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        GDX2機(jī)組新型膠位控制系統(tǒng)開發(fā)與應(yīng)用

        2016-08-01 03:36:10
        中國設(shè)備工程 2016年1期
        關(guān)鍵詞:控制系統(tǒng)智能化檢測

        陳 曉 簡 文 曾 杰 李 穎

        (湖南中煙工業(yè)有限責(zé)任公司郴州卷煙廠,湖南 郴州 423000)

        GDX2機(jī)組新型膠位控制系統(tǒng)開發(fā)與應(yīng)用

        陳 曉簡 文曾 杰李 穎

        (湖南中煙工業(yè)有限責(zé)任公司郴州卷煙廠,湖南郴州423000)

        摘要:鑒于GDX2包裝機(jī)組原商標(biāo)膠位控制系統(tǒng)控制精度低、故障率高、智能化低,易引發(fā)設(shè)備故障,存在質(zhì)量隱患,自主開發(fā)了新型的膠位控制系統(tǒng)。大幅提升了膠位控制系統(tǒng)的控制精度與智能化程度,并對控制系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)了過程參數(shù)化管理與控制,提升了產(chǎn)品質(zhì)量及設(shè)備效率。

        關(guān)鍵詞:GDX2包裝機(jī)組;控制系統(tǒng);檢測;智能化

        一、問題的提出

        湖南中煙郴州卷煙廠GDX 2機(jī)組裝備的折邊涂膠、小盒第二涂膠、條包涂膠3套涂膠裝置中液位控制系統(tǒng)的結(jié)構(gòu)與控制原理基本一致,主要由膠水液位檢測部分、信號處理與控制部分、膠水加注部分3個(gè)部分組成。

        1.工作原理

        通過電容式傳感器對膠缸內(nèi)的膠水液面進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)測,當(dāng)液面底低于傳感器所設(shè)定的靈敏度時(shí),傳感器輸出膠水液面低的信號給主控制系統(tǒng)進(jìn)行分析與處理,處理完后控制系統(tǒng)輸出注膠信號給下膠嘴控制閥,控制閥得電后控制下膠嘴打開,膠水加注使膠缸后液面上升,當(dāng)液面達(dá)到傳感器所設(shè)的靈敏度時(shí)關(guān)閉液位低信號,控制系統(tǒng)隨即關(guān)閉注膠信號,膠位控制過程完成。

        2.控制系統(tǒng)不足

        (1)檢測器無法對液位實(shí)行數(shù)字化監(jiān)測,從而控制精度低,且膠位的調(diào)整受部件安裝位置影響,繁瑣、又不直觀。由于膠水液位檢測器采用的是普通電容式傳感器,完全依靠調(diào)整傳感器的靈敏度來控制膠水液面高度,然而靈敏度又受檢測器周圍環(huán)境如溫度、濕度、附近金屬體、傳感器表面潔度等的影響,所以膠位控制精度不高。同時(shí)膠水液面高度因涂膠輪的轉(zhuǎn)動造成膠面的波動,不能真實(shí)的反映膠位,造成注膠信號錯(cuò)誤,出現(xiàn)膠水溢出缸體或膠量過多與不足的產(chǎn)品質(zhì)量除患。

        (2)控制系統(tǒng)的智能化程序不高。膠位控制系統(tǒng)中元器件出現(xiàn)故障時(shí)不能完全實(shí)行自我診斷,易發(fā)生控制系統(tǒng)異常帶來的設(shè)備故障與質(zhì)量隱患。在整個(gè)GD的控制系統(tǒng)中雖然對輸入點(diǎn)的斷線與輸送點(diǎn)的短路與斷路實(shí)行了自我診斷,但無法及時(shí)正確傳遞因傳感器的本身發(fā)生了靈敏度變化、表面不潔、膠缸內(nèi)膠水表面結(jié)皮等原因產(chǎn)生的膠位低信號,造成注膠不及時(shí),從而引發(fā)由于商標(biāo)紙膠量過少帶來的質(zhì)量問題。同樣不能及時(shí)因下膠嘴故障無法有效關(guān)閉加注膠水的情況進(jìn)行診斷,從而造成膠量過大的質(zhì)量隱患與膠水溢出后造成的設(shè)備污染。

        隨著設(shè)備控制向精準(zhǔn)化、精細(xì)化、智能化的方向發(fā)展需要,以及設(shè)備過程控制采用參數(shù)化、模塊化的控制需求。非常必要開發(fā)了GDX 2機(jī)組新型膠位控制系統(tǒng)。新型系統(tǒng)的開發(fā),完善原系統(tǒng)的兩大不足,大幅提升膠位控制系統(tǒng)的控制精度與智能化程度,并對此系統(tǒng)的過程實(shí)行參數(shù)化管理與控制。從而達(dá)到了提升產(chǎn)品質(zhì)量,減少設(shè)備故障,提升設(shè)備效率目的。

