李莉 宋海云
摘 要:采用反應(yīng)、壓濾、混凝沉淀、升流式厭氧污泥床、接觸氧化組合工藝處理鋰電池廢水,并進(jìn)行了廢水處理系統(tǒng)工程設(shè)計(jì)。出水達(dá)到《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB 8978—1996)三級(jí)排放標(biāo)準(zhǔn)。該工藝可實(shí)現(xiàn)對(duì)廢水中SO42-、Fe2+、PO43-去除,對(duì)難降解、溶解性有機(jī)污染物及特征污染物的有效去除,滿足廢水的達(dá)標(biāo)排放。
關(guān)鍵詞:鋰電池廢水;SO42-、Fe2+、PO43-離子;污染物;達(dá)標(biāo)
1 廢水水質(zhì)水量
江蘇某鋰電池新材料有限公司主要從事鋰離子電池正極材料研發(fā)生產(chǎn),其污水來源主要為生產(chǎn)過程產(chǎn)生的生產(chǎn)廢水及地面、設(shè)備沖洗水。該公司生產(chǎn)廢水經(jīng)處理后外排至園區(qū)污水廠,根據(jù)有關(guān)要求,廢水經(jīng)處理后外排水質(zhì)應(yīng)符合《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》表1中三級(jí)標(biāo)準(zhǔn)。具體設(shè)計(jì)處理進(jìn)水考核指標(biāo)如下表:
2 廢水特性和處理流程
2.1 廢水特性
根據(jù)該公司所提供的廢水及前期調(diào)研資料可知,該生產(chǎn)廢水具有水量大、CODcr高,硫酸鹽濃度高等特點(diǎn),因此擬采用物化預(yù)處理先去除SO42-、Fe2+、 PO43-,再通過生化處理削減CODcr的污水處理工藝。
2.1.1生產(chǎn)廢水預(yù)處理
根據(jù)生產(chǎn)廢水中SO42-、Fe2+、 PO43-含量高的特性,對(duì)水樣的反復(fù)試驗(yàn)結(jié)果,本設(shè)計(jì)對(duì)生產(chǎn)廢水進(jìn)行針對(duì)性的預(yù)處理,采用以反應(yīng)+壓濾+混凝沉淀為主的預(yù)處理工藝。
污水首先經(jīng)過格柵過濾,去除污水中飄浮物,以免堵塞水泵。污水然后在調(diào)節(jié)池中聚集。
調(diào)節(jié)池可對(duì)污水進(jìn)行水量的調(diào)節(jié)和均勻水質(zhì),減少對(duì)核心處理工藝的沖擊,調(diào)節(jié)池中設(shè)置穿孔曝氣管進(jìn)行預(yù)曝?cái)嚢琛U{(diào)節(jié)池中平均水力停留時(shí)間為12.0h,出水提升至反應(yīng)池。
反應(yīng)池可去除廢水中的硫酸根、磷酸根、鐵離子,降低生化處理的抑制作用。通過投加石灰溶液與上述離子反應(yīng)形成沉淀,同時(shí)利用形成的沉淀物網(wǎng)捕水中一部分呈懸浮狀態(tài)的污染物,使污染物濃度得以一定程度的降低,降低后繼生化處理工藝的負(fù)荷。反應(yīng)池平均停留時(shí)間為1.0h,反應(yīng)池內(nèi)的泥水混合物經(jīng)泵提升至壓濾機(jī)進(jìn)行泥水分離。
壓濾機(jī)可進(jìn)行泥水分離。由于該廢水投加石灰后,泥水無法通過自然沉淀得以分離,故采用壓濾機(jī)強(qiáng)行固液分離,泥渣外運(yùn)集中處理,濾出水自流進(jìn)入曝氣反應(yīng)池。
2.1.2綜合廢水生物處理
經(jīng)預(yù)處理的工業(yè)污水和生活污水在集水池中混合,集水池可對(duì)生化系統(tǒng)進(jìn)行配水,使各項(xiàng)水質(zhì)在進(jìn)生化系統(tǒng)處理的水質(zhì)范圍之內(nèi),以確保生化系統(tǒng)有序有效的運(yùn)行?;炷恋沓爻鏊畃H值仍超過了生化處理微生物所能承受的范圍,需進(jìn)行pH調(diào)節(jié),在集水池內(nèi)設(shè)置pH調(diào)節(jié)區(qū),加酸調(diào)節(jié)pH值在6-9范圍內(nèi),集水池平均停留時(shí)間為2.5h,出水提升至UASB池。
