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        1000MW機(jī)組屏過超溫類型及控制策略

        2016-06-29 09:05:13梅鴻程廣東粵電靖海發(fā)電有限公司廣東揭陽515223
        山東工業(yè)技術(shù) 2016年13期
        關(guān)鍵詞:汽溫煤量煤種

        梅鴻程(廣東粵電靖海發(fā)電有限公司,廣東 揭陽 515223)

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        1000MW機(jī)組屏過超溫類型及控制策略

        梅鴻程
        (廣東粵電靖海發(fā)電有限公司,廣東 揭陽 515223)

        摘 要:大型燃煤調(diào)峰機(jī)組燃用非設(shè)計(jì)煤種,汽溫較難控制,屏式過熱器容易超溫。此文以靖海電廠#3爐為例,分析、總結(jié)各類型屏過超溫的控制策略。

        關(guān)鍵詞:1000MW機(jī)組;超溫類型;控制策略

        0 引言

        本廠#3鍋爐為東方鍋爐廠制造的超超臨界參數(shù)變壓直流爐,型號(hào)DG3033/26.15-Ⅱ1型,前后墻對(duì)沖燃燒方式;設(shè)計(jì)煤種為神府東勝煙煤,校核煤種為山西晉北煙煤。#3機(jī)組自燃燒粵電6號(hào)(平混)煤種以及廣珠03(神混)煤種以來,B側(cè)屏過超溫嚴(yán)重,減溫水后屏過出口溫度到590℃,高時(shí)會(huì)達(dá)到610℃及以上,嚴(yán)重偏離其正常運(yùn)行溫度550℃,低過出口兩側(cè)偏差為20℃左右。由于這兩種煤種均與設(shè)計(jì)煤種煤質(zhì)偏差較大,表現(xiàn)為:高灰分、低水分、較高揮發(fā)分煤;因此,燃燒平混及神混煤,在加減負(fù)荷時(shí),往往屏過、高過大面積超溫,即使只加減50MW,超溫現(xiàn)象也會(huì)很嚴(yán)重,尤其是機(jī)組負(fù)荷在550MW至750MW區(qū)間加減負(fù)荷時(shí)尤為厲害。從曲線來看,基本每個(gè)班均會(huì)出現(xiàn)屏過大范圍超溫現(xiàn)象,因此,屏過超溫問題已經(jīng)對(duì)機(jī)組的安全運(yùn)行造成了極大的挑戰(zhàn)。

        1 屏過超溫類型

        #3爐屏過超溫主要有鍋爐設(shè)計(jì)缺陷超溫型、大幅度過快加減負(fù)荷超溫型、調(diào)整不當(dāng),爐膛燃燒嚴(yán)重偏斜導(dǎo)致的超溫型、燃料嚴(yán)重偏離設(shè)計(jì)煤種超溫類型、爐膛風(fēng)量過小超溫型、磨煤機(jī)煤粉分配不均超溫型、火焰中心過高超溫型、非正常工況超溫型。

        2 不同類型屏過超溫的特點(diǎn)

        2.1鍋爐設(shè)計(jì)缺陷超溫型

        從多方資料了解到,東方鍋爐廠生產(chǎn)的鍋爐普遍存在B側(cè)屏過汽溫及管壁易超溫的特性 ,且負(fù)荷普遍集中在600MW-800MW這個(gè)區(qū)間,這與鍋爐生產(chǎn)廠家自身設(shè)計(jì)及鍋爐性能有關(guān)。

        該種超溫主要通過降低火焰中心高度和調(diào)整燃盡風(fēng)量?jī)煞N主要方法控制,只要煤種與設(shè)計(jì)煤種偏差不是很大均可控。

        2.2大幅度快速加減負(fù)荷超溫型

        此類屏過超溫主要出現(xiàn)在急速加負(fù)荷過程中,特點(diǎn)為加負(fù)荷前兩側(cè)屏過汽溫正常,加負(fù)荷中屏過A、B側(cè)汽溫都會(huì)超過570℃且呈上漲趨勢(shì),但是屏過管壁一般不會(huì)超溫,且B側(cè)屏過超溫會(huì)更嚴(yán)重一些,加至穩(wěn)定負(fù)荷后,屏過汽溫又會(huì)緩慢下降回正常范圍內(nèi)。

