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        混合物速度對(duì)催化劑磨損影響的數(shù)值研究

        2016-08-26 01:53:08劉海婷
        關(guān)鍵詞:混合物磨損煙氣

        張 玲,劉海婷

        (東北電力大學(xué) 能源與動(dòng)力工程學(xué)院,吉林 吉林 132012)

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        混合物速度對(duì)催化劑磨損影響的數(shù)值研究

        張玲,劉海婷

        (東北電力大學(xué) 能源與動(dòng)力工程學(xué)院,吉林 吉林 132012)

        以某燃煤電廠600 MW機(jī)組的SCR煙氣脫硝系統(tǒng)為研究對(duì)象,使用Fluent軟件對(duì)煙氣速度為3.7 m/s,氨氣/空氣混合物的速度分別為0.8 m/s和0.5 m/s時(shí),進(jìn)行數(shù)值計(jì)算,綜合對(duì)比混合物速度u、v、w對(duì)催化劑層造成的磨損。其中,速度u、w均對(duì)催化劑造成橫向沖刷,而速度v對(duì)催化劑層造成縱向沖刷。當(dāng)氨/空氣混合物速度為0.8 m/s時(shí),無論哪個(gè)方向的速度均對(duì)催化劑層造成較為嚴(yán)重的沖刷,使其磨損加重。所以,認(rèn)為混合物速度為0.5 m/s時(shí)最好。

        選擇性催化還原;催化劑;速度;磨損

        火電廠是氮氧化物排放的主要原因之一。氮氧化物的排放會(huì)對(duì)環(huán)境造成污染,并且會(huì)形成酸雨,在強(qiáng)烈的紫外線的作用下生成光化學(xué)煙霧[1]。在減少氮氧化物排放的眾多方法中,選擇性催化還原法(SCR)有結(jié)構(gòu)簡單,運(yùn)行可靠,脫硝效率高,沒有副產(chǎn)品等優(yōu)點(diǎn),在各國得到了廣泛的應(yīng)用。

        催化劑是選擇性催化還原(SCR)煙氣脫硝系統(tǒng)的重要部分,目前,SCR催化劑主要有三種,分別是蜂窩式、波紋板式和板式。其中,蜂窩式的應(yīng)用最為廣泛[2]。蜂窩式催化劑的活性對(duì)SCR系統(tǒng)的脫硝效率影響很大,而影響其活性的因素很多,造成催化劑失活主要是因?yàn)闊焿m顆粒對(duì)其的磨損。

        在系統(tǒng)的長期運(yùn)行中,催化劑的催化效率由于各類的物理化學(xué)原因(中毒、堵塞、熱燒結(jié)、磨損、沾污等)而降低,甚至是失效,對(duì)脫硝效果有非常大的影響。磨損程度的不同對(duì)催化劑的影響也存在差異,輕度磨損不但能夠促進(jìn)其表面更新,還能使其保持較好的活性,而重度磨損會(huì)導(dǎo)致催化劑表面活性成分的快速流失,從而減少了活性成分的壽命,同時(shí)促使催化劑變薄,容易斷裂,讓下游的設(shè)備受到損害[3]。催化劑磨損與其入口上方的流場分布有關(guān),為此本文采用了數(shù)值模擬的方法對(duì)SCR煙氣脫硝系統(tǒng)中不同的混合物速度對(duì)催化劑的磨損情況進(jìn)行了研究。

        隨著計(jì)算流體力學(xué)的發(fā)展,數(shù)值模擬逐漸成為磨損研究的有效方法,國內(nèi)外的很多學(xué)者通過試驗(yàn)和模擬的方法針對(duì)氣固兩相流中顆粒對(duì)壁面的碰撞與磨損進(jìn)行了研究。如閆潔等[4]人對(duì)擾流中顆粒與柱體的碰撞和磨損做了數(shù)值模擬;柳成文等[5]人對(duì)90°彎管內(nèi)的氣固兩相流以及顆粒對(duì)壁面的磨損做了數(shù)值研究;張義等[6]人通過數(shù)值模擬的方法對(duì)管道內(nèi)的氣固兩相流的沖刷磨損特性進(jìn)行了研究;何文深等[7]人通過實(shí)驗(yàn)的方法對(duì)催化劑的磨損行為進(jìn)行了研究;肖雨亭等[8,9]人通過模擬和試驗(yàn)的方法對(duì)蜂窩式催化劑磨損性能進(jìn)行了研究;徐秀林等[10]做了蜂窩狀脫硝催化劑磨損數(shù)值模擬研究,取得了一定進(jìn)展。但是,對(duì)氨/空氣混合物速度與催化劑磨損的關(guān)系進(jìn)行模擬研究的很少,故本文對(duì)此進(jìn)行了數(shù)值模擬研究。

