王菁 趙華
摘 要:煉鋼過程中能量的回收利用及對排放物的處理對節(jié)能減排有著重大的意義。文章通過具體實例提出了具體的轉(zhuǎn)爐改造中可能遇到的實際問題,并列舉了節(jié)能降耗和減排的具體措施。
關(guān)鍵詞:節(jié)能減排;能量回收;轉(zhuǎn)爐汽化冷卻系統(tǒng)
近年來隨著環(huán)境問題日益嚴(yán)峻,能源逐漸枯竭,鋼鐵企業(yè)的節(jié)能減排勢在必行。到2015年,我國要淘汰落后煉鐵能力2億噸,煉鋼能力6500萬噸,鋼鐵企業(yè)轉(zhuǎn)型升級過程中將面臨結(jié)構(gòu)調(diào)整、轉(zhuǎn)型升級、兼并重組、淘汰落后、化解過剩產(chǎn)能的問題。
近幾年鋼鐵企業(yè)的減排措施有燒結(jié)機(jī)煙氣脫硫、各種爐窯燃煤改燃?xì)?,?jié)能措施有高爐煤氣干式除塵TRT、干熄焦、轉(zhuǎn)爐煤氣干法除塵、轉(zhuǎn)爐及加熱爐產(chǎn)生的低溫低壓蒸汽發(fā)電、燒結(jié)余熱發(fā)電等。
鋼鐵企業(yè)是我國的耗能大戶,尤其轉(zhuǎn)爐煉鋼在不同的環(huán)節(jié)上都存在著能源利用不足,排放超標(biāo)問題,特別是轉(zhuǎn)爐汽化冷卻系統(tǒng),作為轉(zhuǎn)爐煉鋼的主要節(jié)能環(huán)節(jié),它的設(shè)計是否合理在整個煉鋼工藝中起著舉足輕重的作用。
1 轉(zhuǎn)爐汽化冷卻節(jié)能降耗與減排的綜合措施
隨著國家節(jié)能減排政策的實施,國內(nèi)眾多鋼鐵企業(yè)都需要通過采用新技術(shù)和新工藝來實現(xiàn)節(jié)能減排的目標(biāo)。
(1)活動煙罩的改造
轉(zhuǎn)爐煤氣回收占整個轉(zhuǎn)爐工序能量回收總量的80%左右,其熱值可達(dá)8200kJ/m3左右,是較優(yōu)質(zhì)的燃料。用微壓差跟蹤調(diào)節(jié)系統(tǒng),加上變頻調(diào)速,最大限度地控制過??諝庀禂?shù),減少煙氣在爐口處的燃燒。
(2)轉(zhuǎn)爐汽化冷卻蒸汽替代燃?xì)忮仩t
VD真空精煉爐所用的真空泵為間歇運(yùn)行,抽真空前蒸汽負(fù)荷為零,開機(jī)后幾分鐘內(nèi)達(dá)到滿負(fù)荷,但真空泵工作期間要求蒸汽連續(xù)穩(wěn)定,以往是專設(shè)一臺鍋爐供蒸汽,目前利用蓄熱器替代燃?xì)忮仩t房的技術(shù)已經(jīng)很成熟,此法不但可以節(jié)省建設(shè)鍋爐房的費(fèi)用,而且可以將轉(zhuǎn)爐汽化冷卻所產(chǎn)生的蒸汽有效利用。
(3)低溫低壓蒸汽的利用
前幾年,轉(zhuǎn)爐煉鋼產(chǎn)生的蒸汽一般為0.4~0.8Mpa,很多鋼鐵廠夏天因無熱用戶而將蒸汽全部放散,不但造成大量的軟水被排放,而且蒸汽的潛能也沒被利用。
近幾年,利用低溫低壓蒸汽發(fā)電的技術(shù)日趨成熟,與火力發(fā)電廠發(fā)出的同等電量相比,即可節(jié)約能源又可減少二氧化碳及污染物的排放。此外,低溫低壓蒸汽還可用于制冷機(jī)組、空調(diào)等,運(yùn)行一兩年后效益就可回收。
2 汽化冷卻系統(tǒng)的現(xiàn)狀及問題
在鋼鐵冶煉過程中產(chǎn)生的廢氣、煙塵也是對大氣環(huán)境質(zhì)量造成不利影響的重要因素之一。目前煉鋼生產(chǎn)過程中的汽化冷卻系統(tǒng)仍存在下列問題。
(1)很多鋼廠為了快速增產(chǎn),只將轉(zhuǎn)爐容量增大,汽化冷卻煙道和汽包不變,縮短冶煉時間,增加冶煉強(qiáng)度,從而提高供氧強(qiáng)度和煤氣發(fā)生量。實例表明,當(dāng)供氧強(qiáng)度每提高1m3/min·噸,煤氣發(fā)生量會提高11.91m3/噸。因此瞬時煙氣量增大,而在同樣的風(fēng)機(jī)功率下,會造成風(fēng)機(jī)抽力嚴(yán)重不足,從而導(dǎo)致煙氣大量外溢。
