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        提高鍋爐復(fù)合相變回收煙氣熱值措施

        2016-07-31 21:17:17陳靈磑張印陳
        中國(guó)科技信息 2016年14期
        關(guān)鍵詞:水擊壁溫積灰

        陳靈磑張 印陳 亮

        1.中國(guó)石化河南石油勘探局雙河社區(qū)中心;2.中國(guó)石化河南石油勘探局第一采油廠

        提高鍋爐復(fù)合相變回收煙氣熱值措施

        陳靈磑1張 印2陳 亮2

        1.中國(guó)石化河南石油勘探局雙河社區(qū)中心;2.中國(guó)石化河南石油勘探局第一采油廠

        相變換熱器以其高效節(jié)能的優(yōu)點(diǎn)在燃煤鍋爐上得到廣泛的應(yīng)用,然而其實(shí)際運(yùn)行中的換熱效率卻總是達(dá)不到理論設(shè)計(jì)值。針對(duì)此問題,通過對(duì)唐河基地兩臺(tái)鍋爐存在的問題及具體情況的分析,找出換熱效率低的原因并采取了相應(yīng)的措施。使唐河基地在復(fù)合相變鍋爐熱值提高治理上積累了一定經(jīng)驗(yàn),同時(shí)使煙氣回收熱值大大提高。

        唐河基地鍋爐隊(duì)于2011年10月通過節(jié)能改造工程引進(jìn)兩臺(tái)FXH-2型復(fù)合相變換熱器,設(shè)計(jì)換熱功率為0.394MW。復(fù)合相變換熱器基本原理:將定量清水(液相)注入相變鰭片管束,吸收高溫?zé)煔夂?,變?yōu)轱柡驼羝ㄆ啵蜏劐仩t回水在汽包內(nèi)與蒸汽發(fā)生熱交換后,回水溫度升高進(jìn)入鍋爐主外供熱管道,蒸汽放熱后,溫度降低,變?yōu)橐合嗪笾匦挛諢煹栏邷責(zé)煔庾兂烧羝?,繼續(xù)與鍋爐回水熱交換。液相—汽相—液相不停變化而發(fā)生吸熱—放熱—吸熱,周而復(fù)始。復(fù)合相變換熱器能夠在大幅降低排煙溫度的前提下,有效防止低溫腐蝕,從而為鍋爐節(jié)能技術(shù)開辟了一條廣闊的途徑。

        設(shè)備現(xiàn)狀

        “鍋爐復(fù)合相變回收煙氣熱值”是衡量相變換熱工況的關(guān)鍵指標(biāo)之一,該指標(biāo)的高低直接反映了相變的節(jié)能能力,也是影響鍋爐綜合效率提高以及鍋爐標(biāo)準(zhǔn)化管理的短板。根據(jù)2013.01-2013.12期間120d供暖鍋爐運(yùn)行報(bào)表綜合統(tǒng)計(jì)平均值,實(shí)測(cè)相變的循環(huán)流量為20m3/h,相變的進(jìn)水平均溫度為42.55℃,相變的出水平均溫度為53.17℃,水的比熱容是4.2KJ/(Kg×℃),故一臺(tái)鍋爐每小時(shí)的相變回收煙氣熱值為:

        回收煙氣熱值設(shè)計(jì)值為1418400 KJ/Kg/h,因此實(shí)際運(yùn)行時(shí)回收煙氣熱值與設(shè)計(jì)值存在差距,2013年度相變實(shí)際運(yùn)行時(shí)回收煙氣熱值未達(dá)標(biāo)。根據(jù)同樣方法計(jì)算了2012年度相變實(shí)際運(yùn)行回收煙氣熱值,統(tǒng)計(jì)結(jié)果如圖1所示。

        由圖1統(tǒng)計(jì)結(jié)果可看出鍋爐復(fù)合相變回收煙氣熱值呈逐年下降趨勢(shì),而回收煙氣熱值低將嚴(yán)重影響鍋爐效率提高,節(jié)能效果弱化,增加尾部煙氣濃度,減排作用降低,因此此問題亟待解決。

        存在問題分析

        通過對(duì)復(fù)合相變換熱器生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查,得知存在以下問題。

