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        500 MPa級熱軋帶肋盤條力學性能不足原因分析

        2016-09-08 02:31:00張朝輝趙福才王賀龍
        新技術新工藝 2016年6期
        關鍵詞:魏氏盤條金相

        馬 杰,王 超,張朝輝,趙福才,王賀龍

        (西安建筑科技大學 冶金工程學院,陜西 西安 710055)

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        500 MPa級熱軋帶肋盤條力學性能不足原因分析

        馬杰,王超,張朝輝,趙福才,王賀龍

        (西安建筑科技大學 冶金工程學院,陜西 西安 710055)

        針對某鋼廠生產500MPa級熱軋帶肋盤條時出現(xiàn)力學性能不足的問題,采用化學成分分析、顯微組織分析、斷口掃描分析以及夾雜物分析等方法進行研究。結果表明,鋼中大量的魏氏體和上貝氏體的存在,以及大顆粒夾雜物含量過多、分布較集中是導致HRB500E熱軋帶肋鋼筋力學性能不足的主要原因。可通過吹氬促進夾雜物上浮來均勻鋼水成分,控制冷卻條件來減少異常組織以解決該問題。

        HRB500E鋼筋;力學性能;夾雜物;異常組織

        HRB500E鋼筋韌性好、強度高以及抗震性能良好,可以滿足高層、超高層建筑和大型框架結構等對高強度、大規(guī)格鋼筋的需求。用它取代HRB335鋼筋,可以節(jié)約用量28%以上;取代HRB400,可節(jié)約14%的用量,這樣不僅能提高鋼筋的抗震性及其他性能,滿足我國乃至世界各國對于抗震結構材料強度的需求,同時還能節(jié)約能源,減少污染氣體和粉塵的排放,符合國際低碳經濟的要求。

        某鋼廠在生產HRB500E熱軋帶肋盤條過程中出現(xiàn)力學性能不足的問題,影響了鋼材的質量和企業(yè)的經濟效益。由于HRB500E鋼筋的力學性能主要由C、Mn、Si和V等元素的含量及金相組織、非金屬夾雜物等決定[1-3],因此,本文從成分、金相組織和非金屬夾雜物等3個方面來分析出現(xiàn)力學性能不足的原因。

        1 試驗過程

        1.1生產工藝

        龍鋼生產HRB500E熱軋帶肋盤條的工藝流程為:高爐煉鐵→混鐵爐→轉爐→吹氬站(氮氣或氬氣)→連鑄→熱軋。生產過程中利用硅錳、硅鐵、碳化硅、鋁錳鐵、硅鈣鋇和氮化釩進行脫氧合金化及增碳。

        1.2試驗方法

        為分析HRB500E熱軋帶肋盤條力學性能不足的原因,試驗中所選取的試樣來自于拉伸試驗力學性能不足的產品。利用掃描電鏡對斷裂試樣進行斷口分析;利用光譜分析儀進行成分檢測;利用金相顯微鏡觀察和分析夾雜物的類別、數(shù)量和形貌;利用能譜儀分析夾雜物成分。試樣力學性能見表1。

        表1 試樣力學性能

        從表1數(shù)據(jù)可知,1#試樣的屈服強度和抗拉強度均滿足國家標準,但是斷裂總延伸率偏低,強屈比低于國標;2#試樣的屈服強度和抗拉強度均滿足國家標準,但是屈服強度低于內控標準,斷裂總延伸率低于國家標準;3#試樣各項力學性能均合格。

        2 試驗結果與分析

        2.1化學成分分析

        將3個試樣制成光譜試樣,利用光譜分析儀檢測3個試樣的化學成分(見表2),并與成分內控標準對比。

        表2 試樣化學成分(質量分數(shù)) (%)

        從表2可知,所有元素成分均在內控標準成分范圍內,因此宏觀成分不是導致力學性能不足的原因。

        2.2斷口宏觀分析

        對3個拉伸試樣的斷口進行宏觀觀察(見圖1),可知斷裂面與拉伸應力垂直,斷口均有明顯的塑性變形,試樣的幾何尺寸發(fā)生了顯著的變化,可知3個拉伸試樣均為韌性斷裂。

