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        發(fā)電機直流耐壓試驗泄漏電流過大的分析處理

        2016-06-22 06:20:59冉旺張征平林德泉陶柳鳳徐展鋒孫文星
        廣東電力 2016年5期
        關(guān)鍵詞:發(fā)電機套管

        冉旺,張征平,林德泉,陶柳鳳,徐展鋒,孫文星

        (1. 廣東電網(wǎng)有限責(zé)任公司電力科學(xué)研究院,廣東 廣州510080;2. 廣州粵能電力科技開發(fā)有限公司,廣東 廣州 510075)

        發(fā)電機直流耐壓試驗泄漏電流過大的分析處理

        冉旺1,張征平1,林德泉2,陶柳鳳2,徐展鋒2,孫文星1

        (1. 廣東電網(wǎng)有限責(zé)任公司電力科學(xué)研究院,廣東 廣州510080;2. 廣州粵能電力科技開發(fā)有限公司,廣東 廣州 510075)

        摘要:針對發(fā)電機交接試驗中出現(xiàn)三相絕緣電阻值極不平衡、泄漏電流過大的問題,介紹了發(fā)電機泄漏電流和直流耐壓試驗的基本原理,分析了泄漏電流過大的原因;介紹了處理措施和試驗過程,采用由易到難、逐步分解的方法,排查可能導(dǎo)致泄漏電流過大的因素?,F(xiàn)場實例證明,采用該處理流程,可清晰無誤地查找到導(dǎo)致泄漏電流過大的部位,經(jīng)處理后發(fā)電機泄漏電流和直流耐壓試驗結(jié)果合格。

        關(guān)鍵詞:發(fā)電機;泄漏電流;直流耐壓;套管;絕緣電阻

        在高壓發(fā)電機的絕緣測試工作中,定子繞組的泄漏電流和直流耐壓試驗,是一種常用的檢查定子繞組絕緣狀態(tài)的方法。泄漏電流和直流耐壓試驗可以靈敏地反映夾層絕緣的內(nèi)部受潮及局部松散斷裂、絕緣的沿面炭化等狀況,能有效地反映發(fā)電機定子繞組絕緣內(nèi)部的集中性缺陷。因此,無論發(fā)電機交接還是檢修,泄漏電流和直流耐壓試驗都是不可或缺的一項重要試驗[1-5]。

        2015年4月,HF電廠1號發(fā)電機在進行交接試驗中的定子繞組泄漏電流和直流耐壓試驗時,發(fā)現(xiàn)U、V、W三相(舊稱A、B、C三相)定子繞組的泄漏電流異常大。試驗結(jié)果顯示,當(dāng)試驗電壓升至發(fā)電機額定電壓Ur時(最高試驗電壓應(yīng)為3倍額定電壓),泄漏電流就超過了1 000μA。隨著時間的延長,泄漏電流不斷增大。GB50150—2006《電氣裝置安裝工程 電氣設(shè)備交接試驗標(biāo)準(zhǔn)》[6]的規(guī)定如下:a)各相泄漏電流的差別不應(yīng)大于最小值的1倍;b)泄漏電流不應(yīng)隨時間延長而增大;c)泄漏電流隨電壓不成比例地顯著增長時,應(yīng)及時分析;d)當(dāng)試驗結(jié)果不符合a)和b)規(guī)定之一時,應(yīng)找出原因,并將其消除。

