董風芝, 姜春志
(山東理工大學 資源與環(huán)境工程學院, 山東 淄博 255049)
內(nèi)蒙古某銅礦分選工藝優(yōu)化選擇
董風芝, 姜春志
(山東理工大學 資源與環(huán)境工程學院, 山東 淄博 255049)
摘要:分選工藝是影響礦物分選指標的重要因素.在對內(nèi)蒙古某銅礦礦物性質(zhì)深入研究的基礎(chǔ)上,通過磨礦細度、精選次數(shù)、掃選次數(shù)、礦漿pH值等浮選主要工藝因素進行單因素條件試驗,確定合理的分選流程為:一次粗磨,粗精礦再磨,一次粗選兩次精選兩次掃選. 閉路試驗結(jié)果表明,該工藝流程可以獲得良好的分選指標,精礦品位23.12%;回收率86.73%.
關(guān)鍵詞:黃銅礦; 浮選; 工藝流程; 單因素試驗; 閉路試驗
銅是應(yīng)用最為廣泛的工業(yè)原料之一,用量僅次于鋼鐵和鋁,在國民經(jīng)濟中占有重要地位[1].目前世界銅儲量60%集中在美洲.中國銅資源儲量占世界總儲量的4.36%,人均擁有量不足世界平均水平的24%,資源量十分緊缺.近年來中國銅需求量持續(xù)增長,進口量不斷增加,目前銅精礦進口量約為國內(nèi)產(chǎn)量的5倍[2].我國銅資源的緊缺,對國民經(jīng)濟安全運行構(gòu)成一定威脅.加強對銅資源開發(fā)利用工藝技術(shù)的研究,不斷提高資源利用效率,成為我國銅資源開發(fā)中的重要內(nèi)容[2-3]. 我國銅礦資源以黃銅礦為主,普遍采用浮選工藝. 具體的分選工藝流程需要在對礦石性質(zhì)進行相關(guān)研究的基礎(chǔ)上,通過可選性研究試驗優(yōu)化主要工藝參數(shù),確定最佳分選工藝. 內(nèi)蒙某銅礦儲量豐富,亟待開發(fā),研究合理的工藝流程對該礦的開發(fā)利用具有極大的指導(dǎo)意義.
1礦石性質(zhì)
內(nèi)蒙古某銅礦屬于蝕變巖型銅礦,主要有用礦物為黃銅礦,主要脈石礦物為綠簾石,礦物組成分析結(jié)果見表1.黃銅礦粒徑一般0.01~0.1mm,多呈不規(guī)則粒狀集合體嵌布于脈石中,脈壁不平直,向兩側(cè)呈浸染狀擴散,常與黃鐵礦伴生.黃銅礦的嵌布特征是粒度微細、與脈石礦物的交生關(guān)系十分復(fù)雜,需要很高的磨礦細度才能使其得到較為充分的解離.
表1 原礦礦物組成分析結(jié)果 %
原礦樣多元素化學分析結(jié)果見表2,由表2可以看到,原礦中銅金屬含量比較高,為回收利用的主要成分,其它元素含量較低,達不到綜合回收要求;砷等雜質(zhì)元素含量低,對分選極為有利.銅的物相分析結(jié)果見表3,物相分析結(jié)果表明,銅礦物氧化程度低,對銅金屬的分選有利[4].
表2 原礦多元素化學分析結(jié)果 %
表3 銅金屬物相分析結(jié)果 %
2粗磨磨礦細度
原礦樣混合均勻后,用顎式破碎機碎至0~2mm,進行磨礦細度試驗. 一粗一掃流程,粗選添加石灰600g/t、丁黃藥160g/t、2號油60g/t,粗選時間6min. 掃選添加丁黃藥40g/t,2號油15g/t,掃選時間3min. 浮選試驗結(jié)果見圖1.
