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        寬厚板生產(chǎn)線鋼板下表面凹坑形成的原因分析及解決方案

        2016-08-01 03:36:13
        中國(guó)設(shè)備工程 2016年1期
        關(guān)鍵詞:軋機(jī)

        熊 偉

        (武鋼集團(tuán)鄂鋼公司,湖北 鄂州 436000)

        寬厚板生產(chǎn)線鋼板下表面凹坑形成的原因分析及解決方案

        熊 偉

        (武鋼集團(tuán)鄂鋼公司,湖北鄂州436000)

        摘要:武鋼集團(tuán)鄂鋼公司4300m m寬厚板生產(chǎn)線于2006年籌建,2009年投產(chǎn),近1年來在生產(chǎn)過程中出現(xiàn)批量鋼板下表面凹坑,嚴(yán)重影響生產(chǎn)質(zhì)量,采取措施后,問題得到解決。

        關(guān)鍵詞:寬厚板;軋機(jī);工作輥?zhàn)o(hù)板;氧化鐵皮;鋼板表面凹坑

        一、前言

        鄂鋼4300mm寬厚板為“點(diǎn)菜式”引進(jìn),國(guó)內(nèi)合作制造,分期建設(shè)的雙機(jī)架生產(chǎn)線。一期建設(shè)精軋機(jī)單機(jī)架生產(chǎn)線,配套一條剪切線和兩條熱處理生產(chǎn)線,設(shè)計(jì)產(chǎn)能120萬t。二期(目前項(xiàng)目未啟動(dòng))建設(shè)粗軋機(jī)及其它相關(guān)配套設(shè)備,建成后設(shè)計(jì)總產(chǎn)能160萬t。

        一期建設(shè)的4300mm精軋機(jī)為四輥可逆軋機(jī),由西門子奧鋼聯(lián)英國(guó)公司詳細(xì)設(shè)計(jì),關(guān)鍵部件點(diǎn)菜式引進(jìn),中國(guó)一重合作制造。該軋機(jī)于2009年4月30日軋第一塊板。軋機(jī)本體由機(jī)架裝置、輥系(上、下工作輥裝配,上、下支承輥裝配)、上支撐輥平衡裝置、壓下裝置、工作輥平衡和彎輥裝置、液壓AGC缸、竄輥裝置、軋機(jī)導(dǎo)衛(wèi)和機(jī)上除鱗系統(tǒng)等部分組成。軋機(jī)輔助設(shè)備由進(jìn)、出口推床(軋件對(duì)中),進(jìn)、出口轉(zhuǎn)鋼輥道,輸入、輸出輥道和機(jī)后在線測(cè)厚儀等設(shè)備。軋機(jī)主要技術(shù)參數(shù)見表1。

        二、生產(chǎn)過程中存在的問題

        在生產(chǎn)過程中,隨著軋機(jī)的運(yùn)行,在鋼板表面逐漸出現(xiàn)了凹坑,該凹坑形狀不規(guī)則,面積約在4~30mm2之間,深度約0.3~3.0mm,均存在于鋼板的下表面,上表面偶爾會(huì)有,可忽略不計(jì)(圖1)。

        鋼板下表面凹坑嚴(yán)重影響著產(chǎn)品質(zhì)量和效益,生產(chǎn)組織困難。對(duì)2011年部分月份鋼板表面凹坑情況的統(tǒng)計(jì)見表2。

        表1

        圖1

        表2

        三、原因分析

        根據(jù)鋼板下表面凹坑的形狀、凹坑表層組織和化學(xué)成分分析,初步判斷為夾雜、氧化鐵皮被壓入鋼板下表面,在軋制或矯直的過程中脫落形成。

        1.組織和化學(xué)成分分析

        對(duì)X 65鋼板凹坑金相分析:凹坑深3.0mm,凹坑內(nèi)有氧化物,表面凹凸不平,試樣組織為F+B,凹坑處有一定的變形流線,氧化物附近有明顯脫碳。其能譜分析結(jié)果表明:凹坑表面含有MgO,說明異物內(nèi)可能含有保護(hù)渣的成分;凹坑表面含有SiO2,說明凹坑表面異物含有次生氧化鐵皮(2FeO·SiO2);凹坑表面含有Fe2O3,說明凹坑表面異物含有氧化鐵皮。