        二、設(shè)計(jì)思路

        1.高精度液位數(shù)據(jù)采集

        以小盒第二膠缸改進(jìn)為例(圖1、圖2為膠缸部件示意圖),通過對膠位控制系統(tǒng)的分析,要實(shí)現(xiàn)精準(zhǔn)控制,首先要將原系統(tǒng)電容式膠位檢測器更換成帶實(shí)時(shí)液位數(shù)據(jù)輸出的檢測器,然后通過增加GD公司的專用壓頻轉(zhuǎn)換器將信號送入GD主控制系統(tǒng),即完成高精度的液位數(shù)據(jù)的采集。

        圖1

        圖2

        2.編寫新型膠位控制系統(tǒng)的源代碼

        對采集到的膠位液面高度數(shù)據(jù)進(jìn)行整理與處理,信息被送入GD主控制系統(tǒng)中,根據(jù)所編寫的控制程序進(jìn)行分析與處理來完成相應(yīng)的控制。

        3.編寫新的程序控制代碼

        結(jié)合原機(jī)源代碼,編寫新的程序控制代碼,實(shí)現(xiàn)如下功能。

        (1)因圖1中的小盒膠缸整體安裝在一個(gè)比較封閉位置,正常運(yùn)行時(shí)操作人員不能目視膠液的情況。新系統(tǒng)能夠?qū)⑹占^來實(shí)時(shí)液位數(shù)據(jù)顯示到原機(jī)的OPC觸摸屏上,使操作工能夠?qū)崟r(shí)掌握當(dāng)前膠位的液面信息。

        (2)對圖2相應(yīng)液面高度的數(shù)據(jù)進(jìn)行采集與研究,并將研究所得的相應(yīng)液位高度數(shù)值通過原機(jī)的OPC觸摸屏進(jìn)行輸入。控制程序根據(jù)設(shè)定的液位高度參數(shù)與傳感器的實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)進(jìn)行比較,然后將比較的結(jié)果與機(jī)組設(shè)備運(yùn)行信號進(jìn)行分析與處理,便可完成高精度的液位控制、低液位停機(jī)與報(bào)警、膠路堵塞監(jiān)測與報(bào)警、注膠嘴失控監(jiān)測與報(bào)警、傳感器故障與報(bào)警等功能。

        三、電路原理圖設(shè)計(jì)方案

        1.小盒膠缸液面檢測原理圖

        根據(jù)GD主控制柜內(nèi)IO點(diǎn)的設(shè)計(jì)要求,結(jié)合GD機(jī)組原機(jī)電器原理圖的設(shè)計(jì)特性,以及新型膠位傳感器的接口特性,對新型膠位控制系統(tǒng)的電器原理圖展開設(shè)計(jì)工作。最終設(shè)計(jì)出如下的小盒膠缸液面檢測原理圖(圖3)。

        圖3

        2.小盒膠缸液面檢測原理圖分析

        新型膠位檢測器(2S452/G)檢測到的液位高度后輸出對應(yīng)的電壓信號(0~10V),此電壓信號送入新增加的壓頻轉(zhuǎn)換器(2A452)內(nèi)進(jìn)行模數(shù)轉(zhuǎn)換,轉(zhuǎn)換后的液位采樣數(shù)據(jù)通過相關(guān)的連接電纜送入GD控制柜內(nèi)2號輸入板的第8號通道。

        3.小盒膠缸的注膠控制電路

        采用原機(jī)所設(shè)計(jì)的電路與電器元件,通過GD控制系統(tǒng)輸出注膠信號給下膠嘴控制閥,控制閥得電后控制下膠嘴打開,膠水加注使膠缸后液面上升,完成注膠流程。

        4.軟件程序設(shè)計(jì)

        新型小盒膠缸的控制系統(tǒng)的控制軟件分為3個(gè)部分。

        (1)膠水液面高度數(shù)據(jù)的采集與數(shù)據(jù)處理。

        (2)液面高度數(shù)據(jù)與OPC上所設(shè)的參數(shù)對比分析與處理。

        (3)加膠信號的輸出以及相關(guān)報(bào)警信號與停機(jī)信息的輸出,具體的流程圖如圖4所示。

        當(dāng)X 2小盒膠缸安裝到位后,數(shù)據(jù)采集程序開始運(yùn)行,采樣周期定時(shí)器開始啟動,當(dāng)定時(shí)器運(yùn)行到OPC上所給定的采樣定時(shí)值時(shí),程序?qū)π『心z缸液面高度的數(shù)值進(jìn)行讀取,同時(shí)將讀取的數(shù)據(jù)進(jìn)行分析與處理,并轉(zhuǎn)換成單位為毫米的液面高度實(shí)時(shí)數(shù)據(jù),將此數(shù)據(jù)送到原機(jī)的OPC上膠位顯示數(shù)據(jù)框。實(shí)現(xiàn)了實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)顯示功能;程序處理后的液面高度數(shù)據(jù)再與OPC上所定的3個(gè)液面高度參數(shù)進(jìn)行比較,當(dāng)液面高度低于所設(shè)定的最低液面高度參數(shù)時(shí),設(shè)備立即停機(jī),并將“小盒膠缸液面過低”的紅色信息送到設(shè)備OPC上進(jìn)行顯示;當(dāng)液面高度高于所設(shè)定的最高液面高度參數(shù)時(shí),設(shè)備立即停機(jī),并將“小盒膠缸液面過高”的紅色信息送到設(shè)備OPC上進(jìn)行顯示;當(dāng)液面高度低于所設(shè)定的正常液面參數(shù)時(shí),程序注膠條件進(jìn)行判斷,如正常則輸出注膠信號,當(dāng)液面高度達(dá)到所設(shè)定的正常液面參數(shù)時(shí),關(guān)閉注膠信號,完成膠缸液面的精準(zhǔn)控制。

