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        蒲石河電站上導(dǎo)軸承溫度偏高分析與處理

        2016-06-24 10:15:32羅建華
        上海大中型電機(jī) 2016年1期
        關(guān)鍵詞:溫度

        羅建華

        (哈爾濱電機(jī)廠有限責(zé)任公司,黑龍江哈爾濱 150040)

        蒲石河電站上導(dǎo)軸承溫度偏高分析與處理

        羅建華

        (哈爾濱電機(jī)廠有限責(zé)任公司,黑龍江哈爾濱150040)

        摘要:蒲石河發(fā)電電動機(jī)上導(dǎo)軸承結(jié)構(gòu)設(shè)計采用ALSTOM公司基本設(shè)計結(jié)構(gòu)。電站運(yùn)行人員發(fā)現(xiàn)在機(jī)組運(yùn)行期間監(jiān)測的瓦溫偏高,文章主要對上導(dǎo)軸承結(jié)構(gòu)進(jìn)行分析,找到瓦溫偏高的原因并提出結(jié)構(gòu)改進(jìn)方案。

        關(guān)鍵詞:蒲石河;發(fā)電電動機(jī);上導(dǎo)軸承;溫度

        0引言

        蒲石河抽水蓄電站裝機(jī)1 200 MW,共安裝4臺單機(jī)容量為300 MW的發(fā)電電動機(jī)組。該電站作為國家蓄能打捆招標(biāo)項目的一部分,旨在幫助哈電公司消化吸收ALSTOM提供轉(zhuǎn)讓的技術(shù)。該項目哈電為主承包方,ALSTOM公司技術(shù)支持方。

        蒲石河電站在投入商業(yè)運(yùn)行后,電站運(yùn)行人員反饋機(jī)組運(yùn)行幾個月后監(jiān)測到的上導(dǎo)軸承瓦溫度偏高。哈電設(shè)計人員通過對上導(dǎo)軸承的結(jié)構(gòu)型式進(jìn)行復(fù)查和分析,找到了瓦溫度偏高的原因是油路循環(huán)存在問題,在分析處理的過程中也得到了一些啟發(fā),對今后抽水蓄能導(dǎo)軸承結(jié)構(gòu)布置具有很好的借鑒意義。

        1電站反饋信息

        電站運(yùn)行人員反饋4號機(jī)組上導(dǎo)軸承瓦溫度經(jīng)過幾個月份的監(jiān)測,抽水工況最高溫度達(dá)到66.9℃,發(fā)電工況最高溫度達(dá)到67.4℃,油槽最高溫度達(dá)到53℃,在冷水溫度較低的月份,上導(dǎo)軸承瓦溫度和油槽溫度分別可以降低到60℃和50℃以下,但是運(yùn)行人員擔(dān)心在冷卻水溫度較高月份,上導(dǎo)軸承瓦溫度和油槽溫度會相對較高。

        2溫度值分析

        蒲石河項目ALSTOM公司為技術(shù)支持方,總體結(jié)構(gòu)基本方案及計算均由ALSTOM公司負(fù)責(zé),哈電公司負(fù)責(zé)在基本方案基礎(chǔ)上進(jìn)行詳細(xì)設(shè)計。ALSTOM公司根據(jù)主機(jī)合同相關(guān)規(guī)定提供參數(shù)限定值為:上導(dǎo)軸承瓦溫不超過75℃,油槽溫度不超過60℃,電站反饋的瓦溫度和油槽溫度最高值均未超出限制值范圍,滿足合同要求,只是相應(yīng)溫度值相對偏高。

        ALSTOM公司提供的上導(dǎo)軸承計算結(jié)論(詳見表1),上導(dǎo)軸承瓦溫計算值為62.3℃,電站反饋的最高瓦溫度已經(jīng)超過計算溫度。

        雖然電站實測值滿足合同要求值,但是鑒于導(dǎo)軸承溫度相對偏高,且業(yè)主提出優(yōu)化要求,哈電設(shè)計人員認(rèn)真分析了上導(dǎo)軸承結(jié)構(gòu)并提出了具體的優(yōu)化及改進(jìn)方案。

        表1 上導(dǎo)軸承瓦潤滑計算

        3結(jié)構(gòu)分析

        蒲石河上導(dǎo)軸承結(jié)構(gòu)詳見圖1,經(jīng)過分析,上導(dǎo)軸承瓦溫高應(yīng)該是油路循環(huán)存在問題,油槽內(nèi)的油路循環(huán)路徑如圖1所示,通過滑轉(zhuǎn)子與泵環(huán)之間所形成的間隙泵將油槽內(nèi)的潤滑油泵入導(dǎo)軸承瓦參與導(dǎo)軸承潤滑,參與潤滑及導(dǎo)軸承瓦間未參與潤滑的潤滑油從導(dǎo)軸承瓦托板后方流油冷卻器進(jìn)行冷卻。該循環(huán)油路的問題是導(dǎo)瓦背部無任何擋油板,造成從泵環(huán)處進(jìn)入的冷油僅有部分參與潤滑冷卻,大部分從導(dǎo)瓦背部直接回流到冷油區(qū),造成導(dǎo)瓦中心線以上的熱油處于上浮死油區(qū)的狀態(tài),使得油槽內(nèi)為冷熱油的混合。在冷卻水溫度較低的月份,可以通過油冷卻器的冷卻能力降低油槽內(nèi)混合油溫,從而降低軸承瓦溫度,但是在冷卻水溫度較高的月份,冷卻能力降低,造成導(dǎo)軸承瓦溫度偏高。