        2.查找氧化鐵皮來源

        (1)鋼板下表面凹坑位置分布統(tǒng)計(jì)

        對(duì)2011年8月初鋼板下表面凹坑位置分布情況進(jìn)行了統(tǒng)計(jì)分析,得出結(jié)論:鋼板凹坑主要產(chǎn)生在鋼板下表面;鋼板下表面兩側(cè)出現(xiàn)凹坑主要分布在距軋制中心線1500mm,沿鋼板軋制線方向約300mm寬的兩條帶形區(qū)域,與下工作輥出口護(hù)板上堆積的氧化鐵皮位置高度吻合;鋼板下表面頭部凹坑較少,中間和尾部較多。

        (2)實(shí)驗(yàn)排除初除鱗效果不好的影響

        實(shí)驗(yàn)一:不使用初除鱗與精軋機(jī)上除鱗,生產(chǎn)完成后對(duì)鋼板進(jìn)行檢查及拋丸處理,鋼板表面發(fā)現(xiàn)有凹坑現(xiàn)象,但凹缺陷形貌和分布與除鱗后鋼板表面有明顯區(qū)別。未除鱗的氧化鐵皮壓入后產(chǎn)生的“凹坑”非常淺,經(jīng)拋丸后基本消失,而且凹坑的邊界很不明顯,氧化鐵皮在軋制過程中有一定的延展,甚至還附著在鋼板表面。

        實(shí)驗(yàn)二:對(duì)除鱗后的鋼坯下表面進(jìn)行檢查,發(fā)現(xiàn)除鱗比較干凈的鋼坯軋制后仍然有凹坑現(xiàn)象,檢查發(fā)現(xiàn)除鱗效果不好的鋼坯軋制后有時(shí)又沒有凹坑產(chǎn)生。

        實(shí)驗(yàn)三:對(duì)經(jīng)過初除鱗后的鋼坯翻面后進(jìn)行軋制,結(jié)果發(fā)現(xiàn)上表面沒有凹坑,而下表面仍然有凹坑現(xiàn)象。

        3.各鋼種及厚度規(guī)格鋼板凹坑統(tǒng)計(jì)

        對(duì)2011年6~7月份各鋼種及厚度規(guī)格鋼板凹坑進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析,得出結(jié)論:鋼板厚度規(guī)格主要集中在30mm及以下薄規(guī)格鋼板;除鱗難度大效果差的鋼種凹坑產(chǎn)生的幾率,反而比容易除鱗效果好的鋼種低,除鱗效果與凹坑不成比關(guān)系(圖2)。

        圖2

        4.確認(rèn)被壓入的氧化鐵皮來源

        (1)精軋機(jī)結(jié)構(gòu)介紹

        軋機(jī)的上、下工作輥裝配由工作輥、軸承座、進(jìn)出口護(hù)板、進(jìn)出口擦輥器等部分組成,具體結(jié)構(gòu)見圖3。

        圖3

        根據(jù)該設(shè)計(jì),上下工作輥的入口和出口分別都設(shè)計(jì)有護(hù)板,該護(hù)板的主要作用是對(duì)軋件進(jìn)行導(dǎo)向。當(dāng)軋件進(jìn)入軋機(jī)時(shí),入口的上下工作輥?zhàn)o(hù)板將軋件導(dǎo)入輥縫,減少軋件對(duì)工作輥的沖擊,當(dāng)軋件出工作輥輥縫時(shí),出口的上下工作輥?zhàn)o(hù)板對(duì)軋件進(jìn)行導(dǎo)向,防止翹頭或扣頭的軋件上躥到上工作輥和出口導(dǎo)衛(wèi)之間或鉆入機(jī)架輥下,導(dǎo)致纏輥和廢鋼事故。因該軋機(jī)軋制的產(chǎn)品厚度設(shè)計(jì)為5~150mm,所以上下工作輥?zhàn)o(hù)板與工作輥滾面的間隙設(shè)計(jì)為2~3mm(實(shí)際裝配間隙為4~6mm)。