        為此進行了一系列的分析、處理和試驗,最終找到并消除了缺陷。

        1試驗情況

        1.1發(fā)電機泄漏電流和直流耐壓試驗

        圖1是水內(nèi)冷發(fā)電機定子繞組泄漏電流和直流耐壓試驗接線圖[7]。

        圖1 定子繞組泄漏電流和直流耐壓試驗接線圖

        圖2是發(fā)電機直流耐壓試驗中泄漏電流變化的一些典型曲線[3]。

        1-4為泄漏電流變化的4條典型曲線;Ut為試驗電壓的最高電壓值。圖2 發(fā)電機的典型泄漏電流曲線

        圖2中,對于絕緣良好的發(fā)電機,泄漏電流隨著電壓的升高而直線上升,且電流值較小,如曲線1所示;如果絕緣受潮,但絕緣本身并不存在缺陷,則泄漏電流數(shù)值增大的趨勢如曲線2所示,這種情況下除潮以后,泄漏電流就會大大降低;如果絕緣存在局部缺陷或集中性缺陷,則泄漏電流的變化如曲線3所示,這時要找出原因并消缺;曲線4所示,在0.5Ut附近,泄漏電流即急劇上升,那么這臺發(fā)電機在運行時有擊穿的危險,必須處理方能投入運行。

        1.2首次試驗情況

        HF電廠1號發(fā)電機的主要參數(shù)見表1。

        在試驗前,完成了被試發(fā)電機定子繞組的充分放電,消除了殘余電荷。先測量了發(fā)電機三相定子繞組的絕緣電阻和吸收比,測量結(jié)果見表2。

        由表2可見,三相絕緣電阻值極不平衡,絕緣電阻最大值的W相與絕緣電阻最小的V相差值相差2 552%,遠遠大于標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定(各相絕緣電阻的不平衡系數(shù)不應(yīng)大于2),吸收比也不符合標(biāo)準(zhǔn)的要求(不應(yīng)小于1.6)。

        表1 HF電廠1號THDF 125/67型發(fā)電機的主要參數(shù)

        注:1號發(fā)電機的制造廠家為上海電氣電站設(shè)備有限公司上海發(fā)電機廠。

        表2耐壓前絕緣電阻和吸收比數(shù)值

        相別R15s/GΩR60s/GΩ吸收比絕緣電阻差值比/%U—V、W、E0.250.281.12508V—U、W、E0.0330.0461.39W—U、V、E0.791.221.542552

        注:U、V、W分別表示發(fā)電機定子的三相,E表示接地,“U—V、W、E”表示“U相相對于V相、W相、接地”;“絕緣電阻差值比”表示各分支絕緣電阻值的差值與最小值的比值;R15 s、R60 s分別為電壓升至試驗要求值后,第15s、60s時的絕緣電阻值。

        對發(fā)電機定子出線室作簡單烘潮處理后,再次測量發(fā)電機的絕緣電阻與吸收比,結(jié)果仍不正常。僅通過絕緣電阻和吸收比的數(shù)值,無法判斷這臺發(fā)電機定子繞組的絕緣是否存在缺陷,若要作出進一步的判斷,則需進行泄漏電流和直流耐壓的測量與試驗。經(jīng)過相關(guān)人員討論,一致認為可以繼續(xù)進行泄漏電流和直流耐壓試驗,這主要是基于以下兩個原因:

        a)在試驗標(biāo)準(zhǔn)的泄漏電流和直流耐壓試驗條件的說明中,并未對絕緣電阻和吸收比作出明確的要求;

        b)雖然表2中三相定子繞組的絕緣電阻存在不平衡的現(xiàn)象,但從各相的值來看,每相絕緣電阻的絕對值均較大,根據(jù)實踐經(jīng)驗,這種情況下可以對發(fā)電機進行直流耐壓試驗。

        試驗采用低壓屏蔽法接線,試驗時內(nèi)冷水導(dǎo)電率符合要求。發(fā)電機額定電壓Ur=27kV,根據(jù)GB50150—2006標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定,泄漏電流和直流耐壓試驗的試驗電壓為3Ur,即試驗電壓應(yīng)升至81kV。

