曾東亮
摘 要:風(fēng)源系統(tǒng)供風(fēng)能力對車輛運(yùn)行安全將產(chǎn)生重大影響,若供風(fēng)不足,可能導(dǎo)致供風(fēng)設(shè)備無法正常工作、空氣制動(dòng)力不足、停放制動(dòng)無法緩解,進(jìn)而導(dǎo)致列車清客下線甚至救援的嚴(yán)重后果。所以,風(fēng)源系統(tǒng)的供風(fēng)排量和質(zhì)量是車輛設(shè)計(jì)的重要指標(biāo),并且應(yīng)具有前瞻性,應(yīng)滿足正線客流日益增長的運(yùn)行需求。本文通過對TSAG-0.9ARII型螺桿式空壓機(jī)組運(yùn)行過程中出現(xiàn)的長時(shí)間打風(fēng)不止、供風(fēng)質(zhì)量較差的問題進(jìn)行深入調(diào)查,提出增加膜式干燥器功率,進(jìn)行換型整改的解決方案,較好的解決了現(xiàn)場問題,同時(shí)也為后續(xù)同類型風(fēng)源系統(tǒng)的設(shè)計(jì)和運(yùn)行提供了經(jīng)驗(yàn)參考。
關(guān)鍵詞:風(fēng)源;空壓機(jī);膜式干燥器;打風(fēng)不止;相對濕度
1 問題描述
本地鐵線路車輛選用TSAG-0.9ARII型螺桿式空壓機(jī)組,根據(jù)本線路風(fēng)源系統(tǒng)選型設(shè)計(jì)要求,在列車重車(AW3)載荷下運(yùn)行。列車在各站均經(jīng)歷空車到重車的載荷變化,管路泄漏2kPa/min,站間平均運(yùn)行時(shí)間按2.5分(含每站停30秒)計(jì)算,空壓機(jī)正線運(yùn)營連續(xù)打風(fēng)時(shí)間為27.33 分,停機(jī)時(shí)間4.36 分,干燥后風(fēng)源系統(tǒng)出口空氣相對濕度≤30%。根據(jù)此設(shè)計(jì),車輛設(shè)置了空壓機(jī)連續(xù)打風(fēng)30分的報(bào)警提示,以及時(shí)發(fā)現(xiàn)管路漏風(fēng)、堵塞等異常情況。
在車輛實(shí)際運(yùn)行過程中,2013年共發(fā)生200起空壓機(jī)連續(xù)打風(fēng)超過30分的報(bào)警,平均每個(gè)月發(fā)生16.7起。報(bào)警提示發(fā)生后,為了確保運(yùn)營安全和運(yùn)營質(zhì)量,車輛需要下線回庫進(jìn)行檢查,因此對正線用車造成嚴(yán)重影響。
同時(shí),在車輛檢修過程中,發(fā)現(xiàn)風(fēng)缸排風(fēng)口、雙針壓力表風(fēng)管接頭處均有水滴析出的情況,說明管路內(nèi)空氣相對濕度較高,會(huì)對管路及用風(fēng)設(shè)備造成較大損傷。
針對風(fēng)源系統(tǒng)的這兩個(gè)問題,我們進(jìn)行了深入調(diào)查及詳細(xì)分析。
2 風(fēng)源系統(tǒng)工作原理
2.1 螺桿式空氣壓縮機(jī)工作原理
螺桿式空氣壓縮機(jī)有兩個(gè)互相嚙合的螺旋形螺桿,平行安裝在一個(gè)鑄鐵殼體內(nèi)作回轉(zhuǎn)運(yùn)動(dòng)。如圖1所示,空氣由空氣濾清器(1)濾去塵埃后,再由進(jìn)氣閥(3)進(jìn)入主機(jī)壓縮室壓縮,并與潤滑油混合。與油混合的壓縮空氣由壓縮機(jī)排至油氣筒(10),經(jīng)油氣分離器(9)、壓力維持閥(7)及后冷卻器(22)之后送入干燥器中。
2.2 膜式干燥器工作原理
