劉大明(中原油田供水管理處, 河南 濮陽 457001)
高效沉淀池的技術(shù)研究與應(yīng)用
劉大明
(中原油田供水管理處, 河南 濮陽 457001)
通過對高效沉淀池運行控制方法的現(xiàn)場比對試驗,探討了高效沉淀池運行控制的合理方法。結(jié)果表明,在冬季低溫低濁地表水凈化處理時用藥量較大;在很低的PAM投用模式下能保證凈化水場出水濁度達標;高效沉淀池進水濁度較高時污泥回流量相應(yīng)增大、進水濁度偏低時污泥回流量相應(yīng)減少才能收到較好的凈水效果。
高效沉淀池;比對試驗;低溫低濁地表水;PAM投用量;污泥回流量
圖1 高效沉淀池監(jiān)控系統(tǒng)SCADA觸摸屏
高效沉淀池的運行控制是根據(jù)流量、進水濁度(SS)和出水濁度來調(diào)節(jié)加藥量、回流污泥量、排泥周期和排泥量、絮凝攪拌器的轉(zhuǎn)速等運行參數(shù)。當(dāng)進水流量增加(或進水SS值增大)時,需要增加藥劑投加量、增加排泥量。
輸入的原水首先與混凝劑聚合氯化鋁(PAC)藥液混合,從而形成膠體懸浮顆粒。這個過程通過固定轉(zhuǎn)速的攪拌器在混凝池中快速混合實現(xiàn)?;炷齽┩ㄟ^加藥泵加注,投加混凝劑聚合氯化鋁藥液的配制濃度是不變的,但其投加量是與水廠進水流量成正比變化。投加濃度可以通過操控員操控相應(yīng)數(shù)據(jù)采集和監(jiān)控系統(tǒng)(SCADA)屏幕顯示來手動調(diào)節(jié)。相應(yīng)的控制器(PLC)計算確定混凝劑流量,并控制加藥泵投加。
接下來在絮凝池投加有機絮凝劑聚丙烯酰胺(PAM)藥液與原水混合,形成絮凝體。采用渦輪攪拌器并且設(shè)置的導(dǎo)流筒使池體內(nèi)部形成特殊的水力分布,這個渦輪機裝備變頻器以調(diào)節(jié)攪拌速度。調(diào)節(jié)是通過變頻器或者相關(guān)數(shù)據(jù)采集和監(jiān)控系統(tǒng)(SCADA)屏手動實現(xiàn),而非自動的。絮凝劑通過加藥泵加注,投加絮凝劑聚丙烯酰胺藥液的配制濃度是不變的,但其投加量是同水廠進水流量成正比。投加濃度可以通過操控員操控相應(yīng)數(shù)據(jù)采集和監(jiān)控系統(tǒng)(SCADA)屏幕顯示來手動調(diào)節(jié)。相應(yīng)的控制器(PLC)計算確定絮凝劑流量,并控制加藥泵投加。
回流污泥量是根據(jù)進水流量、進水濁度(SS)及回流污泥濃度進行控制,當(dāng)進水流量和進水濁度波動時,需要適當(dāng)增加(或降低)回流污泥量,以使絮凝區(qū)的絮凝效果保持在較理想狀態(tài),保證出水濁度不大于3NTU。
排泥周期由設(shè)置在沉淀澄清區(qū)的泥位高度進行控制,當(dāng)泥位到達設(shè)計高度時啟動排泥泵進行排泥(當(dāng)來水條件穩(wěn)定時,可改用定時器控制排泥)。剩余污泥是間歇性排放的,剩余污泥泵送入后續(xù)污泥處理,泵在一個固定轉(zhuǎn)速下運行,兩個泵共用輸送管配有一個流量計。
如上所述,高效沉淀池的運行控制根據(jù)流量、進水濁度和出水濁度來調(diào)節(jié)加藥量、回流污泥量、排泥周期和排泥量、絮凝攪拌器的轉(zhuǎn)速等運行參數(shù)。
但是,PAC、PAM的投加濃度、污泥回流量、絮凝攪拌器轉(zhuǎn)速的確定都需要運行操作人員根據(jù)高效沉淀池混凝、絮凝反應(yīng)形態(tài),依據(jù)來水流量、進水濁度和出水濁度等數(shù)據(jù)的變化,并參考自己以往積累的運行經(jīng)驗作出正確的判斷,不斷的實施調(diào)整操作,才能保證高效沉淀池的出水濁度達標。