        圖1 宏觀斷口形貌

        2.3斷口微觀形貌分析

        利用掃描電鏡對1#和2#試樣進行斷口微觀形貌分析(見圖2),斷口分布大量的韌窩,韌窩區(qū)孔洞較多,在韌窩底部存在有大量球狀和不規(guī)則狀的夾雜物,二次裂紋呈弧形分布。1#試樣夾雜物能譜分析圖如圖3所示。由圖2和圖3可知,斷口形貌以韌性斷裂為主,有硫化物、氧化物和硅酸鹽類復合夾雜物。夾雜物的存在破壞了鋼基體的連續(xù)性,容易引起應力集中,導致鋼材形成裂紋或斷裂,嚴重影響材料的力學性能[4-5]。

        圖2 斷口微觀形貌分析圖

        圖3 1#試樣夾雜物能譜分析圖

        2.4夾雜物分析

        夾雜物作為鋼中的有害物質,應嚴格控制其含量與級別。沿斷口中心將試樣切割成兩半,經磨制、拋光后利用金相顯微鏡觀察。由金相顯微鏡得到的試樣局部放大圖如圖4所示,觀察此圖可以發(fā)現(xiàn),夾雜物的數(shù)量較多,有成群聚集分布級別為C3s條形的硅酸鹽類夾雜物和級別為粗系A3的條狀硫化物。2#試樣夾雜物能譜分析圖如圖5所示。

        圖4 夾雜物顯微分析圖

        由圖4和圖5通過與標準圖片進行對比和能譜分析判定夾雜物為Mn、Si等的氧化物、錳和鐵的硫化物、以及含SiO2較低的低熔點硅酸鹽等的復合夾雜物。其產生的主要原因有:1)脫落的耐火材料存在于鋼水中;2)出現(xiàn)了保護渣卷渣現(xiàn)象;3)冶煉環(huán)節(jié)操作過程所致,如吹氬不足導致夾雜物沒有充分上浮而存在于鋼水中。

        2.5金相顯微分析

        將力學性能不合格的HRB500E熱軋帶肋鋼筋從斷口背面10mm處截取并制備成金相試樣進行觀察,對照標準圖譜。金相試樣的取樣方向為垂直于拉伸方向,然后磨制拋光,拋光后用4%的硝酸酒精溶液腐蝕,利用金相顯微鏡分析其金相組織(見圖6)。

        圖5 2#試樣夾雜物能譜分析圖

        圖6 HRB500E金相組織

        HRB500E熱軋帶肋鋼筋合格的組織為鐵素體晶粒+均勻分布的珠光體,鐵素體+珠光體含量約為65%+35%,晶粒為7~8級。從圖6中可以看出,1#試樣局部金相組織為鐵素體+珠光體+魏氏組織,參照GB/T13299—1991魏氏組織標準圖譜可知,魏氏組織級別為1.5級;2#試樣邊緣局部區(qū)域的金相顯微組織為鐵素體+珠光體+大量魏氏組織+大量上貝氏體組織,可判斷其魏氏組織級別為2.5級;3#試樣的金相圖片為鐵素體+珠光體。

        魏氏體組織和貝氏體異常組織的出現(xiàn),均能導致鋼的力學性能下降,魏氏體組織雖使鋼的強度有所增加,但能使其塑性降低;上貝氏體能使鋼的強度和塑性指標均變差[6],這也和鋼的實際性能檢驗結果相符。

