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        某船主機(jī)排氣溫度過高起因及排除方法

        2016-09-15 03:04:46楊明亮俞文勝
        船海工程 2016年1期
        關(guān)鍵詞:故障

        楊明亮,俞文勝

        (集美大學(xué)a.輪機(jī)工程學(xué)院;b.福建省船舶與海洋工程重點(diǎn)實驗室,福建 廈門 361021)

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        某船主機(jī)排氣溫度過高起因及排除方法

        楊明亮,俞文勝

        (集美大學(xué)a.輪機(jī)工程學(xué)院;b.福建省船舶與海洋工程重點(diǎn)實驗室,福建 廈門 361021)

        針對某船主機(jī)排煙溫度高的問題,根據(jù)該輪MAN-B&W 6L60MCE型主柴油機(jī)的技術(shù)狀態(tài)和具體的運(yùn)行情況,采取一系列措施排除故障,從而保證主機(jī)的正常運(yùn)轉(zhuǎn),為此類故障的排查和處理提供參考。

        柴油機(jī);排氣溫度;燃燒;增壓;掃氣

        現(xiàn)代遠(yuǎn)洋船舶普遍使用重油作為主柴油機(jī)的燃料,由于其品質(zhì)較差,對主機(jī)活塞及其運(yùn)動部件的影響較大,使主機(jī)增壓和排氣系統(tǒng)更加容易臟污,易導(dǎo)致船齡較大的主機(jī)逐漸出現(xiàn)各部件失配,綜合性能下降,其中主機(jī)排溫升高是最普遍的問題之一[1]。主機(jī)排溫過高的成因比較復(fù)雜,如果處理不當(dāng),很可能使得主機(jī)運(yùn)行狀態(tài)進(jìn)一步惡化并最終給船舶造成重大損失。因此,對于輪機(jī)管理人員來說,準(zhǔn)確判斷主機(jī)排溫高的成因并且采取恰當(dāng)?shù)拇胧┚惋@得尤為重要。

        1 主機(jī)排氣溫度過高的表現(xiàn)特征

        某船是具有20多年船齡的老齡散貨船,主機(jī)選用MAN-B&W 6L60MCE機(jī)型,6缸,缸徑600 mm,沖程1 940 mm,額定功率7 024 kW,采用定壓增壓方式,主機(jī)采用氣口-氣口式直流掃氣方式,是典型的低速超長行程二沖程柴油機(jī)。由于該船船齡較大,所以正常情況下都采取降速運(yùn)行,轉(zhuǎn)速維持在為85 r/min左右。

        在某個航區(qū)營運(yùn)過程中主機(jī)在較長時間內(nèi)表現(xiàn)出各缸排氣溫度普遍過高,在加車或者大舵角轉(zhuǎn)向時增壓器時有發(fā)生喘振現(xiàn)象,只能降速維持在75 r/min 左右運(yùn)行而不能達(dá)到營運(yùn)轉(zhuǎn)速,而此時各缸的排煙溫度均已超過390 ℃。根據(jù)輪機(jī)日志記載,之前在相似環(huán)境區(qū)域正常營運(yùn)的排煙溫度都在350~360 ℃。為了改善主機(jī)的運(yùn)營工況,隨后在廣州廠修期間對廢氣鍋爐進(jìn)行了疏通,對增壓器更換了滑油、空冷器水側(cè)進(jìn)行了清洗;對工時較長的兩只氣缸進(jìn)行了吊缸,其中更換了一只過度磨損的缸套。采取上述措施后,主機(jī)工況略有好轉(zhuǎn)。但是開航離開廣州幾天后,主機(jī)各缸排溫又逐漸升高,增壓器又開始喘振,主機(jī)不得不減速至75 r/min,重新回到之前的工作狀態(tài)。對主機(jī)當(dāng)時工況參數(shù)記錄處理見表1。

