劉濤
(華電萊州發(fā)電有限公司 山東煙臺(tái) 261400)
1000MW機(jī)組受熱面超溫原因分析及對(duì)策
劉濤
(華電萊州發(fā)電有限公司 山東煙臺(tái) 261400)
在1000MW機(jī)組的運(yùn)行過(guò)程中,如果出現(xiàn)了受熱面超溫的問(wèn)題,必須要對(duì)其進(jìn)行深入分析,及時(shí)找出原因,并且制定應(yīng)對(duì)對(duì)策。本文主要針對(duì)1000MW機(jī)組受熱面超溫的問(wèn)題展開分析,論述了引起超溫的關(guān)鍵性因素,并對(duì)其原因進(jìn)行了深入剖析,最后提出了避免1000MW機(jī)組受熱面超溫的對(duì)策,希望可以為今后的1000MW機(jī)組運(yùn)行管理工作提供參考和借鑒。
1000MW機(jī)組;受熱面;超溫;對(duì)策
1000MW機(jī)組受熱面超溫問(wèn)題經(jīng)常會(huì)出現(xiàn),如何有效的解決1000MW機(jī)組受熱面超溫問(wèn)題,是當(dāng)前機(jī)組管理過(guò)程中的難點(diǎn),也是一項(xiàng)重點(diǎn)工作,因此,對(duì)其展開分析極為有必要。
研究發(fā)現(xiàn):水蒸氣可以在高溫下分解成氫和氧,金屬在高溫水蒸氣中發(fā)生氧化,尤其水蒸氣在570℃以上對(duì)鋼材有較強(qiáng)的氧化性,600~620℃氧化速度加快,不銹鋼氧化層會(huì)迅速增厚。主要化學(xué)反應(yīng)方程式為:3Fe+4H2O=Fe3O4+4H2;2H2O=2H2+O2。
管壁溫度越高,氧化速度越快;鋼材抗氧化性能越好,氧化速度越慢。
氧化皮的主要危害:
(1)氧化皮剝離造成受熱面超溫,剝落后的氧化皮一般集中在高溫段受熱面U型管底部彎頭或出口管段中部,有的在聯(lián)箱的節(jié)流孔部位,導(dǎo)致局部過(guò)熱,超溫爆管。
(2)氧化皮的產(chǎn)生容易使主汽門卡澀,造成機(jī)組停機(jī),主汽門無(wú)法關(guān)閉,威脅機(jī)組安全停運(yùn)并容易堵塞細(xì)小管道、疏水閥門和逆止門等,使系統(tǒng)產(chǎn)生潛在隱患。
(3)流動(dòng)蒸汽帶出的氧化皮對(duì)汽輪機(jī)部件產(chǎn)生固體顆粒侵蝕,造成汽輪機(jī)噴嘴和葉片侵蝕損壞并污染水汽品質(zhì)。
2.1 制粉系統(tǒng)啟停及運(yùn)行方式影響
某電廠超超臨界1000MW機(jī)組#3直流鍋爐燃燒器采用BHK技術(shù)設(shè)計(jì)的低NOx旋流式煤粉燃燒器(HT-NR3),燃燒器前、后墻對(duì)沖布置,B、C、D磨粉管分別布置前墻下、中、上三層,F(xiàn)、E、A磨粉管分別布置后墻下、中、上三層,三層布置共48只燃燒器。
制粉系統(tǒng)的啟停,會(huì)導(dǎo)致該磨出口粉管的煤量會(huì)有個(gè)突變過(guò)程,而煤量的變化在鍋爐尾部煙道氧量測(cè)點(diǎn)上最直接,最快速的反應(yīng)出來(lái),如果制粉系統(tǒng)出口的粉管煤粉分配器分配不均勻,導(dǎo)致兩側(cè)煤粉濃度偏差過(guò)大或由于出粉管的角度有偏移,同時(shí)偏向一側(cè),則該制粉系統(tǒng)啟停時(shí)鍋爐尾部煙道兩側(cè)氧量有一個(gè)較明顯的變化過(guò)程,變化的大小與該磨的煤粉濃度不均勻程度有較大較直接的關(guān)系,查找不同制粉系統(tǒng)啟停時(shí)尾部煙道氧量的變化,初步得出該制粉系統(tǒng)粉管的偏移方向,再通過(guò)制粉系統(tǒng)停運(yùn)后沿層管壁、A、B側(cè)過(guò)熱器出口汽溫、減溫水流量、氧量變化趨勢(shì)進(jìn)行分析用以驗(yàn)證氧量的突變對(duì)制粉系統(tǒng)粉管的偏向的推斷。
對(duì)機(jī)組各項(xiàng)參數(shù)進(jìn)行仔細(xì)分析得出:#3機(jī)制粉系統(tǒng)粉管出粉偏,爐膛燃燒不均勻,B側(cè)爐膛燃燒過(guò)旺是導(dǎo)致#3機(jī)單側(cè)屏過(guò)、高過(guò)大面積超溫的根本原因。
在日常加負(fù)荷啟動(dòng)第5臺(tái)制粉系統(tǒng)時(shí),在A、D磨都可以選擇情況下,一般都會(huì)啟動(dòng)D磨,啟動(dòng)D磨能有效控制B側(cè)屏過(guò)出口,屏過(guò)管壁超溫現(xiàn)象,減少B側(cè)一級(jí)減溫水的流量。
