林曉東,李紹峰,劉 彤LIN Xiao-dong, LI Shao-feng, LIU Tong(北京機(jī)械工業(yè)自動化研究所,北京 100120)
設(shè)計(jì)與應(yīng)用
淺析高壓水射流工作站中多臺機(jī)器人協(xié)同工作方法
林曉東,李紹峰,劉 彤
LIN Xiao-dong, LI Shao-feng, LIU Tong
(北京機(jī)械工業(yè)自動化研究所,北京 100120)
一些工廠受場地等因素限制,為了提高工作效率,采用單工位多機(jī)器人工作站,下面以三機(jī)器人水切割設(shè)備為例,從工作過程、協(xié)作方法等方面來詳述此類系統(tǒng)的工作特點(diǎn)。實(shí)踐證明,該系統(tǒng)工作穩(wěn)定,生產(chǎn)效率高,達(dá)到了原設(shè)計(jì)的要求,對類似工作站的設(shè)計(jì)非常有借鑒意義。
多臺機(jī)器人協(xié)作;水切割;現(xiàn)場總線
機(jī)器人高壓水射流工作站主要由三臺倒掛機(jī)器人、封閉切割間、高壓泵、負(fù)壓吸附裝置和控制系統(tǒng)組成。機(jī)器人控制各自獨(dú)立的高壓水刀協(xié)作完成對同一工件的切割,切割過程中的工件的固定,通過負(fù)壓系統(tǒng)將其牢牢吸附在模架上來完成,由此保證了工件一致性,降低了廢品率。設(shè)備自交付以來,客戶反映良好。
1.1設(shè)備布局
1.2機(jī)器人安裝方式
圖1 設(shè)備布局圖
機(jī)器人倒立安裝于封閉操作間框架之上,其機(jī)器人工作范圍可覆蓋整個(gè)切割模架,并保證各機(jī)器人六軸上的水刀以最優(yōu)姿態(tài)切割模架上的工件。
圖2 設(shè)備視圖
設(shè)備采用三臺機(jī)器人協(xié)作工作方式,前后進(jìn)退料口各設(shè)置一部卷簾門及一個(gè)控制盒,使切割工件在一個(gè)封閉的空間內(nèi)進(jìn)行,保證人員的安全。操作員可根據(jù)現(xiàn)場情況,通過控制柜上的觸摸屏設(shè)置單面或雙面工作方式,通過此設(shè)置,使設(shè)備可以靈活的配置人員及生產(chǎn)方式,方便了操作,提高了工作效率。
2.1單面工作方式
在設(shè)置有效側(cè)上下料,操作員將待切工件放入工作臺,按下負(fù)壓啟動按鈕,負(fù)壓吸附開始,待切割件被牢牢的吸附在模架上,操作員退出切割間,按下啟動按鈕,該側(cè)卷簾門落下,機(jī)器人開始切割,待切割完成后,負(fù)壓吸附自動停止,卷簾門升起,等待操作員取走切割完成的工件,之后放入待切割件,如此循環(huán)。
2.2雙面工作方式
一側(cè)上料,一側(cè)下料。壓機(jī)下來的待切割件從一側(cè)放入工作間,整理放平后,按下吸附按鈕,吸附開始,按下啟動按鈕,上料側(cè)卷簾門落下,此時(shí)另一側(cè)操作員同樣按下吸附按鈕,啟動按鈕,該側(cè)卷簾門落下,機(jī)器人開始切割,切割完成后兩側(cè)卷簾門同時(shí)升起,下料側(cè)操作員取走切割完成件,上料側(cè)操作員放入待切割件,在兩側(cè)都完成啟動程序后,機(jī)器人再次開始自動切割,如此循環(huán)。
圖3 設(shè)備正面視圖
3.1機(jī)器人本體控制柜的選擇
三臺機(jī)器人本體控制柜可選擇一拖三或三臺獨(dú)立的控制柜,現(xiàn)對其優(yōu)缺點(diǎn)進(jìn)行分析。
1)一拖三控制柜
即三臺機(jī)器人本體由一臺IRC5控制柜(本身帶一組驅(qū)動單元)及兩臺驅(qū)動單元進(jìn)行控制,此種配置方式三臺機(jī)器人本體只能在同一示教器下工作,通過切換來完成對三臺機(jī)器人本體的控制,只能單臺一一動作。在自動運(yùn)行時(shí),機(jī)器人同步運(yùn)行較好,不會出現(xiàn)個(gè)別機(jī)器人本體意外停止造成碰撞的問題。
2)三臺獨(dú)立的機(jī)器人控制柜
每臺機(jī)器人本體使用獨(dú)立的機(jī)器人控制柜,此種方式可三個(gè)人同時(shí)示教,單臺機(jī)器人可獨(dú)立運(yùn)行;自動運(yùn)行時(shí),如信號交互不好,易造成碰撞。
采用三臺獨(dú)立的機(jī)器人須解決如下問題:
1)三臺示教器在同時(shí)運(yùn)行時(shí)的集中控制問題;
2)單臺或其中兩臺機(jī)器人意外停止時(shí)的故障處理;
3)三臺機(jī)器人的通訊一致性問題,如出現(xiàn)調(diào)用不同工件號則會造成碰撞。
