歐志平
(湖南衡陽華菱鋼管有限公司 湖南衡陽 421001)
加壓機高壓變頻節(jié)能改造與實踐
歐志平
(湖南衡陽華菱鋼管有限公司 湖南衡陽 421001)
華菱衡鋼采用高壓變頻技術(shù)對加壓機進(jìn)行節(jié)能改造,減少煤氣加壓機大回流運行方式下的能耗,利用壓力設(shè)定自動跟蹤管道壓力變化,實時調(diào)節(jié)運行加壓機轉(zhuǎn)速提高供氣的穩(wěn)定型、經(jīng)濟性。
煤氣加壓機;節(jié)能;高壓;變頻;自動控制
煤氣加壓機在鋼鐵行業(yè)有著廣泛的應(yīng)用,一般情況下煤氣加壓機輸出能力有較大余量,加壓后的多余煤氣經(jīng)回流旁通閥流回加壓機前端入口,大量的能源被無謂的浪費掉,且回流旁通閥的調(diào)壓能力較差,甚至有喘振的危險。為了解決上述問題,華菱衡鋼對加壓機進(jìn)行高壓變頻節(jié)能改造,確保運行狀況及經(jīng)濟性能同步提升。
1.1 工藝描述
加壓系統(tǒng)配置4臺10kV/630kW煤氣加壓機,根據(jù)用戶負(fù)荷2用2備或1用3備,正常運行時利用調(diào)節(jié)進(jìn)口閥門和回流閥的開度來調(diào)節(jié)供氣量和供氣壓力。
1.2 電機與加壓機參數(shù)
電機型號:YB630S2-2,額定功率:630kW,額定電壓:10kV;
額定電流:43.2A,功率因數(shù):0.89,額定轉(zhuǎn)速:2985r/min;
1.3 工藝分析
加壓機額定電流為43.2A,由于煤氣供給負(fù)荷經(jīng)常變化,加壓機運行時電流經(jīng)常在25~35A之間波動,經(jīng)濟效能較低,達(dá)不到最大程度的節(jié)能及精確的工藝控制目標(biāo),有較大節(jié)能空間。
2.1 技術(shù)方案制定及分析
煤氣加壓機系統(tǒng)是負(fù)載可變系統(tǒng),它受終端生產(chǎn)量變化的直接影響,導(dǎo)致了系統(tǒng)的負(fù)載特性曲線不斷變化。
可通過實時采集煤氣加壓機系統(tǒng)供氣總管網(wǎng)壓力參數(shù),經(jīng)A/D變換后送到智能控制器,經(jīng)PID運算和模糊控制,智能調(diào)控煤氣加壓機恒定的壓力,使拖動電機的輸出功率始終與系統(tǒng)的負(fù)荷變化相匹配,當(dāng)末端煤氣用量增大、管網(wǎng)壓力有下降趨勢時,智能控制系統(tǒng)自動加大加壓機轉(zhuǎn)速,增大煤氣輸送量,滿足用氣的需求;反之,智能控制系統(tǒng)自動降低加壓機轉(zhuǎn)速,減少煤氣輸送量,使供氣管網(wǎng)壓力基本保持恒定,并達(dá)到節(jié)電的目的。
采用變頻控制時,電機運行功率曲線分析如圖1所示。
試論許淵沖翻譯的文化立場與使命擔(dān)當(dāng) …………………………………………………………… 祝一舒(5.57)
圖1 運行曲線分析圖
2.2 主線路設(shè)計
為了減少投資,以及日后檢修便利,本系統(tǒng)安裝1套2臺變頻節(jié)能裝置,采用一拖二的模式同步同頻運行,1#變頻節(jié)能裝置控制1、2#電機,2#變頻節(jié)能裝置控制3、4#電機。
主線路設(shè)計如圖2所示。
圖2 主線路示意圖
2.3 設(shè)計原理說明
變頻裝置具有工/變頻手動/自動切換功能;為保證設(shè)備系統(tǒng)工作的連續(xù)性,保留了原有工頻控制方式。同時,為了充分保證系統(tǒng)的可靠性,變頻器同時加裝工頻旁路裝置。變頻器異常時,變頻器不能正常運行,電機可以自動切換或手動切換到工頻運行狀態(tài)下運行,以保證生產(chǎn)的需要。
其中,K1~K3為1#柜內(nèi)真空接觸器,QS1~QS2為 1#柜內(nèi)刀閘,K4~K6為2#柜內(nèi)真空接觸器,QS3~QS4為2#柜內(nèi)刀閘。
K2、K3電氣互鎖,當(dāng)變頻器故障不能運行時,自動分K2、K1,合K3。
K5、K6電氣互鎖,當(dāng)變頻器故障不能運行時,自動分K5、K4,合K6。
為保證檢修安全,系統(tǒng)K1與K4,K2與K5均采用電氣互鎖,變頻到工頻切換時間約為5s。
