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        吸收塔除霧器優(yōu)化設(shè)計和運行維護(hù)

        2016-06-14 16:36:26劉進(jìn)軍智方工程設(shè)計有限公司國核工程有限公司上海0033
        山東工業(yè)技術(shù) 2016年10期
        關(guān)鍵詞:液氣氣速吸收塔

        王 燚,劉進(jìn)軍(.智方工程設(shè)計有限公司; .國核工程有限公司,上?!?033)

        吸收塔除霧器優(yōu)化設(shè)計和運行維護(hù)

        王燚1,劉進(jìn)軍2
        (1.智方工程設(shè)計有限公司;2.國核工程有限公司,上海200233)

        除霧器是濕式石灰石/石膏法煙氣脫硫系統(tǒng)的重要設(shè)備,本文從葉片形式、空塔氣速、整體設(shè)計以及沖洗過程設(shè)定等方面進(jìn)行了討論。結(jié)合一些工程實例,提供了在設(shè)計和運行維護(hù)中的一些建議,可通過選擇合理的參數(shù),權(quán)衡相關(guān)制約條件,從而確保除霧效率,避免設(shè)備結(jié)垢和堵塞,維持設(shè)備的良好運行。

        煙氣脫硫;石灰石/石膏法;除霧器

        0 引言

        除霧器是煙氣脫硫的重要設(shè)備,如果設(shè)計不當(dāng),除霧效率低下,極易導(dǎo)致煙氣帶水,嚴(yán)重時會出現(xiàn)“石膏雨”,霧沫夾帶較重時還會進(jìn)一步影響系統(tǒng)的水量平衡。除霧器如果維護(hù)不當(dāng),會引發(fā)設(shè)備堵塞結(jié)垢,造成設(shè)備損壞,嚴(yán)重時會發(fā)生坍塌。

        由于建成項目的除霧器改造存在各種限制,經(jīng)濟上又有劣勢,使人們逐漸把注意力轉(zhuǎn)向如何通過選型與優(yōu)化設(shè)計,合理的運行維護(hù),來確保設(shè)備的良好投運。

        1 設(shè)備簡介

        除霧器是化工設(shè)備中常見的氣液分離裝置,根據(jù)煙氣脫硫系統(tǒng)中霧滴分布情況一般選用的是擋板型除霧器。這類除霧器的工作原理以慣性碰撞為主,氣體在曲折的傾斜通道中以一定的速度向前流動,由于流向多次被改變,致使液滴在慣性力作用下,撞擊在擋板表面而被捕捉,并受重力作用,逐漸向下聚集到擋板底端并流出。

        除霧器的葉片參數(shù)包括:流程數(shù)、流程長度、片間距、高度和傾角等。技術(shù)性能指標(biāo)包括:空塔氣速、除霧效率、操作壓降和防堵性能等。脫硫系統(tǒng)采用最為普遍的形式是平板式和屋脊式。安裝位置多位于吸收塔上部,也有位于出口水平煙道中。除霧器普遍采用波紋板組件組裝而成。為防止液滴在除霧器波紋板上結(jié)垢,需周期性進(jìn)行沖洗。

        2 葉片的選擇

        脫硫除霧器葉片最為常見的是兩種形式:正弦波型(在葉片拐彎處設(shè)集液溝),三個流程的折流板型。這兩種形式在脫硫項目中都有廣泛運用,除霧效率都能達(dá)到預(yù)期效果。

        正弦波型的葉片設(shè)置集液溝的初衷,主要是防止二次夾帶。集液溝能夠有效收集板面上的液滴,從而阻止液滴被氣流再次吹走。但集液溝在遇到含固氣流時會失效,因為它很快就會被堵塞。山西兆光二期2×600MW煙氣脫硫工程,采用了兩級都是正弦波形帶集液溝的葉片形式,其除霧效果與同容量的項目不帶集液溝的葉片相比,在煙氣條件和塔內(nèi)運行差異下,由廠家的測試得出,出口液滴含量分別為68.32mg/Nm3(標(biāo)況,干態(tài))和55.86mg/Nm3(標(biāo)況,干態(tài)),可見集液溝優(yōu)勢并不明顯。因為氣流的含固性質(zhì),反而是葉片光滑、平整的葉片更易避免結(jié)垢。建議在工況較好的二級除霧器上采用帶集液溝的葉片。三流程的折流板葉片的優(yōu)勢在于流程數(shù)的增加,提高了它的分離效率。但同時它的操作壓降也較兩流程的葉片要大。因此在工程中,較多的是采用以兩流程葉片作為一級除霧器,而將三流程葉片作為二級除霧器。這種聯(lián)合使用,既考慮了除霧效率,也避免了較大的操作壓損。葉片采用PP塑料,最高耐溫小于85℃,葉片厚度一般3mm,片間距20~40mm,二級除霧器作為精除,片間距也會相對小一些。