綜合考慮,經(jīng)過評估,選擇三臺獨(dú)立的機(jī)器人來完成協(xié)作切割。
3.2機(jī)器人與PLC連接
PLC采用通用強(qiáng)的西門子S7 300系列,PLC與機(jī)器人的通訊選擇Profibus DP協(xié)議通信方式,具有可靠性高,兼容性強(qiáng),數(shù)據(jù)量大,速度快等優(yōu)點(diǎn),便于三臺機(jī)器人的同步運(yùn)行。對其進(jìn)行硬件配置前須將機(jī)器人廠家提供的GSD文件導(dǎo)入PLC庫中,之后在硬件中選擇相應(yīng)的模塊,完成在PLC中基于Profibus協(xié)議的硬件配置。DP總線上PLC作為主站,機(jī)器人作為從站。機(jī)器人間的通訊,通過PLC來進(jìn)行中轉(zhuǎn)。至此,PLC與機(jī)器人間的DP通訊網(wǎng)絡(luò)建立完成。
3.3機(jī)器人間的備份通訊及信號的傳遞
機(jī)器人內(nèi)置Devicenet總線,可利用其進(jìn)行無PLC的三臺機(jī)器人間互聯(lián),機(jī)器人通過本身內(nèi)置的Devicenet總線直接訪問其他兩臺機(jī)器人中的定義信號,實(shí)現(xiàn)脫離PLC條件下的彼此通訊,作為DP總線之外的備份總線,提高了系統(tǒng)的可靠性。
4.1三臺機(jī)器人同步運(yùn)行方法
三臺機(jī)器人聯(lián)動運(yùn)行時(shí),須通過信號的鏈接使其成為一個(gè)整體,每臺機(jī)器人時(shí)刻監(jiān)控另外兩臺機(jī)器人的工作狀態(tài),如任一機(jī)器人出現(xiàn)故障,則該機(jī)器人本體會處于停止?fàn)顟B(tài),正常工作的機(jī)器人如未對其監(jiān)測,就可能造成機(jī)器人間的碰撞。而造成機(jī)器人意外停止的原因很多,因此需要通過PLC監(jiān)測機(jī)器人信號來確認(rèn)是否工作正常。由此解決了三臺機(jī)器人運(yùn)行的同步問題,防止了由于單臺機(jī)器人的意外停止造成的碰撞。另外,使用安全繼電器將三臺機(jī)器人安全鏈串在一起,當(dāng)一臺機(jī)器人急停時(shí),三臺機(jī)器人會同時(shí)停止,保證安全。
4.2三臺機(jī)器人同一區(qū)域內(nèi)協(xié)作切割時(shí)的防撞保護(hù)
1)防撞方式的選擇
三臺機(jī)器人同步工作時(shí),在機(jī)器人工作的重疊區(qū)域內(nèi)可能會產(chǎn)生碰撞,因此需要采取措施來避免該危險(xiǎn)情況的發(fā)生。
一般情況下,可通過設(shè)置機(jī)器人干涉區(qū)域的方法來實(shí)現(xiàn),保證在干涉區(qū)域內(nèi)只有一臺機(jī)器人工作,在該機(jī)器人退出干涉區(qū)后,其他機(jī)器人才能進(jìn)入,但由于三臺機(jī)器人安裝位置較近且機(jī)器人的切割區(qū)域重疊區(qū)較多,設(shè)置其干涉區(qū)域?qū)崿F(xiàn)起來有難度,因此采用在程序中添加防撞命令的方式來實(shí)現(xiàn)防撞。
2)防撞命令的使用說明
當(dāng)機(jī)器人進(jìn)入到有可能與其他機(jī)器人碰撞區(qū)域前時(shí),將防撞命令打開,此時(shí)該機(jī)器人檢測防撞信號是否為0,如為0則等待,如為1則進(jìn)入該區(qū)域,同時(shí)將防撞信號置0,在該機(jī)器人退出干涉區(qū)后,關(guān)閉防撞命令,此時(shí)防撞信號為1。通過此種防撞命令,編程人員可以在機(jī)器人任何可能產(chǎn)生碰撞位置前方便靈活的加入防撞命令,避免了機(jī)器人間的碰撞風(fēng)險(xiǎn)。
該防撞方式操作簡便,設(shè)置方便,穩(wěn)定可靠,經(jīng)實(shí)踐,得到了客戶一致認(rèn)可。
本文通過此倒掛三臺機(jī)器人水切割設(shè)備論述了多臺獨(dú)立機(jī)器人的通訊及同步運(yùn)行方法,闡述了多臺機(jī)器人工作的區(qū)域內(nèi)的防撞機(jī)制;作為范例對多機(jī)器人工作站的設(shè)計(jì)具有良好的借鑒意義。
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林曉東(1975 -),男,吉林雙遼人,電氣工程師,學(xué)士,研究方向?yàn)殡姎庠O(shè)計(jì)。