焦士慶 韓文閣 孟旭 張峰
【摘 要】東灘礦選煤廠浮選系統(tǒng)中存在浮選機(jī)入料濃度不一致,藥劑添加方式不合理,二次浮選作業(yè)難以實(shí)現(xiàn)及浮選系統(tǒng)設(shè)備故障率高等問(wèn)題。選煤廠對(duì)癥下藥,逐一完善浮選系統(tǒng)生產(chǎn)工藝,提高浮選精煤產(chǎn)品質(zhì)量,保證浮選系統(tǒng)穩(wěn)定,實(shí)現(xiàn)浮選精煤與重介精煤的混合銷售。
【關(guān)鍵詞】入料濃度;藥劑添加;二次浮選;設(shè)備故障率;工藝改造;優(yōu)化效果
0 概述
東灘礦選煤廠隸屬兗州煤業(yè)股份有限公司,設(shè)計(jì)處理能力為400Mt/a。2008年選煤廠第一次技術(shù)改造,實(shí)現(xiàn)處理能力為500Mt/a。為響應(yīng)集團(tuán)公司號(hào)召,該廠秉承“全入洗、全重介、全分選”的宗旨,2014年選煤廠再次進(jìn)行了擴(kuò)能升級(jí)技術(shù)改造,成為處理能力為7.50 Mt/a的礦井型選煤廠。設(shè)計(jì)后的選煤工藝流程為大于50 mm粒級(jí)的斜輪重介分選,50~0 mm粒級(jí)全部入無(wú)壓三產(chǎn)品重介質(zhì)旋流器分選。精煤磁尾經(jīng)濃縮旋流器分級(jí),1~0.25 mm粒級(jí)入TBS分選機(jī)分選,-0.25 mm粒級(jí)采用浮選工藝回收。中煤磁尾根據(jù)煤質(zhì)情況可并入精煤磁尾中或單獨(dú)分級(jí)處理。
1 浮選系統(tǒng)存在的問(wèn)題分析
1.1 兩組浮選機(jī)入料濃度、灰分不一致
浮選系統(tǒng)共布置有4臺(tái)5室XJM—S28A浮選機(jī)及4臺(tái)650m2快開(kāi)隔膜壓濾機(jī)用于分選脫水回收-0.25mm細(xì)煤泥?,F(xiàn)4臺(tái)浮選機(jī)的入料方式分兩種,其中A407、A408浮選機(jī)入料為精煤磁尾經(jīng)濃縮旋流器組分級(jí)后的旋流器組溢流自流至浮選機(jī);A409、A410浮選機(jī)為TBS精礦經(jīng)粗煤泥脫水弧形篩脫水后的篩下水至浮選入料池緩沖后經(jīng)泵輸送至浮選機(jī)。經(jīng)過(guò)一段時(shí)間的運(yùn)行生產(chǎn),發(fā)現(xiàn)A407、A408兩臺(tái)浮選機(jī)入料濃度比A409、A410入料濃度高?,F(xiàn)場(chǎng)崗位人員在操作浮選機(jī)時(shí),人為忽略兩組浮選機(jī)入料濃度、灰分不一致這一因素,造成浮選藥劑添加量混亂,影響浮選精煤的質(zhì)量。
1.2 浮選機(jī)藥劑添加方式不合理
技術(shù)改造期間,新廠房因資金、空間等因素的限制,將浮選藥劑罐布置在原廠房六層,浮選藥劑以自流的形式通過(guò)管路輸送至礦漿預(yù)處理器中。長(zhǎng)距離輸送造成管路中藥劑殘留量較多,藥劑罐容積的有效利用率降低,管路中藥劑量流量偏小,難以實(shí)現(xiàn)浮選機(jī)的多點(diǎn)加藥,影響氣泡礦化的效果,距離最遠(yuǎn)的A410浮選機(jī)藥劑量明顯不足。長(zhǎng)距離輸送時(shí)管路堵塞的概率增大,尤其是春、秋季節(jié)更換浮選藥劑配方時(shí),因管路中殘留藥劑過(guò)多,不同配方的藥劑反應(yīng)形成絮狀固體堵塞管路,造成極大的工作量。礦漿預(yù)處理器藥劑添加漏斗內(nèi)堵塞后,短時(shí)間內(nèi)難以疏通,浮選藥劑只能直接添加在礦漿表面,難以實(shí)現(xiàn)礦漿與藥劑的充分混合,影響后續(xù)的浮選機(jī)整體工況。