        2 故障分析

        上述主機(jī)表現(xiàn)總結(jié)起來即各缸排煙溫度偏高和增壓器喘振兩大特征[2-3]。按照理論分析,結(jié)合該輪船齡較大的實際情況,其主機(jī)排煙溫度高可能有如下原因:①噴油定時不正確。噴油提前角太小,噴油太遲導(dǎo)致其噴入氣缸的燃油未完全燃燒而產(chǎn)生后燃。②噴油器安裝不當(dāng)。噴油器在安裝過程中墊片厚度不合適,或者在原墊片上面直接加上新墊片,使噴油器安裝錯位。③噴油器霧化不良。燃油在氣缸內(nèi)未充分燃燒而進(jìn)入排氣管內(nèi)發(fā)生后燃。④出油閥故障,造成二次噴射引起的后燃。⑤壓縮壓力。缸頭墊片過厚,導(dǎo)致氣缸容積增大而壓縮壓力降低;氣環(huán)過度磨損,壓縮壓力降低。這兩點(diǎn)都會造成發(fā)火延遲和氣缸內(nèi)新鮮空氣不足而使排氣后燃。⑥增壓器故障導(dǎo)致掃氣壓力降低,或者增壓器內(nèi)部部件臟堵等,都會使掃氣壓力不足,最終導(dǎo)致不充分燃燒。⑦排氣閥泄漏。這同樣會使壓縮壓力降低,還會在燃燒過程中伴隨發(fā)生漏氣,使得未完全燃燒的燃?xì)膺M(jìn)入排氣管。⑧排氣定時。不合適的排氣定時使還沒有完全燃燒的燃?xì)膺M(jìn)入排氣管。⑨空冷器??諝饫鋮s器水側(cè)管路臟污,換熱效率下降,使得空氣進(jìn)機(jī)溫度升高;空氣冷卻器氣側(cè)堵塞使增壓空氣壓力低,過量空氣系數(shù)減小,燃油不能充分燃燒而產(chǎn)生后燃。

        表1 故障處理前主機(jī)工況參數(shù)表

        增壓器喘振主要是隨著柴油機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)時間的增長,增壓系統(tǒng)中各部件就會污損或出現(xiàn)故障,柴油機(jī)本身某些部件也會產(chǎn)生故障,致使兩者的性能逐漸惡化,導(dǎo)致匹配不良,壓氣機(jī)的實際流量小于該轉(zhuǎn)速下引起喘振的限制流量,造成氣流與葉片的強(qiáng)烈撞擊,引起喘振。原因可能如下:①氣流通道堵塞,增壓系統(tǒng)的氣體流動環(huán)節(jié)中流阻增大而使壓氣機(jī)流量減小,背壓升高,引起喘振。進(jìn)口濾器、壓氣機(jī)葉輪、汽缸掃排氣口、渦輪的噴嘴環(huán)等等,都是容易發(fā)生臟堵的部件;②增壓器和柴油機(jī)的運(yùn)行失配,噴油設(shè)備出現(xiàn)故障造成的燃燒不良,或者過量空氣系數(shù)α降低,排煙溫度升高,廢氣能量隨之增加,增壓器轉(zhuǎn)速升高,供氣量增多,而此時柴油機(jī)因指示功率或有效功率減小,轉(zhuǎn)速下降,柴油機(jī)和增壓器之間的正常匹配關(guān)系遭到破壞,導(dǎo)致壓氣機(jī)工作在高背壓、小流量的狀態(tài),從而發(fā)生喘振。

        3 采取的措施及后續(xù)處理

        該輪主機(jī)排煙溫度偏高并伴有增壓器喘振現(xiàn)象[4],造成該輪主機(jī)排煙溫度過高和增壓器喘振的原因很有可能是多方面的,必須按照一定的邏輯推理進(jìn)行有針對性的檢查[5]。

        掃氣系統(tǒng)的增壓器及空冷器在船廠時剛剛進(jìn)行過檢修,記錄顯示以往對掃氣系統(tǒng)進(jìn)行清潔工作也都按時正常進(jìn)行過。該主機(jī)在運(yùn)轉(zhuǎn)過程中沒有出現(xiàn)氣門敲擊聲,檢查也沒有發(fā)現(xiàn)氣門液壓油泄露現(xiàn)象,以往的排氣門檢修都按照說明書正常進(jìn)行,所以輪機(jī)員們推測排氣門沒有出現(xiàn)故障,還是將重點(diǎn)放在了排氣通道的進(jìn)一步疏通工作上。因為之前在船廠期間清洗過空冷器水側(cè),壓差計也顯示在正常范圍,所以有人認(rèn)為沒有必要再檢查空冷器。但是為了逐一排查故障的原因,這次重點(diǎn)檢查了空冷器氣側(cè),發(fā)現(xiàn)壓差計處于失靈狀態(tài),造成之前很長一段時間內(nèi)因為壓差計的錯誤讀數(shù)而忽略了空冷器氣側(cè)的清洗疏通。修復(fù)了壓差計,然后對空冷器氣側(cè)進(jìn)行了清通。維修記錄顯示,之前半年內(nèi)雖然多次對廢氣鍋爐煙面進(jìn)行過機(jī)械清灰,但是由于靠泊條件不允許,所以并沒有進(jìn)行水洗,因此選擇在合適的時機(jī)對廢氣鍋爐進(jìn)行了水洗,清潔出大量的污垢,這使得排氣通道進(jìn)一步暢通。

