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        660?MW機(jī)組運(yùn)行方式切換導(dǎo)致機(jī)組跳閘原因分析

        2016-09-09 03:31:15付文龍蔡建飛李萬(wàn)軍
        電力安全技術(shù) 2016年7期
        關(guān)鍵詞:主汽功能塊汽機(jī)

        付文龍,蔡建飛,李萬(wàn)軍

        (淮滬煤電有限公司田集發(fā)電廠,安徽 淮南 232098)

        660?MW機(jī)組運(yùn)行方式切換導(dǎo)致機(jī)組跳閘原因分析

        付文龍,蔡建飛,李萬(wàn)軍

        (淮滬煤電有限公司田集發(fā)電廠,安徽 淮南 232098)

        針對(duì)某電廠660 MW超超臨界機(jī)組在并網(wǎng)初期機(jī)組運(yùn)行方式切換時(shí)機(jī)組跳閘的事故,分析了事故過程,找出主汽壓力設(shè)定值突增使汽機(jī)調(diào)門關(guān)閉是最終導(dǎo)致機(jī)組跳閘的原因,提出修改壓力定值切換邏輯的解決方案,并驗(yàn)證了方案的效果。

        600 MW機(jī)組;機(jī)組跳閘;高壓旁路;初壓方式;主汽壓力

        0 引言

        某發(fā)電廠2期工程為2×660 MW超超臨界機(jī)組。鍋爐采用上海鍋爐廠有限公司生產(chǎn)的超超臨界參數(shù)變壓運(yùn)行螺旋管圈直流爐,為單爐膛、一次中間再熱、四角切圓燃燒方式、平衡通風(fēng)、Π型露天布置、固態(tài)排渣、全鋼架懸吊結(jié)構(gòu)。汽輪機(jī)為上海汽輪機(jī)廠有限公司采用西門子技術(shù)生產(chǎn)的超超臨界、一次中間再熱、單軸、四缸四排汽、凝汽式汽輪機(jī)。2臺(tái)機(jī)組分別于2013年12月和2014 年4月投入商業(yè)運(yùn)行。機(jī)組配置100 % BMCR容量的高壓旁路和65 % BMCR容量的低壓旁路,100 % BMCR容量的高壓旁路布置在鍋爐過熱器出口。DCS系統(tǒng)為上海西屋控制系統(tǒng)有限公司基于W indow s 7操作系統(tǒng)的OVATION 3.3.1分散控制系統(tǒng)。

        1 高壓旁路和DEH控制方式

        機(jī)組啟停過程中高壓旁路方式主要有A 1(高壓旁路全關(guān))、A 2(高壓旁路最小閥位)、A 3(高壓旁路升壓)、B(高壓旁路壓力跟蹤)、C(高壓旁路溢流)及D/E(停機(jī))方式。

        DEH的控制主要由啟動(dòng)裝置控制回路、轉(zhuǎn)速負(fù)荷控制回路、壓力控制回路3部分構(gòu)成。上述3回路換算出的指令經(jīng)過小選器后得出的指令,再同高排溫度控制的限值及調(diào)閥閥位限值取小后,控制高中壓調(diào)門及補(bǔ)氣閥。其中,啟動(dòng)裝置控制回路在汽機(jī)啟動(dòng)階段起作用,轉(zhuǎn)速負(fù)荷控制回路中的轉(zhuǎn)速控制器自動(dòng)給定暖機(jī)轉(zhuǎn)速值、目標(biāo)轉(zhuǎn)速值及最初始的升速率。在機(jī)組并網(wǎng)后,DEH控制方式自動(dòng)切換至負(fù)荷控制回路。壓力控制回路分為初壓和限壓2種方式,在機(jī)組啟動(dòng)階段,當(dāng)旁路關(guān)閉后,DEH壓力控制方式選擇初壓方式,壓力控制回路起作用,汽輪機(jī)負(fù)責(zé)調(diào)節(jié)主汽壓力。

        2 跳機(jī)事故過程

        2015-07-06T07:27:12,機(jī)組負(fù)荷232.9 MW,機(jī)前主汽壓力11.46 MPa,DEH主汽壓力設(shè)定值12.12 MPa,高壓旁路壓力設(shè)定值12.12 MPa,協(xié)調(diào)系統(tǒng)主汽壓力設(shè)定值(跟隨鍋爐主控煤量指令函數(shù)的變化)9.91 MPa。07:27:13,高壓旁路閥開度為0,DEH切換至初壓控制方式(DEH控制主汽壓力)。07:27:14,旁路控制切至B方式,高壓旁路壓力設(shè)定值由12.1 MPa突變到13.7 MPa(記憶鍋爐點(diǎn)火時(shí)換算壓力)。DEH接收到壓力設(shè)定值變?yōu)?3.7 MPa,汽機(jī)調(diào)門逐漸關(guān)小。07:30:53,調(diào)門全關(guān),逆功率保護(hù)動(dòng)作,汽機(jī)跳閘。