        內(nèi)部積灰

        鰭片管內(nèi)部有不同程度的灰垢出現(xiàn),而且灰垢結(jié)構(gòu)緊密附著,不易清除。積灰會(huì)使鰭片管內(nèi)徑變大,有效通風(fēng)截面積變小,影響引風(fēng)量,從而減小鰭片管導(dǎo)熱系數(shù),影響熱交換從而降低相變出水溫度。

        內(nèi)部滲漏

        1#相變換熱器鍋爐底部經(jīng)常由水珠滲出,經(jīng)查是內(nèi)部漏失。鰭片管內(nèi)部缺水會(huì)使相變換熱器壁溫升高,影響熱交換,導(dǎo)致排煙溫度升高,人為制造“酸露點(diǎn)”,從而加快本體腐蝕。

        壁溫不穩(wěn)

        在設(shè)置值為108℃的條件下,壁溫呈不規(guī)律性變化,最高達(dá)132℃,最低僅為58℃。壁溫不穩(wěn)不僅影響熱交換,使排煙溫度升高、加快本體腐蝕,同時(shí)將使本體內(nèi)部氣體干度降低,灰垢粘連,給弱爆吹灰?guī)黼y度。

        排煙溫度較高

        通過統(tǒng)計(jì)鍋爐供暖報(bào)表,發(fā)現(xiàn)排煙溫度為183℃,排煙溫度偏高會(huì)使得壁溫低,相變出水溫度低,影響熱交換,降低換熱效率。

        圖1 改造前鍋爐復(fù)合相變換熱器回收煙氣熱值統(tǒng)計(jì)圖

        圖2 影響因素頻次排列統(tǒng)計(jì)表

        圖3 改造后影響因素頻次排列統(tǒng)計(jì)

        圖4 改造前后鍋爐復(fù)合相變換熱器回收煙氣熱值統(tǒng)計(jì)圖

        內(nèi)部水擊

        2#相變換熱器鍋爐發(fā)生輕微水擊,會(huì)使內(nèi)部氣化而“窩氣”,導(dǎo)致本體內(nèi)部缺水,增加安全隱患。

        運(yùn)用排列圖調(diào)查以查找造成以上問題的癥結(jié),根據(jù)2013.01-2013.12之間影響熱交換各種因素次數(shù)記錄,進(jìn)行統(tǒng)計(jì),得出圖2所示結(jié)果。由圖2可知,運(yùn)行工況突變是影響復(fù)合相變換熱器的主要癥結(jié),占總原因的75%,如果能克服該原因,就可以大大提高換熱效率。

        改造的具體情況

        (1)針對(duì)內(nèi)部積灰問題,采取控制原煤、增加放灰口、及時(shí)防灰的對(duì)策

        從原煤入庫階段保證其均勻的顆粒度;強(qiáng)化燃燒,“厚煤層,高風(fēng)壓,跑慢車,薄煤層,低風(fēng)壓跑快車”保證原煤充分燃盡,減少飛灰灰量;啟用煤層噴淋,增加濕度,增加原煤的膠結(jié)性,飛灰隨渣排出;運(yùn)用BFA-Ⅶ型弱爆炸波吹灰器對(duì)相變本體內(nèi)部的鰭片管束進(jìn)行吹灰;由于廠家設(shè)計(jì)相變內(nèi)部全封閉,內(nèi)部積灰無法隨時(shí)放出,影響換熱效果,因此在上部增加防灰口,便于停爐保養(yǎng)時(shí)用壓縮空氣或水力沖刷清灰;增加本體錐形下部積灰箱,督促員工每班放灰3次,使放灰常態(tài)化。

