孫強(qiáng),徐慶春,丁瑋(安徽江淮汽車股份有限公司,安徽 合肥 230601)
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空調(diào)壓縮機(jī)油分離技術(shù)的應(yīng)用
孫強(qiáng),徐慶春,丁瑋
(安徽江淮汽車股份有限公司,安徽 合肥 230601)
摘要:文章建立了空調(diào)系統(tǒng)仿真模型,通過對(duì)壓縮機(jī)功耗仿真與試驗(yàn)驗(yàn)證,對(duì)比油分離技術(shù)節(jié)能效果。通過驗(yàn)證,環(huán)境25℃工況,節(jié)油效果19.2%,相對(duì)整車節(jié)油約2.64%。取得了較好的節(jié)能效果。
關(guān)鍵詞:空調(diào)系統(tǒng)節(jié)能;壓縮機(jī)油分離
10.16638/j.cnki.1671-7988.2016.05.004
CLC NO.: U467.3Document Code: BArticle ID: 1671-7988 (2016)05-68-02
隨著環(huán)境污染日益嚴(yán)重,國家對(duì)汽車制定更加嚴(yán)格的排放法規(guī),根據(jù)《節(jié)能與新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2012-2020年)》,我國乘用車平均燃料消耗量水平在2020年下降至5L/100km左右??照{(diào)系統(tǒng)做為除發(fā)動(dòng)機(jī)、變速箱之外的第三大能源消耗部件,高效、節(jié)能型空調(diào)系統(tǒng)研發(fā)對(duì)降低燃油消耗及提升顧客價(jià)值有非常重要的意義。
根據(jù)目前研究,節(jié)能型空調(diào)系統(tǒng)主要措施有:①.同軸管(IHX)應(yīng)用,空調(diào)系統(tǒng)性能可提升約15%,COP提升約20%,節(jié)省油耗約18%;②.變排量壓縮機(jī)應(yīng)用,其節(jié)能效果也達(dá)20%以上。其中以外控式變排量壓縮機(jī)節(jié)能效果更好。以上技術(shù)有很好的節(jié)油效果,但會(huì)帶來較高成本增加。
本文通過對(duì)空調(diào)油分離技術(shù)分析及研究,尋找油耗、成本相對(duì)平衡的方案,為空調(diào)系統(tǒng)節(jié)能提供一種思路、方法。
空調(diào)系統(tǒng)油分離(以斜盤式壓縮機(jī)為例)主要壓縮機(jī)內(nèi)設(shè)計(jì)離心結(jié)構(gòu)。氣體和潤滑油進(jìn)入分離孔,壓縮機(jī)周旋轉(zhuǎn)油粒與孔壁撞擊,通過離心作用,油從氣體中分離出來。
圖1 空調(diào)壓縮機(jī)油分離結(jié)構(gòu)示意
其作用將系統(tǒng)中的潤滑油主要控制在壓縮機(jī)內(nèi),降低潤滑油在散熱器表面的附著量,提升系統(tǒng)效率。
基于效率提升,基于系統(tǒng)性能基本不變的條件下,通過降低壓縮機(jī)排量,進(jìn)一步達(dá)到降低空調(diào)系統(tǒng)能耗的目的。
基于以上思路,在某款SUV車型進(jìn)行對(duì)比研究:
原方案: 最大排量165CC變排壓縮機(jī);
優(yōu)化方案:最大排量140CC變排壓縮機(jī)。
基于AMESim建立空調(diào)系統(tǒng)仿真模型。
圖2 空調(diào)系統(tǒng)仿真模型
由于仿真軟件限制,無法對(duì)潤滑油影響分析,因此涉及制冷性能,后期通過試驗(yàn)驗(yàn)證。
設(shè)置環(huán)境溫度25℃,NEDC循環(huán)工況,內(nèi)循環(huán),鼓風(fēng)機(jī)設(shè)置2檔風(fēng)量,無光照條件。對(duì)比兩種方案壓縮功耗。
表1 空調(diào)系統(tǒng)功耗對(duì)比
經(jīng)對(duì)比采用140CC壓縮機(jī)在此工況下比165CC壓縮機(jī)功耗降低約24%。
4.1油耗對(duì)比驗(yàn)證
參考《乘用車燃料消耗限值》采用NEDC循環(huán)工況,分別測(cè)量開、關(guān)空調(diào)油耗。由于環(huán)境溫度及系統(tǒng)壓力對(duì)空調(diào)油耗有較大影響,本次驗(yàn)證試驗(yàn)在環(huán)境倉中進(jìn)行,環(huán)境溫度是設(shè)定為25℃、無光照條件,濕度40%,鼓風(fēng)機(jī)設(shè)置2檔。
