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        QDB-01型耐硫變換催化劑運(yùn)行總結(jié)

        2016-08-23 07:33:24李仕超
        肥料與健康 2016年3期
        關(guān)鍵詞:床層合成氣調(diào)節(jié)閥

        李仕超

        (浙能集團(tuán)新疆準(zhǔn)東能源化工有限公司 新疆奇臺(tái) 831800)

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        QDB-01型耐硫變換催化劑運(yùn)行總結(jié)

        李仕超

        (浙能集團(tuán)新疆準(zhǔn)東能源化工有限公司新疆奇臺(tái)831800)

        介紹了QDB-01型耐硫變換催化劑在600 kt/a煤制甲醇項(xiàng)目變換系統(tǒng)的升溫硫化操作過程及其運(yùn)行情況。分析了影響催化劑變換率的因素,總結(jié)了改進(jìn)經(jīng)驗(yàn)和措施。

        耐硫變換催化劑QDB-01型運(yùn)行總結(jié)

        某600 kt/a煤制甲醇項(xiàng)目以含硫質(zhì)量分?jǐn)?shù)3%~5%的高硫煤為原料,采用6.5 MPa GE水煤漿加壓氣化工藝制取原料氣,變換系統(tǒng)采用部分耐硫變換工藝并選用青島聯(lián)信催化材料有限公司生產(chǎn)的QDB-01型耐硫變換催化劑。

        1 QDB-01型耐硫變換催化劑的性能和參數(shù)

        與傳統(tǒng)氧化鋁載體催化劑相比,QDB-01型耐硫變換催化劑采用更先進(jìn)的制備工藝,提高了催化劑的強(qiáng)度和抗粉化的能力,可有效解決因催化劑粉化而引起的床層阻力上升、卸出困難、催化劑結(jié)塊等難題,延長(zhǎng)了裝置連續(xù)運(yùn)行時(shí)間;加入新型助劑,可提高催化劑的低溫活性和耐低水氣比的能力,降低了整個(gè)反應(yīng)系統(tǒng)的運(yùn)行溫度[1]。

        QDB-01型耐硫變換催化劑的主要使用條件:壓力>5.0 MPa,操作溫度190~500 ℃,起活溫度180 ℃,干氣空速500~4 000 h-1,水氣比約1.4,原料氣含硫體積分?jǐn)?shù)>80×10-6。催化劑外形為淺綠色或粉紅色條狀或球狀,規(guī)格為Φ3.5~4.5 mm×5~25 mm,堆密度0.72~0.95 kg/m3,強(qiáng)度>120 N/cm,孔容為0.25~0.30 mL/g,比表面≥110 m2/g。催化劑中w(CoO)為1.0%~1.4%,w(MoO3)為6.0%~8.0%,其余為載體和助劑。

        2 變換系統(tǒng)工藝流程

        變換爐規(guī)格為Ф 3 600 mm×17 300 mm,操作溫度305~445 ℃,操作壓力6.03~6.26 MPa,首次裝填催化劑58 m3,約45 t。

        變換系統(tǒng)工藝流程:來自氣化工序的粗合成氣經(jīng)1#氣液分離器分離出冷凝液后,約占總體積56%的粗合成氣進(jìn)入原料氣預(yù)熱器,被來自變換爐的變換氣預(yù)熱后進(jìn)入變換爐進(jìn)行耐硫變換反應(yīng);出變換爐的氣體經(jīng)蒸汽過熱器、原料氣預(yù)熱器回收熱量后,與未變換的粗合成氣匯合,然后進(jìn)入蒸汽發(fā)生器進(jìn)一步回收熱量,再進(jìn)入低溫甲醇洗工序進(jìn)行脫硫和脫碳。

        3 變換催化劑的硫化

        由于以高硫煤為原料所生產(chǎn)的粗合成氣中H2S含量較高,故直接采用工藝氣對(duì)變換催化劑進(jìn)行硫化。硫化應(yīng)嚴(yán)格按催化劑制造商的要求進(jìn)行,具體過程如下。

        (1)微開氣化工序工藝氣副線調(diào)節(jié)閥導(dǎo)入工藝氣,30 s后關(guān)閉該調(diào)節(jié)閥,觀察變換爐床層溫度30 min,如沒有出現(xiàn)異常情況,重復(fù)以上操作幾次,以確定該調(diào)節(jié)閥的開度。當(dāng)催化劑床層溫度穩(wěn)定后(低于350 ℃),在工藝氣副線調(diào)節(jié)閥開度一定的情況下,將工藝氣連續(xù)加入氮?dú)?氮?dú)馀c濕工藝氣體積比為3∶1)中并送入變換爐。當(dāng)發(fā)現(xiàn)催化劑床層溫度急劇升高時(shí),應(yīng)立即關(guān)閉此調(diào)節(jié)閥;當(dāng)催化劑床層溫度重新穩(wěn)定后,緩慢全開啟此調(diào)節(jié)閥。