膜式干燥器膜絲的最內(nèi)層為一特殊涂層,此涂層只能使壓縮空氣中的水分子透過,而氧分子和氮分子不能穿透。潮濕的壓縮空氣由膜絲的一端進(jìn)入,到達(dá)膜絲的另一端后,一小部分壓縮空氣通過截流閥膨脹減壓為反吹氣。由于體積急劇增加,水分子的數(shù)量沒有改變,膨脹后的壓縮空氣相對濕度變的非常低。由于膜絲的結(jié)構(gòu),水分子可以自由穿透,為了達(dá)到濃度平衡,膜內(nèi)側(cè)的水分子便會(huì)穿透膜絲向外擴(kuò)散,使膜內(nèi)壓縮空氣相對濕度降低,膜外側(cè)的反吹氣相對濕度增加,在壓力作用下,這部分潮濕的反吹氣被排向大氣。原理如圖2所示。
膜式干燥器作為風(fēng)源干燥系統(tǒng)的關(guān)鍵部件,是影響風(fēng)源系統(tǒng)供風(fēng)能力和供風(fēng)質(zhì)量的一個(gè)重要因素。
3 問題調(diào)查分析
3.1 正線耗風(fēng)量情況的調(diào)查
車輛在運(yùn)營時(shí)的耗風(fēng)情況比較復(fù)雜,特別是空簧的情況無法準(zhǔn)確進(jìn)行評估,因此采用空壓機(jī)正常打風(fēng)時(shí)段的空簧變化、制動(dòng)用風(fēng)以及空壓機(jī)打風(fēng)時(shí)間的變化,計(jì)算出此時(shí)段空簧耗風(fēng)系數(shù)為1.013;然后采用此系數(shù)計(jì)算空壓機(jī)打風(fēng)時(shí)間超過30min時(shí)段的耗風(fēng)情況并進(jìn)行分析。
3.1.1 “非正常打風(fēng)區(qū)間”耗風(fēng)量計(jì)算
選取發(fā)生空壓機(jī)組運(yùn)行超30min時(shí)間段數(shù)據(jù),此段數(shù)據(jù)為2045車故障時(shí)間區(qū)間8:01到8:36共計(jì)35.5分鐘的車輛數(shù)據(jù)。
(1)空壓機(jī)打風(fēng)總量Q1
空壓機(jī)組打風(fēng)能力:755.08L/min;
空壓機(jī)打風(fēng)總時(shí)間為:31.5min;
Q1=31.5×755.08=23785.02L。
系統(tǒng)自然漏泄量:Q2=2kPa/min×35.5min×1800L÷100 kPa=1278L。
(2)制動(dòng)用風(fēng)總量Q3
制動(dòng)系數(shù):1.1;
此時(shí)段檢測制動(dòng)耗風(fēng)總和:6886.89L;
Q3=制動(dòng)耗風(fēng)總和×1.1=6886.89×1.1= 7575.58L。
(3)高度閥動(dòng)態(tài)調(diào)整耗風(fēng)量Q4
Q4=5L/min·個(gè)×4個(gè)/輛×6輛×35min=4200L。
(4)空簧動(dòng)態(tài)用風(fēng)總量Q5
此時(shí)段檢測空簧總變化量:51.55。
空簧動(dòng)態(tài)用風(fēng)總量Q5=185×空簧總變化量=185×51.55 L =9536.75 L。
(5)車輛運(yùn)營中實(shí)際耗風(fēng)總量Q6
Q6=Q3+Q4+Q5×?+Q2 = 22972.9 L
計(jì)算得制動(dòng)系統(tǒng)耗風(fēng)量(22972.9 L)和空壓機(jī)組實(shí)際供風(fēng)量(23785.02 L)非常接近。
3.1.2 總風(fēng)壓力監(jiān)測情況及工作率