        1 SCR系統(tǒng)幾何模型

        三維模型是參考某電廠600 MW火電機(jī)組SCR反應(yīng)器的結(jié)構(gòu),依據(jù)設(shè)計(jì)尺寸從省煤器出口至空氣預(yù)熱器進(jìn)口按 1∶1比例進(jìn)行建模,圖1為三維模型的示意圖,圖2為噴氨格柵示意圖,SCR裝置尺寸如表1所示。

        圖1 SCR系統(tǒng)幾何模型

        圖2 噴氨格柵幾何模型

        2 數(shù)學(xué)模型

        SCR系統(tǒng)內(nèi)的流動(dòng)和反應(yīng)過程均遵守質(zhì)量、動(dòng)量以及能量守恒,由于其內(nèi)部流動(dòng)為湍流流動(dòng),為方便求解,對(duì)以上方程進(jìn)行了雷諾平均,從而得到平均流控制方程,包含連續(xù)性方程、動(dòng)量方程以及能量方程,分別如公式(1)、公式(2)、公式(3)所示。

        (1)

        (2)

        (3)

        按照系統(tǒng)內(nèi)煙氣的流動(dòng)情況,采用k-ε標(biāo)準(zhǔn)湍流模型來模擬系統(tǒng)內(nèi)部煙氣的湍流流動(dòng),使用有限差分法中的控制容積法對(duì)控制微分方程進(jìn)行離散,而對(duì)流項(xiàng)的離散,則使用了二階迎風(fēng)格式,流場的計(jì)算采用典型的Simple算法。對(duì)于催化劑床層的阻力采用多孔介質(zhì)模型來進(jìn)行模擬計(jì)算,采用組分?jǐn)U散模型對(duì)氨氣和空氣的混合,以及氨/空氣混合物與煙氣的混合進(jìn)行模擬。

        影響催化劑磨損的主要因素有磨損時(shí)間、煙氣流速、煙氣中的飛灰硬度、飛灰濃度等[12]。在特定的催化劑與煙氣條件下,催化劑磨損量[13]

        (4)

        式中:υ為煙氣流速;t為氣流沖刷時(shí)間;C為灰粒負(fù)荷;D為平均粒徑。

        由此可知,系統(tǒng)在一樣的運(yùn)行時(shí)間內(nèi),飛灰對(duì)磨損的影響和飛灰硬度、飛灰的粒徑、飛灰含量以及煙氣流速等有關(guān)。其中,υ對(duì)E的影響最大與其成正比。飛灰參數(shù)一定時(shí),催化劑孔內(nèi)速度較高,或者由于分布不均勻而引起接近催化劑壁面的局部υ過高,會(huì)使催化劑磨損嚴(yán)重。速度過低又會(huì)發(fā)生堵灰的情況,是以優(yōu)化時(shí)要綜合考量催化劑的堵灰和磨損問題,確定混合物速度的最佳值。

        利用相對(duì)標(biāo)準(zhǔn)偏差(CV值)大小的比較,判斷注場的均勻性程度,并進(jìn)行量化分析。相對(duì)標(biāo)準(zhǔn)偏差的定義式如下:

        (5)

        (6)

        CV值越大,表示均勻性越差,而CV值越小,則表示均勻性越好。若催化劑進(jìn)口截面速度的相對(duì)標(biāo)準(zhǔn)偏差不足15%時(shí),則判斷該流場的均勻性程度合格。