        該種超溫主要是加負(fù)荷時(shí)煤量過調(diào),水量跟蹤較慢,風(fēng)量增加較猛,導(dǎo)致屏過汽溫短時(shí)超溫。可以通過BTU干預(yù)加煤速率,將送風(fēng)解手動(dòng)調(diào)整風(fēng)量;嚴(yán)重超溫時(shí),退出AGC穩(wěn)定負(fù)荷,待超溫好轉(zhuǎn)后繼續(xù)加負(fù)荷。

        2.3調(diào)整不當(dāng),爐膛燃燒嚴(yán)重偏斜導(dǎo)致的超溫型

        由于操作調(diào)整不當(dāng),爐內(nèi)燃燒嚴(yán)重偏向B側(cè),出現(xiàn)A側(cè)屏過汽溫嚴(yán)重偏低,A側(cè)一級(jí)減溫水流量偏小,A側(cè)出現(xiàn)氧量過?,F(xiàn)象;B側(cè)屏過汽溫嚴(yán)重超溫,B側(cè)一級(jí)減溫水流量達(dá)到偏大,B側(cè)出現(xiàn)缺氧現(xiàn)象;屬于A側(cè)屏過的前部分屏過管壁溫度很低而后部分B側(cè)管壁溫度溫度很高甚至超溫。

        該種超溫,需要運(yùn)行人員經(jīng)常對(duì)氧量偏差、兩側(cè)屏過汽溫、一級(jí)減溫水流量和調(diào)門開度加強(qiáng)監(jiān)視,發(fā)現(xiàn)偏差及時(shí)調(diào)整。

        2.4燃料嚴(yán)重偏離設(shè)計(jì)煤種超溫類型

        燃燒嚴(yán)重偏離設(shè)計(jì)煤種且揮發(fā)分低、固定碳含量高、難磨的煤種時(shí),引起的屏過嚴(yán)重超溫。該種超溫特點(diǎn)為A、B側(cè)屏過汽溫都偏高、高過汽溫也偏高,通過多種途徑都較難控制的超溫類型。

        主要以增大下層磨煤機(jī)煤量減少上層磨煤機(jī)煤量,降低一次風(fēng)壓,增大下層磨煤機(jī)二次風(fēng)門開度,提升磨煤機(jī)出口溫度及降低煤粉細(xì)度來調(diào)整,超溫嚴(yán)重時(shí),應(yīng)及時(shí)向配煤部門反映,適當(dāng)更換部分磨煤機(jī)煤種,進(jìn)行合理配煤摻燒。

        2.5爐膛風(fēng)量過小超溫型

        爐膛風(fēng)量控制過小,爐膛對(duì)流換熱嚴(yán)重偏小,水冷壁、屏過等輻射換熱量增大,屏過超溫嚴(yán)重,而通過適度增大風(fēng)量后即可消除的超溫。

        2.6磨煤機(jī)煤粉分配不均超溫型

        磨煤機(jī)出粉不均,不同磨煤機(jī)運(yùn)行時(shí),煤粉偏向不同,A、B、C磨煤機(jī)運(yùn)行時(shí),#3爐B側(cè)屏過超溫嚴(yán)重,A側(cè)屏過則溫度較低;D、E、F磨煤機(jī)運(yùn)行時(shí),#3爐煤粉偏向A側(cè)屏過,因此,在不同負(fù)荷時(shí),應(yīng)該根據(jù)磨煤機(jī)煤粉偏向規(guī)律,控制不同的磨煤機(jī)運(yùn)行方式。