UASB池利用厭氧微生物降解廢水中大部分有機(jī)污染物,并將好氧微生物難降解的大分子有機(jī)物轉(zhuǎn)化為易降解的小分子有機(jī)物,提高污水的可生化性能,為接觸氧化池提供較好的水質(zhì)條件,提高處理效率。同時(shí)厭氧微生物硫化菌能夠?qū)⑶岸晤A(yù)處理出水中殘留的鐵離子、硫酸根離子轉(zhuǎn)化為硫化鐵沉淀,進(jìn)一步降低后繼好氧處理的抑制作用。為保證UASB池處理效果,當(dāng)進(jìn)入U(xiǎn)ASB池中CODcr濃度超過10000mg/l時(shí),將UASB池出水部分回流至集水池進(jìn)行稀釋,UASB池平均水力停留時(shí)間為72.0h,出水自流進(jìn)入接觸氧化池。
3 工藝設(shè)計(jì)與主要構(gòu)筑物
1)調(diào)節(jié)池,1座,有效水深取3.5m,有效容積500m3,HRT為12h。
2)反應(yīng)池,與調(diào)節(jié)池合建。反應(yīng)池分為兩格,一個(gè)為反應(yīng)區(qū),一格為混合區(qū),總停留時(shí)間選取1.0h。設(shè)置機(jī)械攪拌,使藥劑與污水充分混合,設(shè)置溶藥與投藥系統(tǒng)投加石灰。
3)曝氣反應(yīng)池,1座,鋼筋混凝土結(jié)構(gòu),與調(diào)節(jié)池合建。曝氣反應(yīng)池內(nèi)采用穿孔空氣管攪拌,使空氣中CO2參與反應(yīng),曝氣反應(yīng)池總停留時(shí)間為3.0h,設(shè)置3臺(tái)65GW25-15-2.2型污水提升泵,2用1備。
4)混凝沉淀池,1座,選取表面負(fù)荷0.77m3/(m2.h),沉淀分離時(shí)間選取3.0h。沉淀水深取2.40m,保護(hù)高度取0.3m,緩沖區(qū)高度取0.8m,污泥區(qū)深度取1.5m,沉淀池總深度為5.0m。
5)UASB反應(yīng)池,1座,平均停留時(shí)間72.0h,有效容積3000m3,容積負(fù)荷6.75kgCOD/(m3.d)。UASB池出水自流進(jìn)入接觸氧化池。
6)中沉池,采用豎流式沉淀池。選取表面負(fù)荷0.82m3/(m2.h),沉淀分離時(shí)間選取3.6h。
7)接觸氧化池,1座,平均停留時(shí)間30.0h,有效容積1260m3,容積負(fù)荷1.39kgCOD/(m3.d)。
8)二沉池,1座,采用平流式沉淀池。選取表面負(fù)荷0.65m3/(m2.h),沉淀分離時(shí)間選取4.0h。
9)污泥濃縮池,2座,有效容積140m3,儲(chǔ)泥時(shí)間17h。
10)壓濾機(jī)房,建1座12.5×14.0m壓濾機(jī)房,彩鋼雨棚。
11)加藥系統(tǒng),包括溶藥系統(tǒng)、投藥系統(tǒng)與回調(diào)PH系統(tǒng),溶解固體石灰。
4 實(shí)際運(yùn)行效果
本工程在江蘇某鋰電池新材料有限公司得到順利實(shí)施,該廠廢水經(jīng)過處理后出水符合當(dāng)?shù)丨h(huán)保部門的相關(guān)要求,污水處理站出水COD≤500mg/L、BOD5-≤300mg/L、pH 6.0-9.0、SS≤400mg/L。
5 運(yùn)行成本分析
廢水處理的運(yùn)行費(fèi)用主要包括:電耗、藥劑費(fèi)等。
5.1 電耗部分
污水處理站裝機(jī)容量為237.85kw,運(yùn)行負(fù)荷為154.75kw,每天耗電3178kw.h。
5.2 藥劑費(fèi)
處理每噸水藥劑費(fèi)用:5.44元/m3廢水。
合計(jì):處理每噸水日常運(yùn)行費(fèi)用為:7.34元/m3廢水。