表2 整車開空調(diào)油耗對(duì)比
由于空調(diào)系統(tǒng)內(nèi)飾蓄冷/熱對(duì)空調(diào)降溫影響比較大,會(huì)導(dǎo)致試驗(yàn)一致性,重復(fù)性較差。本次試驗(yàn)在試驗(yàn)開始階段,怠速30min,開空調(diào)進(jìn)行預(yù)熱。預(yù)熱后開始NEDC循環(huán)工況。經(jīng)多輪試驗(yàn)驗(yàn)證,此方法油耗一致性偏差<3%。本次試驗(yàn)采用此方法,數(shù)據(jù)見表2。
經(jīng)驗(yàn)證,NEDC循環(huán)工況,空調(diào)系統(tǒng)節(jié)油19.2%。相對(duì)整車節(jié)油約2.64%。
4.2降溫性能對(duì)比驗(yàn)證
由于壓縮機(jī)排量降低,有可能影響怠速工況降溫性能,因此開展性能對(duì)比驗(yàn)證。
降溫性能驗(yàn)證,環(huán)境溫度43℃,光照條件1000 W/m2,駕駛室溫升至60℃,按照《QC/T 658汽車空調(diào)整車降溫性能試驗(yàn)方法》工況進(jìn)行對(duì)比驗(yàn)證,驗(yàn)證結(jié)果見表3。
表3 降溫性能對(duì)比
經(jīng)試驗(yàn)驗(yàn)證,系統(tǒng)降溫性能比原系統(tǒng)略高約1℃。
由于,但總體降溫性能較好,經(jīng)評(píng)價(jià)滿足要求。
本文對(duì)空調(diào)壓縮機(jī)油分離技術(shù)進(jìn)行簡(jiǎn)要介紹,通過此技術(shù)并適宜降低排量方案,在空調(diào)系統(tǒng)中進(jìn)行系統(tǒng)建模驗(yàn)證:
(1)采用油分離技術(shù),并降低壓縮機(jī)排量可以有效降低空調(diào)系統(tǒng)能耗;
(2)此方案可能會(huì)帶來系統(tǒng)降溫性能略降低,需對(duì)系統(tǒng)綜合評(píng)價(jià),如需降溫更好,建議再匹配同軸管對(duì)制冷效果提升,并可進(jìn)一步降低能耗;
(3)本文對(duì)空調(diào)系統(tǒng)整車油耗驗(yàn)證方法,經(jīng)多輪驗(yàn)證具有較好一致性,具有一定參考價(jià)值。
參考文獻(xiàn)
[1]QC/T 658-2000 汽車空調(diào)整車降溫性能試驗(yàn)方法.
[2]節(jié)能與新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2012-2020年).
[3]乘用車燃油消耗限制.
Research and Application of Compressor oil separation technology
Sun Qiang, Xu Qingchun, Ding Wei
( Anhui Jianghuai Automobile Co. Ltd., Anhui Hefei 230601 )
Abstract:This paper established the air conditioning system simulation model, the compressor power consumption by simulation and experimental verification, compared to oil separation technology energy-saving effect. Verified,Environment 25 ℃ conditions, fuel efficiency of 19.2%, relative to vehicle fuel economy of about 2.64%. Achieved good energy saving effect.
Keywords:Energy-saving in AC Sycstem; Compressor oil separation
中圖分類號(hào):U467.3
文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:B
文章編號(hào):1671-7988 (2016)05-68-02
作者簡(jiǎn)介:孫強(qiáng),就職于安徽江淮汽車股份有限公司技術(shù)中心。