鞠新宏
蘇墾米業(yè)寶應(yīng)湖分公司 江蘇金湖 211600
相同規(guī)模兩種工藝技術(shù)方案制粉效果的比較
鞠新宏
蘇墾米業(yè)寶應(yīng)湖分公司江蘇金湖211600
以兩種不同的小麥粉加工工藝技術(shù)為試驗方案,分析研究對產(chǎn)品生產(chǎn)、質(zhì)量、出率、收入、能源消耗等方面的影響,試驗結(jié)果表明:以擁有較多的清粉機和皮磨接觸長度較寬的的方案B,好粉出率比A方案高12.91%,總出粉率高3.98%,特別是產(chǎn)品質(zhì)量更加穩(wěn)定,經(jīng)濟效益顯著提高,年加工6萬噸小麥,可增加經(jīng)濟收入約900萬元以上。
工藝效果出粉率
面粉加工企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營,不僅要為市場提供符合食品安全要求且適銷對路的產(chǎn)品,而且要考慮企業(yè)生存與發(fā)展。采用相同原料情況下,加工生產(chǎn)產(chǎn)品、副產(chǎn)品附加值更高的制粉工藝,在競爭日趨激烈的市場經(jīng)濟條件下必將為企業(yè)帶來更高的經(jīng)濟效益。因此,制粉工藝的先進性,對企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營影響重大。本試驗以某公司兩條規(guī)模均為日處理小麥380噸不同制粉工藝方案加工同一種混合小麥,分析研究其不同的制粉效果,以供同行參考。
1)試驗材料
原料:混合小麥,具體搭配比例及小麥質(zhì)量指標見表1。
表1 小麥搭配比例及質(zhì)量指標
入磨凈麥平均容重762~768g/L,平均灰分1.62% ~1.65%,千粒重42.2~42.5g,水分15.1%~15.3%,原料質(zhì)量基本穩(wěn)定一致。
2)試驗方法
①制粉工藝方案A:
磨粉機18臺,全為4輥磨,總接觸長度4025cm,皮磨接觸長度1625cm,占40.37%;粉路為5皮7 心2渣2尾5清粉2打麩(5皮只設(shè)細皮磨);清粉機6臺,總寬度588cm,1B2B3B1分級2分級3分級1S清粉,P1P2設(shè)置重清。
磨輥表面技術(shù)特性:
1B:斜度6%,3.5牙/cm,30°/65°,D-D;
2B:斜度6%,5.4牙/cm,30°/65°,D-D;
3B:斜度8%,7牙/cm,35°/65°,D-D;
4B:斜度8%,8.6牙/cm,50°/70°,F(xiàn)-F;
4Bf:斜度10%,9.2牙/cm,50°/70°,F(xiàn)-F;
5Bf:斜度10%,9.6牙/cm,45°/65°,F(xiàn)-F;
心、渣、尾磨全部采用噴砂光輥。
②制粉工藝方案B:
磨粉機18臺,2B采用8輥磨粉機,總接觸長度4500cm,皮磨接觸長度2500cm,占55.56%;粉路為5皮7心1渣1尾8清粉2打麩(5皮只設(shè)細皮磨);清粉機12臺,總寬度1200cm,1B2B3B1分級2分級3分級4分級1S1T1M2M3M清粉,無重清。
磨輥表面技術(shù)特性:
1B:斜度4%,3.5牙/cm,30°/65°,D-D;
2B:斜度6%,5.4牙/cm,30°/65°,D-D;
3B:斜度6%,7牙/cm,35°/65°,D-D;
4B:斜度8%,8.6牙/cm,50°/70°,F(xiàn)-F;
4Bf:斜度10%,9.2牙/cm,50°/70°,F(xiàn)-F;
5Bf:斜度10%,9.6牙/cm,45°/65°,F(xiàn)-F;
心、渣、尾磨全部采用噴砂光輥。
3)試驗方案的設(shè)計
采用兩種工藝方案,每種方案生產(chǎn)5天,每天24小時,各穩(wěn)定連續(xù)生產(chǎn)120小時,方案A加工小麥1900噸,時產(chǎn)量15.83噸,方案B加工小麥1920噸,時產(chǎn)量16.00噸,兩種生產(chǎn)方案時產(chǎn)量基本一致。
1)不同工藝方案對生產(chǎn)過程的影響分析
①方案B在試驗過程中,小麥經(jīng)過1B2B研磨后,由于1B接觸長度500cm,2B接觸長度500cm,且采用8輥磨,磨輥接觸長度大,單位長度產(chǎn)量適宜,物料料層薄,研磨輕,麩皮完整性好,容易造大粗顆粒心渣,所以到清粉機P1、P2、P3貨料多,且細小麩片含量少,純度高,產(chǎn)生大量優(yōu)質(zhì)心渣送往1M1S磨粉機再處理,并且粘附在皮上的胚乳經(jīng)3B(接觸長度500cm)4B(接觸長度400cm)輕輕剝刮,極易形成麥心,麩皮不易破碎,糊粉層保護好,1M1S2M3M磨粉機均根據(jù)物料質(zhì)量情況設(shè)置好中次分別研磨,采用不同的研磨強度,可有效取粉和造心。
