劉秀蓮,班君,鄭艷華,趙強
(中航工業(yè)哈爾濱軸承有限公司,哈爾濱 150027)
軸承是發(fā)動機系統(tǒng)的重要部件,與發(fā)動機的性能、壽命和可靠性密切相關(guān),其服役工況復(fù)雜,具有高溫、高速、重載的特點,因此要求軸承表面具有高硬度和高耐磨性,心部具有良好的韌性和強度。SG13Cr4Mo4Ni4V鋼系國產(chǎn)航空軸承用高溫滲碳鋼,在純凈度、微量元素及含氧量指標(biāo)控制方面,通過雙真空冶煉技術(shù)可獲得與國外M50NiL鋼相近的化學(xué)成分和綜合力學(xué)性能,是高可靠性航空軸承研制的首選材料。
高溫滲碳鋼軸承套圈滲碳熱處理后的技術(shù)要求為:表面硬度58~63 HRC,心部硬度35~48 HRC;表面含碳量0.75%~0.95%;有效硬化層深度1.5~1.8 mm;表面組織為高碳細(xì)小結(jié)晶馬氏體及均勻分布的殘留碳化物,心部組織為低碳板條馬氏體和少量鐵素體。
以往用井式爐進(jìn)行軸承套圈滲碳熱處理的工藝為:滲碳(強滲+擴(kuò)散)+淬火+3次高溫回火+2次冷處理,改用密封箱式滲碳爐滲碳后,存在的主要問題是表面碳濃度達(dá)不到技術(shù)要求,滲碳層組織不均勻。為此,對SG13Cr4Mo4Ni4V鋼開展預(yù)氧化工藝試驗研究[1],解決SG13Cr4Mo4Ni4V鋼套圈在密封箱式滲碳爐中存在的問題,以保證軸承質(zhì)量[2]。
試驗材料為退火態(tài)SG13Cr4Mo4Ni4V鋼,其化學(xué)成分見表1,理化檢驗結(jié)果見表2。
表1 化學(xué)成分 (質(zhì)量分?jǐn)?shù),%)
表2 理化檢驗結(jié)果
試驗設(shè)備為RM9-60×90×48密封箱式滲碳爐,爐內(nèi)配置風(fēng)扇循環(huán)系統(tǒng),確保爐內(nèi)氣氛均勻一致,溫度控制系統(tǒng)主要由數(shù)字化智能儀表、可控硅調(diào)功器和高溫?zé)犭娕冀M成,通過PID精確控制爐膛溫度,控溫精度在±1.7 ℃以內(nèi);碳勢控制系統(tǒng)由碳控儀、氧探頭和丙烷氣體分配站構(gòu)成,根據(jù)設(shè)定碳勢可自動調(diào)節(jié)丙烷氣的供氣量,碳控儀控制精度在±0.05%以內(nèi)。
測試架規(guī)格:900 mm×600 mm×400 mm,剝層棒規(guī)格:φ60 mm×80 mm,試樣規(guī)格:φ15 mm×12 mm。剝層棒是在滲碳后,通過定量化學(xué)分析方法測試碳濃度梯度,為了評價加熱區(qū)內(nèi)不同位置的滲碳質(zhì)量效果,每種試驗均采用1個剝層棒和8個試樣,將1#~8#試樣分別置于測試架對應(yīng)位置(圖1),剝層棒置于中心點(9#)。
圖1 試樣測試架示意圖
針對SG13Cr4Mo4Ni4V鋼預(yù)先氧化處理與表面滲碳效果的關(guān)聯(lián)性進(jìn)行試驗研究,采用不同的預(yù)氧化時間處理樣件,并在相同滲碳工藝條件下進(jìn)行滲碳和熱處理[4],即氣體滲碳+淬火+3次高溫回火+2次冷處理,通過測試分析獲取預(yù)氧化效果與滲碳工藝的匹配關(guān)系,解決碳濃度不達(dá)標(biāo)的問題。采取預(yù)先截斷保護(hù)氣供應(yīng)及排氣后直接入爐的方法。參考AMS2759/7B《滲碳鋼零件的氣體和真空滲碳與熱處理標(biāo)準(zhǔn)》、AMS6278《鋼棒、鍛件和管材4.1Cr-3.4Ni-4.2Mo-1.2V(0.11~0.15C)雙真空熔煉材料標(biāo)準(zhǔn)》和國外企業(yè)的成熟工藝制定試驗方案。根據(jù)國外先進(jìn)企業(yè)的滲碳和相關(guān)熱處理工藝步驟及工藝控制技術(shù)要求,并經(jīng)過反復(fù)試驗與驗證,最終確定預(yù)氧化處理溫度為(945±5) ℃,結(jié)合SG13Cr4Mo4Ni4V鋼制軸承套圈結(jié)構(gòu)復(fù)雜、壁厚變化較大的特點,采取不同的預(yù)氧化時間進(jìn)行試驗,試驗方案見表3。
表3 預(yù)氧化時間優(yōu)化試驗方案
試樣分別經(jīng)4種不同時間預(yù)氧化工藝處理及相同條件的滲碳和淬火+3次高溫回火+2次冷處理工藝(圖2)后,剝層棒按規(guī)定方法剝層取樣并進(jìn)行化學(xué)定碳分析,測試結(jié)果見表4、表5,滲層組織如圖3所示。