從圖1浮選結(jié)果看,隨著磨礦時間的延長,精礦回收率逐漸提高,粗精礦品位則比較接近.磨礦時間12~14min時精礦指標較高,之后開始下降.其原因是隨著磨礦細度提高,細粒嵌布的黃銅礦得以解離,更多的黃銅礦被分選到精礦中從而提高了回收率。磨礦過細,則由于脈石礦物的泥化使得浮選過程惡化,影響了藥劑對黃銅礦的捕收,回收率反而下降。由此確定粗磨磨礦時間為12min,經(jīng)測定此時磨礦細度小于0.075mm占65.6%.
圖1 磨礦細度試驗結(jié)果
根據(jù)試驗結(jié)果,磨礦時間12min時粗精礦回收率87.26%,粗掃選總回收率91.29%,回收率指標偏低[5],分析其原因,應(yīng)該是由于部分銅礦物嵌布粒度微細,常規(guī)浮選工藝回收較為困難.
3石灰用量(pH值)試驗
浮選礦漿的pH值對浮選過程有較大影響,其一是影響到礦物顆粒表面的物理化學反應(yīng),進而影響顆粒表面可浮性;其二是影響浮選藥劑的解離狀態(tài)及各類離子的濃度,進而影響到藥劑與礦物表面的作用,最終影響浮選指標. 黃藥通常在堿性條件下使用,試驗中選用石灰調(diào)整礦漿pH值,合理的石灰用量通過試驗來確定.
主要分選條件:磨礦時間12min,丁黃藥160g/t、2號油60g/t,分選時間6min.分別在不同石灰用量(不同pH值)條件下分選,根據(jù)最終精礦指標確定粗選石灰用量(最佳pH值)。分選結(jié)果見圖2.
由圖2試驗結(jié)果看出,不使用石灰時,回收率較低.隨著石灰用量增加,礦漿pH值提高,回收率呈現(xiàn)先升后降的變化趨勢,用量過多回收率隨之下降.精礦品位則隨著石灰用量增加,呈現(xiàn)下降趨勢,但變化不大. 分析其原因,主要是石灰的凝聚作用,使得浮選泡沫保持一定粘度,有利于提高回收率,但過高則使泡沫過粘,浮選過程惡化,反而降低了回收率. 泡沫粘度增大,脈石礦物夾雜增多,品位則略有下降.綜合考慮確定石灰用量600g/t,經(jīng)測定,此時礦漿pH值=8.1.
圖2 石灰用量試驗結(jié)果
4再磨磨礦細度與精選次數(shù)
為獲得高品位精礦,黃銅礦的分選通常采用兩段磨礦流程,對粗精礦進行再磨,充分解離后再精選獲得高品位精礦產(chǎn)品,同時再磨的礦量可以大大減少,降低生產(chǎn)成本[6-7]. 為確定合理的再磨細度,進行了粗精礦再磨試驗.
粗磨礦時間12min,粗選條件同前;粗精礦不進行任何處理,直接采用XMB-70輥筒棒磨機磨礦,一次精選3min,二次精選2min.試驗結(jié)果見圖3.
圖3 再磨時間與精礦品位關(guān)系
由圖3試驗結(jié)果看,粗精礦不經(jīng)再磨直接精選2次,精礦品位可達到21%,考慮到閉路流程中由于中礦返回的影響精礦品位將有所下降,說明要獲得品位20%以上的銅精礦必須采用再磨作業(yè). 顯微鏡下觀測不再磨條件下的精礦產(chǎn)品,發(fā)現(xiàn)存在較多連生體,黃銅礦單體解離度為74%,也印證了這一分析結(jié)論.
隨著再磨時間的延長,黃銅礦解離度提高,最終精礦品位提高.再磨15min時,精礦品位達到30.89%,說明再磨細度對精礦品位影響顯著. 再磨5min后,二次精選精礦即可達到25%,按一般規(guī)律推測閉路分選精礦品位可保持在20%以上,由此可以初步確定再磨時間5min,精選次數(shù)兩次即可. 顯微鏡下觀測再磨5min條件下的精礦產(chǎn)品,黃銅礦單體解離度為85%,單體解離度的與精礦品位同步提高. 由于閉路分選中礦返回的影響,閉路分選時精礦品位將有一定的下降,所以合理的再磨細度需通過閉路試驗驗證[8].