        根據(jù)經(jīng)驗(yàn)針對(duì)不同煤種,啟動(dòng)不同偏向的制粉系統(tǒng)進(jìn)行調(diào)整,或者經(jīng)過試驗(yàn)將磨煤機(jī)煤粉調(diào)配均勻,防止偏燒。

        2.7火焰中心過高超溫型

        因火焰中心過高引起的屏過超溫,該類型超溫是A、B側(cè)屏過溫度及高過、高再汽溫均偏高,排煙溫度較高。

        通常通過降低火焰中心高度就可以控制的超溫。引起火焰中心過高的因素有:一次風(fēng)壓過高、燃盡風(fēng)門開度過小、上層制粉系統(tǒng)煤量過大、下層二次風(fēng)門開度過小、煤粉過粗、煤粉出口溫度較低。

        2.8非正常工況超溫型

        當(dāng)機(jī)組送、引風(fēng)機(jī)等單個(gè)風(fēng)機(jī)故障停運(yùn)導(dǎo)致的爐膛屏過A、B側(cè)不平衡,甚至超溫。以A引風(fēng)機(jī)故障停運(yùn)為例,#3爐A引風(fēng)機(jī)停運(yùn)時(shí),此時(shí)爐膛B側(cè)負(fù)壓大,B側(cè)煤粉通流速度快,若燃盡風(fēng)門開度一致,此時(shí)B側(cè)燃盡風(fēng)以下的管壁因煤粉停留時(shí)間短,換熱差而低溫,大量未燃盡的煤粉進(jìn)入后部管壁燃燒使得尾部管壁溫度高甚至超溫,A側(cè)則恰好相反。此種超溫則需要查明設(shè)備異常,消除異常才能消除超溫。

        3 屏過超溫控制策略

        針對(duì)不同類型的屏過超溫處理方法不同,總結(jié)控制策略如下:

        (1)檢查鍋爐輔機(jī)運(yùn)行有無異常,及時(shí)將異常工況消除,參看超溫是否消除。

        (2)檢查屏過超溫是否是一直存在,還是本班才出現(xiàn)的;若是一直存在的則進(jìn)行下一步分析。若是本班才出現(xiàn)的,則通過廠級(jí)監(jiān)控系統(tǒng)查閱上個(gè)班運(yùn)行參數(shù)進(jìn)行比對(duì),檢查哪些參數(shù)發(fā)生變化,盡量調(diào)回上班或者上次不超溫工況狀態(tài),看能否解決超溫問題,待解決后,再分析超溫的具體原因。

        (3)若超溫一直存在,則通過比對(duì)A、B側(cè)屏過蒸汽溫度,A、B側(cè)一級(jí)減溫水調(diào)門開度及流量,A、B側(cè)空預(yù)器出口氧量,A、B側(cè)燃盡風(fēng)門開度幾個(gè)指標(biāo)來確定,若A、B屏過汽溫接近,減溫水開度、氧量均接近,則可以確定爐膛內(nèi)部煤粉燃燒均勻,說明是火焰中心太高或風(fēng)量太小引起,此時(shí)可以通過以下幾個(gè)方式來調(diào)整:1)降低一次風(fēng)壓;2)降低過熱度偏置;3)增大下層磨煤量,減少上層磨煤量;4)提高磨煤機(jī)出口溫度,降低煤粉細(xì)度;5)增大A、B側(cè)燃盡風(fēng)門開度;6)增大下層制粉系統(tǒng)二次風(fēng)門開度;7)在氧量偏小的前提下,適當(dāng)提高爐膛風(fēng)量,增大對(duì)流換熱量;8)通過開大再熱器煙氣擋板,將熱量適當(dāng)轉(zhuǎn)移至再熱器,緩減超溫;9)增加爐膛及過再熱器吹灰次數(shù)。