圖2 工藝曲線
圖3 滲碳層顯微組織
表4 碳濃度分布結(jié)果
由表4、表5可知,經(jīng)方案1工藝處理的試樣碳濃度和滲層深度均達(dá)不到技術(shù)要求;經(jīng)方案2和方案3工藝處理的試樣,軸承工作表面(0.4 mm處)碳濃度在0.93%左右,滲層深度達(dá)到1.5~1.8 mm;經(jīng)方案4工藝處理的試樣滲層深度過深,最深達(dá)到2.05 mm,且軸承工作表面(0.4 mm處)碳濃度達(dá)到1.21%。由圖可知,隨預(yù)氧化時間的延長,網(wǎng)狀和粗大碳化物呈明顯加重趨勢,因此確定最佳預(yù)氧化時間為30~40 min。
表5 爐內(nèi)不同位置滲碳試樣理化檢測結(jié)果
試驗結(jié)果表明,SG13Cr4Mo4Ni4V鋼通過預(yù)氧化處理,可有效解決表面碳濃度不達(dá)標(biāo)的問題。這是因為滲碳前進(jìn)行預(yù)氧化,能燒掉零件表面未清洗掉的油脂[5],不容易形成炭黑,使氧氣與鐵發(fā)生反應(yīng)[6],提高滲碳零件表面活性,從而加快活性碳原子滲入過程和表面碳濃度梯度的形成,有效地提高滲碳速度和滲層均勻性,獲得合格的組織和性能[7]。
為了解決滲層不均勻的問題,參考以往多次試驗結(jié)果,基于密封箱式滲碳爐兩側(cè)風(fēng)循環(huán)通道的結(jié)構(gòu)特性及爐門的影響,將有效裝載區(qū)尺寸進(jìn)行調(diào)整,調(diào)整后長×寬×高為600 mm×500 mm×400 mm,裝載區(qū)的縮小有利于提高滲碳件溫度場和氣氛對流的均勻性,減少爐內(nèi)邊界區(qū)域氣氛流動不均勻?qū)е碌母蓴_和影響。根據(jù)軸承套圈的壁厚范圍,試樣壁厚分別選擇8,14,25 mm,壁厚大時,采取上限時間;壁厚小時,采取下限時間,預(yù)氧化對應(yīng)時間分別為30,35,40 min。試驗方案見表6。
表6 預(yù)生產(chǎn)試驗方案
試樣經(jīng)預(yù)氧化、滲碳熱處理后全面進(jìn)行理化測試分析,剝層棒按規(guī)定方法剝層取樣并進(jìn)行化學(xué)定碳分析,測試結(jié)果見表7、表8,滲層組織、心部組織分別如圖4、圖5所示。
表7 碳濃度分布測試結(jié)果
表8 理化檢測結(jié)果
圖4 滲碳層顯微組織
圖5 心部顯微組織
由表7、表8及圖4、圖5可知,試樣的碳濃度、表面和心部硬度、有效硬化層深度、滲層和心部組織均達(dá)到技術(shù)要求,且同爐試樣滲碳層均在0.13 mm以內(nèi),解決了在密封箱式多用爐上滲碳層不均勻的問題。通過預(yù)生產(chǎn)試驗,不但驗證了預(yù)氧化時間確定的合理性,而且同爐滲層均勻性得到有效控制,解決了密封箱式滲碳爐滲碳后,滲碳表面濃度不達(dá)標(biāo)、滲碳層不均勻的問題。
根據(jù)井式爐滲碳原工藝,結(jié)合測試結(jié)果和預(yù)生產(chǎn)試驗工藝,按套圈的有效壁厚,采用預(yù)氧化工藝(945±5) ℃×(30~40) min+氣體滲碳+淬火+3次高溫回火+2次冷處理進(jìn)行軸承套圈生產(chǎn)驗證,經(jīng)此工藝生產(chǎn)的軸承套圈,不但滲碳熱處理后的表面硬度、心部硬度、表面含碳量、有效硬化層深度、表面組織和心部組織等技術(shù)指標(biāo)達(dá)到了技術(shù)要求,而且研制交付的某發(fā)動機主軸軸承,其性能均達(dá)到了技術(shù)要求,一次性通過2 500 h壽命試驗和斷油試驗,滿足了發(fā)動機的設(shè)計技術(shù)要求,且此工藝已用于軸承套圈的批量加工。
1)采用密封箱式多用爐氣體滲碳SG13Cr4Mo4Ni4V鋼軸承套圈,滲碳前應(yīng)進(jìn)行預(yù)氧化處理,可保證滲層質(zhì)量。
2)通過SG13Cr4Mo4Ni4V鋼預(yù)氧化工藝技術(shù)研究,確定SG13Cr4Mo4Ni4V鋼的熱處理工藝為:預(yù)氧化(945±5)℃×(30~40) min+氣體滲碳+淬火+3次高溫回火+2次冷處理,經(jīng)生產(chǎn)驗證滿足軸承熱處理技術(shù)要求。