(1)2045車在兩站間風(fēng)壓下降100 kPa,空壓機(jī)組停機(jī)時(shí)間約2min40sec,總風(fēng)壓力下降約130kPa,空壓機(jī)組工作補(bǔ)充此耗風(fēng)量,需要時(shí)間約3min7sec。即如果空壓機(jī)組工作,此段時(shí)間內(nèi)總風(fēng)壓力會(huì)降低約30 kPa。所以在此短時(shí)間內(nèi),制動(dòng)系統(tǒng)耗風(fēng)量大于空壓機(jī)組供風(fēng)量。同時(shí),2045兩天早高峰時(shí)段監(jiān)測工作率較高,分別為62.18%和65.5%。
(2)2045車在8:10至8:35的總風(fēng)、空簧、制動(dòng)缸壓力數(shù)據(jù)以圖表的形式如圖3所示。
前半段空簧壓力一直上升,再加上制動(dòng)耗風(fēng),空壓機(jī)組供風(fēng)量和制動(dòng)系統(tǒng)耗風(fēng)量平衡,系統(tǒng)壓力位置在790kPa至820kPa之內(nèi)。后半段空簧壓力逐漸下降,載荷降低,空簧耗風(fēng)量減小。由于載重持續(xù)降低,制動(dòng)缸耗風(fēng)量不會(huì)增加,此時(shí),空壓機(jī)組供風(fēng)量大于制動(dòng)系統(tǒng)耗風(fēng)量,總風(fēng)壓力上升。同時(shí),2045兩天早高峰時(shí)段監(jiān)測工作率較高,分別為62.18%和65.5%。
3.2 庫內(nèi)靜態(tài)打風(fēng)能力測試
為進(jìn)一步了解空壓機(jī)打風(fēng)情況,對32列車共64個(gè)空壓機(jī)在750~900kpa區(qū)間靜態(tài)打風(fēng)時(shí)間進(jìn)行了普查,如圖4所示
從圖中可以看出201~211、224~232車打風(fēng)均較快,212~223車打風(fēng)較慢,其中最慢的5個(gè)車打風(fēng)時(shí)間均超過255s,這幾個(gè)車報(bào)出過CM30M打風(fēng)超時(shí)故障。同時(shí),從數(shù)據(jù)中可以看出平均打風(fēng)時(shí)間在210 sec以下的共有33個(gè)空壓機(jī),占空壓機(jī)總數(shù)的51.6%。最長打風(fēng)時(shí)間為最短打風(fēng)時(shí)間的1.6倍,相差98 sec,空壓機(jī)打風(fēng)能力離散性較大。
3.3 問題分析
由以上調(diào)查情況可以看出:
(1)在2045車空壓機(jī)打風(fēng)時(shí)間超過30min區(qū)段的總耗風(fēng)量22973L,與空壓機(jī)總打風(fēng)量23785 L相比基本相等,說明此時(shí)段空壓機(jī)持續(xù)工作,并且供風(fēng)量和耗風(fēng)量相當(dāng)。每一區(qū)段的制動(dòng)耗風(fēng)基本保持不變,而載荷變化導(dǎo)致的空簧耗風(fēng)變化率是引起列車耗風(fēng)量增大的主要原因,因此相應(yīng)地延長了空壓機(jī)的打風(fēng)時(shí)間。
(2)正線打風(fēng)率、空壓機(jī)關(guān)閉時(shí)掉壓情況、空壓機(jī)開啟時(shí)升壓情況相吻合,大致兩個(gè)區(qū)間掉壓約100Kpa。
(3)各車空壓機(jī)打風(fēng)速度差異較大。正線打風(fēng)時(shí)間較長的車,靜態(tài)打風(fēng)速度明顯較慢。
