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        萊鋼5號(hào)1080高爐爐缸側(cè)壁溫度異常點(diǎn)的處理

        2016-07-05 16:51:40丁鑫志劉棟焦穎
        山東工業(yè)技術(shù) 2016年14期
        關(guān)鍵詞:高爐

        丁鑫志++劉棟++焦穎

        摘 要:對(duì)萊鋼5號(hào)高爐鐵口下面爐缸側(cè)壁溫度偏高的處理進(jìn)行了總結(jié),認(rèn)為鐵口下面碳磚侵蝕已經(jīng)非常嚴(yán)重,必須采取護(hù)爐生產(chǎn)。通過(guò)加強(qiáng)鐵口管理;改善出鐵操作;灌漿及強(qiáng)化爐缸冷卻;調(diào)整風(fēng)口,控制冶煉強(qiáng)度;使用鈦化物護(hù)爐;加強(qiáng)生產(chǎn)管理;預(yù)警預(yù)控標(biāo)準(zhǔn)化操作,目前溫度已經(jīng)穩(wěn)定在600℃左右,確保了安全穩(wěn)定生產(chǎn)。

        關(guān)鍵詞:高爐;爐缸側(cè)壁溫度;護(hù)爐

        DOI:10.16640/j.cnki.37-1222/t.2016.14.024

        1 前言

        萊鋼鋼5號(hào)1080高爐(1080m3)本代爐役2012 年1月31 日大修投產(chǎn),高爐生產(chǎn)至今,本代爐齡達(dá)到4 年多,今年2月份起爐缸測(cè)溫電偶第7層有一個(gè)測(cè)點(diǎn)溫度異常升高,2月6日最高點(diǎn)溫度達(dá)到660℃以上,經(jīng)過(guò)測(cè)算,認(rèn)為爐缸局部發(fā)生異常侵蝕,為了確保爐缸安全,防止發(fā)生異常燒穿事故,高爐實(shí)施了護(hù)爐措施,控制異常點(diǎn)溫度及爐缸側(cè)壁溫度上升,實(shí)現(xiàn)了生產(chǎn)的安全穩(wěn)定。

        2 爐缸、爐底耐材組成及測(cè)溫點(diǎn)變化趨勢(shì)

        5號(hào)高爐采用水冷爐底,封板之下設(shè)有20 根水冷管間隔布置。在爐底封板之上用碳搗料找平,找平層以上上砌筑一層石墨、一層半石墨碳磚,兩層超微孔碳磚,碳磚以上砌筑兩層棕剛玉磚。棕剛玉磚以上為爐缸,爐缸外環(huán)使用UCAR石墨炭塊砌筑,內(nèi)環(huán)為棕剛玉磚。爐缸工作安全是決定高爐一代壽命的關(guān)鍵,5號(hào)高爐大修時(shí)在每層碳磚均安裝了6支測(cè)溫電偶,生產(chǎn)期間各測(cè)點(diǎn)溫度隨時(shí)間推移逐步上升,今年以前溫度上升緩慢受控。進(jìn)入2016年7層第四支電偶溫度異常上升,且速度較快,1月份達(dá)到600℃以上,2月5日溫度達(dá)到660℃ ,高爐被動(dòng)實(shí)施了一系列措施護(hù)爐。7層碳磚位于鐵口下方約500mm位置。

        3 侵蝕原因分析

        對(duì)高爐各部位冷卻壁水溫差采用自動(dòng)監(jiān)測(cè)和人工測(cè)量的方式驗(yàn)證,溫差均在2℃以內(nèi)。對(duì)爐殼溫度進(jìn)行對(duì)比分析有所上升但幅度很小,也在55℃以內(nèi)。通過(guò)新安裝電偶進(jìn)行比對(duì),驗(yàn)證檢測(cè)熱電偶沒(méi)有問(wèn)題。根據(jù)以往爐齡護(hù)爐經(jīng)驗(yàn)分析,爐殼溫度不能有效反應(yīng)高爐侵蝕狀況,電偶溫度是比較直觀也比較準(zhǔn)確的,單點(diǎn)溫度偏高說(shuō)明爐缸發(fā)生了異常侵蝕,那么究竟什么原因?qū)е碌哪兀?/p>

