìn)行操作,各催化劑可延期使用的具體時(shí)間(見表2)。
表2 各催化劑預(yù)期壽命
2.2分析運(yùn)行中存在的問題并制定管控措施,為催化劑長周期運(yùn)行提供保障
(1)2015年10月23日,裝置轉(zhuǎn)化氣蒸汽發(fā)生器控制閥(特閥)發(fā)生故障(流程圖見圖1),導(dǎo)致中變反應(yīng)器入口溫度無法進(jìn)行調(diào)節(jié),中變反應(yīng)器入口溫度升高,勢(shì)必會(huì)對(duì)催化劑的長周期運(yùn)行造成影響,為保證安全平穩(wěn)運(yùn)行,裝置通過對(duì)操作數(shù)據(jù)的分析和計(jì)算,采用調(diào)整轉(zhuǎn)化爐出口溫度和水碳比的方法,控制中變床層溫度盡可能的接近催化劑廠家推薦指標(biāo)。經(jīng)過優(yōu)化轉(zhuǎn)化氣質(zhì)量控制,降低轉(zhuǎn)化爐出口溫度和嚴(yán)格控制水碳比等措施,現(xiàn)中變反應(yīng)器運(yùn)行平穩(wěn)。
(2)裝置催化劑現(xiàn)已超出設(shè)計(jì)使用壽命,為延長催化劑使用周期,經(jīng)過與分廠協(xié)商,裝置將加氫干氣改入燃料管網(wǎng),現(xiàn)只采用硫含量較低的天然氣作為制氫生產(chǎn)原料。同時(shí)為保證加氫催化劑硫化態(tài)活性組分不被氫氣還原,經(jīng)過與催化劑廠家和設(shè)計(jì)院協(xié)商,在生產(chǎn)中嚴(yán)格控制反應(yīng)配氫量在500 m3/h~800 m3/h。
(3)裝置轉(zhuǎn)化氣在線甲烷分析儀表故障,操作中無法根據(jù)在線儀表數(shù)據(jù)對(duì)轉(zhuǎn)化爐進(jìn)行優(yōu)化調(diào)節(jié),不利于裝置節(jié)能降耗。車間已積極聯(lián)系維修單位加快修復(fù)儀表,在此期間車間定期將生產(chǎn)數(shù)據(jù)進(jìn)行整理下發(fā),給轉(zhuǎn)化爐調(diào)節(jié)操作提供參考,保證質(zhì)量前提下降低裝置能耗。
(4)裝置空冷發(fā)生故障頻率較高,進(jìn)行檢維修過程時(shí)中變冷卻系統(tǒng)換熱流程須調(diào)整,容易導(dǎo)致加氫反應(yīng)器超溫。車間經(jīng)過摸索計(jì)算,總結(jié)出停運(yùn)空冷操作法,經(jīng)過優(yōu)化調(diào)節(jié),保證了加氫催化劑的穩(wěn)定運(yùn)行。
2.3總結(jié)低負(fù)荷生產(chǎn)下的最優(yōu)控制參數(shù),延長催化劑使用壽命,降低生產(chǎn)成本
(1)轉(zhuǎn)化反應(yīng)是制氫裝置的核心部分,其主要為甲烷與水蒸氣在鎳基催化劑作用下生成氫氣和一氧化碳、二氧化碳的強(qiáng)吸熱反應(yīng),因此控制好爐膛溫度是保證轉(zhuǎn)化反應(yīng)深度、降低裝置能耗和保護(hù)催化劑長周期運(yùn)行的關(guān)鍵措施。本裝置轉(zhuǎn)化爐有176根爐管和70個(gè)火嘴,燃料主要為高壓瓦斯和裝置PSA單元產(chǎn)生的低壓解吸氣,因解吸氣受PSA程序特性的影響,壓力及組分均較大幅度波動(dòng),所以轉(zhuǎn)化爐溫度控制難度很大。但為保證轉(zhuǎn)化催化劑能順利延長使用壽命,車間將爐膛內(nèi)橫面溫差控制指標(biāo)由≤50℃調(diào)整為≤30℃,8個(gè)支路出口溫差控制指標(biāo)由≤20℃調(diào)整為≤10℃。經(jīng)過優(yōu)化后,雖然增加了操作難度,但有效的降低了爐出口溫度和燃料氣用量,使?fàn)t管和催化劑的受熱強(qiáng)度下降,有利于長周期運(yùn)行。
(2)水碳比的控制是影響制氫裝置安全長周期運(yùn)行的重要因素,水碳比過低會(huì)降低反應(yīng)深度,同時(shí)催化劑床層容易析碳、超溫,影響催化劑使用壽命;水碳比過高會(huì)大量增加燃料和中壓蒸汽消耗,提高了裝置生產(chǎn)成本,影響經(jīng)濟(jì)效益,水碳比過高還容易導(dǎo)致催化劑鈍化和中變反應(yīng)器超溫;同時(shí),在低負(fù)荷生產(chǎn)時(shí)水碳比的選擇是保證176根爐管內(nèi)介質(zhì)分布均勻的唯一方法,經(jīng)過查詢計(jì)算,轉(zhuǎn)化爐入口介質(zhì)流量須控制≥37 400 m3/h。因此,控制合理的水碳比是優(yōu)化裝置運(yùn)行,保護(hù)設(shè)備及催化劑長周期運(yùn)行的重要措施。由于受2.4 MPa和1.3 MPa管網(wǎng)氫氣壓力影響,制氫裝置生產(chǎn)負(fù)荷調(diào)整較為頻繁,車間對(duì)生產(chǎn)數(shù)據(jù)進(jìn)行整理計(jì)算后下發(fā)水碳比控制表(見表3),要求班組在生產(chǎn)過程中嚴(yán)格執(zhí)行,從而保證催化劑和設(shè)備的安全運(yùn)行。
表3 裝置水碳比控制表
