彭宇泉
(福建龍凈環(huán)保股份有限公司,福建龍巖364000)
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淺談電除塵節(jié)能技術(shù)的應用
彭宇泉
(福建龍凈環(huán)保股份有限公司,福建龍巖364000)
摘要:通過對安徽某電廠5#爐電除塵節(jié)能技術(shù)改造前后實際運行數(shù)據(jù)、經(jīng)濟效益分析以及效率測試情況進行對比,分析節(jié)能技術(shù)在電廠電除塵器上應用的可行性。
關鍵詞:電除塵;節(jié)能;應用
節(jié)能減排是實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略和轉(zhuǎn)變經(jīng)濟增長方式的必然要求,國家不斷加大對企業(yè)節(jié)能減排的監(jiān)督檢查力度,鼓勵使用節(jié)能設備和采用節(jié)能模式,以提高資源的利用率?!巴诰騼?nèi)部潛力,降低發(fā)電成本,爭取更大利潤”已成為每一家發(fā)電企業(yè)的首選策略。靜電除塵器是火電廠煙氣實現(xiàn)環(huán)保達標排放的重要輔助設備,也是電廠的高耗能設備之一,未采用節(jié)能技術(shù)的靜電除塵器耗電量大約占到廠用電率的2%~3%。如果能夠在保證靜電除塵器正常運行,除塵效率不降低或有所提高的前提下,降低除塵器的電耗,對發(fā)電廠有很好的經(jīng)濟效益。
某電廠5#爐機組容量600 MW,電除塵電控設備由福建龍凈環(huán)保股份有限公司設計提供,雙列雙室四電場。一臺爐除塵器配16套高壓硅整流設備、2臺振打控制柜和4臺加熱控制柜。一、二電場高壓設備容量2.0 A/66 kV,三、四電場高壓設備容量2.0 A/72 kV。振打及電加熱由單片機控制,每臺爐配一套上位機。按高壓設備轉(zhuǎn)換效率70%計算,整臺電除塵器高壓設備容量高達3 154 kVA。
由于電加熱系統(tǒng)已采用恒溫節(jié)能控制,已無多少節(jié)能空間,因此電除塵器的節(jié)能運行主要是降低高壓硅整流設備運行電耗。如果能大幅度降低電除塵器高壓硅整流設備的耗電,則效益顯著。
2.1改造前設備運行情況
由于電除塵除塵效果較好,從脫硫前(電除塵出口)顯示的粉塵含量看,濃度在20~28 mg/Nm3,電科院測試的煙塵排放濃度為26.6 mg/Nm3。節(jié)能改造前,運行人員已采用直接將運行參數(shù)降低的方法,減少電除塵的耗電,因此相對于3 154 kVA的設備容量,整個電除塵的高壓硅整流設備的運行已經(jīng)處于比較節(jié)能的狀態(tài)。但是由于是人工設定,不能根據(jù)設備運行工況及鍋爐負荷進行相應的調(diào)節(jié),一方面參數(shù)的調(diào)節(jié)存在盲目性,另一方面設備的節(jié)能潛力也未充分挖掘,存在局限性和不合理性。改造前運行參數(shù)見表1(負荷:427 MW)。
表1 電除塵設備改造前運行參數(shù)
2.2改造后設備運行情況
龍凈環(huán)保股份有限公司運用最新的節(jié)能控制技術(shù),對其高壓控制系統(tǒng)、低壓振打系統(tǒng)及上位機控制系統(tǒng)(IPC系統(tǒng))進行升級改造,增加斷電振打技術(shù),引入機組負荷和給煤量信號。設備改造完成后,應用節(jié)能優(yōu)化控制系統(tǒng),并經(jīng)過大約半個月的調(diào)試和觀察,所有硅整流設備都能根據(jù)運行工況及機組負荷/給煤量的變化進行自動調(diào)節(jié),參數(shù)運行在最佳狀態(tài)。由于改造后設備運行參數(shù)是根據(jù)工況及機組負荷/給煤量變化自動調(diào)節(jié),因此各個時段的運行參數(shù)可能不一樣。改造后某個時段的運行參數(shù)見表2(負荷:560.82MW)。
表2 電除塵設備改造后運行參數(shù)
2.3經(jīng)濟效益分析
通過節(jié)能改造前后的統(tǒng)計數(shù)據(jù)對比可以看出,改造后高壓硅整流設備的節(jié)電率達到67.8%,節(jié)能效果非常明顯。從該廠SIS系統(tǒng)輔機電耗分值月報查詢到的數(shù)據(jù),也可以看出改造前后除塵段電量的巨大變化。改造前4個月和改造后1個月的用電量統(tǒng)計見表3。