關(guān)于空壓機(jī)打風(fēng)能力,從機(jī)組工作流程圖中可以看出,在不改變干燥前機(jī)組排量的情況下,可以嘗試調(diào)節(jié)排水電磁閥、膜式干燥器的用風(fēng)量:
①選取兩列車進(jìn)行打風(fēng)試驗(yàn),可以得出,排水電磁閥排風(fēng)頻率對打風(fēng)時(shí)間影響比較小,打風(fēng)時(shí)間無明顯差異。
②根據(jù)前60臺(tái)空壓機(jī)組出廠排量及反吹比例情況可以看出,機(jī)組間排量、干燥器的反吹率差異均較大,部分機(jī)組排量低于0.765m?/min的設(shè)計(jì)排量,干燥器反吹率9.6%至17.7%間波動(dòng)。若能增加膜式干燥器的工作效率,降低反吹風(fēng)使用率,將明顯提高風(fēng)源系統(tǒng)的供風(fēng)能力。
3.4 整改建議
對空壓機(jī)膜式干燥器進(jìn)行重新選型,增加干燥器的工作效率,降低反吹風(fēng)使用率,提高風(fēng)源系統(tǒng)的供風(fēng)能力。
4 整改方案選擇與實(shí)施
4.1 膜式干燥器的選型安裝
通過上述分析,風(fēng)源系統(tǒng)TSAG-0.9ARII機(jī)組配用的PE1015型膜式干燥器設(shè)計(jì)容量偏小,反吹風(fēng)損耗過大??紤]實(shí)際應(yīng)用情況,重新選用新型膜式干燥器,在保證系統(tǒng)可靠性和安全性前提下,對風(fēng)源系統(tǒng)空壓機(jī)組的系統(tǒng)結(jié)構(gòu)進(jìn)行了優(yōu)化。
通過對比國外類似產(chǎn)品的空氣處理單元選型結(jié)果,結(jié)合國內(nèi)地鐵實(shí)際的運(yùn)行工況及特點(diǎn)進(jìn)行計(jì)算,此次整改選用了處理量更大的PE3020膜式干燥器來與TSAG-0.9ARII 系列空壓機(jī)集成,新設(shè)計(jì)將極端工況一并考慮,進(jìn)一步的完善了系統(tǒng)設(shè)計(jì)。最新空壓機(jī)組反吹方案采用固定孔式節(jié)流閥,可嚴(yán)格控制反吹量,在保證系統(tǒng)壓縮空氣相對濕度前提下,確??諌簷C(jī)組干燥后最終排氣量不低于750L/min。
4.2 膜式干燥器性能測試
(1)理論計(jì)算結(jié)果對比
以環(huán)境溫度10℃,空壓機(jī)排氣溫度21℃,壓縮空氣相對濕度100%,脫水膜反吹量18%進(jìn)行計(jì)算:
由圖5可以看到不同脫水膜配置條件下的機(jī)組出口露點(diǎn)狀態(tài),由壓力維持閥設(shè)定值5bar 至機(jī)組停機(jī)壓力9bar 區(qū)間,使用PE3020 脫水膜時(shí)壓縮空氣壓力露點(diǎn)最低達(dá)到-29.5℃,較使用PE1015方案下降達(dá)30℃,性能提升非常顯著。
(2)夏季測試數(shù)據(jù)對比
將上述配置機(jī)組在夏季環(huán)境中進(jìn)行測試,環(huán)境平均溫度約34℃,排氣平均溫度為46℃,環(huán)境相對濕度≥50%,對機(jī)組出口露點(diǎn)進(jìn)行測試,由7bar 至機(jī)組停機(jī)壓力9bar 區(qū)間,排氣溫度46℃左右時(shí),使用PE3020 脫水膜時(shí)壓縮空氣壓力露點(diǎn)最高為1.9℃,最低降至-9.6℃,較之前PE1015 方案干燥效果有很大提升。
(3)冬季測試數(shù)據(jù)對比