        針對燃油系統(tǒng),以往的噴油器檢修記錄并未發(fā)現(xiàn)異常,因此這次檢查了主機(jī)各缸高壓油泵的噴油定時,發(fā)現(xiàn)各缸高壓油泵的噴油定時與規(guī)定范圍存在較大差異。輪機(jī)員按照說明書要求對噴油定時認(rèn)真進(jìn)行了調(diào)整和校準(zhǔn)[6],主機(jī)各缸高壓油泵噴油定時調(diào)整前后的對照見表2。

        表2 高壓油泵調(diào)整前后對照表

        由表2可見,各缸噴油提前角存在著不同程度的差別:No.1、No.2缸的噴油提前角為13.5°,而No.3、 No.5、 No.6缸只有12.0°,前后相差1.5°,各缸噴油定時與說明書要求的范圍存在差距;同時,各缸高壓油泵柱塞的有效行程的差異也較為明顯,這恰恰說明各缸噴油量差別較大。經(jīng)過調(diào)整,各缸高壓油泵噴油定時及柱塞有效行程的差異縮小到可接受范圍。

        根據(jù)以前的檢修記錄簿記載, No.5缸進(jìn)行了常規(guī)吊缸檢查時除發(fā)現(xiàn)該缸氣口堵塞比較嚴(yán)重外,活塞環(huán)槽上還發(fā)現(xiàn)多處小裂紋。為了改善主機(jī)的運(yùn)行工況,又對另一只工作僅約3 000 h的No.2和No.4進(jìn)行了吊缸檢查,也發(fā)現(xiàn)該缸存在相似的問題。根據(jù)該情況,著重對氣口、缸套及活塞頭部進(jìn)行了仔細(xì)的清潔,對過度磨損的活塞環(huán)進(jìn)行換新,以確保主機(jī)的運(yùn)行質(zhì)量。

        逐項做完上述工作后,在后面滿載駛向非洲的航次里,雖然環(huán)境溫度明顯高于之前的航行區(qū)域,但是主機(jī)工況明顯好轉(zhuǎn),增壓器運(yùn)轉(zhuǎn)平穩(wěn),喘振消失;尤其是各缸排氣溫度下降幅度較大。調(diào)整后主機(jī)的運(yùn)行工況統(tǒng)計見表3。與表1中所列的工況參數(shù)相比,基本解決了主機(jī)排溫高、轉(zhuǎn)速上不去的問題,主機(jī)工況得到了明顯改善。與同樣轉(zhuǎn)速對應(yīng)的油門開度減小,各缸排煙溫度明顯下降,爆壓和掃氣壓力均有上升。由此說明這次有重點(diǎn)的檢修工作成功解決了前面的問題。

        表3 故障處理后主機(jī)運(yùn)行工況參數(shù)表

        4 結(jié)論

        主機(jī)高壓油泵噴油定時及噴油量參差不齊,主機(jī)空冷器氣側(cè)臟堵,進(jìn)氣不暢使得換氣質(zhì)量低下,燃燒惡化,各缸負(fù)荷不均,是導(dǎo)致主機(jī)排溫偏高的主要原因;而排氣口臟堵,氣流通道堵塞,特別是排氣管內(nèi)濾網(wǎng)的嚴(yán)重臟堵,廢氣鍋爐煙道阻塞進(jìn)一步加重了故障。柴油機(jī)和增壓器運(yùn)行失配是導(dǎo)致增壓器喘振的主要原因。大型船舶柴油機(jī)單缸功率不斷提高是發(fā)展趨勢,增壓器增壓壓力也會越來越高,這對增壓器的維護(hù)管理提出了更高的要求,對增壓器、空冷器等的管理同燃油系統(tǒng)的管理一樣重要。對于該船這樣的老齡船,應(yīng)該結(jié)合該型主機(jī)的特點(diǎn),進(jìn)行有針對性的維護(hù)保養(yǎng)工作。除了一般的維修保養(yǎng)以外,以下幾點(diǎn)預(yù)防措施也同樣值得注意。