        3 邊界條件

        系統(tǒng)進(jìn)口和氨氣進(jìn)口的邊界條件都設(shè)置為速度入口,用湍流強(qiáng)度和水利直徑來定義湍流參數(shù);系統(tǒng)出口的邊界條件設(shè)置為自由流出;催化劑床層的邊界條件設(shè)置為多孔介質(zhì)邊界條件;導(dǎo)流板和系統(tǒng)壁面的邊界條件設(shè)置為無滑移壁面邊界條件。

        系統(tǒng)進(jìn)口實(shí)際煙氣量為4 536 702 m3/h,標(biāo)態(tài)煙氣量為1 917 057 Nm3/h,煙氣密度為0.6 kg/m3;進(jìn)口煙溫度為340 ℃;進(jìn)口NOx濃度為350 mg/Nm3(90%NO+10%NO2),稀釋風(fēng)機(jī)流量為3 200×2 m3/h,氨氣流量為65×2 m3/h,溫度為45 ℃。

        在大型電站鍋爐中,SCR煙氣脫硝過程十分復(fù)雜。因?yàn)闂l件有限,所以在建立模型前有必要對(duì)實(shí)際情況作一些假設(shè):

        (1)系統(tǒng)的出入口溫差比較小,所以認(rèn)為該系統(tǒng)是絕熱的;

        (2)系統(tǒng)的漏風(fēng)比較小,是以忽略其漏風(fēng)情況;

        (3)上游煙道中,系統(tǒng)中煙氣的各種成分不發(fā)生化學(xué)反應(yīng);

        (4)系統(tǒng)中的流動(dòng)是定常流動(dòng)[14-15]。

        4 網(wǎng)格劃分及網(wǎng)格無關(guān)性驗(yàn)證

        SCR模型網(wǎng)格的劃分使用ICEM CFD軟件來劃分,該網(wǎng)格為混合結(jié)構(gòu)網(wǎng)格,對(duì)噴氨格柵、導(dǎo)流板和整流格柵等區(qū)域進(jìn)行加密。網(wǎng)格數(shù)量約為1300萬,網(wǎng)格如圖3所示。當(dāng)網(wǎng)格數(shù)量分別為700萬、1300萬、1900萬時(shí),將計(jì)算得到的催化劑進(jìn)口上方截面的速度曲線做比較,進(jìn)行網(wǎng)格無關(guān)性驗(yàn)證,結(jié)果如圖4所示。按照假定要求,本文選擇1300萬作為后續(xù)數(shù)值模擬計(jì)算的網(wǎng)格數(shù)。

        圖3 系統(tǒng)網(wǎng)格劃分圖4 網(wǎng)格無關(guān)性對(duì)比

        5 計(jì)算結(jié)果分析

        5.1蜂窩式催化劑的磨損機(jī)理

        管道內(nèi)與催化劑通孔內(nèi)的混合物速度分布遵守流體動(dòng)力學(xué)原理,因?yàn)榇嬖跍鬟吔鐚?,所以接近催化劑?nèi)壁面與管道壁面的速度較低,攜帶煙塵顆粒動(dòng)量較小,催化劑接近管道壁面的部分磨損較小。管道與通孔中部的雷諾系數(shù)大,混合物速度高,攜帶煙塵顆粒的動(dòng)量大,對(duì)催化劑中部造成的磨損較大,而被磨損的催化劑的斷面為弧形。此外,磨損后催化劑的內(nèi)壁變薄,而且變得越發(fā)光滑,“馬格努斯效應(yīng)”是形成這種現(xiàn)象的原因,如見圖5、圖6所示。

        圖5 馬格努斯效應(yīng)示意圖圖6 煙塵顆粒對(duì)催化劑壁面的磨損示意圖

        通過圖5、圖6可知,煙氣攜帶煙塵顆粒向前運(yùn)動(dòng)的同時(shí),顆粒本身也在旋轉(zhuǎn)。因?yàn)榇嬖跍鬟吔鐚?,煙氣速度較小的區(qū)域?yàn)榻咏呋瘎┍诿娴膮^(qū)域,煙氣速度較大的區(qū)域?yàn)橥字胁?,所以煙塵顆粒飛行得速度矢量與其本身的回旋角度矢量不能夠重合。由伯努力原理可知,速度的差異會(huì)造成壓強(qiáng)差異。因此,與其運(yùn)行方向相垂直的方向形成一個(gè)橫向力。由于此橫向力的作用,顆粒將偏離原本運(yùn)動(dòng)的軌跡,撞擊到催化劑壁面,造成催化劑的磨損。