1.3 浮選機(jī)二次浮選作業(yè)難以實(shí)現(xiàn),精煤灰分偏高
因浮選精礦收集槽設(shè)計(jì)、安裝等問(wèn)題,測(cè)量發(fā)現(xiàn)浮選精礦收集槽下料口較Ⅱ段浮選機(jī)入料口的高度差偏小,造成Ι段浮選精礦泡沫在收集槽中大量積聚,最終溢出收集槽。當(dāng)開(kāi)啟Ι段精礦收集槽排料閘閥時(shí),Ⅱ段浮選槽內(nèi)的礦漿會(huì)倒流,現(xiàn)場(chǎng)浮選機(jī)不能滿足正常生產(chǎn)需要,無(wú)法實(shí)現(xiàn)二次浮選作業(yè)。采用一次浮選作業(yè)時(shí),浮選精煤灰分偏高,壓濾作業(yè)后的濾餅經(jīng)過(guò)圓盤給料機(jī)后仍舊呈“團(tuán)”狀或“餅”狀,不能滿足客戶的要求。
1.4 浮選系統(tǒng)設(shè)備故障率偏高,集中體現(xiàn)在浮選機(jī)攪拌電機(jī)與浮精壓濾機(jī)入料泵
浮選系統(tǒng)試運(yùn)行期間,為降低浮選精煤灰分,過(guò)度降低各浮選槽攪拌裝置的進(jìn)氣量,多次造成攪拌電機(jī)過(guò)載燒毀,浮選槽中礦箱堵塞,造成浮選系統(tǒng)紊亂而被迫停止使用。浮選系統(tǒng)的不穩(wěn)定運(yùn)行,造成浮選精礦池中液位變化過(guò)度頻繁,浮精壓濾機(jī)入料泵長(zhǎng)時(shí)間處于空載狀態(tài),同時(shí)入料泵采用冷卻水箱儲(chǔ)存循環(huán)水的方式冷卻,循環(huán)水濃度偏高且冷卻水箱使用不合理,多次造成入料泵機(jī)械密封損壞,影響浮精壓濾機(jī)的正常使用。
2 浮選系統(tǒng)工藝改造
選煤廠采取的應(yīng)對(duì)措施:
2.1 改造浮選機(jī)的入料管路,完善浮選系統(tǒng)的生產(chǎn)工藝
在目前浮選系統(tǒng)生產(chǎn)工藝的基礎(chǔ)上,結(jié)合現(xiàn)有的浮選機(jī)入料管路,將A407、A408浮選機(jī)入料管從新、老廠房中間位置斷開(kāi)并安裝液壓閘閥。將分級(jí)旋流器組溢流轉(zhuǎn)排至浮選入料池,將其與TBS精礦經(jīng)粗煤泥脫水弧形篩分級(jí)后的篩下水混合,利用新增設(shè)的浮選入料泵(A402),將混合后濃度、灰分一致的煤泥水轉(zhuǎn)排至A407、A408兩臺(tái)浮選機(jī)。
將A402泵出料管路的三通繼續(xù)延伸,將其合并至A409、A410浮選機(jī)入料管的合適位置。在新敷設(shè)的浮選入料管的合適位置分別安裝液壓閘閥,將實(shí)現(xiàn)兩組浮選機(jī)的多種入料方式,同時(shí)減少系統(tǒng)獨(dú)生子設(shè)備的數(shù)量,避免因A401或A402入料泵故障時(shí)造成系統(tǒng)停機(jī)的問(wèn)題。
2.2 完善浮選機(jī)的藥劑添加方式
將老廠房六層浮選藥劑罐移至新廠房樓頂,增大藥劑罐與礦漿預(yù)處理器的高度差,減小藥劑添加管路的管徑,縮短藥劑輸送的距離,提高藥劑罐的利用率。同時(shí)加強(qiáng)管理與監(jiān)督檢查,減少藥劑管路與加藥漏斗堵塞的概率,采取多點(diǎn)加藥的方式,實(shí)現(xiàn)藥劑與礦漿的充分混合,提高浮選機(jī)的分選效果。