將上述配置機(jī)組在冬季環(huán)境中進(jìn)行測試,平均溫度約10.5℃,平均排氣溫度約為22.5℃,對機(jī)組出口露點(diǎn)進(jìn)行測試,由7bar 至機(jī)組停機(jī)壓力9bar 區(qū)間,排氣溫度22.5℃左右時(shí),使用PE 3020 脫水膜時(shí)壓縮空氣壓力露點(diǎn)最高為-9.85℃,最低降至-37.15℃,較之前PE 1015 方案干燥效果提升非常明顯。
4.3 打風(fēng)能力測試
我們對所有車輛空壓機(jī)膜式干燥器進(jìn)行了整改,對整改前后空壓機(jī)靜態(tài)打風(fēng)時(shí)間進(jìn)行了對比試驗(yàn),如圖6所示。
從上圖可以看出,膜式干燥器整改后,各空壓機(jī)組靜態(tài)打風(fēng)時(shí)間整合到了184—267范圍內(nèi),且除了3臺(tái)機(jī)組打風(fēng)時(shí)間較長外,其他機(jī)組均能控制在4min以內(nèi),打風(fēng)能力更趨于一致。
5 總結(jié)
風(fēng)源系統(tǒng)供風(fēng)能力對車輛運(yùn)行安全將產(chǎn)生重大影響,若供風(fēng)不足,可能導(dǎo)致用風(fēng)設(shè)備無法正常工作、空氣制動(dòng)力不足、停放制動(dòng)無法緩解,導(dǎo)致列車清客下線,甚至列車事故救援的嚴(yán)重后果。所以,風(fēng)源系統(tǒng)的供風(fēng)排量和質(zhì)量是車輛設(shè)計(jì)的重要指標(biāo),并且應(yīng)具有前瞻性,應(yīng)滿足正線客流日益增長的運(yùn)行需求。
本風(fēng)源系統(tǒng)在運(yùn)行過程中出現(xiàn)長時(shí)間打風(fēng)不止的情況,通過調(diào)查分析,正線載荷變化導(dǎo)致的空簧耗風(fēng)變化引起列車耗風(fēng)量較大,在部分區(qū)間已超過耗風(fēng)量設(shè)計(jì)的指標(biāo),同時(shí),空壓機(jī)組排量個(gè)體差異較大,部分機(jī)組凈排量不滿足正線運(yùn)用的需求。在盡量減小機(jī)組改造成本的情況下,我們提出了對空壓機(jī)膜式干燥器進(jìn)行改進(jìn)的方案。
通過調(diào)整改進(jìn),TSAG-0.9ARII機(jī)組膜式干燥性能較之前有了大幅的提升,機(jī)組出口壓縮空氣質(zhì)量增加了足夠的余量,機(jī)組出口壓縮空氣露點(diǎn)在任意時(shí)刻均與環(huán)境溫度有著明顯的降低,保證了車輛運(yùn)行中不會(huì)再產(chǎn)生液態(tài)水,進(jìn)一步提升脫水膜干燥效率。最新干燥器反吹方案采用固定孔式節(jié)流閥(依據(jù)機(jī)組出廠數(shù)據(jù),制作一系列固定孔式節(jié)流閥),可嚴(yán)格控制反吹量,在保證系統(tǒng)壓縮空氣相對濕度前提下,確??諌簷C(jī)組干燥后最終排氣量不低于750L/min。風(fēng)源系統(tǒng)的排量明顯增強(qiáng),打風(fēng)較慢的情況明顯減少,打風(fēng)能力更趨于一致。
綜上所述,通過新膜式干燥器的改進(jìn)升級,可保障機(jī)組在極端條件下,均能提供足夠清潔干燥的壓縮空氣,以保證車輛的安全運(yùn)營。同時(shí),也為后續(xù)同類型風(fēng)源系統(tǒng)的設(shè)計(jì)和運(yùn)用提供了經(jīng)驗(yàn)參考。
參考文獻(xiàn)
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(作者單位:成都地鐵運(yùn)營有限公司)