        (1)異常溫度點(diǎn)恰好位于爐缸象腳狀侵蝕部位區(qū)。爐缸象腳侵蝕屬于高爐冶煉無(wú)法避免的正常侵蝕,單點(diǎn)溫度的異常上升,跟鐵水環(huán)流的回流交匯有關(guān)。由于碳磚侵蝕只是一個(gè)點(diǎn)而不是一個(gè)面,所以冷卻壁傳熱的水溫差不高,爐殼外溫度也不高。推測(cè)之后隨著侵蝕進(jìn)一步發(fā)展,水溫差會(huì)變高。

        (2)碳磚與冷卻壁之間產(chǎn)生縫隙。5#高爐本代爐齡也已在線生產(chǎn)4年多,在大修開(kāi)爐達(dá)產(chǎn)后即進(jìn)行強(qiáng)化冶煉,冶煉強(qiáng)度一直偏高,爐缸區(qū)域曾有過(guò)跑煤氣情況,隨著高爐生產(chǎn)進(jìn)程,爐缸最外環(huán)碳磚和冷卻壁之間的填料可能損壞,冷卻壁也可能產(chǎn)生熱脹,導(dǎo)致兩者之間產(chǎn)生孔隙。用手錘檢測(cè)爐缸爐殼,發(fā)現(xiàn)輕輕敲擊有中空的聲音,也印證了這一判斷。

        (3)理論計(jì)算,根據(jù)碳磚的導(dǎo)熱性和侵蝕機(jī)理進(jìn)行理論計(jì)算,通過(guò)一維公式的計(jì)算,高溫部位碳磚剩余厚度在470mm左右。

        綜合以上分析,認(rèn)為鐵口下方局部碳磚發(fā)生異常侵蝕,必須采取護(hù)爐措施,遏制其發(fā)展勢(shì)頭,防止由點(diǎn)到面擴(kuò)散,發(fā)生安全事故。

        4 采取的措施

        4.1 灌漿及強(qiáng)化爐缸冷卻

        5號(hào)高爐在開(kāi)爐初期曾對(duì)跑煤氣區(qū)域進(jìn)行過(guò)局部灌漿,效果明顯。這次發(fā)生溫度異常升高,也利用2月5日休風(fēng)機(jī)會(huì)對(duì)高溫點(diǎn)區(qū)域進(jìn)行了灌漿處理。針對(duì)單點(diǎn)溫度升高,經(jīng)研討決定在這一區(qū)域進(jìn)行局部強(qiáng)化冷卻,目前正在施工。

        4.2 堵風(fēng)口,控制風(fēng)量

        2月5 日,5 號(hào)高爐休風(fēng)堵13#風(fēng)口,全風(fēng)風(fēng)量由2450m3/min 控制至2350m3/min,維持原來(lái)的動(dòng)能不變;采取縮礦批,將礦批由36000kg 縮為35000kg, 富氧量由7000m3/h 縮減至5000m3/h。從2月6 日爐缸側(cè)壁溫度緩慢下降,目前穩(wěn)定在600℃以下。

        4.3 采用鈦化物護(hù)爐

        發(fā)現(xiàn)鐵口下面?zhèn)缺跍囟犬惓I咭院螅?#高爐根據(jù)實(shí)際在礦料中配加鈦塊護(hù)爐,控制鐵中[Ti]0.08%-0.1%。同時(shí)適當(dāng)提高鐵中[Si]含量至0.4-0.5%,以保證鐵水充足的熱量和良好的鈦化物轉(zhuǎn)換。

        5 處理的效果

        2月6日高爐送風(fēng)時(shí),鐵口下面爐缸側(cè)壁溫度顯示450℃,目前穩(wěn)定在600℃左右。

        6 結(jié)語(yǔ)

        (1)萊鋼5號(hào)高爐鐵口下方一測(cè)溫點(diǎn)異常上升,經(jīng)研討局部區(qū)域存在異常侵蝕,開(kāi)始添加鈦化物護(hù)爐,并采取了控制風(fēng)量的措施;

        (2)配加鈦塊護(hù)爐,配合調(diào)整高爐操作方針,護(hù)爐效果較好;

        (3)鈦?zhàn)o(hù)爐期間,采取堵風(fēng)口,控制風(fēng)量、富氧量等綜合措施,有效控制了鐵口下方爐缸側(cè)壁溫度的持續(xù)升高。

        參考文獻(xiàn):

        [1]王筱留主編.高爐生產(chǎn)知識(shí)問(wèn)答[M].北京:冶金工業(yè)出版,1993:296.

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