        (2)針對(duì)內(nèi)部滲漏問題,采取補(bǔ)漏,更換排污閥的措施

        首先對(duì)相變換熱器本體進(jìn)行試壓,找出漏點(diǎn)為相變底部滲漏,其次更換滲漏閘門以解決內(nèi)部滲漏問題。

        (3)針對(duì)壁溫不穩(wěn)的問題,采取靈活多變的控制方式,維護(hù)核心元件

        在極端寒冷天氣,通常為保證足夠的回水溫度而暫時(shí)加大鍋爐負(fù)荷,因此燃燒室尾部煙氣溫度比平時(shí)高100℃左右,此時(shí)相變鰭片管的壁面溫度瞬間高于設(shè)定值,使控制系統(tǒng)“鈍化”,電動(dòng)閥反應(yīng)遲鈍。此種情況下,將控制方式改為手動(dòng),通過人力開啟電調(diào)閥門,使進(jìn)入本體內(nèi)部的鍋爐回水量增加,吸收熱量,降低壁溫。鍋爐負(fù)荷較輕時(shí),發(fā)揮控制系統(tǒng)的優(yōu)勢(shì),將控制方式改為自動(dòng)。由于在工況條件不理想的多粉塵場(chǎng)合,電調(diào)閥門開啟不靈敏而導(dǎo)致進(jìn)水量偏少,影響壁溫波動(dòng)的靈敏度,因此必須進(jìn)行必要的保養(yǎng)。對(duì)策實(shí)施后,故障現(xiàn)象消失,壁溫不穩(wěn)問題得到解決。

        (4)針對(duì)排煙溫度較高問題,采取開啟旁通、增加給水的措施,以挖掘功能潛力

        在高負(fù)荷下爐膛溫度達(dá)到900℃左右,排煙溫度持續(xù)高升,采取將電動(dòng)閥開度在100%,并開啟旁通閥門以補(bǔ)充鍋爐回水量,吸取熱量,以降低排煙溫度。若上述措施不明顯,可加大循環(huán)泵頻率,瞬時(shí)循環(huán)流量由220t/h增加到300t/h,進(jìn)入相變內(nèi)部的回水流量也由20t/h提高到30t/h,以使煙溫恢復(fù)正常。

        (5)針對(duì)內(nèi)部水擊問題,采取泄壓、優(yōu)化定額水量

        水擊出現(xiàn)時(shí),由于存在一定的沖擊力從而對(duì)本體及管網(wǎng)產(chǎn)生一定的沖擊,本體的安全性受到考驗(yàn)。由于設(shè)計(jì)缺陷,鰭片管束未安裝壓力表,員工無法知曉內(nèi)部壓力,給操作帶來一定的盲目性,因此必須安裝壓力表。廠家設(shè)計(jì)相變內(nèi)部需要進(jìn)450Kg的水,但經(jīng)實(shí)踐發(fā)現(xiàn)水汽化時(shí)內(nèi)部壓力高達(dá)0.6MPa,與鍋爐回水進(jìn)行熱交換時(shí)過程迅速,蒸汽變?yōu)闊崴?,?nèi)部空間體積減小,未交換的蒸汽因流速過快發(fā)生沖擊。因此保守進(jìn)350Kg的水,督促員工及時(shí)檢測(cè)鰭片管束內(nèi)部的壓力,一旦壓力超過0.6MPa及時(shí)排氣泄壓。同時(shí)編制水擊應(yīng)急處置預(yù)案,實(shí)現(xiàn)相變穩(wěn)態(tài)安全運(yùn)行模式。

        對(duì)2014.1-2014.11的故障類型次數(shù)進(jìn)行記錄和統(tǒng)計(jì),結(jié)果如圖3所示。由圖3結(jié)果可以看出運(yùn)行工況突變占總原因的10.5%,不再是影響復(fù)合相變換熱器的主要癥結(jié)。

        根據(jù)2014.01-2014.12期間120d供暖鍋爐運(yùn)行報(bào)表綜合統(tǒng)計(jì)平均值,實(shí)測(cè)相變的循環(huán)流量為25m3/h,相變的進(jìn)水平均溫度為42.35℃,相變的出水平均溫度為61.11℃,水的比熱容是4.2KJ/(Kg×℃),故一臺(tái)鍋爐每小時(shí)的相變回收煙氣熱值為:

        改造前后鍋爐復(fù)合相變換熱器回收煙氣熱值統(tǒng)計(jì)如圖4所示,由圖4可以明顯看出改造后回收煙氣熱值大大提高,從而提高了換熱效率。

        結(jié)語

        通過找到影響煙氣回收熱值提高的主要癥結(jié),并通過一系列具體改造措施的實(shí)施,使問題得到解決,改造后煙氣回收熱值也大大提高。通過強(qiáng)化燃燒、及時(shí)放灰,實(shí)現(xiàn)了節(jié)能減排,煙塵、CO2、SO2、氮氧化物均大幅減少。

        陳靈磑,男,河南靈寶人,1985年12月出生,大學(xué)本科,助理工程師,工作單位:中國(guó)石化河南石油勘探局雙河社區(qū)中心。

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