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        一種動(dòng)力轉(zhuǎn)向油罐的故障分析與解決方法

        2016-07-06 06:39:27謝觀生

        謝觀生

        摘 要:文章針對(duì)一種動(dòng)力轉(zhuǎn)向油罐的故障情況,對(duì)轉(zhuǎn)向油罐進(jìn)行材料理化分析和建立CAE模型分析,并針對(duì)所分析結(jié)果制定相應(yīng)的解決對(duì)策,最后對(duì)樣件進(jìn)行臺(tái)架試驗(yàn)驗(yàn)證,驗(yàn)證結(jié)果表明,整改效果得到極大提升。

        關(guān)鍵詞:動(dòng)力轉(zhuǎn)向油罐;材料理化分析;CAE;臺(tái)架試驗(yàn)

        中圖分類號(hào):TE88 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:A 文章編號(hào):1006-8937(2016)18-0113-02

        動(dòng)力轉(zhuǎn)向油罐是轉(zhuǎn)向系統(tǒng)重要的零部件之一,對(duì)轉(zhuǎn)向系統(tǒng)發(fā)揮儲(chǔ)油、散熱及過濾清潔油液的作用。若動(dòng)力轉(zhuǎn)向油罐失效,直接影響行車安全。根據(jù)我司質(zhì)量部門反饋:某種動(dòng)力轉(zhuǎn)向油罐存在漏油的故障缺陷,需要分析其原因并制定相應(yīng)的整改對(duì)策。

        1 轉(zhuǎn)向油罐的構(gòu)成

        轉(zhuǎn)向油罐由上蓋、油罐殼體、濾網(wǎng)、濾芯、進(jìn)油孔、出油孔和支架等構(gòu)成,總體結(jié)構(gòu),如圖1所示。其中油罐殼體壁厚 1.25 mm,沖壓成型;支架壁厚2.5 mm,沖壓成型。支架、進(jìn)、出油孔與油罐殼體為焊接成型。

        2 轉(zhuǎn)向油罐故障情況說明

        通過對(duì)我司近1年來轉(zhuǎn)向油罐故障情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì),該轉(zhuǎn)向油罐的故障率為0.26%,故障模式和各故障所占比例,見表1,其中支架焊縫處的漏油故障約占故障總數(shù)的81.40%。由此可以得出結(jié)論:該油罐的主要故障模式為支架與油罐殼體的焊縫漏油故障。

        3 故障件理化分析

        由于油罐殼體的壁厚僅1.25 mm,焊接的母材薄,容易存在焊接缺陷,故需將故障件進(jìn)行理化分析,確認(rèn)材料性能是否符合要求。理化分析的結(jié)果如下:母材、焊縫的金相組織符合圖紙的性能要求,但在焊縫處罐體母材有約0.20 mm深的裂紋,如圖2所示,可知該裂紋是引起漏油的直接原因。

        4 CAE模型分析

        為確定該油罐是否有應(yīng)力異常的情況,需對(duì)油罐模型進(jìn)行CAE分析。根據(jù)該油罐的安裝情況,建立模型如下:油罐支架安裝在車架上翼面,油罐與油罐支架用四顆螺栓固定。

        為了充分模擬其實(shí)際情況,上蓋與油罐殼體采用裝配擰緊的狀態(tài);油罐內(nèi)按最大加注的油液量簡化為質(zhì)心對(duì)油罐殼體作用,相關(guān)模型及約束,如圖3和圖4所示。

        結(jié)合車輛在實(shí)際的行駛狀況,分兩種情況進(jìn)行加載分析:在車輛緊急制動(dòng)的情況下,油罐受到的加速度最大,沖擊力最大;車輛轉(zhuǎn)彎時(shí),油罐受到向心力作用,使焊縫受到扭力作用。分析結(jié)果,見表2,結(jié)果表明:零件的最大應(yīng)力(29.76 MPa)遠(yuǎn)小于材料的許用應(yīng)力(196 MPa)。

        5 綜合分析原因及對(duì)策制定

        5.1 綜合分析原因

        通過故障件的實(shí)物核查、金相檢測(cè)分析及CAE分析對(duì)比,該油罐在設(shè)計(jì)上受力不大,遠(yuǎn)小于材料的許用應(yīng)力,導(dǎo)致油罐故障發(fā)生的原因主要如下:

        ①由于零件受力在焊縫的端頭,且在實(shí)際焊接中,焊縫被焊滿,導(dǎo)致在焊縫端頭容易形成應(yīng)力集中;

        ②零件為手工焊接,焊接質(zhì)量一致性難以保證,且薄板件的焊接要求高,容易產(chǎn)生過燒而產(chǎn)生裂紋;

        ③支架與油罐僅一條豎直焊縫,且車輛使用工況復(fù)雜,容易造成焊縫疲勞失效;

        ④固定的螺栓孔距過小,僅25 mm,不利于油罐穩(wěn)定,隨整車行駛震動(dòng)大極易出現(xiàn)開裂。

        5.2 對(duì)策制定

        針對(duì)以上所分析的4大原因,分別制定以下4項(xiàng)對(duì)策:

        ①焊縫端頭預(yù)留5 mm不焊,釋放焊接應(yīng)力;

        ②切換機(jī)器人焊接,保證焊接質(zhì)量;

        ③在支架端頭增加橫向焊縫,上下共增加4處改善受力;

        ④增加支架高度,增加螺栓孔距至40 mm,改善支架受力。

        6 樣件臺(tái)架試驗(yàn)驗(yàn)證

        根據(jù)臺(tái)架震動(dòng)規(guī)范,常規(guī)震動(dòng)試驗(yàn)共為8小時(shí):前后、左右方向各震動(dòng)2 h,上下4 h。為了充分驗(yàn)證整改效果,我們對(duì)樣件做了極限震動(dòng)試驗(yàn),即8個(gè)小時(shí)為一個(gè)循環(huán),直到震動(dòng)出現(xiàn)故障為止。

        經(jīng)震動(dòng)臺(tái)架試驗(yàn),樣件在震動(dòng)14小時(shí)出現(xiàn)漏油,漏油部位在橫向焊縫位置。雖然符合震動(dòng)規(guī)范要求,但未達(dá)成提升2倍的計(jì)劃整改提升要求水平。經(jīng)分析,油罐總成增加了橫向焊縫,理論上改善了受力,但橫向焊縫變成了主要受力部位,反而變?yōu)榱吮∪跷恢?,樣件因?yàn)闊o工裝恰恰在此處的焊接為手工焊接,焊縫質(zhì)量不能保證。重新設(shè)計(jì)焊接工裝,將橫向焊縫切換為機(jī)器人焊接。新樣件重新臺(tái)架震動(dòng),直至72小時(shí)出現(xiàn)焊縫漏油,震動(dòng)效果大大提升了9倍,滿足整改提升要求。

        7 結(jié) 語

        對(duì)故障件進(jìn)行詳細(xì)的剖析,通過材料理化分析、CAE分析,并結(jié)合實(shí)際使用情況,制定了相應(yīng)對(duì)策并通過臺(tái)架試驗(yàn)驗(yàn)證,結(jié)果表明,改善效果顯著,整改后的油罐滿足設(shè)計(jì)要求。為其他零件的改善提供了對(duì)策和思路。

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