        試驗結(jié)果見表3,其中試驗電壓按每級0.5 Ur分階段升高,每階段停留1min。

        表3第1次泄漏電流和直流耐壓試驗結(jié)果

        試驗電壓/kV三相泄漏電流/μAUVW13.573070097027.075095099040.5800儀器跳閘儀器跳閘54.0儀器跳閘

        從表3的數(shù)據(jù)可見,1號發(fā)電機的泄漏電流很大,升壓至額定電壓時泄漏電流已達到1 000μA,且升壓過程中電流表計的指針一直劇烈地擺動。繼續(xù)升壓,U、V、W三相泄漏電流均超過儀器的最大量程(1 000μA),導(dǎo)致試驗儀器跳閘,無法升至更高電壓。U、V、W三相試驗中儀器跳閘時試驗電壓分別為51kV、36.3kV、40.5kV。

        圖3是本次試驗泄漏電流的曲線,從曲線可見,發(fā)電機定子繞組的三相泄漏電流差異很大,每一相的絕緣特性都不一樣。

        圖3 首次試驗泄漏電流曲線

        試驗結(jié)果中,雖然各相泄漏電流的差值與最小值相比小于標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的100%,但是泄漏電流值異常的大,而且試驗現(xiàn)象不符合標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的如下兩點:泄漏電流不應(yīng)隨時間延長而增大;泄漏電流不應(yīng)隨電壓不成比例的顯著增長。因此試驗結(jié)果的泄漏電流是不合格的。

        2分析與處理

        排除了測量誤差、設(shè)備屏蔽等問題后,發(fā)電機泄漏電流過大可能存在的主要原因如下[8-11]:

        a)發(fā)電機定子繞組的絕緣存在缺陷;

        b)出線套管或者中性點套管的絕緣存在缺陷;

        c)出線套管或者中性點套管表面存在臟污;

        d)絕緣表面受潮。

        由于該發(fā)電機是尚未投產(chǎn)的新機組,分析認為定子繞組本身出現(xiàn)絕緣缺陷的可能性并不大,三相定子繞組同時存在缺陷的概率則更低,所以暫不考慮發(fā)電機定子繞組存在絕緣缺陷的可能性,重點考慮后3個原因,并根據(jù)解決問題的難易程度,從易到難進行處理。

        2.1除潮處理

        HF電廠位于海邊,空氣相對濕度較大,試驗期間日平均相對濕度接近80%,因此發(fā)電機絕緣有受潮的可能,于是對發(fā)電機整體做了烘潮處理:將內(nèi)冷水的水溫升高至50 ℃(環(huán)境溫度為29 ℃),由內(nèi)而外驅(qū)散發(fā)電機定子絕緣表面的水分,同時在定子出線盒內(nèi)輔以暖風(fēng)烘潮,烘干出線套管和中性點套管的表面[12]。烘潮20h后測量發(fā)電機定子繞組的絕緣電阻和吸收比,數(shù)值見表4。

        表4烘潮后絕緣電阻和吸收比數(shù)值

        相別R15s/GΩR60s/GΩ吸收比絕緣電阻差值比/%U—V、W、E0.0350.0401.14V—U、W、E0.340.702.061650W—U、V、E0.230.391.70875

        可見,烘潮后絕緣并未有明顯的改善,定子繞組三相絕緣電阻值仍極不平衡。

        2.2清潔套管表面臟污

        以上結(jié)果可排除表面受潮對絕緣的影響,于是進行了第3個因素的排查處理:清潔出線套管和中性點套管的表面臟污。使用酒精和干凈的抹布,清潔了中性點套管、出線套管、出線電流互感器(CT)表面可以觸及的部分。先后完成了兩次清潔工作,每次清潔工作后,均測量發(fā)電機定子繞組的絕緣電阻和吸收比,結(jié)果見表5。

        表5清潔套管臟污后絕緣電阻和吸收比數(shù)值

        相別R15s/GΩR60s/GΩ吸收比絕緣電阻差值比/%備注U—V、W、EV—U、W、EW—U、V、E0.281.240.960.353.382.291.252.732.39866554第1次清潔后U—V、W、EV—U、W、EW—U、V、E0.150.770.720.181.441.381.201.871.92700667第2次清潔后