        圖1 上導(dǎo)軸承ALSTOM結(jié)構(gòu)

        4改進(jìn)方案

        根據(jù)結(jié)構(gòu)分析,基于機(jī)組已經(jīng)全部投入運(yùn)行,在對原結(jié)構(gòu)不進(jìn)行大改動的情況下進(jìn)行優(yōu)化是基本的原則,共有兩種方案:方案一,分析泵環(huán)與滑轉(zhuǎn)子之間的間隙,找到最優(yōu)的間隙值確保足夠的油流量,增加潤滑油的流量降低瓦溫;方案二,在導(dǎo)軸承瓦支撐之間、托板的上方焊接擋油板,在托板之間增加擋油板,使得所有的潤滑油必須從擋油板與油位之間的空間回流到冷油區(qū),消除原有的上浮的熱油死油區(qū),并且使得流過導(dǎo)軸承瓦的冷油盡可能多,從而降低到軸承瓦溫度。

        4.1方案一可行性分析

        根據(jù)上導(dǎo)軸承結(jié)構(gòu)布置,需要對間隙泵的間隙值與流量進(jìn)行計算分析對比。建立間隙泵計算模型,如圖2所示,確定間隙泵計算輸入數(shù)據(jù),如表2所示。

        圖2 間隙泵計算模型

        項目參數(shù)備注泵孔入口壓力P0/MPa0.1絕壓泵孔出口壓力H/mm250導(dǎo)瓦浸油高度L/mm50泵孔有效寬度P1/MPa0.1025絕壓(P0+油位)

        根據(jù)建立的模型和輸入數(shù)據(jù)選取不同的h值進(jìn)行計算分析, 得到不同間隙對應(yīng)的流量,如圖3所

        圖3 間隙泵不同間隙計算結(jié)論

        示,通過計算可知,間隙選擇5 mm時候流量最大,說明ALSTOM結(jié)構(gòu)設(shè)計選用的間隙是最優(yōu)的,無法進(jìn)行調(diào)整,方案一不可行。

        4.2方案二可行性分析

        在導(dǎo)瓦支撐立筋之間增設(shè)擋油板1,在導(dǎo)瓦托板之間增設(shè)擋油板2(導(dǎo)瓦托板為分瓣結(jié)構(gòu),兩瓣之間存在間隙),從而對油流形成導(dǎo)向,使得熱油只能從擋油板1上部流出返回油冷卻器進(jìn)行冷卻(詳見圖4)。

        安裝過程需要拆卸上導(dǎo)瓦托板,以便于在托板上鉆攻把合擋油板2的螺孔。加上焊接擋油板1需要的安裝空間,安裝擋油板1和擋油板2需要將上導(dǎo)軸承瓦、托板、泵環(huán)、油槽蓋進(jìn)行拆卸。

        圖4 增加擋油板后上導(dǎo)軸承結(jié)構(gòu)

        4.3改進(jìn)方案

        方案二可以有效地對冷油形成導(dǎo)向,使得冷油參與軸承潤滑后從擋油板1上部的空間回流到冷油區(qū),能夠有效沖散死油區(qū)熱油,從而降低軸承瓦溫度。但方案二是在已經(jīng)安裝完成的機(jī)組上進(jìn)行的改進(jìn),實施起來稍顯復(fù)雜,需要研究更加徹底的改進(jìn)方案,以便后續(xù)的項目在結(jié)構(gòu)布置過程中有效避免油路循環(huán)短路問題的發(fā)生。在后續(xù)設(shè)計制造的溧陽抽水蓄能電站中,已經(jīng)采用了全新的結(jié)構(gòu),即導(dǎo)軸承瓦托板采用整圓結(jié)構(gòu),同時將導(dǎo)軸承瓦支撐結(jié)構(gòu)由ALSTOM公司采用的多個單獨支撐(如圖5所示)改為座圈支撐(如圖6所示),從而使得座圈與托板之間形成封閉,使得油流按照規(guī)定的流向。

        圖5 上導(dǎo)軸承瓦支撐ALSTOM結(jié)構(gòu)

        圖6 溧陽上導(dǎo)軸承改進(jìn)結(jié)構(gòu)

        5結(jié)語

        綜上所述,通過對蒲石河4號機(jī)組上導(dǎo)軸承結(jié)構(gòu)的分析,找到了瓦溫偏高的原因是油路循環(huán)存在部分短路的問題。通過增加擋油板強(qiáng)迫油流按規(guī)定的流向循環(huán)能夠有效的降低瓦溫,提出的可行性改進(jìn)方案經(jīng)過業(yè)主審批已經(jīng)通過,待適當(dāng)時機(jī)進(jìn)行安裝實施,同時在后續(xù)的抽水蓄能機(jī)組設(shè)計過程中,改進(jìn)了結(jié)構(gòu)布置方案,從而避免了油循環(huán)問題的發(fā)生。

        作者簡介:

        羅建華,男,1983年生,工程師,2006年7月畢業(yè)于合肥工業(yè)大學(xué)電氣工程及其自動化專業(yè),長期從事水輪發(fā)電機(jī)設(shè)計工作。

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