由于高效沉淀池是凈化水場水質(zhì)深度處理的關(guān)鍵部位,如果運行掌控不好,導(dǎo)致出水濁度長時間、大水量的超標,會給下一級水處理設(shè)備流砂過濾池帶來負擔(dān)和沖擊,導(dǎo)致最終凈化水場出水濁度超標,同時會造成流砂過濾器石英砂“結(jié)泥球”現(xiàn)象,以致于影響天然氣凈化廠的生產(chǎn)。所以,很有必要對高效沉淀池的運行控制方法進行現(xiàn)場比對試驗,加以分析總結(jié)形成經(jīng)驗和成果,從而益于運行操作人員控制水平進一步的提升。2015年9月8日開始,在高效沉淀池開始比對試驗,致11月底完成。
4.1 PAC加藥量對凈水效果的影響
凈化水廠配制使用的PAC藥液濃度為10%(W),使用的固體PAC藥劑含有氧化鋁(Al2O3)質(zhì)量分數(shù)為29%,經(jīng)水溶解充分攪拌制成。
試驗高效沉淀池在冬季低溫低濁地表水凈化處理時用藥量的規(guī)律,11月份每天進水量600m3/h、進水濁度11NTU左右。通過對試驗數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析,選用11月18日、11月21日、11 月22日等不同工作日平均加藥量、出水濁度,摒棄人為操作失誤因素點,建立高效沉淀池PAC加藥量與出水濁度相關(guān)曲線見圖2。
圖2 高效沉淀池PAC加藥量對出水濁度影響
從圖中可知,在冬季低溫低濁地表水凈化處理時由于氣溫低,混凝劑活性低所以耗量較大。在進水量600m3/h,進水濁度11NTU左右時,PAC最佳加藥量為72L/h,折合水處理用藥單耗為12mg/L。若加藥量再增加,由于散碎“礬花”增多,出水濁度有上升趨勢。
4.2 PAC/PAM投藥比對凈水效果的影響
凈水廠配制使用的PAM藥液濃度為0.05%(W),使用固體PAM藥劑經(jīng)水溶解攪拌熟化制成。
PAM加藥量如果過少,則易致使PAC水中形成的礬花散碎不易沉降,出現(xiàn)“跑礬”現(xiàn)象而導(dǎo)致出水濁度超標;過多則易導(dǎo)致PAM成分進入過濾池對濾砂造成不良影響。
由于PAM的單體丙烯酰胺是有毒物質(zhì),凈化水場自從投產(chǎn)運行以來,采取在保證水場出水濁度達標的前提條件下盡量少加PAM的運行方案。試驗高效沉淀池不同的PAC/PAM投藥比對出水濁度的影響,經(jīng)過對試驗數(shù)據(jù)分析,PAC/PAM加藥流量比大于1時,經(jīng)常有出水濁度超過3NTU的情況,PAC/PAM加藥流量比小于1時,出水濁度普遍偏低。選用9月28日、10月11日、10月27日、11月16日、11月23日等不同工作日平均PAC/PAM加藥流量比、出水濁度,建立PAC/ PAM加藥流量比與出水濁度相關(guān)曲線見圖3。
圖3 高效沉淀池PAC/PAM加藥流量比對出水濁度影響
從圖中看出,隨著PAC/PAM的減小,高效沉淀池出水濁度也隨之降低。出水濁度最低點的PAC/PAM加藥流量比為0.7,通過藥液濃度折算,此點的固體PAC/PAM投藥比為139,此值依然遠遠大于自來水處理界一般應(yīng)用的10~20投藥比[1],可見,凈化水場PAM的投用量是極為偏低的。
4.3 進水濁度與PAC加藥量的影響關(guān)系
試驗不同進水濁度對PAC投藥量的影響,高效沉淀池進水流量相近,進水濁度在7~26NTU之間。通過對試驗數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析,選用9月21日、9月22日、9月26日、9月27日、10月23日等不同工作日平均進水濁度、加藥量,建立高效沉淀池進水濁度與PAC加藥量相關(guān)曲線見圖4。
