摘要:在火力發(fā)電廠的運(yùn)行過程中,鍋爐受熱面的安全運(yùn)行極為重要,是與鍋爐運(yùn)行經(jīng)濟(jì)性并存的重要課題。文章分析了某600MW電站鍋爐末級(jí)再熱器泄漏這一較為多發(fā)且典型的事故,對(duì)同類型機(jī)組末級(jí)再熱器泄漏的檢查預(yù)防提供了借鑒。
關(guān)鍵詞:鍋爐運(yùn)行;鍋爐受熱面;末級(jí)再熱器;泄漏原因;火力發(fā)電廠 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:A
中圖分類號(hào):TK227 文章編號(hào):1009-2374(2016)25-0075-02 DOI:10.13535/j.cnki.11-4406/n.2016.25.036
1 概述
某廠鍋爐是由哈爾濱鍋爐有限責(zé)任公司引進(jìn)三井巴布科克能源公司(Mitsui Babcock Energy Limited)技術(shù)生產(chǎn)的超臨界參數(shù)變壓運(yùn)行直流鍋爐,單爐膛、一次再熱、平衡通風(fēng)、露天布置、固態(tài)排渣、全鋼構(gòu)架、全懸吊結(jié)構(gòu)Π型鍋爐。型號(hào)為HG-1900/25.4-YM4。鍋爐再熱器由低溫再熱器和高溫再熱器兩部分組成。低溫再熱器布置于尾部雙煙道的前部煙道中,高溫再熱器布置于水平煙道中。
2 事件經(jīng)過
7月30日17∶00分,#2機(jī)組負(fù)荷為500.00MW,給水流量:1371.3t/h,B側(cè)再熱器入口煙氣溫度607℃,能量通道棒圖18點(diǎn)顯示為44異常,就地聽音,爐內(nèi)有異常聲音,通知運(yùn)行繼續(xù)跟蹤。
8月6日23∶00分,#2機(jī)組負(fù)荷為300.19MW,給水流量:918.5t/h,B側(cè)再熱器入口煙氣溫度522℃,能量通道棒圖22點(diǎn)顯示為83異常,就地聽音,爐內(nèi)異常聲音有擴(kuò)大,機(jī)組停運(yùn)處理。
8月7日18∶40分,啟動(dòng)B引風(fēng)機(jī)對(duì)鍋爐強(qiáng)制通風(fēng)
冷卻。
8月8日10∶30分,鍋爐點(diǎn)檢及維護(hù)人員進(jìn)入末再檢查發(fā)現(xiàn),末再出口集箱頂棚處末再管爐左數(shù)第22屏的2、3、4、5和23屏2、3、4根破損,第22屏的1、6和23屏1、5、6根吹損,第24排的第3根吹損(以上管均爐前數(shù)),第22、23屏間頂棚破損1根吹損1根,原始爆口是第22屏的第4根。
爐左數(shù)第22屏爐前數(shù)第4根為原始爆口,本次爆管破損的管子有:末再管爐左數(shù)第22屏的2、3、4、5和23屏2、3、4根破損,第22、23屏間頂棚管破損1根吹損1根被吹損的管子有:第22屏的1、6和23屏1、5、6根吹損,第24排的第3根吹損(以上管均爐前數(shù)),第22、23屏間頂棚管吹損1根。
原始爆口(爐左數(shù)第22屏第4根,原始爆口)如圖1、圖2、圖3:
3 泄漏處理及原因分析
停爐后,進(jìn)入末再檢查發(fā)現(xiàn)爐左側(cè)數(shù)第22屏爐前數(shù)第4根管異種鋼焊口T91側(cè)熱影響區(qū)處環(huán)向開裂,裂縫長度超過管圓周的一半多,此為原始爆口(圖4)。
原始爆口為異種鋼焊口的熱影響區(qū)。材質(zhì)T91/TP347H,規(guī)格φ51×4MWT,破損及吹損管子材質(zhì)TP347H,規(guī)格φ51×4MWT,頂棚管材質(zhì)SA-213 T12,規(guī)格φ63.5×9.0MWT,本次爆管共更換管子15根,TP347管材直管13根,長度1200mm,頂棚管2根,長度1200mm,共計(jì)30道焊口,X射線檢驗(yàn)全部合格。
導(dǎo)致末再管爆破的主要原因分析如下:
3.1 鍋爐廠焊口原因
從上面照片可以很清楚地看到,鍋爐廠在異種鋼焊接接頭T91與TP347H管子端部內(nèi)壁均存在削薄區(qū)域,T91管內(nèi)壁還明顯有車削留下的刀痕,這勢必會(huì)削弱管子的強(qiáng)度,使得該區(qū)域成為管子結(jié)構(gòu)上的薄弱區(qū)。而且內(nèi)壁削薄短的粗糙加工刀痕會(huì)造成應(yīng)力集中,進(jìn)一步削弱該區(qū)域的軸向承載能力。
焊接接頭兩側(cè)管子端部內(nèi)部存在壁厚削薄區(qū)域,當(dāng)工質(zhì)經(jīng)過由削薄形成的臺(tái)階及焊縫根部凸起的臺(tái)階時(shí),在特定條件下工質(zhì)流場有較大改變,造成削薄段近內(nèi)壁工質(zhì)流速減緩,冷卻能力下降,從而造成局部溫度較大幅度提高。