        (2)檢查分析

        在換輥過程中發(fā)現(xiàn)下工作輥出口護(hù)板上都堆積有很多氧化鐵皮(圖4),經(jīng)分析認(rèn)為:護(hù)板上氧化鐵皮被重新壓入鋼板下表面導(dǎo)致了鋼板下表面凹坑現(xiàn)象。

        圖4

        寬厚板生產(chǎn)線的初除鱗箱為上下表面除鱗設(shè)計(jì),上下除鱗極管的高壓水將不能夠除去鋼坯兩側(cè)和頭尾四面氧化鐵皮。鋼坯第一道次軋制時(shí),四個(gè)立面的氧化鐵皮經(jīng)過壓下破鱗過程,由于軋件的初速度被拋灑在軋機(jī)出口工作輥?zhàn)o(hù)板上表面,堆積起來。

        當(dāng)軋件從出口咬入軋制時(shí),出口護(hù)板上堆積的的氧化鐵皮因軋機(jī)振動(dòng)或與軋件的接觸發(fā)生位移,散落到工作輥輥面上(軋件咬入角的弧面),因?yàn)楣ぷ鬏佪伱胬鋮s水的粘附和轉(zhuǎn)動(dòng),氧化鐵皮被帶入軋件下表面和下工作輥之間,最終壓入鋼板下表面,在隨后的軋制、輥道運(yùn)輸或矯直過程中脫落,形成鋼板下表面凹坑。

        在更換工作輥的過程中,發(fā)現(xiàn)下工作輥的上半弧表面(未經(jīng)擦輥器清掃的弧面)有比較薄的氧化鐵皮粘附的現(xiàn)象,進(jìn)一步說明以上分析的正確性。

        (3)進(jìn)一步驗(yàn)證

        安排生產(chǎn)過程中,第一道次軋制后即對(duì)工作輥?zhàn)o(hù)板上的氧化鐵皮用1.0MPa高壓水水沖洗,當(dāng)班生產(chǎn)的薄規(guī)格鋼板經(jīng)精整翻板檢查未發(fā)現(xiàn)凹坑缺陷。

        將一件工作輥?zhàn)o(hù)板與工作輥接壤部分切割兩缺口(中心距約2800mm),并于2011年8月3日上線使用。生產(chǎn)過程中,多次停機(jī)檢查工作輥?zhàn)o(hù)板處,仍發(fā)現(xiàn)大量氧化鐵皮薄片堆積(主要分布在中心距1800mm范圍)。當(dāng)班生產(chǎn)的薄規(guī)格鋼板經(jīng)精整翻板檢查未發(fā)現(xiàn)凹坑缺陷,后期凹坑現(xiàn)象仍然存在,數(shù)量有相當(dāng)減少。

        為進(jìn)一步驗(yàn)證護(hù)板氧化鐵皮堆積與鋼板凹坑產(chǎn)生的關(guān)系,采取對(duì)護(hù)板進(jìn)行每間隔一段距離后(約100mm)部分切割(圖5),擴(kuò)大護(hù)板與輥面的的距離,更大限度地阻斷氧化鐵皮過渡到輥面的路徑。切割的護(hù)板于8月12日開始上機(jī)使用,8月12~17日共計(jì)產(chǎn)生凹坑鋼板8塊,凹坑缺陷大幅減少。8月17日再更換上未切割工作輥?zhàn)o(hù)板,連續(xù)出現(xiàn)多塊鋼板表面凹坑,隨后換輥、更換切割后的護(hù)板,凹坑鋼板產(chǎn)生數(shù)量減少。