        從表5可見,多次擦拭后定子繞組三相絕緣電阻值仍極不平衡,擦拭套管對定子繞組的絕緣電阻并沒有明顯的改善效果。

        2.3拆除套管

        在整體烘潮發(fā)電機、清潔出線套管及中性點套管后,發(fā)電機絕緣依然沒有得到明顯的改善。經(jīng)研究討論,懷疑套管可能存在缺陷,處理辦法是先拆除其中一相定子繞組的出線套管和中性點套管。在實際處理中先拆除了W相的套管,然后測量發(fā)電機W相定子繞組絕緣電阻,并進行泄漏電流和直流耐壓試驗。試驗時,未按照試驗方案以0.5 Ur為等級升壓,而是以5kV為電壓等級,這樣做的目的是緩慢升壓,以防止損壞發(fā)電機定子絕緣。表6是本次試驗W相定子繞組的泄漏電流。

        表6W相(不帶套管)泄漏電流

        試驗電壓/kV電流/μA541061572012

        比較表6與表3的數(shù)據(jù),可見W相拆除套管后,定子繞組的泄漏電流明顯減小。由此可以得出初步結(jié)論,即試驗過程中泄漏電流過大的原因并不是發(fā)電機定子絕緣缺陷,而在于套管。

        進一步拆除U相、V相套管,測量三相定子繞組的絕緣電阻和吸收比,結(jié)果見表7。

        表7三相套管拆除后定子絕緣電阻和吸收比

        相別R15s/GΩR60s/GΩ吸收比絕緣電阻差值比/%U—V、W、E0.821.081.31V—U、W、E1.031.321.2822W—U、V、E0.761.241.6315

        由表7可見,在套管全部拆除以后,發(fā)電機定子繞組三相絕緣電阻是平衡的。再次證實了之前測量的絕緣電阻不平衡是由套管導(dǎo)致的。由此,基本排除了發(fā)電機本體存在定子絕緣缺陷的可能性。

        2.4廠家處理

        套管出現(xiàn)的問題有2種可能性,第1種是套管存在臟污,第2種是套管絕緣存在缺陷。由于之前已經(jīng)完成了對套管的清潔,因此懷疑是套管本身的絕緣存在缺陷。套管廠家對拆下來的套管完成了處理,再對套管進行單獨的絕緣電阻和吸收比測量、泄漏電流和直流耐壓試驗,以查找存在缺陷的套管。處理后的套管的絕緣電阻試驗數(shù)據(jù)見表8,處理后的套管的泄漏電流和直流耐壓試驗的結(jié)果見表9。由于套管是單一的絕緣結(jié)構(gòu),基本不呈現(xiàn)吸收現(xiàn)象,因此不考核其吸收比。

        表8處理后的三相套管的絕緣電阻

        相別套管位置R60s/GΩU出線套管中性點套管19.97>20V出線套管中性點套管>20>20W出線套管中性點套管>2010.25

        表9處理后的三相套管的泄漏電流

        試驗電壓/kV泄漏電流/μAU相V相W相出線套管中性點套管出線套管中性點套管出線套管中性點套管52.01.01.01.01.00.5103.01.02.01.01.01.0153.02.02.51.01.02.0203.52.03.02.01.52.0

        從表8可見,套管絕緣電阻值均大于10GΩ;從表9可見,三相套管泄漏電流很小,且在試驗過程中,泄漏電流并不會隨著時間的延長而增大。因此經(jīng)過廠家處理以后的套管絕緣是合格的。

        2.5套管回裝

        由于發(fā)電機定子繞組絕緣并不存在缺陷,套管經(jīng)過處理后絕緣合格,因此具備回裝套管的條件。

        套管全部回裝后再進行發(fā)電機定子繞組的整體絕緣試驗。表10是套管回裝后絕緣電阻和吸收比的數(shù)值,從表10可見,套管處理回裝后,發(fā)電機三相定子繞組絕緣電阻值平衡(差值不大于最小值的100%),吸收比大于1.6,符合交接試驗標(biāo)準(zhǔn)的要求。