對1M2M3M1T分級出的粗粒粗粉再次進行清粉,可有效去除灰分較高的細小麩皮和不易篩理的糊粉層粉,有效地提高前路麥心的純度,降低前路粉灰分,提高面粉的白度。由于清粉系統(tǒng)設(shè)置較為全面完善,1~4B,1~3M,1S1T所有粗粒粗粉均經(jīng)過反復(fù)多次清粉提純,麥心灰分低,磨口來料細小麩皮和糊粉層含量少,實現(xiàn)了磨粉機輕軋低溫研磨,減少了淀粉損傷和蛋白質(zhì)破壞,通過高方篩粉篩篩網(wǎng)適當放稀,為生產(chǎn)粗細度適當、灰分低、粉色白、操作性好的各種食品用面粉創(chuàng)造了良好的條件。
②方案A在試驗過程中,由于1B2B3B接觸長度均為375cm,相同規(guī)模產(chǎn)量下,1B2B必須軋緊,如此1B2B也產(chǎn)生了較多渣心,不同的是渣心中細小顆粒含量較多,麩皮破碎較重,糊粉層沒有保護好,心渣中含有較多的細小麩皮,又因清粉機P1、P2寬度均為150cm,1分級2分級不分粗細,物料全部到寬度僅為50cm的P3,寬度明顯不足,導(dǎo)致清粉機物料流量太大,盡管清粉機P1、P2設(shè)置了重清系統(tǒng),清粉效果仍然不好,導(dǎo)致前路心磨物料不清不純,優(yōu)質(zhì)麥心少,而且因1B2B軋的緊,面粉出率大、灰分高,成為3號粉,整個工藝多出低灰分面粉很困難。由于前路面粉灰分高,高方篩粉篩網(wǎng)配備很密,心磨磨粉機軋得很緊,結(jié)果導(dǎo)致淀粉損傷和蛋白質(zhì)破壞嚴重,面粉太細,食品制造時吐水現(xiàn)象嚴重,而且面粉易反色,操作性很差。如果1B2B軋松又不出渣心,貨料后推,到3B4B貨料多,增加后路磨粉機負擔,既影響好粉出率,更影響總粉出率。如果降低產(chǎn)量,一方面高方篩整體明顯篩枯,另一方面仍因清粉機嚴重不足,物料沒有充分分級分類提純導(dǎo)致前路心磨來料麩心重、灰分高,影響好粉質(zhì)量和出率。
2)不同工藝方案對產(chǎn)品出率的影響分析
由表2可以看出,方案B較方案A在1號粉出率上要多13.91%,好粉(1粉和2粉)總出率方面,方案B比方案A提高12.91%。以年加工6萬t小麥計,方案B比方案A則可多生產(chǎn)1號面粉8346t,多生產(chǎn)好面粉7746t。
表2 不同工藝方案中產(chǎn)品的出率
3)不同工藝方案對產(chǎn)品質(zhì)量的影響分析
由表3可以看出,方案B同種產(chǎn)品質(zhì)量波動范圍小且灰分明顯偏低,因此方案B生產(chǎn)的同種產(chǎn)品質(zhì)量好且更加穩(wěn)定。
表3 不同工藝方案中產(chǎn)品的質(zhì)量
4)不同工藝方案對產(chǎn)品收入的影響分析
由表4可以看出,每加工100t小麥,方案B較方案A可增加收入16541.6元,如以年加工6萬t小麥計,方案B比方案A多收入992.496萬元。
表4 不同工藝方案產(chǎn)成品收入的對比
表5 不同工藝方案能源消耗的對比
5)不同工藝方案對能源消耗的影響分析
由表5可看出,每加工100t小麥,盡管方案B采用了較多的清粉機,但因研磨輕篩理效果好產(chǎn)品出率高等原因,噸粉電耗并沒有增加,反而比方案A低用電1.9kW·h,如以小麥計算,方案B噸麥電耗高1.69kW·h,年加工6萬t小麥,電費0.88元/kW·h,方案B比方案A電費僅多支出 8.9232萬元,兩種方案能耗對于生產(chǎn)成本影響差距很小。
上述兩種不同工藝方案對制粉企業(yè)生產(chǎn)的效果區(qū)別明顯,以具備完善清粉工藝和皮磨接觸長度較寬的方案B,在生產(chǎn)控制、產(chǎn)品質(zhì)量、產(chǎn)品出率、經(jīng)濟收入方面更為理想。我國地域遼闊,面粉企業(yè)眾多,工藝技術(shù)差異很大,特別是一些中小型企業(yè),在激烈競爭的市場環(huán)境下,如果能夠具備較好的技術(shù)裝備,通過較好的管理一定能夠得到生存和發(fā)展。
TS211.4
B
1674-5280(2016)04-0005-03
2016-04-08
鞠新宏(1969—),男,大專,助理工程師,副總經(jīng)理,從事農(nóng)副食品加工工作。