2.4開展生產(chǎn)競(jìng)賽,提高操作水平
在催化劑延期使用期間,車間開展了轉(zhuǎn)化率、氫氣收率小指標(biāo)競(jìng)賽,通過獎(jiǎng)勵(lì)機(jī)制調(diào)動(dòng)班組員工精心操作、細(xì)化指標(biāo)的積極性。車間還定期將優(yōu)秀操作經(jīng)驗(yàn)進(jìn)行收集整理,組織員工認(rèn)真學(xué)習(xí),從而使制氫全員的操作水平得到提升,并積極的落實(shí)了公司“挖潛增效、節(jié)能降耗”主題活動(dòng)。
表3 裝置水碳比控制表(續(xù)表)
3.1延期使用期間各催化劑運(yùn)行狀況
延期使用期間各催化劑主要運(yùn)行參數(shù)統(tǒng)計(jì)(見表4)。通過對(duì)比可以看出,各催化劑反應(yīng)溫度在指標(biāo)范圍內(nèi),且低于設(shè)計(jì)上限值,說明催化劑運(yùn)行穩(wěn)定。催化劑延期使用期間,各反應(yīng)器出口組分分析數(shù)據(jù)(見表5)。
表4 催化劑主要運(yùn)行參數(shù)
通過對(duì)比可以看出,各餾出口質(zhì)量滿足設(shè)計(jì)要求,結(jié)合表4催化劑反應(yīng)溫度參考,現(xiàn)催化劑活性較好,滿足裝置生產(chǎn)要求,轉(zhuǎn)化爐出口平衡溫距僅為2℃。
3.2催化劑延期使用期間,裝置運(yùn)行狀況
(1)截止2016年3月,催化劑共延期使用11個(gè)月,累積生產(chǎn)氫氣16 547 t(折合為23 400 m3/h),延期期間生產(chǎn)穩(wěn)定,質(zhì)量100%合格。
(2)中變反應(yīng)器運(yùn)行平穩(wěn),催化劑活性、溫度及床層壓差未見明顯變化趨勢(shì),后期生產(chǎn)中要繼續(xù)嚴(yán)格監(jiān)控,從而確保催化劑壽命順利延期。
(3)空冷發(fā)生故障過程中加氫反應(yīng)器未有超溫現(xiàn)象發(fā)生,2015年12月底空冷皮帶突然斷裂,操作人員很好的完成了應(yīng)急處置,沒有導(dǎo)致裝置催化劑超溫和PSA系統(tǒng)退守。
(4)對(duì)操作進(jìn)行優(yōu)化后裝置生產(chǎn)能耗控制良好,催化劑延期使用期間裝置平均能耗為1 102.67 kg·Eo/t,低于三檔指標(biāo)1 125 kg·Eo/t。
(5)自開展生產(chǎn)競(jìng)賽以來,取得的效果顯著,產(chǎn)品氫氣收率(以甲烷計(jì))由不足29%上漲至33.53%,最高達(dá)36.03%,在氫氣質(zhì)量(CO+CO2≤0.2 mg/L)遠(yuǎn)高于設(shè)計(jì)值(CO+CO2≤20 mg/L)的情況下收率基本達(dá)到初始設(shè)計(jì)值33.89%。
表5 裝置餾出口質(zhì)量統(tǒng)計(jì)
表6 上周期催化劑費(fèi)用攤銷統(tǒng)計(jì)表
3.3催化劑延期產(chǎn)生的直接經(jīng)濟(jì)效益
(1)在催化劑設(shè)計(jì)周期內(nèi),每月催化劑費(fèi)用攤銷(見表6)。
(2)裝置停工換劑及開工產(chǎn)生的燃料及動(dòng)力消耗費(fèi)用(見表7)。
催化劑延期使用,避免了裝置開停工處理,產(chǎn)生效益83萬元。
截止2016年3月,催化劑共延期使用11個(gè)月,在此期間產(chǎn)生的直接經(jīng)濟(jì)效益為510.6萬元,且催化劑延期使用還保證了公司汽煤柴油加氫精制裝置生產(chǎn)連續(xù)性,為公司創(chuàng)造了巨大經(jīng)濟(jì)效益。
優(yōu)化操作,合理控制催化劑操作條件是保證制氫催化劑長周期運(yùn)行的關(guān)鍵。延長催化劑的使用壽命,不僅為公司創(chuàng)造了巨大的經(jīng)濟(jì)效益,而且還減少了約140 t固體危險(xiǎn)廢物的排放,保護(hù)了環(huán)境,為企業(yè)樹立良好形象做出貢獻(xiàn)。
表7 制氫裝置開停工發(fā)生費(fèi)用統(tǒng)計(jì)表
[1]郝樹人,董世達(dá).烴類轉(zhuǎn)化制氫工藝技術(shù)(第1版)[M].北京:石油工業(yè)出版社,2009.
[2]周景倫,趙洋.蘭州石化公司50 000 m3/h制氫裝置操作規(guī)程[G].蘭州石化公司,2014.
[3]數(shù)據(jù)庫:莊信萬豐上市公司催化劑運(yùn)行數(shù)據(jù)庫.
[4]莊信萬豐上市公司催化劑評(píng)價(jià)報(bào)告:50 000 m3/h制氫裝置催化劑性能評(píng)價(jià)[G].莊信萬豐上市公司,2015.
TE624.9
A
1673-5285(2016)09-0125-06
10.3969/j.issn.1673-5285.2016.09.030
2016-07-05
趙洋,男(1985-),助理工程師,現(xiàn)從事于煉油裝置生產(chǎn)技術(shù)管理工作。