        按照交接試驗標(biāo)準(zhǔn)的要求,本次泄漏電流和直流耐壓試驗過程中,以0.5Ur為電壓等級升壓,最高試驗電壓為3Ur(81kV)。表11是套管回裝后泄漏電流和直流耐壓試驗的結(jié)果。

        表10 套管回裝后絕緣電阻和吸收比數(shù)值

        表11套管回裝后泄漏電流和直流耐壓試驗結(jié)果

        試驗電壓/kV三相泄漏電流/μAUVW13.557727.012131540.523232854.045465067.585848581.0145130140

        從表11可見,在各級試驗電壓下,各相泄漏電流值的差別均不大于最小值的100%,且泄漏電流不隨時間延長而增大,符合標(biāo)準(zhǔn)的要求,試驗結(jié)果合格。

        經(jīng)過多次的處理,本次HF電廠1號發(fā)電機交接試驗中的泄漏電流和直流耐壓試驗通過。

        3結(jié)束語

        泄漏電流和直流耐壓試驗是發(fā)電機交接試驗及預(yù)防性試驗中的一項重要試驗。泄漏電流過大是試驗過程中的常見問題之一。本文在泄漏電流過大時,為了查找試驗結(jié)果不合格的原因,進行了一系列的分析,分步處理發(fā)電機定子繞組及出線套管、中性點套管,有效地查找缺陷部位,并消除了查找到的缺陷,最終交接試驗合格,證明了此次試驗過程處理正確。本文詳細介紹了分析和處理的過程,并給出每次試驗的試驗數(shù)據(jù),對同類型試驗工作有一定的指導(dǎo)意義。

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        AnalysisandProcessingonOverlargeLeakageCurrentinDirectCurrentWithstandVoltageTestforGenerator

        RANWang1,ZHANGZhengping1,LINDequan2,TAOLiufeng2,XUZhanfeng2,SUNWenxing1

        (1.ElectricPowerResearchInstituteofGuangdongPowerGridCo.,Ltd.,Guangzhou,Guangdong510075,China; 2.GuangzhouYuenengPowerTechnologyDevelopmentCo.,Ltd.,Guangzhou,Guangdong510075,China)

        Abstract:In allusion to field actual examples of highly unbalanced three-phase insulation resistance and overlarge leakage current in generator commissioning test, this paper introduces basic principles of generator leakage current and direct current (DC) withstand voltage test and analyzes reasons for overlarge leakage current. It also introduces processing measures and test progress which use method of stepwise decomposition from the easier to the more advanced to check factors probably causing overlarge leakage current. Examples prove that it is able to clearly and inerrably find out parts causing overlarge leakage current by using these processing measures. After treating, generator leakage current and DC withstand voltage test result are both qualified.

        Key words:generator; leakage current; direct current (DC) withstand voltage; bushing; insulation current

        收稿日期:2016-01-16修回日期:2016-03-29

        doi:10.3969/j.issn.1007-290X.2016.05.017

        中圖分類號:TM30;TM311

        文獻標(biāo)志碼:B

        文章編號:1007-290X(2016)05-0092-05

        作者簡介:

        冉旺(1985),男,四川遂寧人。工程師,工學(xué)博士,從事大型發(fā)電機絕緣試驗技術(shù)及故障分析研究。

        張征平(1966),男,湖南郴州人。教授級高級工程師,工學(xué)博士,長期從事發(fā)電機試驗、電機故障分析與檢測、智能儀器、小波理論及其在電力系統(tǒng)中的應(yīng)用等研究。

        林德泉(1984),男,廣東廣州人。助理工程師,長期從事大型發(fā)電機絕緣試驗技術(shù)及試驗設(shè)備研制等工作。

        (編輯霍鵬)

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