        (2)提高變換爐入口氣體壓力至1.5 MPa(表壓),升壓速率不超過0.05 MPa/min;當(dāng)確認(rèn)催化劑床層溫度無異常后,緩慢打開氣化工序工藝氣主線調(diào)節(jié)閥,同時(shí)減少中壓氮?dú)饬?。在此過程中, 應(yīng)注意觀察催化劑床層溫度及壓差的變化情況,當(dāng)主線調(diào)節(jié)閥的開度<10%時(shí),每次點(diǎn)動(dòng)的開度應(yīng)小于0.2%;在主線調(diào)節(jié)閥開度達(dá)到5%左右時(shí),應(yīng)密切注意催化劑床層溫度的變化并及時(shí)進(jìn)行調(diào)整。當(dāng)出現(xiàn)催化劑床層溫度急劇上升時(shí),應(yīng)立即關(guān)閉氣化工序工藝氣調(diào)節(jié)閥,同時(shí)加大氮?dú)饬?。在整個(gè)硫化過程中,須隨時(shí)分析變換爐進(jìn)、出口氣體中的總硫含量,分析頻次為1次/h。當(dāng)變換爐進(jìn)、出口氣體中總硫含量相等時(shí),即可認(rèn)為硫化結(jié)束,保持此狀態(tài)2 h。整個(gè)硫化過程耗時(shí)約30 h,變換爐入口氣體壓力不得超過1.5 MPa[2]。

        4 變換催化劑運(yùn)行情況

        QDB-01型耐硫變換催化劑于2012年2月11日13:50投用。截止到2013年1月10日,本爐催化劑累計(jì)使用334 d,共計(jì)約8 000 h。運(yùn)行期間,催化劑床層情況見表1,變換爐進(jìn)、出口氣體組成及變換率見表2。

        表1 催化劑床層情況

        表2 變換爐進(jìn)、出口氣體組成及變換率

        從所采集的數(shù)據(jù)可知:在系統(tǒng)穩(wěn)定運(yùn)行的情況下,催化劑床層阻力基本穩(wěn)定;除2013年1月7日倒氣運(yùn)行有所變化外,催化劑床層溫度基本保持穩(wěn)定;由于運(yùn)行初期變換爐進(jìn)口氣體溫度控制不當(dāng),致使變換率較低。

        5 影響變換催化劑使用效果的因素

        (1)開、停車次數(shù)

        氣化爐應(yīng)維持穩(wěn)定運(yùn)行,頻繁的開、停車將導(dǎo)致進(jìn)入變換爐的水煤氣流量在短時(shí)間內(nèi)出現(xiàn)大幅波動(dòng),從而使催化劑床層溫度變化較大。

        (2)系統(tǒng)壓力

        由于變換系統(tǒng)壓力由甲醇合成系統(tǒng)控制,進(jìn)甲醇合成塔的原料氣氫碳比直接影響甲醇合成反應(yīng)和操作控制。因此,應(yīng)穩(wěn)定操作,避免加、減負(fù)荷及停車現(xiàn)象的出現(xiàn),保證進(jìn)合成系統(tǒng)的原料氣氫碳比正常、穩(wěn)定。變換系統(tǒng)控制人員必須加強(qiáng)與合成系統(tǒng)控制人員的溝通和協(xié)調(diào),保持變換系統(tǒng)壓力穩(wěn)定。此外,還需防止發(fā)生因氣化爐操作壓力不穩(wěn)而引起粗合成氣向變換爐帶水、帶塵的問題,從而降低催化劑活性[3]。

        (3)變換爐入口氣體溫度

        應(yīng)保持變換爐出口蒸汽過熱器內(nèi)蒸汽流量穩(wěn)定、及時(shí)調(diào)節(jié)入變換爐氣量,保證催化劑床層溫度比碳洗塔出口氣體溫度高40 ℃以上。

        (4)碳洗塔至變換爐壓差

        提高氣化爐液位,保持碳洗塔在較高液位下運(yùn)行;在系統(tǒng)水平衡條件下逐漸增大氣化爐出口合成氣噴淋水量,保證文丘里水量穩(wěn)定;控制碳洗塔塔盤補(bǔ)水流量,使碳洗塔塔盤水流量保持在45~50 m3/h。

        [1]張雄斌,吳大天.Co-Mo系寬溫耐硫變換催化劑硫化劑的選擇[J].化工設(shè)計(jì)通訊,2007(3):6-8.

        [2]李袖章,梅立偉,縱秋云.QDB-04型CO耐硫變換催化劑的硫化總結(jié)[J].氮肥技術(shù),2008(6):42-44.

        [3]范立明.變換催化劑失活原因分析及對(duì)策[J]工業(yè)催化,2007(4):21-23.

        Sum-Up of Operation of Type QDB-01 Sulfur-Tolerant Shift Catalyst

        LI Shichao

        (ZhunDong Energy Chemical Industry of Zhejiang Energy Co., Ltd.Xinjiang Qitai831800)

        The heating sulfurization operation process of type QDB-01 sulfur-tolerant shift catalyst in shift system of 600 kt/a coal-based methanol project and its operation situation are introduced. The factors influencing catalyst shift rate are analyzed, and experiences gained and improvement measures are summed up.

        sulfur-tolerant shift catalysttype QDB-01 sum-up of operation

        李仕超(1981—),男,工程師,浙能集團(tuán)新疆準(zhǔn)東能源化工有限公司煤制氣項(xiàng)目工藝技術(shù)部副主任;mysimpledesign@163.com。

        TQ426.94

        B

        1006-7779(2016)03-0052-03

        2015-11-03)

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