周文斌 蔣子慶 潘先權(quán) 李林波
【摘 要】前置后驅(qū)的微型車,傳動軸中間支撐軸承距離車身地板高度較大,導(dǎo)致該區(qū)域車身地板NVH性能較差。文章通過對某前置后驅(qū)微型車傳動軸中間安裝支架結(jié)構(gòu)進行研究,采用CAE輔助分析,提出結(jié)構(gòu)優(yōu)化方案,改善了該位置車身的NVH性能。
【關(guān)鍵詞】傳動軸中間安裝支架;結(jié)構(gòu)改進;CAE分析;動剛度;NVH性能
【中圖分類號】TB533.2 【文獻標識碼】A 【文章編號】1674-0688(2016)11-0031-03
0 引言
在汽車行業(yè),噪聲、振動、舒適性統(tǒng)稱為車輛的NVH性能,它是衡量汽車制造質(zhì)量的一項重要性能指標,是給用戶最直接、最表面的感受[1]。
剛度是材料或結(jié)構(gòu)在受力時抵抗彈性變形的能力,是材料或結(jié)構(gòu)彈性變形難易程度的表征。動剛度是系統(tǒng)受到的動態(tài)力與產(chǎn)生的位移之比。動剛度與結(jié)構(gòu)傳入的能量成反比,因此關(guān)鍵連接點的動剛度需要足夠大以減少結(jié)構(gòu)傳入的能量;動剛度過低易引起更大的振動噪聲。因此,該性能指標對整車NVH性能有較大影響,是在整車NVH分析中需要首先考慮的因素。
傳動軸與起步裝置、變速器、四輪驅(qū)動裝置、主減速器、動力輸出裝置等構(gòu)成汽車的動力傳動系統(tǒng)[2]。在前置發(fā)動機后輪驅(qū)動的車輛中,發(fā)動機的驅(qū)動力從變速器通過主減速裝置,最終由輪胎傳遞給路面,傳動軸的功能是在這中間過程中進行相隔兩點之間的動力傳遞[2]。當汽車軸距較長或最高速度較高時,傳動軸采用兩節(jié)式[3],此時采用中間支撐軸承來支撐傳動軸的中間部位,并通過橡膠等彈性體裝置將它裝在車身或車架上[2]。
由于兩節(jié)式傳動軸中間部位安裝在車身上,在車輛行駛過程中,其不可避免會將振動傳遞給車身,本文主要針對某前置后驅(qū)微型車傳動軸中間安裝部位車身NVH性能較差的問題,采用CAE輔助分析手段,探討如何改善該位置車身的NVH性能,為今后進一步優(yōu)化該類車型的車身剛度和性能的設(shè)計提供一些借鑒和參考。
1 問題描述
在車輛行駛過程中,某前置后驅(qū)微型車傳動軸中間安裝點區(qū)域車身地板抖動較大,且存在轟鳴聲。嘗試在“幾”字形傳動軸安裝支架內(nèi)部增加封板一和封板二進行支撐,但效果不是非常明顯。某車型傳動軸中間安裝區(qū)域結(jié)構(gòu)如圖1所示。
2 問題分析
2.1 傳動軸的原因
由于傳動軸連接變速器及減速裝置,在車輛行駛過程中其本身高速旋轉(zhuǎn),同時路面凹凸不平、車輛加減速振動,都會在傳動軸與地板連接處將振動傳遞給車身,導(dǎo)致車身產(chǎn)生共振等,致使車身地板NVH性能差。
通過調(diào)查發(fā)現(xiàn),該前置后驅(qū)微型車傳動軸結(jié)構(gòu)與公司另一款前置后驅(qū)MPV車型結(jié)構(gòu)完全相同,傳動軸與托架的連接方式、托架及托架與車身地板的連接方式也完全相同,因此排除由于傳動軸方面的原因?qū)е略搮^(qū)域地板NVH性能差。
2.2 傳動軸中間安裝支架的原因
進一步研究發(fā)現(xiàn),由于總布置的需求,該前置后驅(qū)微型車傳動軸中間安裝點距離車身地板高度與公司另一款前置后驅(qū)MPV車型相差非常大,該車型高度達159.2 mm,而后者高度僅為32.2 mm。車身支架都是薄板結(jié)構(gòu),厚度為1.2~1.5 mm,而整個傳動軸總成重量約15 kg,且支架太高。由剛度公式可知,支架越高,剛度越差,進而導(dǎo)致車身地板隨傳動軸的運行產(chǎn)生劇烈抖動并產(chǎn)生轟鳴聲。