        (4)其他現(xiàn)象的解釋

        厚板軋制時(shí),軋輥線速度相對(duì)較低,粘附在輥面的氧化鐵皮不易隨軋輥的轉(zhuǎn)動(dòng)被帶到軋輥軋制區(qū)域,同時(shí)厚板板型相對(duì)于薄板要好,在軋制的過程中不易因上下擺動(dòng)將堆積的氧化鐵皮掃到工作輥輥面上,所以下表面凹坑薄板(≤30mm鋼板)多,而厚板少。

        雙機(jī)架軋機(jī)軋制時(shí),加熱后鋼坯四周的氧化鐵皮均落在粗軋機(jī)工作輥?zhàn)o(hù)板上,粗軋機(jī)軋制時(shí),軋件厚度通常較厚。軋件較薄的軋制道次基本上在精軋機(jī)上能夠完成,精軋機(jī)工作輥?zhàn)o(hù)板上不會(huì)有氧化鐵皮堆積的現(xiàn)象。故雙機(jī)架軋機(jī)未出現(xiàn)鋼板下表面凹坑現(xiàn)象。

        鋼板下表面凹坑主要分布在距軋制中心線1500mm,沿鋼板軋制線方向約300mm寬的兩條帶形區(qū)域。其原因是:鋼板下表面凹坑分布的兩條帶形區(qū)域的距離與坯料的寬度尺寸比較一致,也就是說主要是由鋼坯第一道次軋制時(shí),兩側(cè)的氧化鐵皮脫落在出口工作輥?zhàn)o(hù)板上造成的。

        圖5

        四、設(shè)計(jì)方案及實(shí)施

        因?yàn)樵谲堉七^程中人工清掃工作輥?zhàn)o(hù)板上的氧化鐵皮操作難度大,安全隱患大,經(jīng)切割的工作輥?zhàn)o(hù)板也不能徹底解決鋼板下表面凹坑現(xiàn)象,就必須尋找其他更好的解決方案——設(shè)計(jì)自動(dòng)吹掃系統(tǒng)。

        因加熱的鋼坯第一道次軋制時(shí),都是從軋線的進(jìn)口方向軋向出口方向,所以鋼坯四周(側(cè)面)大量的氧化鐵皮脫落后均堆積在軋機(jī)出口方向,所以只考慮軋機(jī)出口下工作輥?zhàn)o(hù)板上表面的吹掃。于是對(duì)軋機(jī)上工作輥?zhàn)o(hù)板進(jìn)行改造——加工管路和水孔,安裝噴嘴,使噴嘴噴出的高壓水(精軋機(jī)濁環(huán)高壓水,壓力1.0MPa),以合適的角度吹掃對(duì)應(yīng)的下工作輥出口護(hù)板上堆積的氧化鐵皮。上工作輥?zhàn)o(hù)板改造詳見圖6、7。

        工作輥上護(hù)板上的吹掃水采用軟管連接,在換輥時(shí)拆裝方便,同時(shí)吹掃水的控制采用電磁閥門自動(dòng)控制,啟閉程序?qū)戇M(jìn)精軋機(jī)一級(jí),在每塊板的第一二道次之間和二三道次之間的間隙時(shí)間開啟吹掃。自動(dòng)吹掃效果顯著。

        圖6

        圖7

        五、效果

        通過以上改造后,經(jīng)過一年多的生產(chǎn)實(shí)踐驗(yàn)證,該質(zhì)量問題的原因分析是準(zhǔn)確的,改造方案是科學(xué)、可行和有效的。鄂鋼寬厚板成品下表面凹坑的質(zhì)量問題得到了徹底解決。

        中圖分類號(hào):TG333.7

        文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:B

        文章編號(hào):1671-0711(2016)01-0071-04

        收稿日期:(2015-11-10)

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