2.4 設(shè)備主要技術(shù)性能
(1)變頻系統(tǒng)按電機額定容量120%配置,變頻裝置額定電流大于電機的額定電流。輸入電源為10kV、50Hz,用于對煤氣加壓機電機進(jìn)行調(diào)速,滿足和電動機配套使用。在50~100%的調(diào)速范圍內(nèi),變頻系統(tǒng)在不外加任何功率因數(shù)補償?shù)那闆r下輸入端功率因數(shù)達(dá)到0.95以上。
(2)變頻系統(tǒng)輸出波形為正弦波,不會引起電機的諧振,轉(zhuǎn)矩脈動小于0.1%,變頻器可自動跳過共振點,避免風(fēng)機喘振現(xiàn)象。變頻系統(tǒng)自身效率達(dá)到98%以上,節(jié)能裝置整個系統(tǒng)的效率在額定負(fù)載條件下達(dá)到96%以上,對電網(wǎng)電壓的波動應(yīng)有較強的適應(yīng)能力,在-15~10%電網(wǎng)電壓波動時滿載輸出。
(3)變頻系統(tǒng)設(shè)置以下保護(hù):過壓、過電流、欠壓、缺相保護(hù)、短路保護(hù)、超頻保護(hù)、失速保護(hù)、變頻器過載、電機過載保護(hù)、半導(dǎo)體器件的過熱保護(hù)、瞬時停電保護(hù)等,并能聯(lián)跳輸入側(cè)10kV開關(guān)。
(4)節(jié)能裝置包含滿足需求的多種開關(guān)量信號和模擬量信號,開關(guān)量的外部接點全部為無源接點,開關(guān)量輸出模件應(yīng)具有電隔離輸出,隔離電壓≥250V,能直接啟動任何中間繼電器,在節(jié)能裝置設(shè)定為“遠(yuǎn)控”時,模擬量輸入信號AI可以接受遠(yuǎn)方調(diào)速的4~20mA模擬量指令,在節(jié)能裝置中可任意設(shè)定4~20mA對應(yīng)的頻率范圍。
(1)改造后,加壓機電機和風(fēng)機平穩(wěn)運行,振動值處于正常范圍,且變頻器為軟啟動,啟動電流小,對機組的機械沖擊也大幅度減小。日常運行期間,自動恒壓調(diào)頻,加壓機回流閥保持全關(guān),無需人工調(diào)節(jié)。
(2)節(jié)電效果明顯
通過在相同的運行工況、相同的使用條件下經(jīng)公司計量專業(yè)人員使用專業(yè)計量設(shè)備,分時段對工頻狀態(tài)下和節(jié)能狀態(tài)下運行情況進(jìn)行對比測量,節(jié)電效果明顯,煤氣加壓機節(jié)能率約為25.3%(投運后通過跟蹤運行得到驗證)。
年節(jié)電量估算(度)=年總用電量(萬度)×25.3%=123.16萬度(參考數(shù):2015年1~12月四臺加壓機總耗電量486.79萬度,電價0.65元/度)。
年節(jié)電款(萬元)=年節(jié)電量(度)×電費單價(度/元)=80萬元。(不同時期供氣量有所變化,用電總量不同,節(jié)電效益相應(yīng)變化)。
本次變頻節(jié)能改造充分考慮了生產(chǎn)工藝參數(shù)優(yōu)化、系統(tǒng)安全性、現(xiàn)場控制便捷等因素,通過采集各種運行信號,運用傳統(tǒng)PID控制,根據(jù)“跟隨負(fù)荷同步”理論,應(yīng)用成熟的變頻調(diào)控技術(shù)和節(jié)能調(diào)控技術(shù),實時跟蹤負(fù)荷變化,調(diào)控拖動電機輸出功率與實際負(fù)荷需求相匹配,通過調(diào)試和實際運行,改造后整套裝置實際標(biāo)準(zhǔn)和運行狀況完全符合生產(chǎn)工藝的技術(shù)要求,節(jié)能效果明顯,達(dá)到了改造目的。
[1]上海聯(lián)達(dá)節(jié)能科技有限公司LDJ-GN-10kV/630節(jié)能裝置技術(shù)規(guī)格書.2012.
[2]陳宏.LDJ-GS-45型節(jié)能裝置在渣漿泵上的應(yīng)用[J].中國高新技術(shù)企業(yè),2011,04.
TF083
A
1004-7344(2016)32-0246-02
2016-10-28
歐志平(1982-),男,工程師,本科,主要從事電氣技術(shù)及設(shè)備管理方面的工作。