采用先進(jìn)的現(xiàn)場(chǎng)總線技術(shù),運(yùn)用PLC編程控制器作為控制核心,由IPC主控機(jī)、模擬量輸入/輸出、開(kāi)關(guān)量輸入/輸出模塊、濃度計(jì)、電磁流量計(jì)等檢測(cè)浮選機(jī)入料濃度與流量,根據(jù)浮選機(jī)入料礦漿的干煤量實(shí)時(shí)調(diào)節(jié)礦漿預(yù)處理器的藥劑添加量,降低藥劑損耗,保證浮選精煤質(zhì)量。
2.3 改造浮選機(jī)Ⅱ段的入料管路,實(shí)現(xiàn)浮選機(jī)二次浮選作業(yè)
在目前浮選機(jī)精礦收集槽及出料管路的基礎(chǔ)上,重新測(cè)量核實(shí)收集槽出料口與Ⅱ段浮選機(jī)入料位置的高度差,在浮選機(jī)西側(cè)精礦收集槽的合適位置重新敷設(shè)安裝的出料管延伸至Ⅱ段浮選機(jī)入料收集槽,將原出料管的液壓閘閥徹底關(guān)閉。東側(cè)浮精收集槽的出料管路閘閥同樣關(guān)閉,利用原精礦收集槽的溢流口轉(zhuǎn)排至Ⅱ段浮選機(jī)入料收集槽。利用原敷設(shè)安裝的循環(huán)水管路,在浮選機(jī)各浮選精礦收集槽的上方位置安裝消泡水管路,保證收集槽內(nèi)積聚的浮選精礦泡沫順利轉(zhuǎn)排至Ⅱ段浮選機(jī)收集槽,實(shí)現(xiàn)浮選機(jī)的二次浮選作業(yè),降低浮選精煤的灰分。
在壓濾機(jī)濾餅下料溜槽內(nèi)敷設(shè)安裝濾餅切割破碎裝置,進(jìn)一步降低浮選精煤的粒度級(jí)。在重介精煤與浮選精煤輸送皮帶機(jī)機(jī)頭位置安裝混煤器,將經(jīng)過(guò)圓盤給料機(jī)破損后的浮選精煤與重介精煤進(jìn)一步混合,合理利用裝車倉(cāng)上的配煤刮板,將浮選精煤均勻的摻配至各精煤產(chǎn)品倉(cāng)中。同時(shí)改造浮精壓濾機(jī)入料泵的出料管路至沉降離心機(jī),在入選原煤煤質(zhì)變化較大的情況下降浮選精煤與洗混煤混合銷售,保證浮選作業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益。
2.4 降低浮選系統(tǒng)設(shè)備的故障率
針對(duì)浮選機(jī)各槽攪拌電機(jī)的故障原因,合理調(diào)整各槽攪拌裝置的充氣量,避免電流過(guò)高而毀壞電機(jī)。加強(qiáng)現(xiàn)場(chǎng)崗位人員的培訓(xùn)管理,掌握浮選機(jī)藥劑量、充氣量、液位與浮選精礦質(zhì)量間的動(dòng)態(tài)平衡。加強(qiáng)現(xiàn)場(chǎng)人員的集控生產(chǎn)理念,及時(shí)根據(jù)浮選精礦池的液位變化調(diào)整浮選機(jī)、轉(zhuǎn)排泵及壓濾機(jī)間動(dòng)態(tài)聯(lián)系。
在新廠房+18.3m位置安裝消防水緩沖箱,將冷卻水管路直接連接至泵冷卻水進(jìn)口位置,將冷卻水出口通過(guò)特定的管路轉(zhuǎn)排至地坑。同時(shí)在消防水緩沖箱上安裝水位報(bào)警裝置,杜絕因冷卻水補(bǔ)充不及時(shí)造成的設(shè)備故障。
3 結(jié)語(yǔ)
選煤廠通過(guò)此次對(duì)浮選系統(tǒng)的生產(chǎn)工藝及設(shè)備的改造,提高了浮選系統(tǒng)的利用率,保證了浮選精煤產(chǎn)品質(zhì)量,實(shí)現(xiàn)浮選精煤與重介精煤的混合銷售,創(chuàng)造了極大的經(jīng)濟(jì)效益。
【參考文獻(xiàn)】
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[責(zé)任編輯:楊玉潔]