        5.2混合物速度大小對(duì)催化劑層的磨損分析

        混合物速度對(duì)催化劑的磨損強(qiáng)度影響較大,在相同的飛灰濃度與試驗(yàn)時(shí)間下,由于混合物速度變大,催化劑磨損強(qiáng)度快速增大,抗磨損性能下降。由催化劑的磨損機(jī)理可知,若是同樣的飛灰濃度,混合物速度越高,攜帶的磨損劑動(dòng)量越大,磨損就越嚴(yán)重。在脫硝系統(tǒng)中,若是催化劑運(yùn)行的實(shí)際情況偏離了設(shè)計(jì)要求,比如煙氣量增大,則令催化劑磨損增大,降低了其抗磨損的能力,使催化劑的使用期限減少,增加系統(tǒng)運(yùn)行的成本。

        圖7 x向速度u的對(duì)比圖8 y向速度v的對(duì)比

        混合物速度的方向和大小會(huì)對(duì)催化劑造成不同程度的磨損,所以對(duì)催化劑入口處上方的混合物在水平與垂直方向上的分速度分別進(jìn)行分析研究。氨/空氣混合物速度若是太小,其與煙氣混合后的速度過小,會(huì)造成積灰、堵塞等情況;而混合物速度太大,則會(huì)在混合后使其與煙氣的混合物速度變大,加劇磨損情況。本文中煙氣速度為3.7 m/s,通過計(jì)算對(duì)比,選取合適的氨/空氣混合物速度分別為0.8 m/s和0.5 m/s時(shí),分析其對(duì)催化劑層造成的磨損情況,選擇最佳的氨/空氣混合物速度。

        縱坐標(biāo)為混合物x方向的分速度u,曲線為混合物總體平均速度曲線,如圖7所示。由圖7可知,當(dāng)氨氣/空氣的混合物速度為0.5m/s時(shí),速度u整體分布有正有負(fù)(正向?yàn)閤軸正方向,負(fù)向?yàn)閤軸反方向),而當(dāng)氨氣/空氣的混合物速度為0.8m/s時(shí),u的整體分布均為負(fù)數(shù)。速度過大會(huì)造成嚴(yán)重的橫向沖刷,而速度過小則會(huì)造成積灰堵塞的現(xiàn)象。兩條曲線都是開始時(shí)先有下降趨勢,當(dāng)x=19m時(shí),V=0.5的曲線開始上升,而V=0.8的曲線繼續(xù)下降。當(dāng)x=21m時(shí),V=0.8的曲線下降到最低點(diǎn),即速度u達(dá)到反向最大值24m/s;而當(dāng)x=22m時(shí),V=0.5的去向上升到最高點(diǎn),即速度u達(dá)到正向最大值11m/s,比V=0.8的最大值小。由于混合物主要對(duì)催化劑進(jìn)行橫向沖刷,所以將催化劑磨損為掏空結(jié)構(gòu),而V=0.5時(shí),其速度分布比V=0.8更均勻,且速度值小,其中攜帶的煙塵顆粒的動(dòng)能小,所以其對(duì)催化劑層造成的磨損較輕,該速度最優(yōu)。

        縱坐標(biāo)為混合物y方向的分速度v,曲線為混合物總體平均速度曲線,如圖8所示。由圖8可知,y向速度v分布不均勻,兩條曲線均呈下降趨勢,前面速度較大,而后面速度較小,且為負(fù)數(shù)(正向?yàn)閥軸正方向,負(fù)數(shù)為y軸反方向)。V=0.8的曲線最大值較高,由于其速度較高,導(dǎo)致攜帶的煙塵顆粒的動(dòng)能較大,所以對(duì)催化劑造成的磨損就越嚴(yán)重。觀察兩條曲線的整體走勢,能夠發(fā)現(xiàn)V=0.5的曲線相對(duì)于V=0.8的曲線更平緩一些,且波動(dòng)幅度相對(duì)較小,所以對(duì)催化劑層造成的磨損較小一些。由于速度的前后分布不均勻,將會(huì)造成前半部相對(duì)較為嚴(yán)重的磨損。由于是y向的速度,所以對(duì)催化劑層縱向造成嚴(yán)重的沖刷,使催化劑磨損成針狀結(jié)構(gòu),大大影響其使用壽命。當(dāng)V=0.5m/s時(shí),對(duì)催化劑層造成的縱向磨損較輕,所以該速度最優(yōu)。