3 方案的制訂及確認(解決問題)
3.1 方案的制訂
為解決傳動軸中間安裝點車身地板NVH差的問題,需要對該區(qū)域傳動軸安裝支架結(jié)構(gòu)進行改進。由于導(dǎo)致問題發(fā)生的根源是傳動軸中間安裝點距離車身地板高度太大,剛度不足,所以改進的方向是設(shè)法降低車身支架或傳動軸安裝點的高度,提升安裝點剛度。經(jīng)分析制訂如下方案。
方案一:傳動軸安裝支架材料及厚度保持不變,將其高度降低至35 mm左右(高度與公司另一款前置后驅(qū)MPV車型相當),傳動軸托架由原“一”字形改成“幾”字形(如圖2所示)。
方案二:在方案一的基礎(chǔ)上,將“幾”字形傳動軸托架反向安裝,使之由原來托住傳動軸的狀態(tài)改為懸掛傳動軸的狀態(tài)(如圖3所示)。
方案三:在方案二的基礎(chǔ)上,保持傳動軸安裝支架厚度t=1.5 mm不變,將其高度增加至70 mm左右,并優(yōu)化傳動軸托架的結(jié)構(gòu),使之由單層板“幾”字形支架結(jié)構(gòu),變成由2個厚度t=2.0 mm的“幾”字形支架焊接而成的腔體式結(jié)構(gòu)(如圖4所示)。
3.2 方案分析
對方案一進行底盤關(guān)鍵硬點動剛度分析,傳動軸中間支撐點各向動剛度見表1。
對方案2進行底盤關(guān)鍵硬點動剛度分析,傳動軸中間支撐點各向動剛度見表2。
對方案3進行底盤關(guān)鍵硬點動剛度分析,傳動軸中間支撐點各向動剛度見表3。
從CAE的分析結(jié)果看出,方案一中傳動軸中間支撐點在50 Hz時X向動剛度和160 Hz時Y向動剛度不滿足要求;方案二中傳動軸中間支撐點在50 Hz時Z向動剛度和200 Hz時X向動剛度不滿足要求;方案三傳動軸中間支撐點各向動剛度均滿足要求且剛度大幅度提升。
4 方案確認和實施
最終選定方案三:傳動軸安裝支架厚度t=1.5 mm不變,將其高度增加至70 mm左右,并優(yōu)化傳動軸托架的結(jié)構(gòu),將其做成由2個厚度t=2.0 mm的 “幾”字形支架焊接而成的腔體式結(jié)構(gòu),反向安裝,傳動軸“懸掛”于其上。經(jīng)驗證,該方案通過提高傳動軸中間安裝點各向的動剛度,解決了傳動軸中間安裝點區(qū)域地板轟鳴的問題。
5 總結(jié)
通過對某前置后驅(qū)微型車傳動軸中間安裝支架進行結(jié)構(gòu)改進,對于該類車型傳動軸中間安裝點區(qū)域結(jié)構(gòu)設(shè)計總結(jié)如下:傳動軸中間安裝點與車身距離應(yīng)盡量小,當該距離不能再縮小時,應(yīng)考慮同時提升車身傳動軸安裝支架與傳動軸托架的剛度,且優(yōu)先考慮剛度較好的腔體式結(jié)構(gòu);對于傳動軸中間安裝點設(shè)計,車身工程師應(yīng)與底盤工程師密切溝通,并要求NVH工程師前期參與評估。此次問題的改進與結(jié)構(gòu)優(yōu)化,為后續(xù)同類車型提供了很好的設(shè)計案例,對今后的設(shè)計有很大的指導(dǎo)意義。
參 考 文 獻
[1]劉顯臣.汽車NVH綜合技術(shù)[M].北京:機械工業(yè)出版社,2014.
[2]日本自動車技術(shù)會.汽車工程手冊4:動力傳動系統(tǒng)設(shè)計篇[M].北京:北京理工大學出版社,2010.
[3]童敏勇,孟杰.汽車底盤構(gòu)造[M].北京:科學出版社,2009.
[責任編輯:鐘聲賢]