        5.程序編寫

        根據(jù)以上的流程圖,對膠位控制程序進(jìn)行編寫,并將在OPC上所顯示的參數(shù)項(xiàng)、故障指示燈、紅色信息等功能集成到膠位控制程序。

        圖4

        四、系統(tǒng)實(shí)施及效果驗(yàn)證

        將軟件、控制程序模擬調(diào)試后,上機(jī)進(jìn)行安裝與調(diào)試。多次根據(jù)現(xiàn)場的實(shí)驗(yàn)情況對程序進(jìn)行了修改。為確保改進(jìn)達(dá)到設(shè)計(jì)效果,根據(jù)原理和設(shè)計(jì)的目的,特制定了實(shí)驗(yàn)檢驗(yàn)方法。

        1.實(shí)驗(yàn)方法

        將小盒膠缸內(nèi)的膠水全部清空,然后將膠缸安裝到位,查看原機(jī)OPC上小盒膠缸液位顯示是否為“0”mm;然后再將膠缸取出,拿一直尺放入膠缸內(nèi),以便觀察膠水的液面高度,人工添加膠水到25mm,膠缸安裝到位,查看原機(jī)OPC上小盒膠缸液位顯示是否為“25”mm;如顯示不對,將偏差值記錄好,修改控制程序,再進(jìn)行實(shí)驗(yàn),直到實(shí)際值與顯示值相吻合。數(shù)據(jù)顯示正常后,打開OPC膠缸液面設(shè)定功能,將液面最低值改為26mm,OPC上應(yīng)該立即顯示“小盒膠缸液面過低”的紅色信息;再將值改為默認(rèn)的15mm后,按復(fù)位按鈕后,紅色的停機(jī)信息將相應(yīng)的消失。打開OPC膠缸液面設(shè)定功能,將液面最高值改為24mm,OPC上應(yīng)該立即顯示“小盒膠缸液面過高”的紅色信息;再將值改為默認(rèn)的45mm后,按復(fù)位按鈕后,紅色的停機(jī)信息將相應(yīng)的消失。進(jìn)入OPC上膠缸液面設(shè)定功能,將正常的液面設(shè)定值改為27mm,注膠閥打開,膠水注入膠缸內(nèi),當(dāng)液面達(dá)到27mm后,注膠閥關(guān)閉。

        2.實(shí)驗(yàn)效果

        根據(jù)制定的實(shí)驗(yàn)方法,對改進(jìn)后的新型小盒膠缸控制系統(tǒng)進(jìn)行了連續(xù)多次的現(xiàn)場模擬實(shí)驗(yàn)。實(shí)驗(yàn)結(jié)果表明,每次都能夠達(dá)到實(shí)驗(yàn)?zāi)康?。通過3個(gè)月的運(yùn)行情況表明,改進(jìn)后新型小盒膠缸控制系統(tǒng),運(yùn)行穩(wěn)定可靠,達(dá)到了當(dāng)初所要設(shè)計(jì)的效果。

        五、結(jié)語

        通過對GDX 2原膠位控制系統(tǒng)進(jìn)行分析與研究,針對原膠位控制系統(tǒng)控制精度低,故障率高,智能化程序低,易引發(fā)設(shè)備故障與質(zhì)量隱患的問題,成功的開發(fā)了一套新型的膠位控制系統(tǒng)。通過模擬、樣機(jī)安裝、調(diào)試、試驗(yàn)與設(shè)備生產(chǎn)過程中的使用情況,表明了新型的膠位控制系統(tǒng)設(shè)計(jì)方案有效,整個(gè)系統(tǒng)能可靠穩(wěn)定運(yùn)行,從而實(shí)現(xiàn)了對小盒膠位的實(shí)時(shí)顯示,高精度的液位控制、低液位停機(jī)與報(bào)警、膠路堵塞監(jiān)測與報(bào)警、注膠嘴失控監(jiān)測與報(bào)警、傳感器故障與報(bào)警的功能。大幅提升膠位控制系統(tǒng)的控制精度與智能化程度,并對此系統(tǒng)的過程實(shí)行參數(shù)化管理與控制。從而達(dá)到了提升產(chǎn)品質(zhì)量,減少設(shè)備故障,提升設(shè)備效率目的。

        參考文獻(xiàn):

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        中圖分類號:TP272

        文獻(xiàn)標(biāo)識碼:B

        文章編號:1671-0711(2016)01-0044-03

        收稿日期:(2015-11-03)

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