對(duì)每臺(tái)制粉系統(tǒng)啟停后各項(xiàng)參數(shù)的變化分析、總結(jié)我們對(duì)#3機(jī)制粉系統(tǒng)各臺(tái)磨的偏向。發(fā)現(xiàn)5臺(tái)磨B/C/D/F/A運(yùn)行比4臺(tái)磨B/C/F/A運(yùn)行超溫現(xiàn)象較為緩解。制粉系統(tǒng)煤粉的偏向是由于設(shè)備的原因,就現(xiàn)在制粉系統(tǒng)存在的問(wèn)題,根據(jù)制粉系統(tǒng)的運(yùn)行方式我們需要采取一定的調(diào)整措施,以保證機(jī)組的安全、穩(wěn)定的運(yùn)行。
2.2 風(fēng)煤比異常
該電廠超超臨界1000MW機(jī)組#3直流鍋爐受熱面升負(fù)荷過(guò)程受熱面的超溫與磨煤機(jī)風(fēng)量不能投自動(dòng)、導(dǎo)致煤量和粉量短時(shí)間不平衡有關(guān)。在升負(fù)荷過(guò)程中,隨著升負(fù)荷過(guò)程總煤量增加,但相應(yīng)的一次風(fēng)量在開始升負(fù)荷階段還略有下降,即一次風(fēng)量沒有跟隨煤量相應(yīng)增加,這會(huì)導(dǎo)致磨煤機(jī)動(dòng)態(tài)調(diào)整過(guò)程中粉量的增加跟不上煤量的增加,造成總煤量超調(diào)嚴(yán)重。主要表現(xiàn)在如下幾個(gè)方面:因磨煤機(jī)風(fēng)量不準(zhǔn),熱風(fēng)門手動(dòng)控制;因磨煤機(jī)冷風(fēng)管直徑較小,冷風(fēng)門經(jīng)常全開,對(duì)出口溫度的調(diào)節(jié)余量不足;磨煤機(jī)排原煤現(xiàn)象嚴(yán)重;旋轉(zhuǎn)分離器轉(zhuǎn)速?zèng)]有達(dá)到設(shè)計(jì)所要求的轉(zhuǎn)速;個(gè)別磨煤機(jī)出口粉管粉量分配不均現(xiàn)象較嚴(yán)重;冷熱風(fēng)調(diào)門調(diào)節(jié)線性差,調(diào)節(jié)性能滿足不了要求。
采取技術(shù)措施:
(1)在磨煤機(jī)出力不高時(shí),在保證磨煤機(jī)不堵磨及排渣正常的情況下,可適當(dāng)降低磨煤機(jī)一次風(fēng)量,為升負(fù)荷增加一次風(fēng)量留有余量;
(2)對(duì)于燃用國(guó)內(nèi)煤(揮發(fā)分Vad(%)≯32%)的制粉系統(tǒng),可適當(dāng)提高磨煤機(jī)出口溫度(≯85℃),使煤粉著火點(diǎn)提前,并使磨煤機(jī)冷風(fēng)調(diào)節(jié)門有一定的調(diào)節(jié)余量,為升負(fù)荷增加一次風(fēng)量留有余量;
(3)升負(fù)荷時(shí),運(yùn)行人員應(yīng)采用多次小幅度的調(diào)節(jié)方法,及時(shí)開大各運(yùn)行磨煤機(jī)的熱風(fēng)門,盡量保證一次風(fēng)量隨磨煤機(jī)煤量增加而有所增大。
(1)電廠應(yīng)加強(qiáng)燃煤的管理與控制,混配煤時(shí)盡量保證混合均勻,相鄰兩次上煤時(shí),煤質(zhì)特性偏差不宜過(guò)大。負(fù)荷大幅度波動(dòng)時(shí),及時(shí)手動(dòng)調(diào)節(jié)水煤比,保證過(guò)熱度在合理范圍內(nèi)。
(2)進(jìn)行燃燒調(diào)整試驗(yàn),使同一層燃燒器一次風(fēng)速偏差、煤粉濃度偏差在合理范圍內(nèi),使二次風(fēng)配風(fēng)更加均勻合理,并進(jìn)行氧量和燃盡風(fēng)率的優(yōu)化。
(3)控制啟停磨煤機(jī)速率,啟停磨煤機(jī)及吹灰前應(yīng)合理降低主、再熱汽溫。
合理控制機(jī)組加、減負(fù)荷速率。加強(qiáng)設(shè)備維護(hù)工作,保證吹灰器正常投運(yùn),根據(jù)煤質(zhì)合理安排吹灰次數(shù)。注意低負(fù)荷時(shí)水冷壁壁溫變化,根據(jù)過(guò)熱度及時(shí)調(diào)節(jié)燃料量。保證減溫水調(diào)節(jié)門有足夠的調(diào)節(jié)裕度。
綜上所述,我們要更加深入的分析1000MW機(jī)組受熱面超溫的原因,只有這樣才能夠保證今后在機(jī)組運(yùn)行的過(guò)程中更加的富有效率,避免再次出現(xiàn)受熱面超溫問(wèn)題,提高1000MW機(jī)組運(yùn)行的質(zhì)量和水平。
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