表3 設備改造前4個月和改造后1個月用電量統(tǒng)計表
改造前月均用電量:
(90.21+70.72+59.72+67.24)/4=71.97萬kW·h
節(jié)電率:(71.97-25.87)/71.97×100%=64.05%
按電除塵年運行10個月,每年可節(jié)省電量:
(71.97-25.87)×10=461萬kW·h
按0.4元/kW·h計算,每年可節(jié)省費用:
461×0.4=184.4萬元
通過對改造前4個月和改造后1個月的用電量統(tǒng)計情況,計算得出節(jié)能率約64.05%,與統(tǒng)計的數(shù)據(jù)基本一致,遠遠超過改造前預期的30%。
在機組正常運行的情況下,電科院分別于2015年10月9日和2016年1月26日對5#爐電除塵進行了節(jié)能改造前和改造調(diào)試完成后的效率等各項指標的測試。
3.1測試期間負荷
改造前負荷測試指標見表4。
表4 電除塵設備節(jié)能改造前負荷測試表
改造后負荷測試指標見表5。
表5 電除塵設備節(jié)能改造后負荷測試表
3.2測試期間入爐煤工業(yè)分析結(jié)果
測試期間入爐煤工業(yè)分析結(jié)果見表6。
表6 電除塵設備測試期間入爐煤工業(yè)分析表
3.3電除塵設備節(jié)能改造前后測試數(shù)據(jù)
測試數(shù)據(jù)見表7。
表7 電除塵設備節(jié)能改造前后指標測試
3.4測試結(jié)論
(1)改造前,在機組正常運行條件下測試,5#機組A列除塵器除塵效率為99.60%;B列除塵器除塵效率為99.73%;根據(jù)除塵器設計值,除塵效率達到設定值。
(2)改造后,在機組正常運行條件下測試,5#機組A列除塵器除塵效率為99.83%;B列除塵器除塵效率為99.79%;根據(jù)除塵器設計值,除塵效率達到設定值。
(3)根據(jù)GB-13233-2011《火電廠大氣污染物排放標準》及測試時的煤質(zhì),5#機組屬“第III時段”機組,在空氣過剩系數(shù)為1.4時,煙塵排放濃度限值為350 mg/dNm3。5#機組出口排放煙氣測試結(jié)果如下。
改造前:煙塵排放濃度為26.6 mg/dNm3(小于30 mg/dNm3);
改造后:煙塵排放濃度為23.9 mg/dNm3(小于30 mg/dNm3)。
從改造后取得的經(jīng)濟效益和改造后效率測試的數(shù)據(jù)看,該廠電除塵節(jié)能改造取得了相當明顯的效果。從這個案例也可以看出,通過對電除塵電源改造以達到節(jié)能的目的是可行的,也是設備發(fā)展改進的方向。
參考文獻
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Application of energy-saving technology in electro-static precipitator
PENG Yuquan
(Fujian Longking Co.,Ltd.,Longyan 364000,China)
Abstract:Based on the compare of the actual operating data,economic analysis and efficiency of test cases before and after the energy-saving technological transformation at the unit #5 ESP of a power plant in Anhui,this paper analyzed the application feasibility of energy-saving technology in electro-static precipitator in the power plant.
Keywords:electro-static precipitator;energy-saving;application
中圖分類號:X701.2;TP273
文獻標志碼:A
文章編號:1674-0912(2016)04-0042-03
作者簡介:彭宇泉(1983-),男,湖北黃岡人,大學本科,中級工程師,專業(yè)方向:大氣污染治理電控。
收稿日期(2016-03-09)