圖4 高效沉淀池進水濁度與PAC加藥量的影響關(guān)系
從圖中看到,當(dāng)高效沉淀池進水濁度升高時,PAC加藥量也隨之升高,進水濁度升高至25.4NTU時,加藥量達到65.4L/h,折合水處理用藥單耗為11.28mg/L;當(dāng)進水濁度偏低時,PAC加藥量反倒升高,進水濁度降低到11.2NTU時,加藥量達到56.6L/h,折合水處理用藥單耗為9.66mg/L;試驗數(shù)據(jù)和生產(chǎn)現(xiàn)場經(jīng)驗都表明,當(dāng)高效沉淀池進水濁度在20NTU左右時,PAC加藥量最低,從圖中看到進水濁度在20.2NTU時,加藥量降為44.2L/h,折合水處理用藥單耗為7.6mg/L。
當(dāng)進水濁度偏低時PAC加藥量反倒升高的現(xiàn)象,是由于水中缺乏膠體礬花的顆粒核[2],礬花密實度較小難以沉降,為了壓制出水濁度導(dǎo)致投藥增多。
4.4 進水濁度與污泥回流量的影響關(guān)系
試驗不同進水濁度對污泥回流泵流量的影響,高效沉淀池進水流量相近、進水濁度在5~26NTU之間。通過對試驗數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析,選用9月21日、9月22日、9月26日、10月12日、10 月28日等不同工作日平均進水濁度、污泥回流量,建立高效沉淀池進水濁度與污泥回流量相關(guān)曲線見圖5。
從圖中可見,當(dāng)高效沉淀池進水濁度升高時,污泥回流量也隨之增大,進水濁度升高至25.4NTU時,污泥回流量達到2.45m3/h,當(dāng)進水濁度偏低時,污泥回流量也較小,進水濁度降低到5NTU時,污泥回流量只有0.85m3/h。這一現(xiàn)象說明在進水濁度較高時,沉淀澄清區(qū)底部有較多的新鮮污泥,回流至絮凝區(qū)可強化絮凝反應(yīng)、縮短反應(yīng)時間并增加絮體的沉降性能,得到良好的凈水效果;然而在進水濁度較低時,沉淀澄清區(qū)底部絮凝物不密實、性質(zhì)差[3],如果回流量大會使絮體破碎,沉降速度低發(fā)生跑濁,造成出水濁度超標。
圖5 高效沉淀池進水濁度與污泥回流量的影響關(guān)系
(1)高效沉淀池在冬季低溫低濁地表水凈化處理時難度較高,用藥量較大,在進水量600m3/h,進水濁度11NTU左右時,PAC用藥單耗為12mg/L。
(2)高效沉淀池PAM的投用量是極為偏低的,當(dāng)PAC投藥量5mg/L~15mg/L正常范圍內(nèi),PAC/PAM投藥比為139甚至更大,出水再經(jīng)流砂過濾池的處理,完全能達到凈化水場出水濁度小于1NTU的指標要求,實踐了一種低PAM投用量的凈化水處理模式。
(3)高效沉淀池進水濁度在20NTU左右時,PAC加藥量最低,當(dāng)濁度在20.2NTU時,水處理PAC用藥單耗為7.6mg/ L,進水濁度偏高或偏低時水處理用藥單耗都增加。
(4)高效沉淀池進水濁度較高時,污泥回流量相應(yīng)增大可以收到較好的凈水效果;進水濁度偏低時,污泥回流量應(yīng)相應(yīng)減少,否則會造成跑濁增大出水濁度。
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劉大明(1964-),中原油田供水管理處元壩供水項目部工程師,主要從事工業(yè)和飲用水處理技術(shù)和研究工作。