徐延培
中圖分類號(hào):TQ114.2 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:A 文章編號(hào):1003-9082(2016)05-0086-01
隨著經(jīng)濟(jì)形勢的持續(xù)低迷,氯堿行業(yè)面臨著前所未有的挑戰(zhàn),產(chǎn)能過剩、結(jié)構(gòu)單一等問題促使市場競爭日益激烈,面對新形勢下嚴(yán)峻的市場環(huán)境,成本控制成為確保企業(yè)生存的最有效措施之一。
河南永銀化工實(shí)業(yè)有限公司生產(chǎn)裝置現(xiàn)有10萬噸燒堿、12萬噸PVC及40萬噸水泥熟料生產(chǎn)裝置。PVC與水泥裝置由于市場價(jià)格大幅滑落,成本倒掛嚴(yán)重,已計(jì)劃性停產(chǎn),目前只有燒堿裝置運(yùn)行,配套公用工程也存在大馬拉小車的現(xiàn)象。為確保企業(yè)在激烈的競爭環(huán)境中生存,永銀化工加強(qiáng)成本管理,完善成本管理體系,實(shí)行算賬搞生產(chǎn),將各項(xiàng)成本管理落到實(shí)處,加強(qiáng)技術(shù)改造和綜合利用,全方位降低生產(chǎn)成本,提高企業(yè)競爭力。
一、生產(chǎn)過程管理
1.全鹵水制堿
燒堿生產(chǎn)中鹽耗、電耗占有較大的成本比重,其中鹽耗約占生產(chǎn)成本的5%,原鹽價(jià)格對燒堿成本影響較大。該公司利用當(dāng)?shù)貛r鹽資源優(yōu)勢,自建鹵井,采用全鹵水制堿工藝,鹵水質(zhì)優(yōu)價(jià)廉,每標(biāo)方鹵水成本約5元,相對于淡鹽水化鹽,每噸燒堿節(jié)約成本近200元。
2.用電管理
氯堿行業(yè)屬于用電大戶,電力成本占燒堿生產(chǎn)成本的百分之七十以上,控制住了電量、電價(jià),就控制住了成本。
在直流電控制上,一是采用先進(jìn)的離子膜電解技術(shù),永銀化工電解槽采用日本旭化成零極距電解槽,具有節(jié)能高效的特點(diǎn),在直流電消耗具有優(yōu)勢;二是精心操作,嚴(yán)控電解槽各項(xiàng)運(yùn)行指標(biāo),嚴(yán)格控制電槽出槽淡鹽水濃度在205±5g/L,嚴(yán)格控制電槽運(yùn)行槽溫在86.5±5℃,嚴(yán)格控制電槽出堿濃度在32.1—32.2%,及時(shí)對電解槽運(yùn)行情況進(jìn)行分析,實(shí)現(xiàn)電解槽優(yōu)化運(yùn)行;三是加強(qiáng)鹽水質(zhì)量控制,嚴(yán)格控制入槽鹽水中Ga、Mg、Fe、Al、Ba、Si、Sr、Ni在指標(biāo)范圍內(nèi),加強(qiáng)ICP分析,減輕鹽水中鈣鎂等離子在離子膜上的富集,提高離子膜效率,延長使用壽命。
3.氫氣綜合利用
氫氣作為燒堿生產(chǎn)重要副產(chǎn)物,如果能提高利用率,可進(jìn)一步降低生產(chǎn)成本。氫氣既能作為清潔燃料使用,又能直接作為原料開發(fā)下游項(xiàng)目,10萬噸燒堿生產(chǎn)裝置約副產(chǎn)3600Nm3/h氫氣,只有少量用于生產(chǎn)鹽酸,用量約600Nm3/h,出于安全生產(chǎn)考慮保持400Nm3/h的放空量,仍有2600Nm3/h可合理利用。該公司利用富余氫氣新上8t/h燃?xì)溴仩t,消耗約1800Nm3/h,所產(chǎn)蒸汽滿足燒堿生產(chǎn)需要。通過該項(xiàng)措施,減少了蒸汽消耗,大大降低生產(chǎn)成本,每噸燒堿生產(chǎn)成本約降低95元。同時(shí)利用園區(qū)優(yōu)勢,剩余氫氣向合作單位供應(yīng)壓縮氫、氯化氫氣體,外售沖減成本,實(shí)現(xiàn)氫氣全部利用。
4.加強(qiáng)物料回收
燒堿生產(chǎn)過程中的蒸汽冷凝水,樹脂塔再生酸堿度水等,還有極大的利用價(jià)值,如果不回收利用,不僅造成浪費(fèi),還為后續(xù)污水裝置增加負(fù)擔(dān),如果合理利用,不僅節(jié)約物料,減少自用消耗,還能減少污水處理成本,提高經(jīng)濟(jì)效益或降低生產(chǎn)成本。