異種鋼焊口T91側(cè)熱影響區(qū)處環(huán)向開裂,由于焊接接頭兩端部削薄結(jié)構(gòu)對(duì)工質(zhì)流場的影響,細(xì)微的變化(如削薄臺(tái)階和焊縫凸出的大小和形狀、削薄段內(nèi)壁加工刀痕的粗糙程度等)即可能造成較大的影響,是由于焊接接頭兩側(cè)管子端部內(nèi)壁削薄結(jié)構(gòu)在特定條件下造成的工質(zhì)流動(dòng)變化引起的局部超溫,在結(jié)構(gòu)薄弱(壁厚削?。﹨^(qū)域,受較大的管圈熱脹應(yīng)力而發(fā)生的蠕變開裂,這是爆管的主要原因。
3.2 材質(zhì)原因
對(duì)爆破管子焊口上下部分進(jìn)行材質(zhì)確認(rèn)為T91與TP347H,吹損管子焊口上下部分材質(zhì)為T91與TP347H,與設(shè)計(jì)材質(zhì)一致,故可排除用錯(cuò)材質(zhì)導(dǎo)致爆管的原因。
3.3 檢查不到位原因
大修期間策劃受熱面防磨防爆檢查由兩個(gè)不同的檢修公司來完成,兩個(gè)小組分別對(duì)#2機(jī)組受熱面進(jìn)行了全面細(xì)致的檢查,并對(duì)該部位做了著色及X射線檢查均未發(fā)現(xiàn)有異常,故可以排除因檢查不到位而引起的爆管。
對(duì)原始爆口管檢查情況發(fā)現(xiàn),生產(chǎn)廠家在焊接接頭兩端部削薄結(jié)構(gòu),這必然會(huì)降低爐管的強(qiáng)度,使得此區(qū)域成為管子結(jié)構(gòu)上的薄弱區(qū),而且內(nèi)壁削薄短的粗糙加工刀痕會(huì)造成應(yīng)力集中,進(jìn)一步降低該區(qū)域的軸向承載能力,此為爆管的主要原因。加之機(jī)組偶爾的超溫運(yùn)行,導(dǎo)致運(yùn)行中發(fā)生爆裂。
4 暴露問題及防范措施
經(jīng)詳細(xì)檢查發(fā)現(xiàn),#2爐末再出口異種鋼焊口兩端部存在削薄,嚴(yán)重危害機(jī)組安全運(yùn)行。針對(duì)此類不安全隱患立即組織了排查和整改:(1)對(duì)#2爐末再出口管異種鋼焊口由爐內(nèi)改到爐外大包內(nèi)盡快制定改造方案并完成相關(guān)的材料等備件及時(shí)采購;(2)提高焊接質(zhì)量和質(zhì)量檢驗(yàn)水平,防止因焊接問題造成爆管。在大小修期間對(duì)老化的磨損較大的受熱面進(jìn)行了大面積的更換。鍋爐的換管工作承包給有資質(zhì)的火電安裝公司進(jìn)行焊接,并聘請(qǐng)第三方有資質(zhì)的檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)對(duì)焊口進(jìn)行探傷檢查,出具詳細(xì)的審查合格報(bào)告;(3)鍋爐停運(yùn)后,對(duì)具有同樣材質(zhì)的焊口進(jìn)行逐一排查檢驗(yàn),同時(shí)對(duì)磨損較為嚴(yán)重的受熱面進(jìn)行測厚抽查,主觀上降低了由于設(shè)備老化磨損泄漏的幾率;(4)對(duì)高溫高壓部位的管材使用前做金屬檢驗(yàn)。鍋爐運(yùn)行做到逢停必查,有針對(duì)性地對(duì)T91與TP347H焊口建立檢驗(yàn)檢測臺(tái)賬,主觀上掌握焊口的劣化趨勢。對(duì)存在缺陷的管子及時(shí)進(jìn)行處理,同時(shí)加強(qiáng)與有資質(zhì)的檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)的合作,及時(shí)處理運(yùn)行中出現(xiàn)的問題,確保設(shè)備的健康運(yùn)行。
在相鄰的#1機(jī)組停爐時(shí)對(duì)相關(guān)受熱面進(jìn)行了仔細(xì)排查后,發(fā)現(xiàn)也存在末再出口異種鋼焊口兩端部存在削薄的現(xiàn)象,由于整改及時(shí),避免了同類型問題的再次發(fā)生,收到了良好的效果。
5 結(jié)語
在火力發(fā)電廠運(yùn)行過程中,鍋爐受熱面的安全運(yùn)行對(duì)整個(gè)機(jī)組的安全與穩(wěn)定起著重要的作用。由于鍋爐四管泄漏事故必須故障停爐,整臺(tái)機(jī)組的安全經(jīng)濟(jì)性受到極大威脅,所以鍋爐爐管的防磨防爆檢查工作尤為重要。掌握典型的爆管案例,建立健全相關(guān)受熱面的維護(hù)檢查臺(tái)賬,了解相關(guān)受熱面的劣化趨勢,對(duì)預(yù)防受熱面泄漏有重大意義,因此必須堅(jiān)決做好鍋爐爆管事故的分析工作,弄清楚造成受熱面泄漏的具體原因,同時(shí)制定對(duì)應(yīng)的預(yù)防措施,防止同類型的泄漏事故反復(fù)發(fā)生。
參考文獻(xiàn)
[1] 馬克利.鍋爐爐管泄露的原因分析及防范措施[J].鍋
爐技術(shù),2008,(11).
[2] 鄭坊平,馬紅,王弘喆,等.T91/TP347H高溫再熱
器管焊縫開裂原因分析[J].熱力發(fā)電,2011,(11).
[3] 王雅東.鍋爐“四管”泄漏原因淺析與防治[J].鍋爐
制造,2007,(7).
作者簡介:陳菲菲(1988-),女,海南??谌?,廣東省特種設(shè)備檢測研究院汕頭檢測院助理工程師,研究方向:熱能與動(dòng)力工程。
(責(zé)任編輯:王 波)