        3 壓力設(shè)定值突增原因分析

        通過分析運(yùn)行方式切換過程中相關(guān)參數(shù)發(fā)現(xiàn),高旁控制邏輯在切換至B方式后,高壓旁路壓力設(shè)定值突增1.6 MPa,導(dǎo)致DEH壓力設(shè)定值快速增至13.7 MPa;而實(shí)際主汽壓力為11.46 MPa,導(dǎo)致DEH的控制邏輯回路切換至壓力控制回路。壓力控制回路因采用初壓方式控制主汽壓力,實(shí)際主汽壓力為11.46 MPa,低于設(shè)定值(13.7 MPa),DEH快速關(guān)小調(diào)門來(lái)調(diào)節(jié)壓力。又因高壓旁路在B方式下,DEH壓力設(shè)定值跟隨實(shí)際主汽壓力不斷上升,形成死循環(huán),最終調(diào)門全關(guān),汽機(jī)跳閘。

        從上述分析可知,高旁控制邏輯切換后高壓旁路壓力設(shè)定值突增是跳機(jī)的誘因。高壓旁路壓力傳遞邏輯回路如圖1所示,當(dāng)高壓旁路進(jìn)入B方式,邏輯回路中有2個(gè)Transfer切換功能塊發(fā)生切換(見圖1中2個(gè)加框部分)???中切換跟蹤速率為TRR1(YES)=2.5 MPa/s,TRR2(NO)=2.5 MPa/s,框2中切換跟蹤速率為TRR1(YES)=0.005 MPa/s,TRR2(NO)=1 MPa/s,高旁壓力設(shè)定值跟蹤框2的Transfer切換功能塊輸出。

        在原邏輯基礎(chǔ)上進(jìn)行實(shí)際工況模擬時(shí)發(fā)現(xiàn),在高壓旁路方式切換進(jìn)B方式時(shí),高旁壓力設(shè)定值確實(shí)發(fā)生了跳變。經(jīng)分析初步認(rèn)為上述2個(gè)Transfer切換功能塊運(yùn)算時(shí)序前后交錯(cuò),引起壓力突增,導(dǎo)致跳變的發(fā)生。

        為了證實(shí)上述分析,分別模擬了實(shí)際工況下單個(gè)Transfer切換功能塊運(yùn)算,模擬結(jié)果顯示壓力傳遞速率正常,沒有出現(xiàn)突增現(xiàn)象。由此證明以上判斷正確。

        4 解決措施

        基于上述分析,對(duì)B方式的壓力設(shè)定值切換邏輯進(jìn)行修改,增加1個(gè)切換功能塊,在切換時(shí)先保持當(dāng)前壓力設(shè)定時(shí)間值為2 s,2 s后再以0.005 MPa/s的速率從當(dāng)前壓力設(shè)定值切換至B方式的壓力設(shè)定值,避免切換過程中產(chǎn)生設(shè)定值跳變。邏輯修改如圖2所示。

        邏輯修改后進(jìn)行了實(shí)際工況模擬,模擬結(jié)果顯示該措施有效避免了壓力傳遞過程中的跳變現(xiàn)象,確保了機(jī)組的安全穩(wěn)定運(yùn)行。

        5 結(jié)束語(yǔ)

        對(duì)高壓旁路控制邏輯優(yōu)化后,在機(jī)組的啟動(dòng)過程中有效避免了壓力設(shè)定值的跳變現(xiàn)象。本次跳機(jī)事故的分析解決過程表明,電廠熱工專業(yè)人員不但要熟悉電廠的熱力系統(tǒng)和現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備,還要熟練掌握DCS邏輯及其功能塊在控制邏輯中的正確應(yīng)用。

        圖1 原壓力信號(hào)傳遞邏輯示意

        圖2 修改后壓力信號(hào)傳遞邏輯示意

        2015-09-18;

        2016-04-02。

        付文龍(1973-),男,工程師,主要從事發(fā)電廠生產(chǎn)技術(shù)管理工作,email:caijian4554@sina.com。

        蔡建飛(1982-),男,工程師,主要從事發(fā)電廠熱控點(diǎn)檢工作。

        李萬(wàn)軍(1980-),男,工程師,主要從事發(fā)電廠熱控技術(shù)管理工作。

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