一次鹽水鹵水罐區(qū)換熱器排放的冷凝水集中回收,送入V-428冷凝水罐,冷凝水罐的水一部分送至脫硝清洗板換使用,一部分送至燃?xì)溴仩t使用,燃?xì)溴仩t進(jìn)爐的水為純水,且純水要加熱到104℃左右在進(jìn)入鍋爐使用,V-428排放的冷凝水溫度在100℃左右,非常適合燃?xì)溴仩t使用,既能利用熱量,又節(jié)約純水用量,經(jīng)濟(jì)效益可觀。
樹脂塔再生后的酸堿廢水,原來中和之后送入污水處理進(jìn)一步處理,現(xiàn)通過管道改造及操作改進(jìn),實(shí)現(xiàn)酸堿分流,再生產(chǎn)生的酸性水及堿性水分別用于一次鹽水、電解等其它部位加酸、加堿使用,減少自用消耗,減輕污水處理費(fèi)用。
5.加強(qiáng)工藝控制
生產(chǎn)中加強(qiáng)過程精細(xì)化管理,及時(shí)根據(jù)分析結(jié)果調(diào)整、優(yōu)化工藝指標(biāo),通過采用科學(xué)、合理的技術(shù)措施對一次鹽水主要助劑的動(dòng)態(tài)調(diào)整及過堿量進(jìn)行分段控制后,實(shí)現(xiàn)了一次鹽水精制過程中的精細(xì)化控制,提高了對一次鹽水質(zhì)量指標(biāo)控制的精確度,在保證一次鹽水質(zhì)量的同時(shí),避免了助劑浪費(fèi),降低了生產(chǎn)成本。一次鹽水精制過程中對NaOH過堿量的控制為0.1~0.3g/L,實(shí)際生產(chǎn)中如果過堿量較低,Mg2+去除不徹底;過堿量較高,造成精制劑NaOH用量大,同時(shí)增加了后序降低堿度中和用鹽酸用量,造成極大浪費(fèi)。該公司地下鹵水Mg2+含量在120-230mg/l之間大幅波動(dòng),不易控制,為強(qiáng)化精細(xì)化管理,根據(jù)鹵水質(zhì)量實(shí)行分段控制,既保證鹽水質(zhì)量,又減少物料浪費(fèi)。
鹵水中Mg2+含量與過堿量控制及三氯化鐵加入量分段控制
二、銷售管理
氯堿行業(yè)產(chǎn)能過剩,產(chǎn)品競爭比較激烈,我公司在產(chǎn)能、區(qū)位方面都不具備優(yōu)勢,為應(yīng)對激烈的市場競爭及嚴(yán)峻的經(jīng)濟(jì)形勢,唯有在做精、做細(xì)的前提下,實(shí)現(xiàn)公司效益最大化。
1.園區(qū)消化
利用園區(qū)優(yōu)勢,在合作企業(yè)間尋求產(chǎn)業(yè)平衡,通過與園區(qū)內(nèi)試劑鹽酸、漂粉精、三氯化鋁等生產(chǎn)企業(yè)合作,解決了氯、酸銷售平衡問題,釋放了燒堿產(chǎn)能,有利于共同降本增效,同時(shí)通過園區(qū)使用,增加了外銷部分的主動(dòng)權(quán),有利于提高綜合售價(jià),提高經(jīng)濟(jì)效益。
2.細(xì)分市場
根據(jù)生產(chǎn)負(fù)荷情況,調(diào)整銷售結(jié)構(gòu),一部分從量、一部分從價(jià),既保證產(chǎn)銷平衡,又實(shí)現(xiàn)效益最大。
三、綜合管理
永銀化工通過將外部市場機(jī)制引入內(nèi)部,在產(chǎn)量,消耗方面,模擬市場結(jié)算,將經(jīng)營壓力傳遞至生產(chǎn)車間、班組,實(shí)現(xiàn)算賬搞生產(chǎn),在維修過程中,將維修費(fèi),修舊利廢采用內(nèi)部市場價(jià)格結(jié)算,實(shí)現(xiàn)了企業(yè)與員工降本增效一致性,將企業(yè)收益與員工收入按不同比重掛鉤,充分調(diào)動(dòng)了員工降本增效的積極性,實(shí)現(xiàn)了生產(chǎn)成本降低,員工收入增加。
四、結(jié)論
面對嚴(yán)峻的市場經(jīng)濟(jì)形勢,如何提質(zhì)增效、降低生產(chǎn)成本,提高企業(yè)競爭力,增強(qiáng)企業(yè)的抗風(fēng)險(xiǎn)能力,已成為每個(gè)氯堿企業(yè)不得不重視的問題。永銀化工根據(jù)自身實(shí)際情況在工藝、銷售、管理等多方面采取的優(yōu)化措施,不僅使企業(yè)生產(chǎn)成本得到了全面控制,而且提高了企業(yè)的生存能力。