        1)保持合適的負(fù)荷。柴油機(jī)長期低負(fù)荷運(yùn)行會導(dǎo)致增壓器渦輪側(cè)氣封不足,導(dǎo)致透平油變質(zhì)、軸承損壞,而增壓器轉(zhuǎn)速降低又會降低掃起壓力。由于該船在正常營運(yùn)中只使用重油不用輕油,所以應(yīng)盡量避免使用低轉(zhuǎn)速,并且要加強(qiáng)燃油系統(tǒng)的管理,使燃油始終保持合適的粘度。對于可以換用輕油的船舶,在必須低轉(zhuǎn)速運(yùn)行時應(yīng)及時換用輕油,負(fù)荷不應(yīng)過低,以免燃燒不良,氣道臟污。

        2)加強(qiáng)對透平及空冷器的日常保養(yǎng)工作。由于散貨船長期出入散貨碼頭的特殊工作環(huán)境,裝卸貨期間產(chǎn)生的大量粉塵隨機(jī)艙風(fēng)機(jī)吸入機(jī)艙,同時由于老舊船舶機(jī)艙內(nèi)泄漏油氣濃度很高,增壓器吸入的空氣中油份較多,以上兩種物質(zhì)逐漸在整個進(jìn)氣通道內(nèi)、尤其是空冷器空氣側(cè)通道上混合形成污穢層,油灰污垢層日積月累便會產(chǎn)生冷卻效果下降,掃氣溫度升高等現(xiàn)象,并最終表現(xiàn)為主機(jī)排溫大幅度升高。應(yīng)該堅持定期對增壓器進(jìn)行清潔,在條件允許的情況下,對渦輪端用清水水洗,空冷器一定要按時用化學(xué)清潔劑清洗,經(jīng)常檢查空冷器壓差計是否正常,以保證增壓器和空冷器正常的工作狀態(tài)。

        3)按時對掃氣系統(tǒng)進(jìn)行徹底的清潔,在特殊情況下適當(dāng)縮短掃氣箱的清潔周期。清潔氣口時要仔細(xì),同時檢查口琴閥是否正常。

        4)定期對主機(jī)燃燒系統(tǒng)(油頭、高壓油泵)實施維護(hù)保養(yǎng),使之處于良好的工作狀態(tài)。加強(qiáng)對主機(jī)的工況測量,各缸負(fù)荷要盡量保持一致。

        5)在平時的修船保養(yǎng)中,應(yīng)及時更換銹蝕的海水管路,減小空冷器海水側(cè)壓力損失。

        從這次主機(jī)排溫過高故障的發(fā)生和解決過程可以看出,之所以會耗費(fèi)大量的的工作來診斷故障原因和排除故障,既有船廠船修人員疏忽大意的原因,也有船上輪機(jī)管理人員管理不善的責(zé)任,總結(jié)由此案例獲得的經(jīng)驗有利于提高今后輪機(jī)管理水平,對輪機(jī)管理實踐具有重要意義。

        [1] 孫培廷.船舶柴油機(jī)[M].大連海事大學(xué)出版社,2002.

        [2] 黃少竹.現(xiàn)代船舶柴油機(jī)故障分析[M].大連海事大學(xué)出版社,2005.

        [3] 魏海軍,張存有,田文國.船舶動力裝置管理及案例分析[M].大連海事大學(xué)出版社,2011.

        [4] 修安,思成.船舶二沖程柴油機(jī)排氣溫度過高原因分析[J].航海技術(shù),2009(3):61-65.

        [5] 楊樹森.特殊原因引起的主機(jī)排煙溫度升高故障及排除[J].船海工程,2014,43(6):103-105.

        [6] MITSUI 6L60MCE Engine designed plant[M].MITSUI engineering & ship Building CO.LTD,1998.

        The Causes of High Exhaust Temperature of the Diesel Engine of a Ship and Its Elimination Method

        YANG Ming-liang, YU Wen-sheng

        (a.Marine Engineering Institute; b.Fujian Key Laboratory of Naval Architecture and Ocean Engineering, Jimei University, Xiamen Fujian 361021, China)

        For the problem of the high exhaust temperature of a ship, after analyzing the working status and specific situation of the B&W 6L60MCE main engine, a series of effective measures is taken to make sure the main engine operated in order. Some prevention strategies and suggestions are put forward for such faults.

        diesel engine; exhaust temperature; combustion; turbocharger; scavenge

        10.3963/j.issn.1671-7953.2016.01.023

        2015-10-13

        2015-11-05

        楊明亮(1985-),男,碩士,甲類二管輪

        U676.4

        A

        1671-7953(2016)01-0117-04

        研究方向:輪機(jī)工程技術(shù)

        E-mail:yangml528@163.com

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