        3 穩(wěn)定煙氣流速

        塔內(nèi)氣速是影響除霧器除霧效率的重要因素,二者的變化規(guī)律:在臨界流速以下,效率隨氣速的減小而下降;超過臨界值,氣速增大,效率會急劇下降。臨界點的原因,是產(chǎn)生了霧沫的二次夾帶,即分離下來的霧沫,再次被氣流吹走。

        設(shè)備的臨界氣速能夠達(dá)到6m/s,吸收塔的空塔氣速可選擇3.5~5m/s,一般在4m/s左右,既考慮利于反應(yīng)的流速,同時又兼顧塔的經(jīng)濟性。通過除霧器的氣速產(chǎn)生變化的原因,可能是因為結(jié)垢堵塞,降低了通過面積,也可能是煤質(zhì)變化,煙氣波動。由于受電煤緊張的影響,煙氣實際情況要比設(shè)計煤種和校核煤種存在較大差異。在運行中,氣速的波動,應(yīng)作為除霧器狀態(tài)的跟蹤參數(shù)。

        4 脫硫系統(tǒng)的整體設(shè)計

        除霧器的性能和系統(tǒng)的整體設(shè)計密切相關(guān)。在塔的構(gòu)造上,除霧器最低的沖洗層距離最上的噴淋層距離為3~4m,且必須大于2m,這段距離主要為了使液滴能夠充分沉降。近年來為壓縮塔成本,某項目將此高度減少至1.8m。經(jīng)過一段時間的運行,一級除霧器即出現(xiàn)了堵塞。因此該高度還需在設(shè)計中嚴(yán)格控制。吸收塔液氣比受脫硫效率和運行能耗兩大因素的制衡,大型石灰石/石膏煙氣脫硫一般選取8L/ Nm3以上的液氣比。為追求高的脫硫效率,越來越多的項目選擇了液氣比上限運行,導(dǎo)致除霧器負(fù)荷過大,除霧效率下降。實際上,液氣比一味追求上限,只能有限提高脫硫效率,選取適當(dāng)?shù)囊簹獗龋筛纳瞥F器的運行工況,減少煙氣帶水。

        5 確保沖洗有效

        除霧器后夾帶水分的最小保證值,一般在75mg/Nm3左右。吸收塔運行中,除霧器沖洗水受水量平衡和除霧器防堵兩方面的制衡。在工況波動的時候,諸如SO2濃度上升,機組低負(fù)荷運行,吸收塔常會處在高液位運行,除霧器沖洗受到制約。

        如果停止除霧器沖洗,結(jié)垢和堵塞很快就會造成操作壓損的急劇上升,一般除霧器的壓損須控制在200pa以內(nèi)。如果此時強行對除霧器進(jìn)行手動沖洗,勢必會引起吸收塔溢流,造成水量的浪費。控制邏輯上,一般選擇延長沖洗周期。以河南某電廠除霧器沖洗為例,正常工況下,一天有12個沖洗周期,每次間隔2小時,每次沖洗持續(xù)2小時。但在低負(fù)荷工況下,每天只能進(jìn)行3次沖洗,沖洗間隔達(dá)到了8小時,除霧器的運行工況十分惡劣。這樣的處理,雖然在一定程度上緩解了兩個制衡矛盾的沖突,仍然不可避免地造成了除霧器的損害。因此在低負(fù)荷運行時,應(yīng)密切關(guān)注除霧器的壓差變化。通過適當(dāng)加大廢水排放,確保除霧器沖洗不能停止。

        6 結(jié)論

        除霧器作為吸收塔的重要設(shè)備,其設(shè)計選型和運行維護(hù)都對設(shè)備具有關(guān)鍵影響,本文結(jié)合工程實例,在設(shè)計和維護(hù)上給出了一些建議,包括:(1)將帶集液溝的葉片和三流程葉片作為二級除霧器,一級除霧器盡量選擇平整光滑的葉片。(2)空塔氣速為4m/s左右,并在運行中記錄氣速波動,作為除霧器的一項跟蹤指標(biāo)。(3)應(yīng)適當(dāng)選擇塔結(jié)構(gòu)和液氣比的參數(shù)。(4)確保沖洗有效,尤其是在吸收塔高液位運行時,通過增加系統(tǒng)排水,保證除霧器沖洗程序不能停止。

        [1]郝吉明,陸永琪.燃煤二氧化硫污染控制技術(shù)手冊[M].化學(xué)工業(yè)出版社,2001(04).

        [2]董誼仁等.塔設(shè)備除霧技術(shù)[J].化工生產(chǎn)技術(shù),2000(07).

        [3]宋長清.大機組濕法煙氣脫硫系統(tǒng)用水分析[J].水利電力機械,2006,28(02):11-14.

        10.16640/j.cnki.37-1222/t.2016.10.040

        王燚(1978-),男,山東濟南人,本科,工程師,研究方向:工藝系統(tǒng)設(shè)計和項目管理。

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