        3 解決措施

        3.1組織控制

        1)降低鋼水過熱度,加強控制二冷水量,防止鋼材冷卻速度過快。在西北環(huán)境溫度低的冬季,可適當降低二冷配水量。

        2)應嚴格控制吹氬工藝,及時調整吹氬壓力、時間,注意合金加入時間及塊度,避免化學成分不均勻及成分偏析。

        3)嚴格控制加熱溫度、時間和終軋溫度,防止奧氏體晶粒粗大。

        3.2夾雜物控制

        夾雜物控制因素較多,應予以全方位控制。可從夾雜物類型、數(shù)量、尺寸及分布等方面著手,最大限度地降低夾雜物的有害作用。

        1)澆注環(huán)節(jié)應保證液面高度符合要求并減少波動,避免出現(xiàn)卷渣現(xiàn)象。

        2)吹氬時間應充足,以促進夾雜物的上浮,確保鋼水純凈度,同時也進一步提高成分的均勻程度[7]。

        3.3軋制控制

        1)嚴格按照規(guī)程進行連鑄坯加熱的控制,確保加熱質量。

        2)如出現(xiàn)異常情況(如連鑄坯留在爐內),按照不同鋼種執(zhí)行停軋降溫,避免晶粒異常長大現(xiàn)象。

        3)在熱量不充分、加熱溫度偏低時,適當延長加熱時間,確保合金元素充分溶入奧氏體中。對于釩微合金強化的鋼筋,確保加熱質量,目的是充分發(fā)揮強化元素作用,同時又不生成影響性能的異常組織[8-9]。

        4 結語

        通過上述分析,可以得出如下結論。

        1)導致HRB500E力學性能不足的主要原因是夾雜物數(shù)量多、尺寸大且分布相對集中,存在魏氏體、上貝氏體組織等。

        2)應制定嚴格的吹氬制度,吹氬壓力、時間等應根據(jù)情況進行調整,以保證吹氬對消除偏析所起的重要作用。

        3)應嚴格執(zhí)行軋制工藝,控制加熱溫度、加熱時間和終軋溫度。

        [1] 盧愛鳳,欒兆亮,尹晏生,等.HRB400 熱軋帶肋鋼筋延伸率偏低原因分析[J].新技術新工藝,2010(12):70-72.

        [2] 趙修領. 熱軋帶肋鋼筋HRB335 強度不合原因分析[J].萊鋼科技,2010,119(5):40-42.

        [3] 習曉峰,韓若洲,辛向明,等.HRB500熱軋帶肋鋼筋延伸率偏低原因分析[J].天津冶金,2015(1):40-42.

        [4] 馬幼平,魯路.魏氏組織和氧化物對HRB335鋼筋脆斷的影響[J].西安建筑科技大學學報:自然科學版,2002,34(3):236-238.

        [5] 劉金超,欒兆亮,趙蕾,等.熱軋帶肋鋼筋(HRB400)力學性能指標低的原因分析[J].物理測試,2010,28(3):35-39.

        [6] 何肇基.金屬的力學性質[M].北京:冶金工業(yè)出版社,1982.[7] 張朝輝,折媛,巨建濤.HRB335熱軋帶肋鋼筋脆斷原因分析[J].熱加工工藝,2006,35(12):67-69.

        [8] 奕兆亮, 趙修領. 熱軋帶肋鋼筋HRB335 強度不合原因分析[J]. 萊鋼科技,2010,119(5):40-42.

        [9] 王建軍.HRB400熱軋帶肋鋼筋微氮合金化研究與應用[J].新技術新工藝,2014(5):11-13.

        責任編輯鄭練

        AnalysisofLowMechanicalPropertiesofHighStrength(HRB500E)HotRolledRibbedBars

        MAJie,WANGChao,ZHANGChaohui,ZHAOFucai,WANGHelong

        (CollegeofMetallurgicalEngineering,Xi’anUniversityofArchitectureandTechnology,Xi’an710055,China)

        Forthelowmechanicalpropertyof500MPahotrolledribbedwire,methodssuchaschemicalcomposition,macrostructure,SEMoffracture,andslaginclusionsanalysisareusedinproductanalysis.TheresultsshowthatthekeyreasonforthelowmechanicalpropertyofHRB500Ehotrolledribbedbarsareduetothelargenumberofabnormalmetallographicalstructureandhighcontentofnon-metallicinclusionsaswellastherelativelyconcentrateddistribution.Theproblemcouldbesolvedbymeasuresofbringinghomogenizationtoliquidsteelbyargonstirringtofacilitatetheinclusiontofloatandcontrolofcoolingconditions.

        HRB500Erebar,mechanical,inclusions,abnormalmicrostructure

        TG142

        A

        馬杰(1958-),男,副教授,博士,主要從事鋼鐵冶金等方面的研究。

        2016-01-08

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