        圖9 Z向速度w的對(duì)比

        縱坐標(biāo)為混合物z方向的分速度w,曲線為混合物總體平均速度曲線,如圖9所示。從圖9可以看出,曲線V=0.5開始一段較為平滑,在x=20m后開始下降,當(dāng)x=22.5m時(shí)到達(dá)最低點(diǎn),然后曲線開始緩慢上升,在x=25m處曲線開始平緩的上升。而V=0.8的曲線一開始就急速下降,在x=20m處達(dá)到最小值,然后開始上升,到x=25m處開始變得平緩,但是在x=26m處又開始下降,下降趨勢較為緩慢。將兩條曲線對(duì)比,能夠看出V=0.5的曲線相對(duì)變化范圍較小,且變化幅度較小,由于其速度較小,所以其所攜帶的粉塵顆粒的動(dòng)量就小,對(duì)催化劑層的撞擊力就小,其所造成的磨損也相對(duì)較小。同時(shí),z方向也會(huì)對(duì)催化劑造成橫向沖刷,使催化劑磨損形成掏空結(jié)構(gòu)。當(dāng)V=0.5m/s時(shí),橫向的磨損比V=0.8m/s時(shí)所造成的小,即V=0.5m/s時(shí)速度最好。

        6 結(jié)  論

        通過對(duì)煙氣速度為3.7 m/s,氨氣/空氣混合物的速度分別為0.8 m/s和0.5 m/s時(shí),其對(duì)催化劑層造成的磨損情況進(jìn)行分析得到結(jié)果如下:

        (1)y方向的分速度越大,對(duì)催化劑造成嚴(yán)重縱向的沖刷,使其磨損形成針狀結(jié)構(gòu);

        (2)x和z方向的分速度越大,對(duì)催化劑造成嚴(yán)重的橫向沖刷,使其磨損形成掏空結(jié)構(gòu);

        (3) 綜合對(duì)比混合物速度u、v、w對(duì)催化劑層造成的磨損,當(dāng)氨/空氣混合物速度為0.8 m/s時(shí),無論哪個(gè)方向的速度均對(duì)催化劑層造成較為嚴(yán)重的沖刷,使其磨損加重,所以認(rèn)為混合物速度為0.5 m/s時(shí)最好。

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        Numerical Study Catalyst Mixture Velocity Impact on the Wear and Tear

        ZHANG Ling,LIU Hai-ting

        (Energy Resource and Power Engineering College,Northeast Dianli University,Jilin JIlin 132012)

        Proceeds to SCR flue gas of a coal-fired power plant 600MW unit of denitration system as the research object,using Fluent software flue gas velocity of 3.7m/s,the speed of ammonia/air mixture was 0.8m/s and 0.5m/s numerical calculation,a comprehensive comparison mixture velocity u,v,w wear caused by the catalyst layer,wherein the velocity u,w are caused by lateral erosion of the catalyst,and the catalyst layer velocity v caused by erosive.When the ammonia/air mixture velocity of 0.8m/s,regardless of which direction the speed of the catalyst layer are causing serious erosion to wear heavier,so that the mixture velocity of 0.5m/s at best.

        Selective catalytic reduction;Catalyst;Speed;Wear

        2016-04-12

        張玲(1970-),女,山東省萊陽市人,東北電力大學(xué)能源與動(dòng)力工程學(xué)院教授,博士,主要研究方向:流體機(jī)械內(nèi)流的數(shù)值與實(shí)驗(yàn)研究.

        1005-2992(2016)04-0061-06

        X701

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