        (4)若A、B側(cè)屏過溫度出現(xiàn)A低B高或B低A高,且兩側(cè)一級(jí)減溫水量相差較大,A、B空預(yù)器出口氧量偏差很大,則說明爐內(nèi)燃燒出現(xiàn)偏移,此時(shí)應(yīng)通過調(diào)整A、B兩側(cè)燃盡風(fēng)量消除超溫;若A側(cè)屏過超溫,則應(yīng)增大A、B、C磨煤機(jī)煤量,若B側(cè)屏過超溫,則應(yīng)增大D、E、F磨煤機(jī)煤量;同時(shí)可以通過設(shè)置A、B送引風(fēng)機(jī)偏置來調(diào)平A、B空預(yù)器出口氧量,最終調(diào)平屏過出口溫度。

        (5)若是短期快速增負(fù)荷引起的超溫,在加負(fù)荷時(shí),應(yīng)較快增大送風(fēng)量,并可適當(dāng)通過BTU干預(yù)給煤量,來減緩煤量增加速率,或?qū)⑺惋L(fēng)機(jī)解除自動(dòng),手動(dòng)調(diào)節(jié)送風(fēng)機(jī)動(dòng)葉,防止風(fēng)量增加過大加劇超溫。一般因大幅增負(fù)荷引起的屏過超溫不會(huì)持續(xù)很久,主要體現(xiàn)在屏過汽溫超溫管壁不會(huì)超溫,因此影響不大。若管壁也大面積超溫則可退出AGC,適當(dāng)穩(wěn)定后再增負(fù)荷。

        (6)若是燃燒較差煤種引起的超溫,我們能做的就是盡量降低火焰中心溫度,盡力將爐內(nèi)燃燒調(diào)平,多增加吹灰次數(shù),向部門匯報(bào)煤種燃燒情況,盡量摻燒一些不易超溫的煤種進(jìn)行協(xié)調(diào),根據(jù)經(jīng)驗(yàn)盡量選擇不加劇超溫情況的磨煤機(jī)運(yùn)行。

        (7)若屏過偶然出現(xiàn)超溫經(jīng)多方調(diào)整無效時(shí),此時(shí)應(yīng)考慮是否磨煤機(jī)出現(xiàn)問題(動(dòng)態(tài)分離器打滑、堵磨、風(fēng)環(huán)損壞等),爐膛水冷壁、屏過結(jié)焦,吹灰異常,風(fēng)機(jī)故障等鍋爐設(shè)備方面的原因引起,查明原因及時(shí)進(jìn)行消除。

        (8)屏過超溫嚴(yán)重經(jīng)調(diào)整無效時(shí),及時(shí)進(jìn)行減負(fù)荷調(diào)整,緩減超溫情況,嚴(yán)禁超溫時(shí)不調(diào)整不作為。

        4 結(jié)束語

        屏過超溫是一個(gè)復(fù)雜的過程,尤其是在AGC狀態(tài)下,機(jī)組負(fù)荷經(jīng)常波動(dòng),屏過超溫調(diào)節(jié)更加困難。經(jīng)過上述分析,總結(jié)出有效的控制策略改善和緩解了本廠#3爐屏過超溫問題,對(duì)火電廠集控運(yùn)行調(diào)整具有指導(dǎo)意義;在生產(chǎn)過程中不斷總結(jié),充分發(fā)揮主觀能動(dòng)性才有利于機(jī)組安全穩(wěn)定運(yùn)行。

        參考文獻(xiàn):

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        [2]蘇劍平.屏式過熱器超溫的原因及分析(600MW)[J].科技風(fēng),2012(08):137+139.

        [3]王巨川,禹慶明,徐立韡,唐曉飛.鍋爐再熱汽溫低、屏區(qū)過熱器超溫原因分析及解決方案[J].華北電力技術(shù),2011(06):51-54.

        DOI:10.16640/j.cnki.37-1222/t.2016.13.212

        作者簡(jiǎn)介:梅鴻程(1987-),男,云南保山人,助理工程師,主要從事火電廠集控運(yùn)行工作。

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