(2)水質(zhì)不達(dá)標(biāo)。雖然采用軟水,但由于水質(zhì)管理不善,加之煙道受熱管底部排污較困難,當(dāng)熱負(fù)荷很高時,受熱管內(nèi)壁也會結(jié)垢,使管子傳熱效果大大降低,造成超溫破壞。
(3)爐塵對受熱管的磨損。爐氣中含有大量的氧化鐵粉塵,粉塵與受熱面管子產(chǎn)生摩擦而使受熱管磨損。尤其當(dāng)煙道直徑過小時,煙氣流速過高,有時能達(dá)到35m/s,煙道的壽命大幅度減少。
(4)制造工藝差。在煙道制造過程中,管子與隔板間的大量焊縫均采用手工焊接,不易保證焊接質(zhì)量,時有漏水現(xiàn)象發(fā)生,既浪費(fèi)了軟水又造成不安全隱患。
(5)由于活動煙罩使用一段時間后性能下降,因此很多鋼廠將活動煙罩的高度一次性調(diào)節(jié)好并將其固定,以后不再升降,從而導(dǎo)致煙氣在爐口外燃燒的份額增多,回收質(zhì)量不高。
以上問題如不解決,將會制約我國能源政策的實施,很多鋼廠面臨停產(chǎn)的局面,因此鋼廠的技改迫在眉睫。
3 轉(zhuǎn)爐汽化冷卻改造中的實際問題
鋼鐵企業(yè)一方面要淘汰落后小轉(zhuǎn)爐,在原有基礎(chǔ)上整合擴(kuò)建,另一方面要進(jìn)行節(jié)能減排的技術(shù)改造。
例如,某鋼廠要改造原有85t轉(zhuǎn)爐,欲在節(jié)省投資的基礎(chǔ)上進(jìn)行改造。原則上盡量保留原有設(shè)備、廠房,僅對吊車梁及柱子進(jìn)行加固,以達(dá)到滿足轉(zhuǎn)爐最大裝爐量120 t的要求。經(jīng)過對原吊車梁校核后,由于原來選擇的吊車有一定的余量,能滿足轉(zhuǎn)爐最大裝爐量的要求,故僅對柱子進(jìn)行加固。由于吊車梁及各層平臺的高度已經(jīng)定型,不易拆除重建,改造應(yīng)在不碰吊車梁及柱的情況下,盡量擴(kuò)大汽化冷卻煙道的直徑。
3.1 汽化冷卻煙道的校核分析
通過計算發(fā)現(xiàn):
(1)現(xiàn)僅校核爐口段煙道的直徑,在脫碳速度為0.5%/min時,爐氣量為100760標(biāo)m3/h,煙氣平均流速為28m/s,末端煙道出口溫度高達(dá)950℃。靠增大一文的噴水量解決高溫會造成水資源的進(jìn)一步浪費(fèi),最終決定改為干法除塵。
(2)煙道直徑影響傳熱效果和煙氣沖刷磨損煙流攜帶爐塵量,而加大直徑有限,只能把末段加粗到直徑2.3m,將煙道加長1.5m,同時將汽包提高1.5m。
(3)汽包作用是用來分離汽水混合物的,能保證蒸汽的品質(zhì),同時儲存一定的水量,當(dāng)給水因事故中斷時,用來保證轉(zhuǎn)爐吹煉順利結(jié)束和安全停爐。
汽包小了有兩點不利:一是蒸汽含汽率較高,蒸汽品質(zhì)差;二是為防止干燒水位提高接近上升管口,吹煉時汽包水位上下波動劇烈,周期性地與上升管內(nèi)的汽水混合物相撞,導(dǎo)致汽水循環(huán)不暢,產(chǎn)生周期性脈動,燒漏水冷壁。
經(jīng)過以上分析決定將汽包更換,直徑由2m改為2.4m,提高了生產(chǎn)安全性。
3.2 轉(zhuǎn)爐汽化冷卻系統(tǒng)對后部工序的影響
由于裝爐量的增大非常有限,為了增大出鋼量,就要減少吹煉時間以增強(qiáng)冶煉強(qiáng)度,在開罩吹煉中期瞬時最大爐氣量有大幅度增加,而通風(fēng)除塵系統(tǒng)風(fēng)機(jī)不能滿足需要,煙氣外溢,汽化冷卻煙道與風(fēng)機(jī)排煙量之間互相制約,如不匹配就會造成過??諝庀禂?shù)過大,煙氣量增多,為此決定重建鼓風(fēng)機(jī)房。
由此可以看出,本改造通過盡可能加長汽化冷卻煙道,擴(kuò)大汽包直徑,加大風(fēng)機(jī)風(fēng)量等方法,滿足了工藝要求,且實際運(yùn)行也達(dá)到了預(yù)期的效果,在一定程度上達(dá)到了節(jié)能減排的目的。
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(作者單位:1.合肥工業(yè)大學(xué)宣城校區(qū)建筑工程系2013給排水;2.中冶東方工程技術(shù)有限公司秦皇島研究設(shè)計院熱力)