5掃選次數(shù)試驗
為盡可能提高銅的回收率,掃選作業(yè)需要強化,合理的掃選次數(shù)通過試驗確定. 粗選條件同前. 掃選條件:丁黃藥40g/t,2號油15g/t,掃選時間3min. 分選結(jié)果見表4.
表4 掃選次數(shù)試驗結(jié)果 %
表4試驗結(jié)果表明,第三次掃選精礦回收率已經(jīng)很低,確定選次數(shù)為兩次.
6閉路試驗
在開路試驗所確定的最優(yōu)條件的基礎(chǔ)上,用單槽浮選機進行模擬閉路分選試驗,以確定中礦返回對精礦指標的影響.分選工藝流程:一次粗磨,一次粗選,兩次掃選,粗精礦再磨,兩次精選,中礦循序返回. 每份礦樣1kg,連續(xù)分選6份礦樣. 閉路流程如圖4.
圖4 閉路浮選流程
粗精礦再磨5min,第5、6個試驗的精礦指標基本穩(wěn)定,分選的第5、第6份樣的平均指標見表5.
表5 再磨5分鐘閉路試驗結(jié)果
由表5可看出,第5、6個試驗的精礦指標基本穩(wěn)定,礦量達到平衡,但金屬量沒有達到平衡,原礦計算品位只有1.086%(損失5.57%銅金屬回收率),分析主要原因是礦物解離度不夠,連生體較多,連生體在中礦中累積,導(dǎo)致金屬量不平衡,實際生產(chǎn)中這部分中礦將會機械地分配到精礦、尾礦中,造成精礦品位的下降,回收率則會比閉路試驗中精礦回收率有所提高.根據(jù)一般規(guī)律,品位將略有下降,回收率約在90%左右[6,8].由于精礦品位已達到23.12%的較高水平,再提高磨礦細度已無必要,所以確定再磨時間為5min.經(jīng)測定此時細度小于0.045mm占96.52%.
7結(jié)論
通過對內(nèi)蒙某銅礦的試驗研究,可以得到以下結(jié)論:(1)要獲得品位20%以上的銅精礦,必須進行粗精礦再磨,再磨細度對精礦品位有顯著影響;(2)對該礦最合理的浮選流程為一次粗磨、粗精礦再磨,一次粗選兩次精選兩次掃選,可獲得品位20%以上、回收率90%左右的銅精礦;(3)該礦銅礦物嵌布粒度不均勻,部分銅礦物嵌布粒度微細,回收困難.要進一步提高回收率,必須對這部分微細粒采取特別的工藝措施.
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(編輯:姚佳良)
Optimized selection of separation process of a chalcopyrite in Inner Mongolia
DONG Feng-zhi, JIANG Chun-zhi
(School of Resources and Environmental Engineering, Shangdong University of Technology, Zibo 255049, China)
Abstract:Separation process is one of the important factors affecting mineral separation index. Base on deep study in mineral properties for a chalcopyrite in Inner Mongolia, we made single-factor experiments such as grinding fineness, numbers of concentration and scavenging and pH value. The reasonable separation process is: one coarse grinding,one regrinding for primary concentrate, one roughing and two concentrations and two scavengings. Closed-circuit test results show that the process could get good separation indexes. Concentrate grade reached 23.12%, and the recovery rate was 86.73%.
Key words:chalcopyrite; flotation; process flow; single-factor experiment; closed-circuit experiment
收稿日期:2015-07-22
作者簡介:董風芝,男,dongfz@sdut.edu.cn
文章編號:1672-6197(2016)05-0052-04
中圖分類號:TD952
文獻標志碼:A